【摘 要】油田的聯(lián)合站均有老化油。老化油在原油處理系統(tǒng)中的無效循環(huán),不僅降低了有效庫容,增加了原油處理能耗和工作量,還影響原油處理設(shè)備設(shè)施的處理效果。本文分析了集輸老化油的危害和形成原因,闡述了老化油處理對策與效果。
【關(guān)鍵詞】聯(lián)合站;老化油;脫水處理;對策;效果
老化油,亦稱老化原油,指原油生產(chǎn)、處理過程中,在藥劑、機(jī)械雜質(zhì)、膠質(zhì)瀝青質(zhì)、細(xì)菌、空氣、循環(huán)剪切等因素的作用下形成的,其乳化狀態(tài)日趨穩(wěn)定的,采用常規(guī)藥劑和處理方法無法處理的,對原油脫水系統(tǒng)有較大影響的原油乳狀液。
1、老化油的危害分析
老化油是指積存時間較長,由于原油輕組分揮發(fā)、氧化、光解等作用,使乳化劑數(shù)量增加,同時原油內(nèi)的天然乳化劑也有足夠的時間運(yùn)移到分散相顆粒表面形成較厚的界面膜使乳狀液更加穩(wěn)定,處理較困難的污油。按回收途徑不同分為落地原油、油站污水罐內(nèi)原油、污水站回收污油。由于油內(nèi)存在許多FeS雜質(zhì)以及其它乳化劑成分,這些物質(zhì)會造成原油脫水系統(tǒng)紊亂,油水界面不清。乳化層增厚表現(xiàn)在處理空間減少,處理能力降低;含水超標(biāo)頻次增多,后續(xù)處理難度加大,運(yùn)行費(fèi)用增加。近年老化油回收影響造成含水超標(biāo)頻次逐步增多。老化油處理成為當(dāng)前生產(chǎn)的重點(diǎn)難點(diǎn)問題。
2、聯(lián)合站老化油形成原因
老化油是一種穩(wěn)定乳化液,其形成的必要條件是[1]-[3]:①存在兩種以上互不相溶的液體;②要有強(qiáng)烈的攪動,使一種液體破碎成微小的液滴分散于另一種液體中;③要有乳化劑存在,使微小的液滴能穩(wěn)定地存在于另一種液體中。老化油的產(chǎn)生受諸多因素的影響,可歸納為以下幾個方面:
(1)三次采油形成的乳化液顆粒;(2)鉆井、作業(yè)及原油輸送過程中形成的乳化液;(3)污水處理回收的污油;(4)回收的落地油;(5)細(xì)菌作用下產(chǎn)生的含油懸浮物。上述各種途徑產(chǎn)生的老化油大都集中在沉降罐、污油池、污水站內(nèi),以油-水中間過渡層等形式存在,并且在站內(nèi)不定期地循環(huán),給聯(lián)合站的運(yùn)行管理帶來了很大的困難,具體影響如下:
首先,大量的老化油在站內(nèi)循環(huán),占用了沉降罐、電脫水器等脫水設(shè)備的有效容積,降低了原油脫水設(shè)備的利用率;其次,增大了原油沉降脫水的難度;影響了原油電脫水器的安全運(yùn)行及其脫水效果。老化油使電脫水器的脫水效果急劇下降,甚至出現(xiàn)電場不穩(wěn)定和倒電場的現(xiàn)象,使電脫水器無法運(yùn)行,為了保證外輸原油的含水指標(biāo),不得不把凈化油罐底部達(dá)不到外輸標(biāo)準(zhǔn)的含水原油排到污油池,或者回?fù)降揭淮喂?,使油品性質(zhì)進(jìn)一步惡化,形成惡性循環(huán);最后,增大原油脫水成本。由于回?fù)嚼匣褪姑撍y度增大,導(dǎo)致熱化學(xué)沉降后的原油含水上升、脫水溫度和加藥量都迅速增大。以勝利油田某聯(lián)合站為例,該站老化油主要由以下三部分組成:凈化油罐底部不合格的回?fù)皆?、污水系統(tǒng)回收的污油以及二次沉降罐的放水,并且以前兩部分為主,僅前兩項(xiàng)的循環(huán)液量達(dá)到了4100t/d。由于老化油對系統(tǒng)原油有污染作用,使得站內(nèi)油品性質(zhì)變差,電脫水器建立不起穩(wěn)定的電場,凈化油罐被迫作為沉降罐使用。不僅使得外輸原油含水升高,而且造成站內(nèi)原油脫水溫度升高,破乳劑用量逐年上升。
3、聯(lián)合站老化油處理對策及效果
3.1老化油的預(yù)處理工藝
老化油的減量化工藝就是針對老化油的形成過程,從源頭上控制、減少老化油的形成,特別是嚴(yán)格控制諸如注水站來油等嚴(yán)重影響系統(tǒng)運(yùn)行的老化油,降低老化油對原油處理系統(tǒng)的影響。老化油的減量化主要從聯(lián)合站工藝調(diào)整、破乳劑、污水處理藥劑等方面進(jìn)行綜合分析、調(diào)整、優(yōu)化,將聯(lián)合站作為一個整體系統(tǒng),打破老化油的惡性循環(huán)。
(1)優(yōu)化聯(lián)合站工藝流程。針對聯(lián)合站運(yùn)行存在的問題,分析聯(lián)合站老化油形成的原因和對聯(lián)合站運(yùn)行的影響,優(yōu)化聯(lián)合站工藝流程,對影響聯(lián)合站運(yùn)行嚴(yán)重的部分原油進(jìn)行單獨(dú)處理等,打破老化油在聯(lián)合站的惡性循環(huán),提高聯(lián)合站運(yùn)行的穩(wěn)定性。
