【摘 要】柱塞泵是孤東采油廠注入聚合物溶液的專用設(shè)備,使用數(shù)量大,占設(shè)備總數(shù)的70%左右。其填料盒位于泵的液力端與柱塞配合形成密閉工作腔,如密封不嚴(yán)則會造成母液損失,嚴(yán)重時母液會侵入曲軸箱,損壞設(shè)備。因此保持填料的密封性良好至關(guān)重要。我們加大了對注聚泵的運(yùn)行狀態(tài)管理,把清閥、縮短填料更換時間,提高填料更換質(zhì)量,延長填料密封周期,有效降低了勞動強(qiáng)度。
【關(guān)鍵詞】注聚泵;清閥時間;措施;效果
1、情況調(diào)查
注聚大隊目前聚合物注入泵(簡稱注聚泵)采用的是勝利油田機(jī)械廠制造3ZJ型柱塞泵,它是通過柱塞的往復(fù)運(yùn)動達(dá)到輸送液體的目的。填料是與柱塞配合將泵腔與外界隔開起密封的作用。由于柱塞是運(yùn)動件,因此填料的損耗是不可避免的。所以更換填料是日常維護(hù)中不可避免的工作。隨著運(yùn)行時間的延長,主要存在以下問題:
(1)更換填料難度大。以往更換三柱塞泵填料是多采用平口螺絲刀和榔頭,沒有操作專用工具,更換難度大,經(jīng)驗較少的工人更換一個填料往往需要時間1-3小時,熟練有經(jīng)驗的師傅也需要30分鐘以上,遇到難換的時間更長。
(2)非密封件導(dǎo)向套易受損造成配件損耗增大,從而造成不必要的材料浪費。
(3)填料有效使用期縮短、更換頻繁影響注入時率和增加勞動消耗,增加了設(shè)備隱患。
柱塞泵的填料維護(hù)是最基礎(chǔ)的維護(hù)工作之一。但現(xiàn)有的操作方式難度較大,操作時間長,在加上注聚泵數(shù)量多,造成了該項工作嚴(yán)重占用職工勞動資源,影響了班組日常工作的質(zhì)量和效率。
2、造成清閥時間長的原因
2.1不會判斷故障。注聚泵在更換填料時,經(jīng)常因判斷不清楚填料漏失原因,判斷不清楚,造成填料更換時間延長,影響免修期。通過培訓(xùn)可以解決,因此為非要因。
2.2職工更換填料不熟練?,F(xiàn)場更換填料操作時職工的熟練程度對更換填料時間有一定影響,但一般職工都能掌握,經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)完全可以解決,因此為非要因。
2.3操作技巧掌握不好。針對更換填料的操作技巧,我們對職工更換填料情況進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查,共調(diào)查75人次。大多數(shù)職工不清楚清閥、更換填料的技巧或是沒有總結(jié)過更換填料的技巧,是造成更換填料時間多的根本原因。但經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)完全可以解決。因此,操作技巧掌握不好不是主要原因。
2.4配件質(zhì)量有問題。有經(jīng)驗的職工非常清楚,使用了不同質(zhì)量的填料,清閥時更換填料更換明顯延長。一般情況下供貨質(zhì)量比較穩(wěn)定,填料的質(zhì)量也較易判斷,因此為非要因。
2.5現(xiàn)場配合不當(dāng)。一般情況下清閥與更換填料的工作需要兩人配合操作,有時因人員緊張只能一人操作造成更換時間偏長,特別是晚上注聚站只有一名男職工上班,更換時間稍長。但通過培訓(xùn)和熟練操作后,配合問題不是很突出不是主要原因。
2.6工具不合手。更換填料在注聚系統(tǒng)是一項長期的常規(guī)工作,隨著注聚大隊規(guī)模的不斷擴(kuò)大,注聚井的投入增加,注聚泵的填料密封維護(hù)工作量相應(yīng)增大,在這種情況下,如何有效快捷地更換填料成為提高工作效率和質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。以往的填料更換工具,由簡單的平口螺絲刀和榔頭組成,配合熟練度要求高,且受工作環(huán)境限制較大,大大影響了填料更換的進(jìn)度。因此,工具不合手為主要原因。
3、措施制定與效果
根據(jù)以上的分析和結(jié)論,我們小組立即開展了改造工作,明確了各項工作的責(zé)任人,并確定了時間和進(jìn)度。
