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      復(fù)合頂板條件下錨網(wǎng)索噴及注漿加固支護(hù)應(yīng)用

      2020-01-09 03:29:46黃超慧沈廣輝
      陜西煤炭 2020年1期
      關(guān)鍵詞:機(jī)巷網(wǎng)索交叉點(diǎn)

      黃超慧,鄢 耀,沈廣輝

      (河南平頂山天安煤業(yè)九礦有限責(zé)任公司,河南 平頂山 467000)

      0 引言

      我國(guó)煤炭產(chǎn)量大,每年巷道掘進(jìn)進(jìn)尺多達(dá)6 000 km以上,深部高應(yīng)力軟巖巷道占據(jù)10%以上[1]。且隨著開(kāi)采深度不斷加深,巷道支護(hù)難度也變得越來(lái)越大,特別是高應(yīng)力軟巖巷道、復(fù)合頂板條件常常表現(xiàn)出強(qiáng)流變的特性,圍巖變形控制難度較大[2-4]。

      我國(guó)科研工作者對(duì)復(fù)合頂板條件下的支護(hù)技術(shù)進(jìn)行了大量研究,取得豐碩成果。李國(guó)峰[5]等人提出深部軟巖巷道具有非線(xiàn)性大變形特征,單一的支護(hù)方式難以控制。孟慶彬[6]等人研究指出,隨著“錨注加固體等效層”參數(shù)的提高,巷道圍巖位移及塑性區(qū)隨之降低。黃慶享[7]等人提出了巷道支護(hù)要重視兩幫和底板的原則,為軟巖巷道支護(hù)理論與實(shí)踐提供了借鑒。王國(guó)強(qiáng)等[8]在小康煤礦通過(guò)采取高強(qiáng)錨(索)噴網(wǎng)配合U型鋼可縮支架支護(hù)技術(shù),最大限度發(fā)揮圍巖的承載能力,取得較好的支護(hù)效果。李書(shū)博[9]以-650斜井一號(hào)交岔點(diǎn)為工程背景,提出以?xún)?nèi)注漿錨桿為核心的“錨注法支護(hù)體系”,解決了深部軟巖及破碎帶內(nèi)支護(hù)難的問(wèn)題。孫珞[10]結(jié)合新陽(yáng)煤礦深部軟巖巷道的工程地質(zhì)條件及變形破壞機(jī)理,提出了一種高強(qiáng)聯(lián)合支護(hù)技術(shù),即錨網(wǎng)索噴+注漿+U型鋼支架。尹光志等[11]通過(guò)研究白皎煤礦井下高應(yīng)力軟巖巷道3種不同的支護(hù)工藝表明,適合高應(yīng)力軟巖巷道的最佳支護(hù)方式是預(yù)留剛隙柔層支護(hù)方法。

      隨著支護(hù)技術(shù)的發(fā)展,雖然出現(xiàn)了小棚距U型鋼支護(hù)、錨網(wǎng)索聯(lián)合支護(hù)和錨網(wǎng)索+U型鋼聯(lián)合支護(hù)等技術(shù),但對(duì)于大斷面、大傾角、多向交叉等條件下的支護(hù)技術(shù)研究相對(duì)較少,而井下這類(lèi)條件的支護(hù)問(wèn)題較多。因此,針對(duì)這類(lèi)復(fù)雜地質(zhì)條件探尋一種更有效的支護(hù)方法意義重大。

      1 試驗(yàn)巷道概況

      以平煤股份九礦公司己16-17-22050機(jī)巷外圍為試驗(yàn)巷道。己16-17煤層頂板從下往上依次為砂泥巖、砂巖及砂頁(yè)巖,區(qū)域內(nèi)己16-17煤層上距己15#煤層間距在12~15 m;底板從上往下為砂質(zhì)泥巖、L1灰?guī)r、泥巖及L2灰?guī)r。根據(jù)已采動(dòng)情況,己16-17煤層賦存不穩(wěn)定,傾角變化大,地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,預(yù)計(jì)對(duì)工作面施工造成一定影響。

      己16-17-22050機(jī)巷外圍布置在己16-17煤層中,設(shè)計(jì)工程量50 m,屬于二水平的準(zhǔn)備巷道,用于行人和運(yùn)輸。該巷道北接己16-17-22050機(jī)巷底抽巷,并與己16-17-22050機(jī)巷底抽巷回風(fēng)道連通,南接己16-17-22050機(jī)巷回風(fēng)道,西臨己16-17-22050機(jī)巷回風(fēng)道,東接己16-17-22050機(jī)巷。

