游宇春
引言
薄板烘絲機(jī)利用高溫快速將煙絲干燥去濕,通過(guò)干燥提高煙絲的填充值,并達(dá)到要求的含水率。生產(chǎn)過(guò)程中煙絲流量不同以及含水率波動(dòng)等原因?qū)?dǎo)致了批次內(nèi)干頭干尾的煙絲不合格。盡管已有相關(guān)技術(shù)人員從設(shè)備調(diào)試的角度進(jìn)行了攻關(guān),如料頭料尾采用順流模式、增加滾筒轉(zhuǎn)速的方式加速物料通過(guò)等。這些方法對(duì)于降低干頭干尾的重量產(chǎn)生了一定的作用。作為生產(chǎn)操作人員從操作的角度出發(fā),通過(guò)優(yōu)化薄板煙絲加工工序提高薄板烘絲工序的加工質(zhì)量。
1 ?存在問(wèn)題
1.1設(shè)備簡(jiǎn)介
薄板煙絲加工采用薄板烘絲機(jī),主要是通過(guò)滾筒內(nèi)循環(huán)熱風(fēng)以及筒壁的翻炒來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)煙絲的脫水。隨著煙絲進(jìn)入滾筒后旋轉(zhuǎn)向前運(yùn)動(dòng)的過(guò)程,受到筒壁的加熱使煙絲產(chǎn)生溫差變形,由于受到循環(huán)熱風(fēng)的影響,煙絲水分快速蒸發(fā)以提高煙絲卷曲度,增加煙絲的填充值。
2.2 具體問(wèn)題
在生產(chǎn)開(kāi)始和結(jié)束時(shí)由于煙絲量較少,而烘絲機(jī)滾筒的熱容較大導(dǎo)致干頭干尾煙絲。干頭干尾比例過(guò)大,煙絲容易造碎、水分不均以及抗加工能力差等方面因素,進(jìn)一步影響到煙絲的完整結(jié)構(gòu)、感官品質(zhì)以及出絲率等指標(biāo),最終影響了企業(yè)節(jié)約降耗、提質(zhì)增效總方針的實(shí)現(xiàn)。
2 原因分析
2.1 試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)
為了進(jìn)一步了解薄板烘絲工序的干頭干尾重量現(xiàn)狀,連續(xù)3天對(duì)生產(chǎn)的A、B、C三個(gè)牌號(hào)的干頭干尾重量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析:
1、干頭重量每批次在3.08kg-3.81kg,干尾重量每批次在3.11kg-3.44kg;干頭干尾每批次累計(jì)重量在6.36kg-7.22kg。干頭干尾總重量占批次生產(chǎn)總量的比例在1.04%-1.14%。
2、同牌號(hào)的不同批次之間干頭重量存在0.03kg-0.25kg的差異,干尾重量存在0.02kg-0.22kg的差異,干頭干尾累計(jì)重量存在0.01kg-0.20kg的差異。
分析結(jié)果表明干頭尾重量占各個(gè)批次生產(chǎn)總量的比重較大,并且不同牌號(hào)間干頭尾量差別不大。因此,必須在工藝標(biāo)準(zhǔn)允許范圍內(nèi)為料頭料尾提供較好的加工條件。
2.2 分析原因
在中煙技術(shù)中心的指導(dǎo)下,通過(guò)三個(gè)方面降低烘絲干頭干尾量:
第一,在日常生產(chǎn)過(guò)程中烘絲機(jī)的筒壁壓力工藝要求為0.1MPa ,設(shè)備參數(shù)中設(shè)置預(yù)熱階段滾筒的筒壁壓力為0.09 MPa。生產(chǎn)中由于料頭階段物料較少,預(yù)熱過(guò)程筒壁壓力設(shè)定較高,加工強(qiáng)度大將導(dǎo)致料頭的過(guò)度加工,進(jìn)而增加干頭量。因此適當(dāng)調(diào)低預(yù)熱階段薄板烘絲機(jī)滾筒的筒壁壓力,可降低料頭加工強(qiáng)度,減少干頭量。
