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      高海拔地區(qū)成品油掃艙裝置設(shè)計

      2020-01-14 07:18:12吳林虎
      工程建設(shè)與設(shè)計 2020年1期
      關(guān)鍵詞:槽車油庫懸臂

      吳林虎

      (中國石油工程建設(shè)有限公司青海分公司,甘肅 敦煌736202)

      1 問題的提出

      西藏、青海等省區(qū)受氣候條件的限制,成品油市場需求主要由儲備油庫及鐵路運輸保障,成品油保障任務(wù)主要由鐵路接卸庫承擔。藏區(qū)某鐵路接卸庫(以下稱該鐵路接卸庫)總罐容3.4×104m3,為目前西藏最大的鐵路接卸集散油庫。2017 年,該鐵路接卸庫成品油周轉(zhuǎn)量達到了6.87×105t,汽油突破2.4×105t,油庫的周轉(zhuǎn)次數(shù)達25 次。

      筆者所在公司承接了藏區(qū)幾個成品油庫的前期設(shè)計工作,在已建的同處高原的該鐵路接卸庫的調(diào)研中了解到,鐵路卸油掃艙工藝采用容積式泵(滑片泵)掃艙工藝,在汽油掃艙作業(yè)時存在掃艙時間長、不徹底等問題,導致夏季及秋季鐵路卸油作業(yè)工作效率大幅降低,嚴重阻滯了槽車周轉(zhuǎn),同時,掃艙底油清除不徹底還給油庫帶來了較大的經(jīng)濟損失。

      2 現(xiàn)有掃艙裝置分析

      2.1 現(xiàn)有掃艙工藝及裝置存在的問題

      鐵路油槽車卸油最理想的方法是底部卸油,但由于多種因素制約,目前我國鐵路運輸輕油卸車均采用上部卸油工藝。

      鐵路槽車掃艙最早使用真空泵, 該泵掃艙時油氣揮發(fā),存在安全隱患,從而逐步被淘汰。目前,成品油庫使用最多的是滑片泵,該泵雖然密閉掃艙,但存在效率低、耗能大、噪聲大、維修頻率和費用高等一系列問題[1]。

      國內(nèi)近年來推廣應(yīng)用的卸油工藝為潛油泵—離心泵—滑片泵(掃艙)工藝,該鐵路接卸庫火車卸油工藝就是采用潛油泵—離心泵—滑片泵(掃艙)工藝,其缺點是價格昂貴、效率較低。

      由于地處高原,海拔3650m,大氣壓(64.5kPa)僅為平原地區(qū)的65%,在夏季汽油槽車掃艙時,管路最高點會出現(xiàn)工作壓力低于油品飽和蒸汽壓的情況,從而發(fā)生管路氣阻斷流現(xiàn)象,尤其在夏季接卸汽油時更易產(chǎn)生氣阻,掃艙泵空轉(zhuǎn)抽氣,不僅造成油品大量揮發(fā)損耗,對大氣產(chǎn)生污染,同時掃艙速度降低,造成卸油時間延長,槽車壓線,制約了油庫的高效周轉(zhuǎn),限制了其生產(chǎn)能力,掃艙不徹底也帶來了較大的經(jīng)濟損失。這種現(xiàn)象在每年的5~9 月尤為嚴重。據(jù)了解,該鐵路接卸庫在夏天進行卸油時,單罐掃艙時間達到30min 以上,最終殘油可達150~200L,卸油作業(yè)經(jīng)常持續(xù)到凌晨。

      為此,技術(shù)人員使用多種方法和設(shè)備,諸如閉密卸油系統(tǒng)、真空引油系統(tǒng)等,但大多未能徹底解決這一難題。業(yè)主也曾多次對掃艙系統(tǒng)進行了技術(shù)改造,包括縮短管路長度、更換高性能掃艙泵、將掃艙泵設(shè)置在卸油棧橋,但效果均不明顯。考慮該鐵路接卸庫在成品油供應(yīng)中的重要性,有必要對其掃艙工藝進行改進,以解決掃艙效率低、掃艙不徹底的問題,從而提高鐵路卸油速度,確保油庫高效運行,進一步發(fā)揮其應(yīng)有的重要作用。

      2.2 原因分析

      2.2.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

      不同海拔高度下的大氣壓見表1。

      表1 不同海拔高度下的大氣壓

      2.2.2 掃艙摩阻計算水力分析

      不同操作溫度下汽油掃艙作業(yè)摩阻見表2。

      表2 不同操作溫度下汽油掃艙作業(yè)摩阻

      從表2 分析可以看出,掃艙泵設(shè)置在卸油棧橋上,掃艙軟管計算當量長度10m,掃艙流速控制在2m 以內(nèi),當汽油操作溫度低于15℃時,掃艙管路高點不會發(fā)生氣化現(xiàn)象,掃艙系統(tǒng)正常工作。當汽油操作溫度高于15℃、小于20℃時,管路高點由于汽油飽和蒸氣壓增大,將會發(fā)生氣化現(xiàn)象,掃艙泵抽吸氣液兩相流,掃艙速度及效率下降。當操作溫度達到20℃時,掃艙泵抽吸的基本上是氣體,掃艙系統(tǒng)無法正常工作。

      該鐵路接卸庫所在的A 城市的氣候?qū)俑咴瓬貛О敫珊导撅L氣候區(qū),全年日照時間3000h 以上,太陽輻射強,晝夜溫差較大,歷史最高氣溫29.6℃,最低氣溫-16.5℃,年平均氣溫7.4℃。表3 為2 個高原城市4~10 月的平均氣溫。

