摘 要:天然氣這種優(yōu)質(zhì)高效、綠色清潔的低碳能源,在社會(huì)能源結(jié)構(gòu)中占比更大,其化工產(chǎn)品用途日益廣泛。天然氣處理技術(shù)變化巨大,傳統(tǒng)生產(chǎn)方式與數(shù)字化、可視化技術(shù)高度融合,促進(jìn)天然氣處理設(shè)備效率提高,運(yùn)行更高效,設(shè)備流程更精細(xì),日常管理更規(guī)范,現(xiàn)場(chǎng)操作更簡(jiǎn)化,每臺(tái)設(shè)備維護(hù)從生產(chǎn)到檢維修、保養(yǎng)全程標(biāo)準(zhǔn)化。中國(guó)石化中原油田天然氣處理廠二廠通過(guò)“數(shù)字化、可視化、卡片化”三項(xiàng)管理創(chuàng)新,大幅提升生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行效率,實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)能源化工企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
關(guān)鍵詞:設(shè)備管理;數(shù)字化;可視化;卡片化;管理創(chuàng)新
1 管理存在的薄弱環(huán)節(jié)
近年油氣資源不斷遞減、原料嚴(yán)重不足,裝置間歇式運(yùn)行,開(kāi)停機(jī)頻繁。設(shè)備管理有三個(gè)薄弱環(huán)節(jié):①設(shè)備老化,超過(guò)20年設(shè)備占總量30%以上,生產(chǎn)中出現(xiàn)效能低、故障多的狀況,制約裝置正常運(yùn)行;②停用設(shè)備短期內(nèi)不再使用,管理上易被邊緣化,影響再次利用;③大量維修技術(shù)骨干注入外部市場(chǎng),新員工和轉(zhuǎn)崗人員多,造成設(shè)備操作不熟練,維修技術(shù)力量薄弱。為此保障設(shè)備平穩(wěn)運(yùn)行要在設(shè)備管理上下功夫,開(kāi)展創(chuàng)新項(xiàng)目與模式。
2 創(chuàng)新管理的方法和措施
2.1 推行數(shù)字化管理
技術(shù)人員應(yīng)用設(shè)備管理系統(tǒng)軟件,按照分類(lèi)歸口管理,使設(shè)備管理系統(tǒng)化、高效化,提高管理效率。將特種設(shè)備資料輸入信息系統(tǒng)中,建立特種設(shè)備檢測(cè)管理、維修臺(tái)賬。采用數(shù)字化交接班,利用微信、釘釘?shù)痊F(xiàn)代化交流軟件,每天將本班設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和隱患缺陷等寫(xiě)在交接班中,使每名員工通過(guò)手機(jī)即時(shí)了解設(shè)備狀態(tài),加強(qiáng)隱患設(shè)備巡檢觀察,及時(shí)處理故障,保障裝置平穩(wěn)運(yùn)行。將所有備件清單、出入庫(kù)登記、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)錄入在信息系統(tǒng)備查詢(xún),材料管理員及時(shí)調(diào)劑、購(gòu)置,保證設(shè)備正常維修,減少備件庫(kù)存積壓。針對(duì)所錄特種設(shè)備檢測(cè)、點(diǎn)檢內(nèi)容、保養(yǎng)周期、備件庫(kù)存等監(jiān)控提示,及時(shí)整改避免漏洞。
2.2 推行可視化管理
針對(duì)主要崗位員工流動(dòng)頻繁、經(jīng)驗(yàn)不足、不能及時(shí)排除故障等實(shí)際問(wèn)題,結(jié)合設(shè)備現(xiàn)狀,推行可視化管理,提高員工故障判斷力。按使用年限、運(yùn)行情況對(duì)設(shè)備分色歸類(lèi),10年以上用紅卡共255張,5-10年用黃卡共13張,5年以下用藍(lán)卡共25張。實(shí)施雙面卡管理,卡一面打印技術(shù)參數(shù),另一面打印設(shè)備常見(jiàn)故障及處理方法。對(duì)92臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備建立病歷檔案和病歷卡,專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄,對(duì)主要設(shè)備制作巡回檢查圖、設(shè)備潤(rùn)滑圖、設(shè)備常見(jiàn)故障和處理方法圖表20個(gè),電氣、儀表設(shè)備標(biāo)識(shí)牌485個(gè),依圖表巡檢、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、正確判斷、果斷處理問(wèn)題。
2.3 推行卡片化管理
