夏洪亮 李春曉(江蘇新海石化有限公司)
隨著進(jìn)口原油使用資質(zhì)政策的落地,國(guó)內(nèi)常減壓裝置原料總體向輕質(zhì)化發(fā)展。為了適應(yīng)原料性質(zhì)的重大變化,使江蘇新海石化有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)新海石化)常減壓裝置發(fā)揮最大潛能,公司組織設(shè)計(jì)院專(zhuān)業(yè)人員和常減壓車(chē)間管理人員深入分析裝置運(yùn)行現(xiàn)狀,針對(duì)原料油輕質(zhì)化趨勢(shì)采取有效的改造手段消除裝置運(yùn)行瓶頸,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗的目的。
新海石化3.0×104t/a常減壓裝置由青島海工英派爾公司承擔(dān)主體設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)采用閃蒸塔、常壓塔、汽提塔、減壓塔流程。裝置原設(shè)計(jì)原料為380#燃料油和塔里木原油,設(shè)計(jì)綜合能耗為508.50 MJ/t,運(yùn)行能耗為398.34 MJ/t。
自2018 年新海石化取得進(jìn)口原油權(quán)并獲得使用配額以來(lái),外采原料主要為盧拉、ESPO、吉拉索、LAPA 等輕質(zhì)原油,裝置加工負(fù)荷很難達(dá)到3.0×104t/a的設(shè)計(jì)值,原料油輕質(zhì)化帶來(lái)的主要限制因素為:石腦油收率高,常壓塔頂超負(fù)荷,限制裝置加工量;電脫鹽調(diào)整手段欠缺,運(yùn)行電耗高;換熱網(wǎng)絡(luò)偏離設(shè)計(jì),Ⅱ段及Ⅲ段換熱熱源嚴(yán)重不足,換熱終溫低;減壓段受限于裝置處理量,側(cè)線拔出變化大影響換熱網(wǎng)絡(luò)及換熱效果;常壓爐超負(fù)荷,爐溫達(dá)到設(shè)計(jì)上限;裝置整體處理量低導(dǎo)致綜合能耗超高,各能源介質(zhì)單耗高;裝置循環(huán)水單耗水平低,單耗居高不下。
對(duì)原設(shè)計(jì)的閃蒸工藝進(jìn)行初餾工藝改造,以滿足原料輕質(zhì)化的趨勢(shì)要求。原料經(jīng)換熱后達(dá)到210 ℃進(jìn)入初餾塔,初定油氣與原油換熱至83 ℃后進(jìn)入復(fù)合型蒸發(fā)式空冷器,冷凝至40 ℃進(jìn)初頂產(chǎn)品回流罐實(shí)現(xiàn)氣液分離,氣相去瓦斯壓縮機(jī),液相經(jīng)初頂產(chǎn)品及回流泵分兩路出裝置和回流至塔內(nèi)。
通過(guò)引進(jìn)智能響應(yīng)變壓器及配套的PLC智能控制柜,達(dá)到電脫鹽智能控制的目的,實(shí)現(xiàn)脫鹽效果和節(jié)能降耗的目標(biāo)。
脫前換熱增加初頂油氣原油換熱器2臺(tái)回收塔頂油氣熱量;增加常一中換熱器2臺(tái)回收一中熱源并降低回流溫度;脫后原油與減一中換熱器增加3臺(tái)回收減一中熱量并進(jìn)一步降低回流溫度;脫前原油與渣油換熱器E2620 增加1 臺(tái)回收熱量并降低渣油外送溫度,降低水冷負(fù)荷;并對(duì)渣油換熱器E2621 增加脫后換熱流程,方便靈活控制脫前溫度。
常減壓爐燃燒器改用高效低氮燃燒器[1],更換高效空氣預(yù)熱器及配套風(fēng)機(jī)。
對(duì)減壓平臺(tái)、減一中水冷等冷卻深度要求相對(duì)高的回水引進(jìn)冷卻深度要求低的水冷進(jìn)行二次利用。實(shí)現(xiàn)降低循環(huán)水單耗的同時(shí)保證循環(huán)水流速及延長(zhǎng)水冷運(yùn)行周期。
本次節(jié)能改造后,加工輕質(zhì)原料滿負(fù)荷運(yùn)行受限問(wèn)題得到解決。換熱終溫有所提高,相關(guān)中段回流熱量得到回收,回流溫度得到有效控制,加熱爐熱效率明顯提高,循環(huán)水單耗降到歷史最低。
改造完成后,裝置運(yùn)行結(jié)果如下:
1)在50%~110%操作彈性時(shí),能夠安全、穩(wěn)定地長(zhǎng)期操作運(yùn)行;
2)在操作彈性范圍內(nèi),壓降小于30 kPa;
3)塔盤(pán)選用26層高效立式傳質(zhì)塔盤(pán);
4) 塔頂溫度為100 ℃,空冷出口溫度為40 ℃。
改造后常減壓裝置陸續(xù)加工了盧拉、卡斯蒂拉、LAPA、ESPO 等輕質(zhì)原油,初餾塔運(yùn)行正常,初頂石腦油產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定合格,裝置加工量能夠滿足375t/h 的設(shè)計(jì)負(fù)荷,最高可達(dá)到420 t/h。初頂產(chǎn)出石腦油40 t/h,使裝置一次加工量達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷的同時(shí)降低了加熱爐的熱負(fù)荷,石腦油收率從原設(shè)計(jì)的5.79%提高到14.45%。