      2 機(jī)巷外圍工作面支護(hù)設(shè)計(jì)

      2.1 巷道布置及施工方法

      己16-17-22050機(jī)巷外圍一部皮帶機(jī)頭交叉點(diǎn),屬于大斷面、四通交叉點(diǎn)。機(jī)巷外圍二部皮帶機(jī)頭交叉點(diǎn),屬于大斷面、大傾角(達(dá)到33°)、三通交叉點(diǎn)。該巷道因周邊巷道較多,錯(cuò)綜復(fù)雜,且2個(gè)大斷面交叉點(diǎn)距離較近,該區(qū)域壓力比較集中。開(kāi)口沿己16-17煤層頂板施工,巷道設(shè)計(jì)為梯形,前期采用炮掘施工,工作面采用刮板運(yùn)輸機(jī)配合皮帶外運(yùn)出渣;待工作面符合采用綜掘機(jī)進(jìn)行施工時(shí),則采用綜掘機(jī)配合刮板輸送機(jī)和皮帶外運(yùn)出渣。

      2.2 支護(hù)材料及布置方式

      支護(hù)材料:巷道采用錨網(wǎng)+錨索+W鋼帶聯(lián)合支護(hù)形式,錨桿采用φ22 mm×2 400 mm高強(qiáng)錨桿(屈服強(qiáng)度500 MPa),預(yù)緊力不小于320 N·m,錨固力150 kN。錨盤(pán)為熱軋鋼板沖壓成型的蝶形托盤(pán),承載力不小于錨桿錨固力,規(guī)格為φ150 mm×10 mm,錨桿間排距800 mm×800 mm,樹(shù)脂藥卷混合使用2卷/根,其中MSK2850樹(shù)脂藥卷1卷/根,MSZ2850樹(shù)脂藥卷1卷/根;采用φ4-40 mm×40 mm的金屬網(wǎng)。錨索采用φ22 mm×7 000 mm長(zhǎng)鋼絞線(xiàn),錨索托盤(pán)為熱軋鋼板沖壓成型的蝶形托盤(pán),規(guī)格為φ300 mm×14 mm,間排距1 600 mm×1 600 mm,每排3根成矩形布置,樹(shù)脂藥卷混合使用3卷/根,其中MSK 2850樹(shù)脂藥卷1卷/根,MSZ 2850樹(shù)脂藥卷2卷/根。W鋼帶規(guī)格為4 600 mm×275 mm×4 mm(長(zhǎng)×寬×厚),護(hù)幫板規(guī)格為400 mm×300 mm(長(zhǎng)×寬),采用舊U型鋼壓制而成。該支護(hù)屬于永久支護(hù)。

      布置方式:工作面機(jī)巷外圍設(shè)計(jì)為梯形巷道,采用錨網(wǎng)索支護(hù),施工錨桿選用高強(qiáng)錨桿φ22 mm×2 400 mm,間排距800 mm×800 mm,錨索采用φ22 mm×7 000 mm鋼絞線(xiàn),間排距1 600 mm×1 600 mm。巷道中心凈高3 300 mm,巷道凈寬4 600 mm,凈斷面15.18 m2。己16-17-22050機(jī)巷外圍巷道支護(hù)斷面示意如圖1所示。

      圖1 機(jī)巷外圍巷道支護(hù)斷面

      2.3 錨網(wǎng)索聯(lián)合支護(hù)

      巷道采用錨網(wǎng)索聯(lián)合支護(hù),其中機(jī)巷外圍一部皮帶機(jī)頭交叉點(diǎn),屬于大斷面、四通交叉點(diǎn)。機(jī)巷外圍二部皮帶機(jī)頭交叉點(diǎn),屬于大斷面、大傾角(達(dá)到33°)、三通交叉點(diǎn)。該巷道因周邊巷道較多,錯(cuò)綜復(fù)雜,且2個(gè)大斷面交叉點(diǎn)距離較近,該區(qū)域壓力比較集中。隨著工作面往前推進(jìn)導(dǎo)致該巷道特別是交叉點(diǎn)處頂板下沉、底鼓嚴(yán)重、兩幫位移量較大。生產(chǎn)期間也對(duì)己16-17-22050機(jī)巷里段兩幫補(bǔ)打單體柱和對(duì)頂板補(bǔ)打錨索梁加固技術(shù),對(duì)底鼓區(qū)域進(jìn)行拉底處理。通過(guò)頂板離層儀和表面位移觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)分析基本無(wú)變化,說(shuō)明里段通過(guò)補(bǔ)打單體柱和錨索梁可以使巷道圍巖達(dá)到穩(wěn)定。但是對(duì)己16-17-22050機(jī)巷外圍兩幫補(bǔ)打單體柱和對(duì)頂板補(bǔ)打錨索梁加固技術(shù),以及底鼓區(qū)域進(jìn)行拉底處理,通過(guò)頂板離層儀和表面位移觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)分析,變化仍比較明顯,仍需采取進(jìn)一步加固措施。

