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      淺談罐式爐提產(chǎn)操作及實踐

      2019-08-26 03:42:44牛保山潘存翔
      新疆有色金屬 2019年4期
      關(guān)鍵詞:火道熱媒罐式

      牛保山 潘存翔

      (新疆天龍礦業(yè)股份有限公司 阜康 831508)

      目前天龍礦業(yè)股份有限公司炭素廠煅燒車間配置4臺32罐罐式爐,罐式爐設(shè)計產(chǎn)能為80kg/h.罐,但由于種種原因,產(chǎn)能一直相對偏低,平均產(chǎn)能在75 kg/h/罐左右,甚至有時只有70kg/h/罐,造成罐式爐產(chǎn)能低于生陽極生產(chǎn)的需求量,在煅燒焦成本相對較高的情況下,導(dǎo)致生產(chǎn)成本一定程度的增加。因此,公司成立攻關(guān)小組,針對罐式爐產(chǎn)能、調(diào)溫操作進(jìn)行評估、優(yōu)化,實現(xiàn)產(chǎn)能的提升。

      1 運行狀況評估

      1.1 石油焦原料狀況

      圖1為煅前石油焦揮發(fā)分和硫份的分布狀況,石油焦揮發(fā)分含量波動比較大,硫含量相對比較穩(wěn)定,因此對于煅燒工藝來說,在揮發(fā)分波動較大的情況下,將直接影響火道內(nèi)的溫度水平,需采取一定的混配方法或新建混配設(shè)施,保持揮發(fā)分的穩(wěn)定性。

      同時對于原料質(zhì)量的控制來說,至關(guān)重要的原料中的微量元素水平,這將直接影響陽極的灰分以及反應(yīng)性指標(biāo),公司需增加對入廠原料微量元素的檢測手段,更好地控制原料的質(zhì)量,以為陽極生產(chǎn)及質(zhì)量的穩(wěn)定性提供基礎(chǔ)。

      1.2 車間運行狀況測試

      1.2.1 車間系統(tǒng)狀況

      圖2為現(xiàn)有煅燒排煙系統(tǒng)管路布置圖,圖中分為主排系統(tǒng)和副排系統(tǒng),其中1、2號爐接余熱熱媒,3、4號爐接余熱蒸汽鍋爐,該系統(tǒng)存在以下幾個問題:

      (1)1、2號爐負(fù)壓嚴(yán)重不足,導(dǎo)致兩臺罐式爐的產(chǎn)能嚴(yán)重偏低;

      (2)1號爐采用副排直排,將導(dǎo)致總排煙溫度偏高,影響系統(tǒng)負(fù)壓及脫硫系統(tǒng)運行;

      (3)煙氣中氧含量偏高,需加強(qiáng)管道系統(tǒng)密封。

      圖2 煅燒車間煙氣管路系統(tǒng)配置圖

      1.2.21、2號罐式爐運行狀況

      通過對1號和2號罐式爐系統(tǒng)進(jìn)行測試,從測試數(shù)據(jù)看,主要存在以下問題:

      (1)熱媒鍋爐煙氣壓損大,達(dá)到2800~3000Pa。

      (2)熱媒鍋爐煙氣進(jìn)出口溫差達(dá)到400~600℃,但熱媒油溫度偏低。

      圖1 煅前石油焦揮發(fā)分和硫份分布狀況

      (3)導(dǎo)熱油進(jìn)出口溫差15~20℃,導(dǎo)熱油溫度偏低。

      1.2.33、4號罐式爐運行狀況

      通過對3號和4號罐式爐系統(tǒng)進(jìn)行測試,從測試數(shù)據(jù)看,主要存在以下問題:

      (1)余熱鍋爐壓損僅300~500Pa,遠(yuǎn)低于余熱熱媒鍋爐的壓損。

      (2)鍋爐入口溫度低,僅在600~650℃之間,從罐式爐到鍋爐之間漏風(fēng)較大。

      (3)蒸汽壓力偏低,只有0.2MPa,鍋爐熱效率低。

      1.2.4 罐式爐產(chǎn)能狀況

      車間目前配置4臺32罐罐式爐,從產(chǎn)能狀況來看,調(diào)產(chǎn)優(yōu)化前車間4臺罐式爐的產(chǎn)能情況如下:

