張艷玲 劉紅霞 趙文娟
摘要:針對抽油機(jī)系統(tǒng)效率的現(xiàn)狀,全面分析了抽油機(jī)系統(tǒng)效率的影響因素,確定電動(dòng)機(jī)效率,泵效和桿柱效率為主要影響要素,在現(xiàn)場采取更換節(jié)能電動(dòng)機(jī)和抽油機(jī),優(yōu)化設(shè)計(jì),加強(qiáng)調(diào)平衡和參數(shù)調(diào)整等措施,有效的提高抽油機(jī)系統(tǒng)效率,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗和節(jié)約成本的目的。
關(guān)鍵詞:抽油機(jī);系統(tǒng)效率;影響要素;節(jié)能降耗;提高
抽油機(jī)井系統(tǒng)效率是反映機(jī)采系統(tǒng)高效舉升的綜合指標(biāo),系統(tǒng)效率越高,則無效損耗越低,為了進(jìn)一步降低機(jī)采井運(yùn)行成本,根據(jù)抽油機(jī)井的實(shí)際運(yùn)行情況,在分析系統(tǒng)效率影響因素的基礎(chǔ)上,提出了提高抽油機(jī)井系統(tǒng)效率的相應(yīng)對策,現(xiàn)場實(shí)施抽油機(jī)井237井次,年節(jié)電102×104kWh,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益63.3萬元,取得了較好的節(jié)能成果。
1系統(tǒng)效率影響因素分析
為了進(jìn)一步降低機(jī)采井運(yùn)行成本,深入挖潛系統(tǒng)效率提升空間,根據(jù)抽油機(jī)井的實(shí)際運(yùn)行情況從系統(tǒng)效率各節(jié)點(diǎn)出發(fā),深入分析各影響因素,明確挖潛主要方向。以光桿功率為節(jié)點(diǎn)將系統(tǒng)效率分為地面效率和井下效率2大部分,通過挖潛系統(tǒng)效率來提升空間。
1.1地面因素
1)部分抽油機(jī)井使用的電動(dòng)機(jī)能量損耗較高,而配置的額定功率遠(yuǎn)大于抽油機(jī)實(shí)際輸入功率,存在“功率不匹配”現(xiàn)象,造成負(fù)載率偏低,無功功率偏大,影響電動(dòng)機(jī)效率。
2)傳動(dòng)皮帶和減速箱對機(jī)采效率的影響主要表現(xiàn)在傳動(dòng)過程中摩擦造成的功率損失。
3)抽油機(jī)四連桿機(jī)構(gòu)對機(jī)采系統(tǒng)效率的影響主要體現(xiàn)在摩擦傳動(dòng)過程的功率損失和在往復(fù)運(yùn)動(dòng)過程中的彈性變形所造成的損失。抽油機(jī)各部件松動(dòng)或潤滑保養(yǎng)不好,造成抽油機(jī)各部件之間的摩擦、變形,致使抽油機(jī)不平穩(wěn)運(yùn)行,從而無功耗電,影響機(jī)采效率。在提高地面效率方面,主要挖潛方向?yàn)殡妱?dòng)機(jī)效率。對負(fù)載率低的電動(dòng)機(jī)進(jìn)行“大調(diào)小”,可提高
抽油機(jī)電動(dòng)機(jī)負(fù)載率,降低油井能耗,提高機(jī)采系統(tǒng)效率。針對電動(dòng)機(jī)存在的“大馬拉小車'現(xiàn)象,重點(diǎn)采用永磁和司達(dá)電動(dòng)機(jī)替換原有電動(dòng)機(jī),提高功率因數(shù),降低裝機(jī)容量。
1.2井下因素
1)盤根盒的影響主要表現(xiàn)在光桿與盤根盒中密封填料的摩擦損失,尤其在密封填料的材質(zhì)、產(chǎn)出液含水率的高低和井口對中程度等方面。
2)抽油桿的影響體現(xiàn)在抽油桿功率的損失,包括抽油桿與油管的摩擦損失、抽油桿與井下液體的摩擦損失和桿柱彈性伸縮損失,與生產(chǎn)參數(shù)的確定有直接關(guān)系。
3)抽油泵效率是機(jī)采系統(tǒng)井下效率重要的一部分,其功率損失主要為抽油泵柱塞與襯套之間的摩擦損失、泵漏失損失和產(chǎn)出液流經(jīng)泵閥時(shí)由于水力引起的功率損失。
4)油管柱功率損失直接影響到機(jī)采系統(tǒng)效率的高低,其損失主要包括油管漏失損失、產(chǎn)出液與油管內(nèi)壁產(chǎn)生的摩擦損失和油管彈性伸縮損失。在提高井下效率方面,主要挖潛方向?yàn)楸眯Ш蜅U柱效率。
1.2.1泵效
沉沒度與泵效有密切關(guān)系,隨著沉沒度的增加,泵效增加,當(dāng)沉沒度達(dá)到一定值時(shí),泵效增加趨于變緩。含水超過90%的井,合理沉沒度應(yīng)保持在200~250m,含水低于80%的井,沉沒度在350~400m,泵效達(dá)到最大。通過實(shí)施提高泵效調(diào)整抽油機(jī)井110井次,使泵效提高2.6百分點(diǎn)。
1.2.2桿柱效率
