李長生(大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠)
隨著油田開發(fā)的不斷深入,近年來G油田大斜度井逐年增加。這部分大斜度井應(yīng)用游梁式抽油機有桿舉升,不同程度地存在著桿管偏磨嚴(yán)重、泵掛深度淺、產(chǎn)能發(fā)揮不充分等問題,但無桿舉升工藝可以解決上述問題。2018年,G油田試驗潛油隔膜泵舉升工藝,為了檢驗該舉升工藝的可靠性、穩(wěn)定性,以及全生命周期長度,先期在2口直井上開展了先導(dǎo)試驗,并在試驗中不斷改進(jìn)其性能,為最終在大斜度井上應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。
潛油隔膜泵舉升工藝由地面和井下兩部分組成(圖1)。地面核心部分是控制柜,配套部分有電子壓力計、接線盒等;井下核心部分是潛油隔膜泵,配套部分有小扁電纜、動力電纜、泄油閥、井下傳感器等。潛油隔膜泵(圖2)由排出閥、吸入閥、橡膠隔膜、柱塞、偏心驅(qū)動、減速器、電動機等組成,該泵實際上是潛油電動機與柱塞隔膜的組合體[1]。
圖1 潛油隔膜泵舉升工藝 圖2 隔膜泵組成示意圖組成示意圖
地面配電箱給電,通過電纜啟動電動機。電動機啟動,經(jīng)減速器帶動偏心驅(qū)動,偏心驅(qū)動帶動柱塞上下往復(fù)運動,柱塞通過復(fù)位彈簧與橡膠隔膜相連,帶動隔膜運動。在吸入閥、排出閥的配合下實現(xiàn)液體進(jìn)泵、排出,完成舉升。
表1 潛油隔膜泵與游梁式抽油機舉升工藝的能耗對比
2018 年5 月和8 月,在G 油田2 口井上應(yīng)用了潛油隔膜泵舉升工藝。截至目前,2 口井運行平穩(wěn),免修期已分別達(dá)到241 天和135 天,沉沒度保持在合理水平,井底流壓控制在地質(zhì)部門給定的范圍內(nèi)。
對2口井應(yīng)用潛油隔膜泵舉升工藝后能耗情況進(jìn)行了評價。采用潛油隔膜泵舉升工藝前,2 口井均運用游梁式抽油機舉升工藝進(jìn)行采油。在應(yīng)用潛油隔膜泵舉升工藝前后,2 口井各項生產(chǎn)數(shù)據(jù)基本一致的前提下,利用電參測試儀對各自系統(tǒng)的能耗情況進(jìn)行了測試,并對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了計算,計算結(jié)果見表1。結(jié)果顯示,使用潛油隔膜泵后,2 口井的平均有功功率為2.475 kW,較應(yīng)用前減少2.09 kW,日節(jié)電達(dá)到50.16 kWh,節(jié)電率為45.78%;同時,對兩種舉升工藝的噸液耗電情況進(jìn)行了對比,潛油隔膜泵舉升工藝的平均噸液舉升能耗為6.835 kWh,較游梁式抽油機舉升工藝減少6.075 kWh。
對兩種舉升工藝的系統(tǒng)效率進(jìn)行對比,對油壓、套壓、動液面進(jìn)行測試,利用罐車方式對日產(chǎn)液量進(jìn)行量取,由原油舉升系統(tǒng)的效率公式計算2口井舉升方式改變前后的系統(tǒng)效率值[2]。
式中:η——系統(tǒng)效率,%;
Q——日產(chǎn)液量,t;
ρ——采出液密度,t/m3;
H液——動液面深度,m;
P油——油壓,MPa;
P套——套壓,MPa;
P實——實測有功功率,kW;
g——重力加速度,取9.8 m/s2。
計算結(jié)果見表2。結(jié)果表明,在G 油田的地質(zhì)條件下[3],機采井正常生產(chǎn)時,潛油隔膜泵舉升工藝的系統(tǒng)效率可達(dá)25.18%,較游梁式抽油機舉升工藝的系統(tǒng)效率高出12.88個百分點。
綜上所述,在相同的地質(zhì)條件下,機采井正常生產(chǎn)時,潛油隔膜泵舉升工藝較游梁式抽油機舉升工藝其日耗電量小、噸液舉升能耗低、系統(tǒng)效率高,節(jié)能效果顯著。
熱洗是確保機采井正常生產(chǎn)的有效手段之一,合理的清蠟點及熱洗參數(shù)是機采井熱洗的內(nèi)在要求。潛油隔膜泵舉升工藝與游梁式抽油機舉升工藝差異較大,其合理的清蠟點判定及熱洗參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)不能照搬游梁式抽油機舉升工藝,有必要重新確定。
表2 潛油隔膜泵與游梁式抽油機舉升工藝的系統(tǒng)效率對比