      3 注漿加固技術(shù)

      己16-17-22050機(jī)巷外圍工作面,機(jī)巷入口受工作面壓力影響,存在20 m的頂板破碎帶,煤層酥軟節(jié)理、層理裂隙發(fā)育,一般圍巖比較破碎,頂板不完整,礦壓大,煤層和巖體十分疏松有分離,極易掉落,給交岔點(diǎn)帶來(lái)安全威脅。經(jīng)研究決定,采取固安特加固頂板煤體。

      3.1 注漿加固材料特征

      注漿加固材料選用固安特CM-11,反應(yīng)前材料常溫下為液態(tài),具有良好的滲透性,可滲透到微小的裂隙中;反應(yīng)時(shí)間短,快速固結(jié),固化物強(qiáng)度高,粘結(jié)性能強(qiáng),良好的柔韌性可以承受地層壓力的長(zhǎng)期作用;并且該材料具有強(qiáng)抗?jié)B性能、抗磨、抗沖擊性能和抗老化性能,達(dá)到長(zhǎng)久穩(wěn)固巖體的目的。固安特CM-11技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表1。

      在高壓注漿過(guò)程中,注漿壓力為2 MPa,注漿擴(kuò)散半徑1.5~2 m,現(xiàn)場(chǎng)以松散煤體滲出漿液為止。

      3.2 注漿加固方式

      在機(jī)巷外圍20 m破碎帶采用五花孔,交岔點(diǎn)皮帶巷、空巷位置前20 m作為加固段,采用三花眼密實(shí)布置在皮帶巷兩幫加固注漿。

      表1 固安特CM-11技術(shù)參數(shù)

      注:所有參數(shù)測(cè)試溫度:23±2℃。

      布孔方式:第1排3個(gè)孔注漿方式在距頂板中心打1個(gè)孔。左右1.3 m的距離各打1個(gè)孔,即煤幫距第1個(gè)孔0.4 m。第2排2個(gè)注漿孔,在第1排左右2孔之間各布1個(gè)孔,排距3.5 m,如圖2所示。

      a-鉆孔布置;b-跳孔注漿圖2 注漿鉆孔布置與跳孔注漿

      加大封孔深度:注漿孔垂直巷道打孔,孔深5~6 m。在該段注漿時(shí)加大花管注漿的深度,適當(dāng)安裝無(wú)孔注射管,其后再注入化學(xué)材料固安特,注漿效果較好。

      補(bǔ)充注漿:當(dāng)遇到煤巖層破碎程度較大時(shí),常規(guī)方式不能滿(mǎn)足控制效果,此時(shí)可適時(shí)調(diào)整,在該區(qū)域補(bǔ)打鉆孔進(jìn)行補(bǔ)充注漿。

      跳孔注漿:在注第1個(gè)孔時(shí),跳過(guò)中間孔,鉆進(jìn)第3個(gè)孔,第3個(gè)孔注漿后,再在中間鉆孔注漿,即順序按1-3-2進(jìn)行,如圖2所示。目的是防止鉆孔打好固安特竄漿廢孔,還可以根據(jù)兩邊注漿情況,如注漿壓力、注漿量等情況及時(shí)調(diào)整中間鉆孔的注漿參數(shù)。注漿量根據(jù)破碎的裂隙實(shí)際情況來(lái)決定,且加大使用花管(花管起到錨桿作用,又利用化學(xué)材料的擴(kuò)散)。

