黃學(xué)慶(大慶油田有限責(zé)任公司天然氣分公司)
紅壓深冷裝置壓縮機(jī)的油冷卻器采用循環(huán)水作為冷卻介質(zhì),設(shè)計(jì)為2臺(tái),正常運(yùn)行時(shí)一開一備。大慶地區(qū)水質(zhì)硬度較高,隨著裝置的運(yùn)行,冷卻器結(jié)垢嚴(yán)重[1-2],冷卻效果差,油溫較高影響壓縮機(jī)的平穩(wěn)運(yùn)行。為了確保潤滑油溫度符合要求,目前2臺(tái)油冷卻器并聯(lián)使用,氣溫高時(shí)需使用直流水噴淋降溫,每年冷卻水用量和循環(huán)泵的電量消耗較高。
量子環(huán)防垢技術(shù)在國內(nèi)很多領(lǐng)域的循環(huán)水系統(tǒng)都有應(yīng)用[3-10]。針對(duì)紅壓深冷裝置壓縮機(jī)油冷卻器結(jié)垢嚴(yán)重,換熱效果差這一情況,開展了量子環(huán)防垢技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)研究。
量子環(huán)是由硅、鋁為主要成分合成的特種信息記憶材料,是一種能夠在亞原子級(jí)穩(wěn)定儲(chǔ)存、記憶及釋放量子信息(超精微振動(dòng)波)的記憶合金材料。量子管持續(xù)釋放由特定干擾波形和共振波形組成的超精微能量波,可以透過管壁傳到管道中的流體,順?biāo)鞣较騻鞑?,傳播的振?dòng)波作用于流體中不同物質(zhì)的分子、原子,使這些物質(zhì)的物理性質(zhì)發(fā)生改變,其作用涵蓋水及水中幾乎所有各種鹽類雜質(zhì)。振動(dòng)波打破了水分子團(tuán)結(jié)垢,使其變?yōu)樾〉乃肿訄F(tuán),使水的活性得到增強(qiáng),溶解水垢的能力得到增強(qiáng)。同時(shí),超精微振動(dòng)波作用于水中的鈣、鐵、鎂等相關(guān)物質(zhì),使其物理性質(zhì)發(fā)生改變。使晶體的微觀結(jié)構(gòu)從針晶狀(容易插擠成團(tuán)形成致密的硬垢)變?yōu)閳A球狀(晶體之間不容易吸附),在有水流的情況下被帶走,在靜態(tài)的水中呈軟絮狀沉淀于容器底部,而不易形成硬垢。
裝置的2臺(tái)油冷卻器并聯(lián)使用,選擇其中一臺(tái)油冷卻器安裝量子環(huán),另一臺(tái)不安裝,通過對(duì)比考察量子環(huán)防垢效果,現(xiàn)場(chǎng)安裝位置示意圖見圖1。
圖1 量子環(huán)安裝位置示意圖
通過現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量2臺(tái)油冷卻器出、入口循環(huán)水溫度和壓力,潤滑油出入口溫度變化情況,研究量子環(huán)防垢效果。
裝置油冷卻器出口潤滑油溫度的變化情況見圖2。通過油冷卻器出口潤滑油溫度對(duì)比可以看出,安裝初期2臺(tái)油冷卻器出口油溫基本一致,隨著運(yùn)行時(shí)間的延長,安裝量子環(huán)的油冷卻器出口油溫明顯低于未安裝量子環(huán)的油冷卻器。安裝量子環(huán)的油冷卻器出口平均油溫32.5℃,未安裝量子環(huán)的油冷卻器出口平均油溫38.1℃,溫差5.6℃,可見安裝量子環(huán)的油冷卻器防垢效果明顯,管束結(jié)垢的情況有一定的緩解,冷卻效果好于未安裝量子環(huán)的油冷卻器。
圖2 油冷卻器出口潤滑油溫度對(duì)比
通過傳熱系數(shù)的變化可以定量評(píng)價(jià)油冷卻器的防垢效果,目前循環(huán)水和油管線上都沒有流量表,不能準(zhǔn)確計(jì)算出傳熱系數(shù)。研究中采用傳熱系數(shù)的比值評(píng)防垢效果,具體計(jì)算方法如下:
循環(huán)水熱負(fù)荷:
式中:Q水——循環(huán)水熱負(fù)荷,kJ/h;
q水——循環(huán)水流量,m3/h;
