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      金粉快速除雜工藝改進的生產(chǎn)實踐

      2019-11-12 03:27:04陳海軍張新生高冬生
      中國有色冶金 2019年5期
      關鍵詞:金錠浮渣造渣

      劉 超, 陳海軍, 張新生, 高冬生

      (河南豫光金鉛集團, 河南 濟源 454650)

      0 引言

      黃金的純度越高其價值就越高,隨著近代黃金工業(yè)化生產(chǎn)技術的不斷進步,已涌現(xiàn)出越來越多的黃金精煉新工藝,在進行深度提純之前需要對粗金物料中含量很高的Fe、Ag、Bi雜質進行去除,目前對粗金物料中Fe、Ag、Bi等雜質主要通過長時間熬煮去除,效率較低,除雜率也不高,影響了金錠的品質。

      河南某企業(yè)以生產(chǎn)黃金、白銀為主,該企業(yè)工藝技術先進、產(chǎn)品質量穩(wěn)定,在金銀冶煉行業(yè)中具有較高的知名度,火法段采用企業(yè)自主研發(fā)的鉛陽極泥金、銀底吹冶煉工藝,自動化程度高、工藝指標優(yōu)良、冶煉環(huán)境好、生產(chǎn)效率高[1-2],其主要產(chǎn)品為黃金、白銀。主產(chǎn)品金、銀錠產(chǎn)品分別執(zhí)行GB/T 4134—2003《金錠》、GB/T 4135—2002《銀》,其產(chǎn)品主元素品位分別穩(wěn)定在99.994%、99.995%以上。

      本文主要介紹該公司的金粉熬煮除雜工藝的改進情況。

      1 改進前生產(chǎn)狀況及問題分析

      1.1 金粉的制備方法

      該企業(yè)金粉主要采用氯化分金、金萃取-還原的方法,工藝流程見圖1。

      圖1 金錠生產(chǎn)工藝流程

      1.2 生產(chǎn)設備

      生產(chǎn)設備明細表見表1。

      表1 設備明細表

      1.3 金粉熬煮除雜技術參數(shù)

      金粉熬煮除雜技術參數(shù)見表2。

      表2 金粉熬煮除雜技術參數(shù)匯總表

      1.4 工藝原理

      采用金萃取- 還原工藝得到的粗金中含有Fe、Ag、Bi雜質,在熔融狀態(tài)下加入氧化劑和造渣劑后,使Fe、Ag、Bi雜質形成煙灰和浮渣除去,從而提高金的品位,其原理如下所述。

      在粗金物料完全熔化后,當金熔體溫度達到1 200~1 400 ℃時,在金熔體表面分批加入氧化劑和造渣劑,增加粗金物料在坩堝熬煮除雜過程中的氧化性氣氛,使除金以外的金屬與氧發(fā)生反應,生成氧化物或以煙灰的形式揮發(fā),或與造渣劑結合形成浮渣與金分離。在這個過程中,金熔體中的Fe、Ag、Bi雜質容易被除去,氧化造渣過程中的主要化學反應見式(1)~(11)。

      (1)

      (2)

      (3)

      (4)

      (5)

      2KNO3? 2KNO2+ O2↑

      (6)

      4KNO3?2K2O+4NO↑ +3O2↑

      (7)

      2KClO3?2KCl+3O2↑

      (8)

      Na2CO3?Na2O+CO2↑

      (9)

      (10)

      (11)

      1.5 存在問題

      由于各班組所產(chǎn)金錠合格率差別較大,公司對金錠生產(chǎn)情況進行了統(tǒng)計,詳見表3。

      表3 金粉熬煮除雜技術參數(shù)匯總表

      注:統(tǒng)計周期2014年5月~2015年5月;目前生產(chǎn)金粉的金萃取- 還原工序只有1個班組。

      由表3可知:金一級品率達不到100%,時常有不合格現(xiàn)象產(chǎn)生;班組之間熬煮除雜技術差異較大,其中有1個班組近一年沒有一批不合格情況發(fā)生,2個班組不合格率較大只有90%左右。

      1.6 現(xiàn)狀調研

      為了摸清差異原因,分廠技術人員對四個班組進行跟班調查,其熬煮和澆鑄的具體參數(shù)見表4。

      表4 各班組操作方式比對表

      由表4和現(xiàn)場調研知:各班組之間主要操作差異在于電壓、電流控制和輔料消耗量。產(chǎn)品合格率高的A、B兩班特點是:A班熬煮時輔料加入量較大;B班在熬煮的過程中部分時間段電壓控制較高,爐內(nèi)熔體成劇烈翻滾狀態(tài);A班組熬煮時間明顯比其余三班的熬煮時間短,且合格率也較高;A班在熬煮后對金樣判斷上明顯技高一籌,雖然A班所產(chǎn)金錠的內(nèi)在品質并不是所有班組中最好的,但是A班鑄金錠的內(nèi)在成分均達到1#錠的要求,且內(nèi)在成分波動較小。