近幾年,以合理流壓理論為基礎(chǔ),不斷優(yōu)化桿柱組合及下泵深度,通過優(yōu)化桿柱組合降低載荷的空間已經(jīng)很小,在泵效挖潛研究過程中得出高含水井合理沉沒壓力控制在1.2MPa左右即可獲得較高泵效,因此對于高含水井在保證供采協(xié)調(diào)基礎(chǔ)上,可以進(jìn)一步加大桿柱組合優(yōu)化力度,減少桿管無效損失,提高系統(tǒng)效率。
1)泵深不變時(shí),不同桿徑組合對系統(tǒng)效率影響分析。綜合考慮載荷與彈性形變對系統(tǒng)
效率影響時(shí),在泵深1418m情況下,桿柱組合由22mm×19mm降為19ramx16mm組合時(shí),系統(tǒng)效率提升1.9百分點(diǎn)(圖1),輸入功率減少0.5kW。
2)桿柱組合、舉升高度不變時(shí),泵深變化對系統(tǒng)效率影響分析。綜合考慮載荷與彈性
形變對系統(tǒng)效率影響時(shí),在桿柱組合為25mmx22mm,舉升高度413m的情況下,泵掛上提100m系統(tǒng)效率提高0.2百分點(diǎn),消耗功率下降0.1kW;泵掛上提300m系統(tǒng)效率提高0.6百分點(diǎn),消耗功率下降0.2kW;泵掛上提500m,系統(tǒng)效率提高1百分點(diǎn),輸入功率下降0.4kW。
2提高機(jī)采井系統(tǒng)效率的對策
通過分析找出影響機(jī)采井系統(tǒng)效率的因素,從地面和井下入手,對抽油機(jī)井進(jìn)行綜合治理,提高了機(jī)采井系統(tǒng)效率,在降本增效方面取得了明顯的效果。
2.1地面因素
1)及時(shí)調(diào)整抽油機(jī)平衡,提高機(jī)采系統(tǒng)效率。調(diào)平衡60口抽油機(jī),系統(tǒng)效率由原來的11.8%提高到了12.3%,平均單井日節(jié)電3.1kWh。
2)合理匹配電動(dòng)機(jī)降低電動(dòng)機(jī)功率,減小空耗損失提高機(jī)采系統(tǒng)效率。更換節(jié)能電動(dòng)機(jī)11口抽油機(jī),功率因數(shù)平均超過0.85,負(fù)載率平均提高近1倍,系統(tǒng)效率由原來的18.5%提高到了25.7%。
3)認(rèn)真落實(shí)機(jī)械設(shè)備的緊固、潤滑、保養(yǎng)、調(diào)整工作,確保抽油機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。對于服役年限超過15年,配件磨損嚴(yán)重,導(dǎo)致單井能耗高的37口抽油機(jī)進(jìn)行更換,有效的減少了無功損失,降低了有功功率,提高了機(jī)采系統(tǒng)效率。
以提高地面系統(tǒng)效率為目的,共實(shí)施抽油機(jī)井108井次,平均單井日節(jié)電10.9kWh,年節(jié)電55.6x104kWh,每度電按0.6214元計(jì)算,年創(chuàng)節(jié)電經(jīng)濟(jì)效益34.5萬元。
2.2井下因素
1)加大桿柱組合優(yōu)化力度。通過采取上提泵掛措施,優(yōu)化設(shè)計(jì)10口抽油機(jī),不僅節(jié)省了大量的管桿材,而且在節(jié)能降耗延長機(jī)采系統(tǒng)效率,偏磨治理,延長檢泵周期中也取得很大效益。
2)供液差井采用合理工作制度。針對一些供液能力較差的井,我們采取“合理泵徑、長沖程、慢沖速”的經(jīng)濟(jì)調(diào)參理念,提高抽油泵的充滿程度,減少抽油泵來回往復(fù)的無用功。調(diào)小參數(shù)11口抽油機(jī),系統(tǒng)效率由原來的10.6%提高到了12.7%,平均單井日節(jié)電4.6kWh。針對嚴(yán)重供液不足或間歇出油的油井,新增間歇采油72口抽油機(jī),間歇采油調(diào)整制度36口抽油機(jī),泵效提高,電動(dòng)機(jī)負(fù)載率提高,并且由于減少開井時(shí)間而節(jié)約用電量。
以提高井下系統(tǒng)效率為目的,共實(shí)施抽油機(jī)井129口,平均單井日節(jié)電9.8kWh,年節(jié)電46.4x104kWh,年創(chuàng)節(jié)電經(jīng)濟(jì)效益28.8萬元。通過以上2方面措施的實(shí)施,年節(jié)電102X 104kWh,經(jīng)濟(jì)效益63.3萬元。
3結(jié)論
抽油機(jī)井系統(tǒng)效率是反映機(jī)采系統(tǒng)高效舉升的綜合指標(biāo),系統(tǒng)效率越高,則無效損耗越低,為了進(jìn)一步降低機(jī)采井運(yùn)行成本,根據(jù)抽油機(jī)井的實(shí)際運(yùn)行情況,在分析系統(tǒng)效率影響因素的基礎(chǔ)上,提出了提高抽油機(jī)井系統(tǒng)效率的相應(yīng)對策,現(xiàn)場實(shí)施抽油機(jī)井237井次,年節(jié)電102x104kWh,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益63.3萬元,取得了較好的節(jié)能成果。