      表32 個高原城市4~10 月平均氣溫

      從表3 可以看出,每年的5~9 月,A 城市日平均最高氣溫達到了20℃,說明該鐵路接卸庫在這段時間會出現(xiàn)由于汽油飽和蒸汽壓高而無法正常進行掃艙工作的問題,而且時間長達5 個月,嚴重影響油庫高效運轉(zhuǎn)效率。

      同時,如采用目前的掃艙工藝,B 城市油庫將面臨同樣的問題。

      3 設(shè)計方案工藝原理

      鐵路油槽車卸油工藝設(shè)計中,最關(guān)鍵的問題是如何防止氣阻的產(chǎn)生[2]。

      在高海拔地區(qū),現(xiàn)有真空抽吸方式采用隔膜泵進行掃艙,泵置于卸油操作平臺上,吸程達到近4m,在此基礎(chǔ)上還需要克服近20m 管線的摩阻方可進入進罐管路,其吸入管路工況相對惡劣。對目前掃艙工藝進行改進,就必須突破由于大氣壓低造成的管路氣化斷流局限性,才能有效避免管路發(fā)生氣液兩相流,從而確保掃艙泵效。

      在本項目研究中,采用了槽車內(nèi)置泵掃艙工藝,改變了傳統(tǒng)靠自吸能力進行掃艙的理念,而是采用懸臂將掃艙泵置于槽車底部,改善掃艙泵入口水力條件,避免泵吸入管路出現(xiàn)高負壓工況,避免管路油品發(fā)生氣化,有效消除管路氣液兩相流,確保掃艙泵高效運行。

      4 新型掃艙裝置研究結(jié)果

      4.1 總體結(jié)構(gòu)

      總體采用立柱+三角形懸臂結(jié)構(gòu),立柱固定在卸油平臺的立柱上,三角形懸臂結(jié)構(gòu)通過軸承座固定在立柱頂端,掃艙泵懸掛在三角架的遠端(見圖1)。

      工作時,通過絞盤將掃艙泵通過入孔進入槽車內(nèi),采用氣動驅(qū)動掃艙泵工作,廢氣、底油通過附著于泵體的油管、氣管排出槽車外部。

      圖1 總體結(jié)構(gòu)

      4.2 主要構(gòu)件

      1)選擇尺寸、排量、性能匹配的氣動隔膜泵作為掃艙泵(見圖2)。

      圖2 掃艙泵示意圖

      2)采用操作便捷的搖臂裝置完成泵橇的移動及復位。

      3)采用齒條傳動裝置,搖臂設(shè)置手動絞盤,完成泵橇的起吊和精確定位。

      4)掃艙泵吸入管路采用特制的彈性吸入管,確保管路與集油槽緊密配合。

      5)泵橇底座采用銅合金材料,避免碰撞產(chǎn)生火花。

      6)吸入管路設(shè)置連接橡膠軟管的快裝接頭,可滿足不同類型槽車的掃艙要求。

      4.3 試驗結(jié)果

      1)在底油數(shù)量為100~200L 的情況下,試驗裝置掃艙凈用時為3~5min。

      2)在底油數(shù)量為100~200L 的情況下,在所測定的數(shù)據(jù)中,底油數(shù)量對單次平均掃艙速度有較大影響,單次掃艙平均速度為30~40L/min,在油面有保障時速度可達60L/min,表現(xiàn)為前期掃艙管道內(nèi)為滿管,而后2min 為半管直至斷流。

      3)試驗裝置運行期間未出現(xiàn)故障,噪聲(操作平臺處)穩(wěn)定在74~75dB,顯示試驗裝置具有一定的運行可靠性。

      4.4 試驗效果對比分析

      1)現(xiàn)有裝置在氣溫20℃以上時,在高海拔地區(qū)掃艙時間約30min/節(jié),研制的懸臂掃艙裝置掃艙時間不大于5min/節(jié),可節(jié)約大量的工作時間。

      2)現(xiàn)有裝置掃艙底油殘余量一般不小于20L,懸臂掃艙裝置掃艙底油殘余量小于2L,可大幅度提高收率。

      3)懸臂掃艙裝置改變了掃艙泵的吸入條件,杜絕了管路氣化斷流現(xiàn)象,運行期間抽吸入口不傾斜,抽吸徹底。

      4)懸臂掃艙裝置采用壓縮空氣作為動力源,保證了運行安全,有效減少空運行發(fā)熱,避免燒泵。

      5)可操作性好,方便操作,減少操作者勞動強度。

      5 結(jié)語

      1)旋轉(zhuǎn)搖臂掃艙裝置能夠適應(yīng)高海拔、高溫工作環(huán)境,避免了管路氣化斷流現(xiàn)象,在氣溫達到20℃時,測試的掃艙用時縮減為原用時的20%左右,而且可以實現(xiàn)全天候掃艙,掃艙效率顯著提升。

      2)掃艙泵實現(xiàn)了小型化、耗氣量低、操作便捷,折算相同規(guī)模的電驅(qū)泵,功率僅為1.5kW,系統(tǒng)能耗下降約80%。

      3)掃艙泵放置在槽車底部,底油掃艙徹底,初步測算每月可節(jié)油25t,經(jīng)濟效益顯著。

      4)懸臂掃艙裝置改變泵入口的工作壓力,能夠保證管路各點工作壓力遠大于油品的飽和蒸氣壓,避免了管路發(fā)生氣化斷流現(xiàn)象。

      5)懸臂掃艙裝置結(jié)構(gòu)簡單、緊湊,可用于對高海拔地區(qū)成品掃艙裝置的改造、替換,能有效解決目前高海拔地區(qū)成品油庫掃艙難題。

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