      3.3 加固結(jié)體的網(wǎng)絡(luò)骨架作用

      漿液經(jīng)擠壓或滲透到圍巖縱橫交錯(cuò)的裂隙中固結(jié)后,在圍巖中形成網(wǎng)絡(luò)骨架結(jié)構(gòu)。漿液固結(jié)體呈薄厚不一的片狀或條狀,可相互連通形成網(wǎng)絡(luò)骨架。固安特化學(xué)材料和煤體的固結(jié)體具有良好的韌性和粘結(jié)性形成整體,當(dāng)外載增加時(shí),固化加固材料發(fā)生變形但不破壞,載荷主要由強(qiáng)度較高的煤、巖體承擔(dān),這樣圍巖的破壞條件由原來(lái)的裂隙弱面強(qiáng)度條件向接近煤體強(qiáng)度條件轉(zhuǎn)化,其效果如圖3所示。當(dāng)煤、巖體應(yīng)力超過(guò)其強(qiáng)度發(fā)生較大變形時(shí),固化加固結(jié)材料的網(wǎng)絡(luò)以其良好的韌性和粘結(jié)強(qiáng)度起到骨架作用,提高圍巖的殘余強(qiáng)度,限制圍巖破壞的擴(kuò)展,從而改善維護(hù)狀況。

      圖3 均質(zhì)(煤)巖注漿后柔性網(wǎng)絡(luò)骨架

      4 支護(hù)效果分析

      己16-17-22050機(jī)巷外圍及大斷面、大傾角和多向交叉點(diǎn)巷道采用錨網(wǎng)索噴+注漿補(bǔ)強(qiáng)加固支護(hù)工程實(shí)踐,并由現(xiàn)場(chǎng)頂?shù)装逑鲁?、表面位移及礦壓監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析可知,錨網(wǎng)索噴有效地起到了懸吊作用和注漿改變圍巖巖性的雙重效果,大大減小了圍巖變形量。巷道頂?shù)装迨諗苛枯^原支護(hù)減小60.6%,兩幫位移量減小59.3%,而且錨索等支護(hù)體受力良好,逐漸趨于穩(wěn)定。圖4為己16-17-22050機(jī)巷外圍及交叉點(diǎn)掘進(jìn)期間測(cè)點(diǎn)頂板離層儀變形圖,圖5為己16-17-22050機(jī)巷外圍及交叉點(diǎn)掘進(jìn)期間巷道兩幫位移變形圖。

      圖4 掘進(jìn)期間測(cè)點(diǎn)頂板離層儀變形圖

      圖5 掘進(jìn)期間巷道兩幫位移變形圖

      巷道頂?shù)装逡平亢捅砻嫖灰谱冃瘟吭谠ёo(hù)段和注漿補(bǔ)強(qiáng)后進(jìn)行對(duì)比分析,可以發(fā)現(xiàn),總體上巷道圍巖在變形前的25 d內(nèi)變形量較大,該期間原支護(hù)段巷道頂?shù)装逦灰屏?35 mm,平均移近速率為9.4 mm/d;兩幫位移量在27 d內(nèi)移動(dòng)較大為267 mm,平均移近速率為9.9 mm/d。采用注漿加固后25 d內(nèi)頂?shù)装逡平科骄鶠?9.5 mm,平均移近速率為3.18 mm/d,兩幫位移量平均為65 mm,平均移近量為2.6 mm/d。通過(guò)采用錨網(wǎng)索噴+注漿補(bǔ)強(qiáng)加固后,巷道整體變形量比原支護(hù)段少了一半以上。

      在觀(guān)測(cè)的6個(gè)月內(nèi),巷道變形量最初在25~30 d內(nèi)變形較為嚴(yán)重,平均移近量為9.9 mm/d,兩個(gè)月后變形逐漸平穩(wěn),平均移近量為3.18 mm/d。

      5 結(jié)論

      (1)通過(guò)采用錨網(wǎng)索噴+注漿補(bǔ)強(qiáng)加固后,巷道整體變形量比原支護(hù)段少了一半以上。

      (2)通過(guò)試驗(yàn)數(shù)據(jù)觀(guān)測(cè)分析巷道注漿加固后,有效地改善了巷道的承載力,使巷道的頂?shù)装搴蛢蓭推扑閲鷰r起到了較好的粘結(jié)和加固作用,有效地控制了頂板的穩(wěn)定性。

      (3)錨網(wǎng)索噴+注漿加固技術(shù)的聯(lián)合應(yīng)用有效地延長(zhǎng)了巷道維修返修周期,大大降低了巷道返修率,節(jié)約了成本,同時(shí)為安全、高效生產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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