何曉云 肖琦
摘要:本文針對延安石油化工廠120萬噸/年重整、140萬噸/年柴油加氫、20萬噸/年聚丙烯、汽柴油精制等主裝置及輔助裝置儀表系統(tǒng)在裝置調(diào)試及日常維護(hù)中所出現(xiàn)的模擬量故障進(jìn)行分析總結(jié),希望可以從中汲取一些有益的經(jīng)驗,以便在儀表的日常維護(hù)及檢修中能夠更快的進(jìn)行故障處理,從而提高控制系統(tǒng)及儀表的安全性、穩(wěn)定性、可靠性、實用性和經(jīng)濟(jì)性,保證裝置的安全平穩(wěn)運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:控制系統(tǒng);儀表調(diào)試;故障;模擬量
一 引言
延安石油化工廠的儀表控制系統(tǒng)選用了橫河電機(jī)新一代的生產(chǎn)綜合控制系統(tǒng)CENTUM-CS3000、CENTUM-VP,該DCS系統(tǒng)由CPU、過程I/O模塊、通訊網(wǎng)絡(luò)和操作站組成。其中過程I/O模塊主要完成模擬和數(shù)字的轉(zhuǎn)換;CPU是DCS的核心部件,是完成PID為主要功能的過程控制;操作站是人機(jī)接口單元,使人員達(dá)到監(jiān)控和管理生產(chǎn)過程的目的;通訊網(wǎng)絡(luò)是控制器與操作站之間的紐帶。
通過檢測變送單元將現(xiàn)場工藝參數(shù)(壓力、流量、溫度、物位、成分等)轉(zhuǎn)換為4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號送入I/O卡件并做相應(yīng)處理后送入CPU,經(jīng)過程序計算處理后,在操作站上進(jìn)行顯示,同時工藝操作人員按控制要求將參數(shù)通過操作站控制自控閥等設(shè)備,從而調(diào)節(jié)被控對象以達(dá)到控制目的。
二.常見故障分析
1.模擬輸入量(AI)的常見故障:
該信號主要來源于現(xiàn)場變送器(壓力、流量、物位、差壓、分析等)、溫度元件(熱電偶、熱電阻)等。隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展,控制系統(tǒng)的使用更加廣泛,測量儀表日新月異,測量對象更為繁雜,此類故障在調(diào)試及日常維護(hù)中發(fā)生最多,是發(fā)生原因復(fù)雜、處理難度較高的故障之一。經(jīng)過初步統(tǒng)計,遇到的故障主要有如下原因:
1、儀表線路原因:1)安全柵電源配置、接地不合規(guī)范;2)熱電偶電纜沒有使用補(bǔ)嘗端子或補(bǔ)償電纜選型錯誤;3)信號接地、屏蔽接地電阻過大;4)強(qiáng)弱電纜線未按規(guī)范進(jìn)行隔離;5)現(xiàn)場信號、安全柵、卡件、端子板接線錯誤;6)信號線路接地、短路、斷路等本身故障。
2、現(xiàn)場測量元件原因:1)測量元件本身的選型或量程選擇錯誤;2)變送器的取源部位錯誤;3)引壓管至變送器的正負(fù)壓室接反、堵塞;4)現(xiàn)場安裝不符合規(guī)范;5)孔板安裝方向錯誤;6)測量元件本身故障。
3、控制系統(tǒng)原因:1)電源配置不當(dāng);2)安全柵故障;3)安全柵、DCS回路組態(tài)錯誤;4)I/O卡件跳線錯誤;5)冗余I/O卡件跳線不一致;6)I/O卡件通道精度誤差或損壞。
典型故障分析舉例:
1.1? 熱電阻/熱電偶顯示異常
此種故障現(xiàn)象相對明了,環(huán)節(jié)較少,處理也相對容易。故障多為接線箱、接線柜、安全柵、AI卡件、接線問題等。產(chǎn)生原因多為設(shè)計、組織施工協(xié)調(diào)不當(dāng),造成熱電阻公共端彼此不對應(yīng),熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線不匹配,安全柵接線錯誤、AI卡件通道連接不正確,組態(tài)時熱電偶、熱電阻類型選擇與現(xiàn)場不對應(yīng),溫度變送器接線、設(shè)置不正確,造成DCS指示異常。保證該點的物理位置與控制方案位號對應(yīng)非常重要,應(yīng)絕對避免混點發(fā)生。需逐點校驗常用方法為:開路法和短路法。
曾發(fā)生DCS溫度與現(xiàn)場溫度不符的情況。我們首先檢查溫度元件的選型、插深、補(bǔ)償導(dǎo)線選型、現(xiàn)場至機(jī)柜室線路、安全柵接線、卡件接線均無異常;然后再檢查DCS組態(tài)正確,卡件的工作也正常。那么判斷該故障應(yīng)為溫度轉(zhuǎn)換式安全柵的錯誤引起,檢查該安全柵的接線、電源均正常。用萬用表測量安全柵輸入和輸出信號,發(fā)現(xiàn)輸入mV值與輸出mA值不對應(yīng),判斷應(yīng)該是安全柵組態(tài)與DCS組態(tài)不相符引起的,檢查并修改安全柵組態(tài)后溫度顯示正常。