      (1)1#爐排料頻率11.5HZ,排料量75kg/h.罐;

      (2)2#爐排料頻率10.5HZ,排料量68kg/h.罐;

      (3)3#爐排料頻率11.5HZ,排料量78kg/h.罐;

      (4)4#爐排料頻率12HZ,排料量78kg/h.罐。

      該罐式爐的料罐長度為1660mm,設(shè)計產(chǎn)能為80kg/h.罐,因此,車間明顯沒有達(dá)到設(shè)計產(chǎn)能,有比較大的提產(chǎn)空間。

      2 提產(chǎn)操作方案

      為了實現(xiàn)罐式爐的提產(chǎn),采用沈陽鋁鎂設(shè)計研究院有限公司開發(fā)的低溫煅燒工藝和操作方法,實現(xiàn)對差能的提升[1,2]。

      2.1 低溫煅燒工藝

      所謂低溫煅燒,是指在保證煅燒焦真密度、比電阻等理化性能指標(biāo)的基礎(chǔ)上,通過罐式爐爐體結(jié)構(gòu)及煅燒工藝控制等優(yōu)化手段,有效控制罐式爐各層火道的溫度分布低于傳統(tǒng)罐式爐100~150℃左右,進(jìn)而降低物料最高煅燒溫度。低溫煅燒技術(shù)可降低揮發(fā)份在料罐內(nèi)溢出速率和硫份逸出率,降低碳質(zhì)燒損率,提高單罐產(chǎn)量,增強(qiáng)罐式爐對高硫焦的適應(yīng)性,延長使用爐體壽命。

      用于預(yù)焙陽極生產(chǎn)用煅燒石油焦的性能指標(biāo)決定于煅燒焦的抗氧化能力及其抗侵蝕能力,從微觀角度出發(fā),煅燒焦的主要理化性能指標(biāo)由煅燒焦晶粒尺寸Lc的大小來反映,圖3為無定形碳隨著熱處理溫度增加向石墨有序結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)化示意,從中能發(fā)現(xiàn)煅燒石油焦晶粒尺寸Lc控制范圍在20-40?之間。通常用于預(yù)焙陽極生產(chǎn)煅燒焦的晶粒尺寸范圍在25.3?≤Lc≤32.7?之間,最近,加鋁科學(xué)研究表明晶粒尺寸控制在27?≤Lc≤30?的煅燒石油焦更適用于生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的鋁電解用陽極制品,當(dāng)Lc過大時,煅燒焦與瀝青焦炭之間的反應(yīng)性差異增大,致使陽極中起到粘結(jié)作用的瀝青焦優(yōu)先反應(yīng),導(dǎo)致陽極掉渣現(xiàn)象嚴(yán)重,這種過煅燒現(xiàn)象造成的晶粒尺寸增大對預(yù)焙陽極質(zhì)量有較大的負(fù)面影響。

      圖3 隨著熱處理溫度增加向石墨結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變示意

      2.2 煅后焦質(zhì)量控制

      從圖4中可以看出,隨著煅燒溫度從1050℃增加到1250℃,煅燒焦真密度逐步增大,煅燒溫度達(dá)到1200℃時,煅燒焦真密度為2.06g/cm3,滿足現(xiàn)行有色行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)YS/T625-2012對煅燒焦真密度一級品的要求。

      而在實際罐式爐石油焦煅燒生產(chǎn)過程中,經(jīng)常出現(xiàn)煅燒石油焦真密度≥2.09g/cm3,而煅燒焦粉末比電阻≤430μΩ.m的狀況,反而影響預(yù)焙陽極在電解槽的使用效果,結(jié)果不得不采用煅燒焦回配工藝或者降低產(chǎn)能來控制揮發(fā)份含量,進(jìn)而降低火道溫度來解決煅燒焦粉末比電阻過低的問題。

      2.3 低溫煅燒工藝主要優(yōu)點和控制目標(biāo)

      低溫煅燒主要優(yōu)點:

      (1)爐子總體火道溫度低,利于制品的質(zhì)量均一性;