潛油隔膜泵井下電動機非直線電動機,其運轉(zhuǎn)屬單方向,運轉(zhuǎn)過程中,只會呈現(xiàn)一個較為平穩(wěn)的電流值。電動機電流值的大小可以直接反映舉升工藝的負(fù)荷情況,因?qū)贌o桿舉升,系統(tǒng)的主要負(fù)荷表現(xiàn)在三個方面:舉升高度、井口回油壓力、油管內(nèi)部蠟影響。考慮保持舉升高度合理、井口回油壓力平穩(wěn)的情況下,電動機電流值與油管內(nèi)部蠟影響之間具有較強的相關(guān)性。
G 油田試驗的2 口井的電動機上限電流值為11.4 A。出廠設(shè)計要求,當(dāng)實際電流達(dá)到上限值的90%時,必須采取應(yīng)對措施,否則易發(fā)生故障。依其設(shè)計要求,將上限電流值的90%即實際電流達(dá)到10.3 A時作為系統(tǒng)的清蠟點?,F(xiàn)場采取“一定熱洗排量下,不同洗井時間的電流降幅”方式,對合理洗井參數(shù)進(jìn)行確定。
1 號井合理洗井參數(shù)確定情況見表3。正常生產(chǎn)時,該井電流為9.1 A,此時,回油壓力為0.5 MPa,套管壓力為0.52 MPa,動液面深度為741 m。2018年10 月8 日,發(fā)現(xiàn)該井電流已上升至10.3 A,9 日對該井進(jìn)行熱洗。熱洗排量為8 m3/h,熱洗時間1.5 h。熱洗后正常生產(chǎn),3 天后對該井進(jìn)行相關(guān)測試,回油壓力為0.49 MPa,套管壓力為0.51 MPa,動液面深度為736 m,電流為9.6 A。電流未恢復(fù)到正常水平,12 日開始第二次熱洗,排量、時間不變。2 天后再進(jìn)行相關(guān)測試,回油壓力為0.49 MPa,套管壓力為0.5 MPa,動液面深度為749 m,電流為9.1 A。電流恢復(fù)至正常水平,熱洗達(dá)到效果。
表3 1號井確定洗井參數(shù)相關(guān)數(shù)據(jù)記錄
2 號井合理洗井參數(shù)確定情況見表4。正常生產(chǎn)時,該井電流為9.0 A,此時,回油壓力為0.55 MPa,套管壓力為0.54 MPa,動液面深度為709 m。2018年11 月25 日,發(fā)現(xiàn)該井電流已上升至10.2 A,26日對該井進(jìn)行熱洗。熱洗排量為8 m3/h,熱洗時間1.5 h。熱洗后正常生產(chǎn),2 天后對該井進(jìn)行相關(guān)測試,回油壓力為0.53 MPa,套管壓力為0.54 MPa,動液面深度為716 m,電流為9.7 A。電流未恢復(fù)到正常水平,28 日開始第二次熱洗,排量、時間不變。2 天后再進(jìn)行相關(guān)測試,回油壓力為0.52 MPa,套管壓力為0.54 MPa,動液面深度為711 m,電流為9.0 A。電流恢復(fù)至正常水平,熱洗達(dá)到效果。
表4 2號井確定洗井參數(shù)相關(guān)數(shù)據(jù)記錄
分析2口井熱洗前后的測試數(shù)據(jù),以“年洗井次數(shù)最少,年洗井用水量最少”為基本原則,確定“熱洗排量8 m3/h,熱洗時間3 h”作為G 油田潛油隔膜泵舉升工藝的合理洗井參數(shù)。
綜上所述,G油田的潛油隔膜泵舉升工藝的清蠟點為電動機上限電流的90%即10.3 A,合理洗井參數(shù)為熱洗排量8 m3/h,熱洗時間3 h。
潛油隔膜泵的結(jié)構(gòu)與目前油田礦場在用的整筒泵有著本質(zhì)上的不同,其設(shè)計無漏失點;因此,在舉升井液的過程中不產(chǎn)生漏失,泵的效率較高。
通過現(xiàn)場量油方式對潛油隔膜泵的泵效率進(jìn)行了計算(表5)。計算結(jié)果表明,2口隔膜泵井平均泵效率可達(dá)89.8%,較整筒泵的27.6%高出62.2 個百分點。
表5 泵效率對比
潛油隔膜泵舉升工藝的地面設(shè)備除井口外只有配電箱,占地面積不足5 m2。在此工藝管理過程中,只需對配電箱進(jìn)行操作即可實現(xiàn)參數(shù)調(diào)整、電流數(shù)據(jù)讀取、能耗數(shù)據(jù)讀取等功能;地面設(shè)備無需特殊保養(yǎng),只需定期查看配電箱門、蓋是否完整即可。潛油隔膜泵舉升工藝設(shè)備具有占地面積小、操作簡單、維護(hù)修理便捷等優(yōu)勢,可減輕一線員工的勞動強度,利于油井生產(chǎn)管理。
1)潛油隔膜泵舉升工藝與游梁式抽油機舉升工藝相比,單耗低47.06%,系統(tǒng)效率高12.88 個百分點。
2)潛油隔膜泵的泵效率一般可達(dá)近90%,較整筒泵高出60%以上。
3)潛油隔膜泵舉升工藝清蠟點的確定源于其自身設(shè)計,不同油田可根據(jù)各自要求進(jìn)行確定,并在實踐中不斷檢驗。
4)潛油隔膜泵舉升工藝的合理洗井參數(shù)的確定源于現(xiàn)場試驗,可有效指導(dǎo)G 油田的生產(chǎn)管理實踐。