周興,嚴(yán)潔
(1.玉門(mén)油田分公司煉油化工總廠催化裝置,甘肅玉門(mén)735200;2.玉門(mén)油田分公司煉油化工總廠重整加氫裝置,甘肅玉門(mén)735200)
受原料性質(zhì)影響,近年來(lái)我廠重油催化裂化裝置的干氣產(chǎn)量較高,干氣中C3及以上組分含量較高。干氣C3組分過(guò)高時(shí),液態(tài)烴收率降低,裝置的整體效益下降。降低干氣C3及以上組分含量急需解決。實(shí)際生產(chǎn)中通過(guò)優(yōu)化指標(biāo),調(diào)整操作,能夠?qū)⒋呋鸦蓺庵蠧3組分控制在更低的水平,提高裝置經(jīng)濟(jì)效益。
玉門(mén)煉化總廠催化裂化裝置于1994 年11 月投產(chǎn),設(shè)計(jì)加工量50 萬(wàn)t/a,2004 年9 月經(jīng)優(yōu)化設(shè)計(jì)改造,年加工量為提至80 萬(wàn)t/a??杉庸た倧S常減壓裝置餾分油、渣油、焦化裝置蠟油等。產(chǎn)品包括汽油、柴油和液態(tài)烴,副產(chǎn)品有干氣和焦炭等。整個(gè)重油催化裂化裝置包括反應(yīng)再生、分餾、吸收穩(wěn)定、余熱鍋爐、煙氣除塵脫硫等系統(tǒng),其中與干氣組分密切相關(guān)的為吸收穩(wěn)定系統(tǒng)。2013 年裝置經(jīng)過(guò)部分改造和大檢修,目前裝置運(yùn)行較平穩(wěn),但在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中干氣中C3及以上組分含量較高的問(wèn)題嚴(yán)重影響著裝置各項(xiàng)指標(biāo)的提升。
重油催化裂化裝置作為全廠重要的干氣輸出裝置,也受著干氣產(chǎn)率的嚴(yán)重限制。我廠干氣的使用情況呈現(xiàn)出夏季干氣過(guò)剩,冬季干氣需求量大的特點(diǎn),因此,重油催化裂化裝置干氣量調(diào)整比較頻繁,給裝置干氣質(zhì)量的控制帶來(lái)一定的壓力。隨著原料油性質(zhì)的變化,重油催化裂化裝置摻渣率的提升,裝置的干氣和焦炭產(chǎn)率較高。同時(shí),目前我廠的干氣在很大程度上存在富余,操作中調(diào)整幅度較大,這就使得長(zhǎng)久以來(lái)重油催化裂化裝置干氣中C3及以上組分含量較高,影響了裝置液體收率的提高,以及裝置經(jīng)濟(jì)效益的提升。干氣和焦炭產(chǎn)率高,勢(shì)必會(huì)影響整個(gè)裝置的干氣產(chǎn)量及質(zhì)量,干氣量越大,在控制干氣C3及以上組分含量中存在的壓力越大。表1 裝置生產(chǎn)干氣的產(chǎn)品分析結(jié)果看出,干氣中C3及以上組分含量的平均值為6.93%,最高值達(dá)到8.11%,其中丙烷、丙烯、異丁烷、異丁烯的含量較高。
表1 干氣中C3 以上組分含量分析結(jié)果
再吸收塔中用輕柴油作為再吸收劑對(duì)干氣中的汽油組分進(jìn)行吸收,在實(shí)際操作過(guò)程中,再吸收劑流量及溫度對(duì)干氣中C3及以上組分含量影響較大。再吸收劑量較低,會(huì)導(dǎo)致干氣中的汽油組分吸收不完全,再吸收劑量過(guò)大,塔盤(pán)上面液層厚,容易造成霧沫夾帶,會(huì)使干氣帶油;再吸收劑溫度過(guò)低,油品粘度增加,不利于氣液兩相接觸,精餾效果變差,同時(shí)會(huì)增加冷卻輕柴油的能耗,溫度過(guò)高同樣會(huì)使干氣帶油。