(2)優(yōu)選破乳劑、凈水劑等,降低污水含油量。老化油的形成與破乳劑、凈水劑等的使用具有明顯的相關(guān)性,通過對聯(lián)合站原油物性的研究,篩選或開發(fā)出使用的化學(xué)藥劑,優(yōu)化加入方式,減少污水站、注水站的污油量,從根本上降低老化油的數(shù)量,實(shí)現(xiàn)老化油的減量化。
3.2老化油的預(yù)防
(1)對老化油進(jìn)行減量化處理,控制老化油的數(shù)量;(2)對化學(xué)藥劑的配伍性進(jìn)行監(jiān)測,減少藥劑型老化油的形成;(3)處理落地油等回收型老化油時,需根據(jù)室內(nèi)試驗(yàn)確定最高處理比例;(4)密切監(jiān)測沉降罐內(nèi)部油水過渡層厚度;(5)對站內(nèi)運(yùn)行狀態(tài)及時診斷,早發(fā)現(xiàn)早治理。
3.3老化油處理工藝
對老化油的認(rèn)識是一個漸進(jìn)的過程,隨落地原油回收、注聚驅(qū)油等三采技術(shù)的推廣應(yīng)用,采用電化學(xué)脫水工藝的聯(lián)合站經(jīng)常發(fā)生電脫水器無法送電的現(xiàn)象,同時聯(lián)合站在運(yùn)行管理過程中往往出現(xiàn)陣發(fā)性的高含水現(xiàn)象,人們開始逐步關(guān)注老化油問題。通過認(rèn)識到原油化學(xué)脫水過程中溢流罐內(nèi)形成的中間層乳狀液和污水站回收原油(污油)的特性,并對其組成和形態(tài)結(jié)構(gòu)、乳化特性及對原油破乳脫水的影響進(jìn)行了研究,提出了中間層和污油影響原油脫水的概念,出現(xiàn)了老化油概念的萌芽,提出但是停留在篩選、開發(fā)破乳劑進(jìn)行處理,沒有形成配套的技術(shù)、設(shè)備和相關(guān)工藝。
通過從控制源頭、單獨(dú)處理、開發(fā)設(shè)備的思路,開展老化油處理技術(shù)及裝置的研制,形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的老化油處理技術(shù)及裝置,通過對污油池、酸化油等不同性質(zhì)的老化油處理的現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)及現(xiàn)場應(yīng)用,解決了老化原油站內(nèi)惡性循環(huán),影響正常的生產(chǎn)的難題,并降低了原油脫水處理成本。
3.4系統(tǒng)設(shè)備工藝調(diào)整
(1)污水藥劑前置。在一級分水器內(nèi)投加凈水型破乳劑,有效提升分水器出水水質(zhì),減少出水含油,同時使分水器內(nèi)油水界面清晰度增加,有利于分水器的調(diào)節(jié)操作以及后續(xù)的處理。分水器出水含油由前期的500mg/L降低至當(dāng)前的300mg/L,進(jìn)入沉降系統(tǒng)老化油減少。
(2)沉降罐進(jìn)水方式調(diào)整。將進(jìn)水口改為3.5米,減輕了系統(tǒng)原油的擾動,含水由前期的70%左右下降至當(dāng)前的40%,老化油乳化程度降低,處理量也降低為原先的35%,減輕了對后端系統(tǒng)的沖擊。
(3)污油系統(tǒng)收油方式調(diào)整。一是除油罐收油由原先的運(yùn)行排放改為停運(yùn)排放,降低污油含水量和系統(tǒng)回收量,同時在污油池內(nèi)增加15m3/h的液下泵,保持平穩(wěn)低量污油回收,降低對系統(tǒng)沖擊。
二是油站污水罐改造后由于油量減少,含氣量降低,可以直接進(jìn)入穩(wěn)定泵,通過高溫加熱,降低老化油的的粘度及增加油水的密度差,然后與丁王稀油摻稀,使其充分混合;同時降低收油排量,調(diào)整摻混比例,減少系統(tǒng)沖擊。
三是調(diào)整收油時間避開白天卸油和污水系統(tǒng)回收污油干擾,并有針對性的加入藥劑,破壞乳化層,增加水滴聚結(jié)速度,提升處理效果。
四是篩選藥劑使之與油站破乳劑合理配伍,減少系統(tǒng)干擾,同時采用下沉絮凝劑,定期排泥,降低絮凝物與油品乳化機(jī)率。
3.5老化油控制方法的優(yōu)化
減少老化油的影響最有效的措施是加大老化油的外摻量。但老化油的外摻還受其他脫水器壓力的影響。原來站內(nèi)老化油脫水器的控制壓力為0.18MPa,在工作中發(fā)現(xiàn)該脫水器油出口無法連續(xù)出油。分析原因,其他脫水器的控制壓力0.18-0.22MPa,本身1#油出口打開非常小,水出口打開較大,在其他脫水器壓力增高1#脫水器內(nèi)液體大部分從壓力低的水出口流走,同時由于老化油加熱溫度較高,脫水器內(nèi)液體部分氣化,油出口位于脫水器的頂部,氣體進(jìn)一步將其封堵住,大大減少了老化油的外摻量。
【參考文獻(xiàn)】
[1]周玉賀等.大港油田濱海污水處理站回收原油的性質(zhì)及其處理方式的討論.油田化學(xué),1999(02):134-137.
作者簡介:劉薇(1981—),女,助理工程師,從事油田開發(fā)技術(shù)工作。