3.1由老式取填料的方法改進(jìn)?;驹恚阂ё√盍鲜┘訖M向推力將填料頂出。改進(jìn)思路:依據(jù)1:繼承過去工具楔入舊填料尋找著力點的原理;依據(jù)2:著力點單一舊填料受力不均勻。根據(jù)這一思路我們設(shè)計了圓筒狀帶可伸縮倒刺裝置的強(qiáng)行取填料工具。(1)圓筒外徑小于填料內(nèi)經(jīng)可伸入填料內(nèi)部;(2)頂桿可將倒刺頂出圓桶一部分咬住舊填料形成著力點;(3)圓筒的長度大于填料函和泵頭的厚度。工具設(shè)計成形后,達(dá)到了預(yù)期的設(shè)計要求,實現(xiàn)了提取時不損傷設(shè)備的目的,解決了提取的提取難度大的問題,縮短了工作的時間,得到了較好的效果。優(yōu)點:(1)能夠明顯縮短填料更換時間;(2)不受設(shè)備空間影響,操作難度小。
3.2根據(jù)泵的結(jié)構(gòu)特性重新設(shè)計。小組成員對填料函和泵頭進(jìn)行詳細(xì)的尺寸測量,繪制改進(jìn)工具圖。在對設(shè)備進(jìn)行反復(fù)的拆裝和精確測量過程中,發(fā)現(xiàn)填料函和導(dǎo)向套及填料的內(nèi)徑尺寸上存在一個細(xì)微的差距,即導(dǎo)向套與填料的內(nèi)徑比填料函泵頭一側(cè)最小內(nèi)徑還小了1—2㎜。
經(jīng)過分析,我們一致認(rèn)為雖然尺寸差小,但這2mm的尺寸差形成的環(huán)狀面總和面積并不小,完全可以作為工具的著力點。我們于是利用這2mm的尺寸差形成的環(huán)狀面作為側(cè)面的著力點,設(shè)計出了橫向?qū)⑻盍贤瞥?。工具設(shè)計成形后,達(dá)到了預(yù)期的設(shè)計要求,實現(xiàn)了提取時不損傷設(shè)備的目的,解決了提取的提取難度大的問題,縮短了工作的時間,得到了較好的效果。優(yōu)點:(1)能夠明顯縮短填料更換時間;(2)不受設(shè)備空間影響,操作難度小。(3)工具性能穩(wěn)定,不易損壞。
3.3研制快捷式取填料工具。快捷式取填料工具的研制成功后,在注聚站進(jìn)行推廣。2018年3月至8月5個月的統(tǒng)計情況如下:
(1)更換填料時間明顯縮短:原本一個熟練工人操作時間在40分鐘到1個小時,非熟練工人操作時間在1小時到3小時,使用該工具后,熟練工人僅需15分鐘到30分鐘,非熟練工人僅需25分鐘到40分鐘就能完成工作。
(2)維護(hù)周期明顯延長:11#注聚站15臺泵原每月平均更換10次以上,使用工具后5月份僅8臺次,6月份5臺次,7月份僅3臺次。
(3)維護(hù)成本明顯減少:每次更換均節(jié)約兩個導(dǎo)向套,效果明顯。該組合式工具在整個注聚大隊得到推廣,取得了明顯效果,在實際的運(yùn)用中有效的保護(hù)了填料函不受損傷,延長了填料有效期,節(jié)約了成本,保證了注入實力確,保了注入質(zhì)量,操作時間大幅縮短,操作難度大幅減小,得到了領(lǐng)導(dǎo)和職工的好評。該工具有效的保障了填料函不受損傷,延長了填料有效期,節(jié)約了成本,保證了注入時效,確保了注入質(zhì)量,操作時間大幅縮短。
(4)操作難度降低。過去要求兩人,默契配合才能較快的完成操作。下在僅一人便能很輕松且高效率的完成工作。
(5)工具穩(wěn)定性良好。過去再進(jìn)行填料維護(hù)時每隔一段時間就要更換一套工具,工具使用不但受工人熟練度影響很大,而且受舊填料與填料盒接合力度的影響很大。使用新工具后,舊填料與填料盒接合力度對工人操作基本無影響,且對工人的熟練要求也大幅降低。
3.4取得了良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。通過改進(jìn),單泵每次更換填料節(jié)約導(dǎo)向套兩個。按平均單泵每2個月更換填料一次計算,使用填料后可減少年跟換填料兩次以上,187000元。通過使用快捷式填料更換工具不但節(jié)約了成本而且減少了更換頻率,大大縮短了跟換時間,減輕了職工的勞動強(qiáng)度,同時有效的保證了注入時效,確保了注入質(zhì)量,確保高效的完成注入任務(wù)。
【參考文獻(xiàn)】
【1】李霄,夏青.注聚泵的運(yùn)行管理 《油氣田地面工程》2011年
作者簡介:吳剛(1976—),男,助理工程師,從事注聚生產(chǎn)運(yùn)行工作。