吸收塔以粗汽油作為吸收劑, 以穩(wěn)定汽油作為補(bǔ)充吸收劑。正常操作中, 粗汽油全部進(jìn)吸收塔。液氣比是指進(jìn)入吸收塔的吸收劑用量與進(jìn)塔氣體量的比值,加大液氣比即加大補(bǔ)充穩(wěn)定汽油吸收劑的用量。加大液氣比,使吸收劑中被吸收的氣體組分濃度降低,可使吸收推動(dòng)力增加,提高吸收效率,從而使C3、C4回收率提高。
吸收過(guò)程是放熱過(guò)程,降低吸收溫度有利于提高吸收效果。吸收劑從塔頂流到塔底溫度會(huì)有所上升,氣體中被吸收組分在氣液兩相中的實(shí)際濃度與平衡濃度的差值變小,推動(dòng)力減小,吸收效果變差。所以降低吸收塔溫度,控制好補(bǔ)充吸收劑溫度可以使吸收效果更好。
解吸塔的目的是將乙烷脫吸出來(lái)。汽油乙烷脫吸率是通過(guò)解吸溫度來(lái)控制的,即通過(guò)塔頂進(jìn)料溫度與塔底重沸器熱負(fù)荷來(lái)調(diào)節(jié)。若解吸溫度過(guò)高,脫吸氣便含有大量C3、C4組分,返回吸收塔底部重新參與吸收過(guò)程,使C3、C4組分循環(huán)于壓縮富氣冷凝冷卻器、吸收塔、解吸塔之間,使吸收效果變差。若解吸溫度過(guò)低,解吸效果差,在很大程度上又會(huì)造成穩(wěn)定塔頂壓力高,液態(tài)烴中C5含量超標(biāo),影響汽油收率和液態(tài)烴的質(zhì)量控制。
對(duì)于重油催化裂化裝置干氣中C3以上組分含量高,干氣不干的問(wèn)題,通過(guò)原因分析,數(shù)據(jù)對(duì)比,在不改變?cè)性O(shè)備的條件下,確定適合實(shí)際的工藝參數(shù)。降低吸收溫度, 提高吸收塔液氣比,控制解吸溫度,調(diào)整再吸收劑的溫度及流量,解吸溫度控制在115℃左右,解吸效果較好,有利于干氣中C3以上組分含量的控制,在保障液化氣產(chǎn)品質(zhì)量合格的同時(shí),降低了液化氣中C5的含量,穩(wěn)定汽油收率有所提高。干氣中C3及以上組分含量由單日最高的8.11%(v)降低到2.63%(v);月平均最高值的4.85%(v)降低到3.06%(v),干氣質(zhì)量明顯有所好轉(zhuǎn)。見(jiàn)表2。
表2 工藝操作調(diào)整前后干氣C3 組分對(duì)比
同時(shí)通過(guò)優(yōu)化工藝操作,裝置液化氣收率和液收有了一定的提高。表3 為裝置近5 個(gè)月產(chǎn)品收率情況對(duì)比,通過(guò)對(duì)比我們可以發(fā)現(xiàn),在逐步采取一系列措施后,重油催化裂化裝置的液化氣及總液體收率均有所上升,上升幅度可達(dá)0.2%~0.3%,以裝置年處理量80 萬(wàn)t 計(jì)算,每年可增加液體產(chǎn)品總量為2000 t 左右。
表3 裝置6~10 月產(chǎn)品收率情況
通過(guò)優(yōu)化工藝操作參數(shù),實(shí)際生產(chǎn)的調(diào)整,重油催化裂化裝置干氣中C3以上組分含量有了明顯的下降,在裝置挖潛增效工作上起到了推動(dòng)作用,但總體來(lái)說(shuō)裝置的干氣產(chǎn)量仍然偏高,生焦率較高,干氣中C3以上組分含量仍然時(shí)常保持3%以上。裝置會(huì)根據(jù)原料性質(zhì)進(jìn)一步摸索最佳的操作工況,徹底解決干氣不干的問(wèn)題。