此種故障特點是:成批量錯誤,發(fā)現(xiàn)容易。該故障一般在新裝置的開車調(diào)試過程中和更換儀表后容易遇到。
1.2 現(xiàn)場變送單元與智能終端無法通訊
此種故障多為用375手持終端加信號進(jìn)行回路檢查時無法連接現(xiàn)場設(shè)備,現(xiàn)場檢查多為沒有電源,DCS多顯示開路,也有DCS顯示回路正常但仍無法連接現(xiàn)場設(shè)備的情況。在實際工作中常常是根據(jù)系統(tǒng)特點、個人經(jīng)驗、施工情況等做一些技巧性處理。此種故障點易出現(xiàn)在端子板、端子箱、AI卡件以及安全柵等處,變送單元本身的故障也偶有發(fā)生。
裝置儀表維護(hù)中常見的此類故障現(xiàn)象是模擬量回路中最常見的故障之一,這種故障原因多為線路故障,但偶發(fā)故障及系統(tǒng)軟故障判斷困難,處理過程比較繁瑣。一般來說,要先判斷該故障是現(xiàn)場還是室內(nèi)引起的,然后再根據(jù)實際作出下一步的判斷。
1.3 現(xiàn)場信號與操作站指示不對應(yīng)
此種故障多為儀表內(nèi)部設(shè)置和DCS組態(tài)問題等軟故障,偶見儀表故障。具體表現(xiàn)在:零點、量程和工程單位是否一致、是否遷移、是否累積、是否流量開方、是否小信號切除、儀表輸出線路板故障等。
2.模擬輸出量(AO)常見故障
此類信號為控制系統(tǒng)控制工藝的直接環(huán)節(jié),也是工藝人員經(jīng)常操縱和改變的變量,其品質(zhì)的好壞直接影響工藝指標(biāo),關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量。此類信號控制的現(xiàn)場設(shè)備一般包括控制閥、擋板、變頻器、調(diào)速器等。由于閥的種類繁多,性能差異也很大,故閥的選型對控制系統(tǒng)影響尤為重要。在調(diào)試過程中出現(xiàn)故障的環(huán)節(jié)與模擬輸入量相似,難易程度相似,處理方式也基本相同。此類故障主要發(fā)生在閥門本體、氣路部分、閥門附件,因此系統(tǒng)調(diào)試前的單體調(diào)試是不可缺少的步驟。常見的故障現(xiàn)象有:DCS有輸出,但是閥門不動作;閥門動作緩慢;DCS輸出值與閥位不對應(yīng)或輸出值動作方向與閥要求動作方向相反等。故障原因除上面模擬量輸入所屬的各環(huán)節(jié)及組態(tài)外,還有以下原因:1、電磁閥無電源或故障;2、閥門定位器故障;3、氣路及氣路附件故障;4、調(diào)節(jié)閥本體如閥體、閥桿、閥芯、膜片等故障。
典型故障分析舉例:
2.1 當(dāng)MV值為0時,定位器失電
在裝置開工調(diào)試過程和新增控制回路調(diào)試時經(jīng)常遇到調(diào)節(jié)閥全關(guān)后,定位器失電,閥門無法打開的情況。經(jīng)檢查回路設(shè)備及接線均正常。在檢查DCS組態(tài)時發(fā)現(xiàn)模塊中默認(rèn)設(shè)置當(dāng)輸出為0%時,實際按-17.19%進(jìn)行輸出,電流為1.25mA;當(dāng)輸出為100%時,實際按106.25%進(jìn)行輸出,電流為21mA。而西門子智能定位器在1.25mA時不能工作,會出現(xiàn)黑屏現(xiàn)象。在CS3000系統(tǒng)內(nèi),為了保證閥門能關(guān)死和滿開,設(shè)置了關(guān)死和滿開功能。在組態(tài)中將-17.19%改為-1%或0%即可。
此類故障常發(fā)生在新裝置儀表調(diào)試中,原因查找相對簡單,只要掌握了處理方法,比較容易解決。
三? 裝置開車過程中的儀表故障總結(jié)
本文針對新建裝置儀表調(diào)試及日常維護(hù)中的常見故障及產(chǎn)生的原因進(jìn)行了較為詳細(xì)的分析,對故障的處理和檢查提供了詳細(xì)的思路和方法。隨著新型儀表和智能儀表在裝置中的廣泛應(yīng)用,在開車調(diào)試及日常維護(hù)過程中除了以上比較常見的模擬量的典型故障之外,還會出現(xiàn)更多的非常見故障。
參考文獻(xiàn):
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[2] 侯慧姝 劉文興? 化工儀表典型故障分析及處理???? 2011
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