      1.7 原因分析

      針對以上的調研情況,技術人員進行了技術分析,其原因總結如下所述。

      1)熬煮金粉前期溫度不可過高,讓金熔體進行跑煙作業(yè),待跑煙結束后,提升爐溫進行造渣,根據(jù)浮渣數(shù)量,決定投入輔料量。如果跑煙作業(yè)結束后,金熔體液面基本沒有浮渣,不要加入輔料造渣,這時如果加入輔料,會導致金熔體內(nèi)浮渣過多,增加撈渣難度,反而使熬煮時間延長。

      2)輔料的加入方式和加入量有一定的技巧。輔料加入要遵循少量多次的原則,一次不可過多,過多不僅造成輔料的浪費,而且腐蝕坩堝內(nèi)壁,降低坩堝壽命。同時,最重要的一點是造成金熔體表面浮渣量增大,增加撈渣難度。

      3)在熬煮過程中,間歇性的提高爐溫,使爐內(nèi)熔體翻滾,可有利于熔體內(nèi)部雜質快速移至熔體表面參與氧化造渣,從而加速熬煮除雜速度。同時,在爐內(nèi)熔體翻滾過程中,熔體的表面積加大,液面的氧化更加劇烈。

      通過查閱技術資料發(fā)現(xiàn):黃金,純金塊具有金黃色光澤。粉末狀的金,隨著顆粒的變小其顏色變深變暗。當金中含有雜質時,隨著雜質的種類和含量,其顏色深淺各異。金的顏色還與金塊厚度與金粒聚集狀態(tài)有關[3]。

      為此,通過論證得出建立金樣收縮面顏色與金中銀、鐵含量的關系,可快速判斷金樣是否達到合格要求,具有一定的可操作性。

      2 技術改進

      針對以上問題,該廠技術人員制訂了詳細的解決方案,具體措施如下所述。

      1)細化輔料加入方式、加入量。在熬煮過程中,加入的氧化劑為硝酸鉀(或硝酸鈉、氯酸鉀),加入的造渣劑為碳酸鈉。硝酸鉀(或硝酸鈉、氯酸鉀)消耗量為粗金物料0%~0.01%,碳酸鈉根據(jù)浮渣情況適量加入。

      2)加強金熔體熬煮時的對流速度。金熔體在高溫正常熬煮的過程中,每隔0.5~1 h應將金熔體的熱原能量提高至原來的1.5~2倍,使金熔體劇烈攪動;金熔體內(nèi)外部的物質交換更加的頻繁,熔體內(nèi)部的Fe、Ag、Bi雜質也更頻繁的暴露在熔體表面,在高溫的作用下與空氣的氧氣或與氧化劑接觸而被氧化,生成氧化物或以煙灰的形式揮發(fā),或與造渣劑結合形成浮渣與金分離。

      3)選用適當?shù)膿圃ぞ?。在高溫熬煮的過程中,當金熔體表面有較多浮渣時,用專用撈渣工具進行撈渣,氧化渣因遇冷凝固在專用撈渣工具上被帶出坩堝。

      4)通過觀察金樣收縮面顏色來判斷金中銀、鐵含量是否達標,當金樣收縮面大面積顏色發(fā)紅時,鐵含量超標,發(fā)紅面積小于20%時,鐵含量達標;當顏色發(fā)白時,銀含量超標,需要繼續(xù)熬煮,該廠銀含量超標情況較少。

      3 效果檢驗

      在進行了以上技術改進后,技術人員統(tǒng)計了四個班組近一年生產(chǎn)情況,見表5。

      由表5可知:經(jīng)過技術改進后,基本消除了班組之間的技術差異,同時大幅提高了金粉熬煮除渣效率,降低了物料消耗,提高了合格率。

      表5 各班組操作方式比對表

      注:統(tǒng)計周期2015年6月~2016年5月。

      4 結論

      1) 在金粉熬煮除雜前期,爐溫不可過高。待跑煙結束后,可提高爐溫造渣,并根據(jù)浮渣數(shù)量確定輔料加入數(shù)量,輔料硝酸鉀加入量約為0%~0.01%,碳酸鈉按比例加入。

      2) 在熬煮造渣階段,每0.5~1 h提升電壓1次,使單位時間內(nèi)提供熱量增加,起到強化攪拌的目的。

      3) 造渣結束,用玻璃棒將金熔體表面的浮渣撈除干凈,造渣要反復進行。

      4) 熬煮除雜后期要勤觀察金樣收縮面顏色,從而判斷金錠是否合格。

      5) 改進后個別班組熬煮時間縮短0.5 h,各班組金錠合格率均提高到98%以上。

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