第二,烘絲機(jī)熱風(fēng)初始風(fēng)門(mén)開(kāi)度設(shè)定過(guò)高,大量熱風(fēng)對(duì)料頭的煙絲過(guò)度加工,將使得出口水分低,增加干頭量。因此在工藝標(biāo)準(zhǔn)允許范圍內(nèi),適當(dāng)調(diào)節(jié)熱風(fēng)初始風(fēng)門(mén)開(kāi)度,從而降低料頭加工強(qiáng)度,減少干頭量。
第三,薄板烘絲機(jī)料尾控制時(shí)是以進(jìn)料端電子稱(chēng)檢測(cè)到物料流量為0時(shí)開(kāi)始,延遲70秒切換使?jié)L筒輸出模式由9r/min調(diào)至11r/min,實(shí)際生產(chǎn)中測(cè)試發(fā)現(xiàn)物料從電子稱(chēng)到烘絲入口時(shí)間約60秒,完全進(jìn)入烘絲機(jī)后10秒,才切換為料尾輸出模式,模式延遲切換使得干尾量增加。 因此可降低料尾輸出模式啟動(dòng)延時(shí)時(shí)間進(jìn)而減少干尾量。
3 ?解決方法
3.1 降低預(yù)熱階段烘絲機(jī)筒壁的壓力值
在薄板烘絲機(jī)預(yù)熱階段,將烘絲機(jī)筒壁壓力值設(shè)置為0.08MPa,此時(shí)已經(jīng)達(dá)到煙絲在料頭階段的加工要求。當(dāng)料頭狀態(tài)轉(zhuǎn)為生產(chǎn)狀態(tài)時(shí),再將烘絲機(jī)筒壁壓力值由原來(lái)的0.08MPa調(diào)整為0.1 MPa。
3.2 調(diào)節(jié)設(shè)置熱風(fēng)初始風(fēng)門(mén)開(kāi)度
在煙絲進(jìn)入滾筒前,根據(jù)烘絲入口水分以及日常經(jīng)驗(yàn)積累,合理設(shè)置熱風(fēng)初始風(fēng)門(mén)開(kāi)度,一般是入口水分在標(biāo)準(zhǔn)值±0.5%內(nèi)波動(dòng),熱風(fēng)初始風(fēng)門(mén)開(kāi)度會(huì)做±5范圍的調(diào)整。通過(guò)操作經(jīng)驗(yàn)總結(jié),形成《薄板烘絲機(jī)“熱風(fēng)風(fēng)門(mén)起始開(kāi)度”設(shè)定參考表》具體數(shù)據(jù)見(jiàn)下表1。待煙絲進(jìn)入烘絲機(jī)后經(jīng)順流延時(shí)時(shí)間切換逆流模式后,觀察烘后水分情況,一般實(shí)際水分在低于出口水分設(shè)定值1.5%時(shí),烘絲機(jī)會(huì)切換到自動(dòng)調(diào)節(jié)熱風(fēng)風(fēng)門(mén)開(kāi)度。
在經(jīng)過(guò)技術(shù)中心論證同意后,以實(shí)際測(cè)試的物料從電子稱(chēng)到烘絲入口時(shí)間60秒為依據(jù),將設(shè)備參數(shù)中的“輸出模式啟動(dòng)延時(shí)時(shí)間”由原先的70秒更改為60秒。
4 ?改進(jìn)效果
針對(duì)薄板烘絲工序存在的干頭干尾量大的問(wèn)題,通過(guò)降低預(yù)熱階段烘絲機(jī)筒壁的壓力值、調(diào)節(jié)設(shè)置熱風(fēng)初始風(fēng)門(mén)開(kāi)度以及、縮短料尾輸出模式啟動(dòng)延時(shí)時(shí)間等三個(gè)手段來(lái)改進(jìn)效果明顯(如圖1所示),烘絲干頭干尾量由改進(jìn)前的每批次6.7kg降低至改進(jìn)后每批次4.29kg,有效降低了烘絲干頭干尾重量。
通過(guò)降低預(yù)熱階段烘絲機(jī)筒壁的壓力值、調(diào)節(jié)設(shè)置熱風(fēng)初始風(fēng)門(mén)開(kāi)度以及、縮短料尾輸出模式啟動(dòng)延時(shí)時(shí)間等三個(gè)手段來(lái)優(yōu)化薄板烘絲加工工序,使得煙絲干頭干尾量得到了明顯減少,烘絲加工質(zhì)量得到了全面提升。