      (2)一定程度降低煅后焦質(zhì)量,減少選擇性氧化帶來的陽極掉渣現(xiàn)象;

      (3)爐子總體火道溫度低,利于高硫焦下硅磚使用壽命;

      (4)爐子總體火道溫度低,提高了對原料揮發(fā)分波動的適應(yīng)性;

      (5)爐子總體火道溫度低,利于產(chǎn)量進(jìn)一步提升;

      (6)低溫煅燒下污染物排放濃度下降,減輕煙氣處理壓力;

      (7)調(diào)溫方式簡單、穩(wěn)定,有利于降低工人操作強(qiáng)度。

      低溫煅燒工藝控制目標(biāo):

      (1)負(fù)壓:總管負(fù)壓-150Pa~-200Pa;

      (2)溫度:二層目標(biāo)溫度:1240℃~1300℃;

      (3)產(chǎn)能:產(chǎn)能85kg/h/罐;

      (4)質(zhì)量:煅后焦真密度:2.06~2.09g/cm3,煅后焦粉末比電阻:460~500μΩ.m。

      3 提產(chǎn)操作

      由于3號爐和4號爐系統(tǒng)負(fù)壓足夠,而1、2號爐負(fù)壓嚴(yán)重不夠,因此,煅燒車間的提產(chǎn)首先從3號和4號爐進(jìn)行。

      通過不斷對負(fù)壓和產(chǎn)能進(jìn)行調(diào)節(jié),實現(xiàn)了3號爐提產(chǎn)后產(chǎn)能達(dá)到88kg/h/罐的產(chǎn)能,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。在調(diào)產(chǎn)過程中可以看到,隨著產(chǎn)能的增加,需不斷提高罐式爐出口的負(fù)壓水平,以維持火道內(nèi)的溫度分布及揮發(fā)分的充分燃燒。

      采用同樣的方法,對4號罐式爐進(jìn)行了產(chǎn)能調(diào)節(jié),其產(chǎn)能也達(dá)到了88kg/h/罐,同時1、2號罐式爐才用相應(yīng)的方法,其排料量達(dá)到82kg/h/罐。

      由于1號和2號罐式爐對應(yīng)的余熱熱媒鍋爐壓損過大,造成其提產(chǎn)相對困難,需對該余熱熱媒鍋爐進(jìn)行改造,該爐負(fù)壓得以提升,按照同樣的調(diào)溫方法,該爐產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到85kg/h/罐。

      提產(chǎn)后煅后焦真密度一直穩(wěn)定在2.06~2.08g/cm3,粉末比電阻480μΩ.m左右,實現(xiàn)了在產(chǎn)品質(zhì)量保證的基礎(chǔ)上,大幅提升了罐式爐的產(chǎn)能水平。

      4 小結(jié)

      通過本次提產(chǎn)優(yōu)化,在保證煅燒焦質(zhì)量的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)了煅燒車間產(chǎn)能的提升,在負(fù)壓條件達(dá)到要求的情況,單罐產(chǎn)能達(dá)到85kg/h/罐,為保證車間煅燒焦產(chǎn)能提供了條件。通過對煅燒系統(tǒng)提產(chǎn)操作過程的攻關(guān),也明確了下一步車間技術(shù)攻關(guān)的方向:

      (1)對1、2號爐的余熱熱媒系統(tǒng)進(jìn)行改造,提高1、2號爐負(fù)壓水平;

      (2)提高系統(tǒng)運行穩(wěn)定性,特別是導(dǎo)熱油鍋爐的運行穩(wěn)定性,考慮增加導(dǎo)熱油降溫系統(tǒng);

      (3)對余熱熱媒鍋爐進(jìn)行改造,提高其換熱效率,提高導(dǎo)熱油溫度水平;

      (3)恢復(fù)現(xiàn)有光電熱電偶,或考慮其余品牌的光電熱電偶或S型熱電偶;

      (4)在目前基礎(chǔ)上,堅持采用低溫煅燒工藝控制方法,控制真密度和粉末比電阻保持現(xiàn)有水平,降低工人調(diào)溫勞動強(qiáng)度。

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