“管理制度化、制度流程化、流程卡片化”是企業(yè)管理的一種有效手段。在設(shè)備管理中,制作四類(lèi)表單用于日常巡檢,確保責(zé)任落實(shí)明確。崗位員工每天巡查,承包人每周自查,主管領(lǐng)導(dǎo)每月檢查;實(shí)行班組長(zhǎng)初查、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員復(fù)查、主管領(lǐng)導(dǎo)核查的“三級(jí)核查”,避免核查不到位、延長(zhǎng)開(kāi)機(jī)時(shí)間、能耗浪費(fèi)等問(wèn)題。集中會(huì)診問(wèn)題,判斷原因、分析過(guò)程、制定措施,填寫(xiě)在設(shè)備檢修診斷單中,避免誤判、遺漏等。實(shí)施技術(shù)人員,維修工,操作工“三方驗(yàn)收”,做到維修、運(yùn)行、驗(yàn)收全過(guò)程記錄,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備全流程閉環(huán)管理。
3 應(yīng)用效果良好,達(dá)到“三個(gè)提高”和“三個(gè)目標(biāo)”
3.1 夯實(shí)了設(shè)備管理基礎(chǔ)
推行“三項(xiàng)管理創(chuàng)新”夯實(shí)了設(shè)備基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)設(shè)備管理“無(wú)盲區(qū)”“無(wú)梗阻”。2017年經(jīng)監(jiān)控系統(tǒng)預(yù)警提示,完成15臺(tái)壓力容器、56臺(tái)安全閥到期檢驗(yàn),實(shí)施一二級(jí)保養(yǎng)201臺(tái)次、維修11臺(tái)次,避免設(shè)備超期使用、漏檢漏保,提高檢修進(jìn)度,確保正常運(yùn)行。對(duì)溶劑油系統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝參數(shù)調(diào)整,優(yōu)化工藝及參數(shù),將低附加值產(chǎn)品環(huán)氧樹(shù)脂漆烴類(lèi)稀釋劑產(chǎn)品比例大幅度降低,《溶劑油系統(tǒng)工藝優(yōu)化》獲廠科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。
3.2 提高了設(shè)備綜合效能
加大創(chuàng)新管理力度,提高設(shè)備綜合效能,2017年至今修理設(shè)備95臺(tái)次,設(shè)備完好率達(dá)99%,檢修率降低10%,能耗同比降低11%;節(jié)約維修費(fèi)用6萬(wàn)元,降低成本12萬(wàn)元?!督档拖婪€(wěn)高壓系統(tǒng)故障次數(shù)》和《空冷器霧化噴嘴項(xiàng)目》分別獲天然氣處理廠QC成果和科技成果二等獎(jiǎng)?!峨p控互鎖電路的設(shè)計(jì)及應(yīng)用》根據(jù)廠現(xiàn)有裝車(chē)平臺(tái)裝車(chē)控制需要,設(shè)計(jì)雙控互鎖電路控制雙股來(lái)料自動(dòng)裝車(chē),僅用兩個(gè)繼電器4觸點(diǎn)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)切斷閥,一個(gè)氣相閥和浮球開(kāi)關(guān)的有序工作。分獲廠職工創(chuàng)新成果和中原油田職工創(chuàng)新成果挖潛增效類(lèi)三等獎(jiǎng)。
3.3 提升了員工故障判斷能力
實(shí)施“三項(xiàng)管理創(chuàng)新”企業(yè)崗位員工故障判斷能力顯著提升,累計(jì)查找設(shè)備隱患330余條,提出合理化建議23條,相關(guān)改善經(jīng)營(yíng)建議47項(xiàng),其中“設(shè)備分色卡管理”作為優(yōu)秀創(chuàng)新成果推廣?!叭?xiàng)管理創(chuàng)新”還為崗位員工技術(shù)創(chuàng)新提供平臺(tái),通過(guò)“診斷單”和“病歷卡”,分析T-306塔熱油調(diào)節(jié)閥壓蓋處滲漏的直接原因,崗位職工對(duì)壓蓋處改造革新,研制出彈性閥門(mén)壓蓋,解決熱油調(diào)節(jié)閥因填料壓力降低而造成泄漏,消除安全隱患,獲廠科技成果一等獎(jiǎng)。此外《降低環(huán)氧樹(shù)脂漆烴類(lèi)稀釋劑產(chǎn)品比例降低運(yùn)行組精餾崗交接班差錯(cuò)率》項(xiàng)目獲廠QC成果一等獎(jiǎng)。
綜上所述,推行“三項(xiàng)管理創(chuàng)新”是夯實(shí)設(shè)備管理基礎(chǔ)工作的有效途經(jīng),是提高設(shè)備綜合效能的有效措施,提升員工對(duì)故障分析判斷能力的有效方法。實(shí)際運(yùn)用中,有重點(diǎn)、分層次,采取設(shè)備信息共享、目視直觀、表單規(guī)范的新方法,以現(xiàn)場(chǎng)管理為核心,人員管理為重點(diǎn),提高綜合效能為目的,拓寬天然氣生產(chǎn)管理思路,總結(jié)創(chuàng)新實(shí)際有用的寶貴經(jīng)驗(yàn),大幅度提升天然氣處理設(shè)備運(yùn)行效率。
作者簡(jiǎn)介:
李維維(1982- ),女,漢族,河南林州市人,工程師,主要從事天然氣處理工作。