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      連鑄機(jī)扇形段輥?zhàn)勇┧脑熘卫?/h1>
      2019-09-10 18:34:39佘超
      名城繪 2019年10期
      關(guān)鍵詞:輥?zhàn)?/a>漏水密封

      佘超

      摘要:針對邯鋼引進(jìn)國外板坯連鑄機(jī)扇形段輥?zhàn)勇┧畣栴},改進(jìn)密封形勢及結(jié)構(gòu),同時通過改善水質(zhì)等諸多因素,有效降低輥?zhàn)勇┧畮茁剩岣咻佔(zhàn)釉诰€使用壽命。

      關(guān)鍵詞:板坯連鑄機(jī),輥?zhàn)樱┧?,密?/p>

      邯寶煉鋼廠230*2150連鑄機(jī)于2008年10月份投產(chǎn),在2009年4月份試生產(chǎn)階段,扇形段輥?zhàn)娱_始漏水。同時由于早期安裝施工因素,由供水泵站供給的設(shè)備冷卻水水質(zhì)硬度大水中雜質(zhì)多,扇形段輥?zhàn)勇┧M(jìn)一步加劇惡化,由正常連鑄機(jī)的設(shè)備水補(bǔ)水量僅600噸/小時,漏水嚴(yán)重時每小時補(bǔ)水量竟達(dá)2000噸,幾乎到了供水泵站24小時補(bǔ)水無法平衡的局面。

      扇形段輥?zhàn)勇┧憩F(xiàn)形式是:從矯直段7段到水平段17段,三分節(jié)輥?zhàn)又虚g軸承座漏水。大量的設(shè)備水從軸承座漏出,直接噴向鑄坯表面,極大擾亂了鑄坯二冷制度[1]。坯子扣頭、扇形段壓不到位、滯坯甚至因滯坯而停澆。由此導(dǎo)致的設(shè)備損壞是矯直段上線后僅一個月輥面塌陷20mm左右,水平段上線一周即開始漏水。

      1 原因分析

      輥?zhàn)勇┧喟l(fā)生在矯直段到水平段自由輥,由于自由輥是三分節(jié)輥,漏水部位是三分節(jié)中間軸承座部位。輥?zhàn)又虚g軸承座部位密封形式是接水套加設(shè)兩道O形圈,在安裝、吊運(yùn)、以及輥?zhàn)舆\(yùn)轉(zhuǎn)過程中,O形圈易被磨損導(dǎo)致漏水;而輥?zhàn)勇┧蟠罅康乃苯訃娤蜩T坯表面,又導(dǎo)致鑄坯局部區(qū)域溫度降低,鑄坯表面硬度加大,從輥?zhàn)邮芰嵌瓤紤],易導(dǎo)致導(dǎo)致三分節(jié)輥?zhàn)邮芰Σ痪?,撓度增大,O形圈磨損幾率增大,輥?zhàn)勇┧M(jìn)一步惡化。

      中間軸承座漏水后,往往導(dǎo)致輥?zhàn)舆\(yùn)轉(zhuǎn)阻力增大,從而進(jìn)一步影響三分節(jié)輥側(cè)軸承座的水路密封,往往在中間軸承座漏水不久,側(cè)軸承也開始漏水。

      由于原設(shè)計(jì)的設(shè)備冷卻水水質(zhì)硬度介于軟水與硬水之間,在實(shí)際運(yùn)行過程中水質(zhì)往往超標(biāo),如果水質(zhì)雜質(zhì)超標(biāo),軸承座冷卻水孔內(nèi)結(jié)垢堵塞現(xiàn)象嚴(yán)重,導(dǎo)致輥?zhàn)颖倔w溫度升高軸承抱死或軸承蓋爆裂,重新加劇輥?zhàn)虞S承座漏水。

      扇形段下線后,檢測輥面數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)輥?zhàn)铀莠F(xiàn)象嚴(yán)重,尤其是矯直段輥面,有時是嶄新的扇形段上線后不久也有輥面塌陷現(xiàn)象,在生產(chǎn)過程中,站在矯直段旁邊發(fā)現(xiàn)扇形段有明顯的振動擺動現(xiàn)象,根據(jù)輥?zhàn)虞S承載荷計(jì)算反推輥?zhàn)邮芰?,在拉鋼過程中輥?zhàn)虞S承受力已超過其極限值,導(dǎo)致輥?zhàn)痈虞S承的角位移已經(jīng)超出其設(shè)計(jì)范圍[2]。同時滯坯現(xiàn)象時有發(fā)生。此現(xiàn)象發(fā)生在試生產(chǎn)的早期階段。

      密封結(jié)構(gòu),冷卻水質(zhì),輥?zhàn)邮芰κ菍?dǎo)致輥?zhàn)勇┧娜齻€主要因素。

      2 技術(shù)改造

      1.根據(jù)邯鋼DANIELI連鑄機(jī)的輥?zhàn)用芊庑问?,由原來的O型圈密封逐步為蕾型密封,從密封本體上增大密封件的面積,即由原來O形圈的線密封(圖2)改進(jìn)為蕾型密封的面密封(圖4)。如下圖所示:

      輥?zhàn)又虚g軸承座漏水治理取得效果后,側(cè)軸承座又成為新的漏水點(diǎn)。通過觀察發(fā)現(xiàn),由于中間軸承座在使用蕾型密封之后,工人在往扇形段上安裝輥?zhàn)訒r候,為了使軸承座銷孔對應(yīng)好定位銷,習(xí)慣性地用錘子敲擊側(cè)軸承座,導(dǎo)致內(nèi)置式旋轉(zhuǎn)接頭陶瓷密封損壞(圖5)。為此,我們把內(nèi)置式改為外置式旋轉(zhuǎn)接頭,即使外置式旋轉(zhuǎn)接頭漏水,也可以單獨(dú)更換旋轉(zhuǎn)接頭,而不必整臺更換扇形段。

      2.扇形段輥?zhàn)勇┧溯佔(zhàn)咏Y(jié)構(gòu)密封形式設(shè)計(jì)存在先天不足外,來自綜合泵站的設(shè)備水質(zhì)也是導(dǎo)致輥?zhàn)勇┧闹匾?。因?yàn)槔鋮s不足直接導(dǎo)致潤滑脂碳化,密封老化,表現(xiàn)為軸承座開裂,輥?zhàn)硬晦D(zhuǎn),及其原因有二:設(shè)備水硬度大;設(shè)備水存在雜質(zhì)。圖7是2010年做的水質(zhì)檢測結(jié)果,輥?zhàn)永鋮s水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)硬度是0.3-3.2umol/l ,但每次檢測全部超標(biāo)。圖8是從一支輥?zhàn)又星謇硐碌乃浮?/p>

      由于原來的連鑄機(jī)設(shè)備水回水管道與轉(zhuǎn)爐、熱軋等區(qū)域設(shè)備共用一個DN1300管道——流量大、回水壓力大,且最后終回流一個大池內(nèi),加藥軟化難度大,水質(zhì)清潔度控制難度大。鑒于以上因素,我們做如下改進(jìn):1.鋪設(shè)新的連鑄設(shè)備水回水專用管道,單獨(dú)把連鑄設(shè)備回水流入連鑄專用回水池內(nèi),這樣利用加藥降低水質(zhì)硬度,使設(shè)備水的水質(zhì)硬度處于可控范圍之內(nèi);2.在設(shè)備水進(jìn)水主管道增設(shè)過濾器,同時在連鑄各扇形段進(jìn)水管道上再加設(shè)Y型過濾器,定期清理濾芯,使設(shè)備水水中雜質(zhì)能得到有效過濾;3. 在冬夏兩季通過泵站適當(dāng)調(diào)整設(shè)備水進(jìn)水壓力,比如在冬季設(shè)備水進(jìn)水壓力調(diào)整為7.4bar,而對應(yīng)出水壓力僅3.4bar,從設(shè)備水進(jìn)水壓力上減少輥?zhàn)勇┧畮茁省?/p>

      3. 隨著扇形段輥?zhàn)勇┧倪M(jìn)一步減少,對鑄坯進(jìn)行精確的二冷冷卻以及改進(jìn)優(yōu)化生產(chǎn)過程中的扇形段輥縫值成為日常生產(chǎn)的重要工作。我們先從清理噴嘴入手,同時點(diǎn)檢矯正噴嘴角度和方向,使噴嘴清理檢查工作定期化、日?;?。利用定修時間通過連鑄主控、連鑄電氣、連鑄機(jī)械三方同時從不同角度檢測二冷水自動調(diào)節(jié)閥控制精度,檢查管道系統(tǒng)對二冷水二冷氣的分配情況。同時逐步改進(jìn)了原設(shè)計(jì)中不合理的輥縫值,使鑄坯按照確定的冷卻曲線,形成規(guī)則的凝固和形變,最終形成均勻的坯殼厚度,使鑄坯和扇形段輥系之間作用力盡可能接近理論受力狀態(tài)。實(shí)現(xiàn):鑄坯凝固實(shí)際收縮——設(shè)定的扇形段各段輥縫值——輥?zhàn)邮芰洼伩p變形[2],三者處于良性循環(huán)狀態(tài)。從輥?zhàn)邮芰ι蠝p少漏水幾率。

      3 應(yīng)用效果

      2012年12月份定修期間,對1#,2#連鑄機(jī)扇形段進(jìn)行漏水排查。僅2流扇形段5固定側(cè)第5,6,7排輥?zhàn)釉谳S承座墊片處漏水,4流17段內(nèi)弧第7排輥?zhàn)勇┧?流14段內(nèi)弧第7排輥?zhàn)勇┧?,漏水輥?zhàn)铀急壤?/p>

      5 ÷816×100% = 0.0061% < 0.1%

      連鑄機(jī)設(shè)備水總補(bǔ)水量不足270噸/小時,扣除設(shè)備水冷卻塔內(nèi)的正常揮發(fā)量150噸/小時,以及部分風(fēng)機(jī)冷卻水、切割車?yán)鋮s水設(shè)備的敞開直排量80噸/小時。整個連鑄機(jī)的漏水量不足40噸/小時,兩臺連鑄機(jī)4個流扇形段共有冷卻水軟管1632支,存在一定比例的軟管、接頭漏水。從整體而言,連鑄扇形段輥?zhàn)勇┧卫硪堰_(dá)到預(yù)期效果。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 干勇, 倪滿森, 余志群. 現(xiàn)代連續(xù)鑄鋼實(shí)用手冊, 北京, 冶金工業(yè)出版社, 2010.

      [2] 劉明延, 李平, 欒興家, 等. 板坯連鑄機(jī), 北京, 機(jī)械工業(yè)出版社, 1999 .

      (作者單位:河北鋼鐵集團(tuán)邯鋼邯寶煉鋼廠)

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