通過(guò)幾種代表性的原料如M300、莎賓奧、阿曼等對(duì)比技改前后運(yùn)行電流和脫后含鹽指標(biāo)可以看出,改造后電脫鹽操作靈活方便,隨時(shí)可以調(diào)整電場(chǎng)強(qiáng)度,運(yùn)行電流明顯降低,同時(shí)脫后含鹽指標(biāo)也顯著下降。
技改前后電脫鹽指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)表1。由表1 可知,不同油品改造后電脫鹽運(yùn)行電流降低67%~80%,脫后含鹽指標(biāo)較改造前也有一定程度改善,降低幅度為14%~50%。這對(duì)裝置節(jié)能降耗起到關(guān)鍵作用,并且有助于裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行。
表1 電脫鹽指標(biāo)對(duì)比
換熱網(wǎng)絡(luò)改造后,換熱終溫提高5~8 ℃;常頂循返塔溫度有效控制;減一中回流溫度有效降低,減一中泵負(fù)荷降低,塔頂殘壓有效控制;初頂油氣經(jīng)換熱后進(jìn)空冷溫度為60 ℃左右,相比改造前常頂油氣進(jìn)空冷溫度105 ℃明顯降低。技改前后換熱指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)表2。
加熱爐經(jīng)過(guò)改造后,加強(qiáng)了氧含量控制管理。通過(guò)更換高效空氣預(yù)熱器[2]使排煙溫度降低至120 ℃左右,加熱爐供風(fēng)溫度提高到210 ℃,加熱爐效率提高3%以上。技改前后加熱爐參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表3。
循環(huán)水二次利用后,為實(shí)現(xiàn)降低循環(huán)水單耗且保證裝置平穩(wěn)運(yùn)行,采取以下對(duì)應(yīng)措施:
1)減壓平臺(tái)冷卻深度優(yōu)先控制,保證減壓系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行;
2)減壓系統(tǒng)穩(wěn)定同時(shí),根據(jù)不同原料及時(shí)對(duì)一次循環(huán)水進(jìn)行優(yōu)化;
3)常壓側(cè)線冷卻滿足深度要求,但二次循環(huán)水過(guò)剩時(shí)部分回水直接返回循環(huán)水回水系統(tǒng),避免物料熱能過(guò)度冷卻造成浪費(fèi);
4)保證減一中回流冷卻深度優(yōu)先控制;
5)減壓側(cè)線二次循環(huán)水過(guò)剩時(shí)部分直接進(jìn)回水系統(tǒng);
表2 換熱指標(biāo)對(duì)比
表3 加熱爐參數(shù)對(duì)比
表4 循環(huán)水運(yùn)行參數(shù)對(duì)比
6)蠟油、渣油溫度過(guò)低時(shí)水冷切出[3],提高蠟油、渣油同催化、焦化裝置熱聯(lián)合直供比例;
7)定期監(jiān)測(cè)循環(huán)水流速,保證流速滿足設(shè)計(jì)要求。
技改前后循環(huán)水運(yùn)行參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表4。由表4可知,經(jīng)過(guò)技改后水冷系統(tǒng)運(yùn)行情況得到明顯改善。裝置循環(huán)水單耗降低57.5%,循環(huán)水回水溫度和流速都顯著提高,目前水冷運(yùn)行穩(wěn)定,未出現(xiàn)結(jié)垢傾向。
技能改造項(xiàng)目實(shí)施后裝置能耗情況見(jiàn)表5。
表5 裝置能耗情況
隨著原料輕質(zhì)化趨勢(shì),裝置二中自發(fā)汽量明顯增多導(dǎo)致除氧水單耗上升,燃料消耗也有所提高。由表5可知,改造后裝置加工輕質(zhì)原料時(shí)綜合能耗降低幅度仍超過(guò)10%,從改造前的398.34 MJ/t降至356.83 MJ/t,節(jié)能效果明顯。
要進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗優(yōu)化運(yùn)行,應(yīng)該開(kāi)展如下工作:
1)燃料消耗在綜合能耗中占70%以上,降低綜合能耗首先要從提高加熱爐熱效率著手,對(duì)加熱爐日常氧含量、排煙溫度等平穩(wěn)控制尤為重要。
2)保證原料充足穩(wěn)定,合理采購(gòu)或配比適合裝置設(shè)計(jì)點(diǎn)的原料,使裝置全年處于滿負(fù)荷狀態(tài),對(duì)降低裝置綜合能耗起著決定性的作用。
3)根據(jù)換熱終溫及時(shí)優(yōu)化換熱網(wǎng)絡(luò),降低低溫位熱轉(zhuǎn)換比例,提高熱回收效率。
4)采用先進(jìn)的節(jié)能改造技術(shù)及方案,同時(shí)采用先進(jìn)的管理手段,如低溫?zé)峄厥绽?、裝置熱聯(lián)合技術(shù)應(yīng)用、常減壓裝置操作優(yōu)化等。