cp——循環(huán)水比熱,kJ/(kg·℃);
T1——循環(huán)水入口溫度,℃;
T2——循環(huán)水出口溫度,℃。
油冷卻器交換的熱量:
式中:Q換——油冷卻器交換的熱量,kJ/h;
k——傳熱系數(shù),W/(m2·K);
A換——油冷卻器換熱面積,m2;
ΔTM——對(duì)數(shù)平均溫差,℃。
由式(1)和式(2)可得:
式中:t1——潤滑油入口溫度,℃;
t2——潤滑油出口溫度,℃;
T1——循環(huán)水入口溫度,℃;
T2——循環(huán)水出口溫度,℃。
其中:ΔT1=t1-T2,℃;
ΔT2=t2-T1,℃。
從式(3)可見,計(jì)算傳熱系數(shù)需要循環(huán)水流量,目前潤滑油冷卻器的循環(huán)水管線上都沒有流量表。流量q水與截面積、水壓之間的關(guān)系式:
式中:q水——流量,m3/h;
μ——流量系數(shù),與閥門或管子的形狀有關(guān),m3/(Pa·s);
A——管道橫截面積面積,m2;
P——通過設(shè)備前后的壓力差,Pa;
ρ——流體的密度,kg/m3。
將公式(4)代入公式(3),循環(huán)水的密度、比熱、油冷卻器的換熱面積為固定值;保持循環(huán)水的壓力和閥的開度不變,始態(tài)和終態(tài)的循環(huán)水流量通過壓力差進(jìn)行校正,則得到換熱系數(shù)比的公式。根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù),對(duì)2臺(tái)油冷卻器的傳熱系數(shù)比進(jìn)行了計(jì)算,其變化情況見圖3。
圖3 傳熱系數(shù)比的對(duì)比
由圖3可以看出,安裝量子環(huán)的油冷卻器,傳熱系數(shù)比由原來的1增加到1.16,油冷卻器的傳熱系數(shù)增加了16%;未安裝量子環(huán)的油冷卻器,傳熱系數(shù)比由原來的1減低到0.79,油冷卻器的傳熱系數(shù)比減低了21%??梢?,量子環(huán)有較好的防垢效果,減少了結(jié)垢,提高了換熱效果,同等條件下,安裝量子環(huán)的油冷卻器與不安裝量子環(huán)的換熱相比,傳熱系數(shù)提高37%。安裝量子環(huán)后,潤滑油溫度能滿足壓縮機(jī)的要求,不需要外加冷卻水降溫,降低了冷卻水的用量,不需要常年運(yùn)行2臺(tái)循環(huán)水泵,降低了電量的消耗。
安裝量子環(huán)后,潤滑油溫度能滿足壓縮機(jī)的要求,不需要外加冷卻水降溫,降低了冷卻水的用量,冷卻水用量由每年149 400 m3減少到148 340 m3,每年減少了冷卻水用量1 060 m3,年經(jīng)濟(jì)效益為0.397 5萬元;不需要常年運(yùn)行2臺(tái)循環(huán)水泵,循環(huán)泵的電量消耗由28×104kWh下降到16×104kWh,降低了電量的消耗12×104kWh,經(jīng)濟(jì)效益為7.896萬元;每年減少了換熱器的清洗次數(shù)和相應(yīng)的費(fèi)用4萬元;降低了因潤滑油溫度高導(dǎo)致的輕烴減產(chǎn)損失30 t,年經(jīng)濟(jì)效益11.25萬元,合計(jì)年經(jīng)濟(jì)效益23.5萬元。
研究表明,安裝量子環(huán)的油冷卻器與未安裝量子環(huán)的油冷卻器比,潤滑油溫度降低了5.6℃,換熱系數(shù)提高了37%,防垢效果較好,有效地降低了潤滑油的溫度,保證了壓縮機(jī)平穩(wěn)運(yùn)行,每年減少了冷卻水用量1 060 m3,每年減少循環(huán)泵的電量消耗12×104kWh,減少了換熱器的清洗次數(shù)和相應(yīng)的費(fèi)用,降低了因潤滑油溫度高導(dǎo)致的輕烴減產(chǎn),年經(jīng)濟(jì)效益23.5萬元,具有較好的節(jié)能效果和經(jīng)濟(jì)效益。