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      煉油催化劑生產(chǎn)過程尾氣的深度凈化

      2020-01-15 03:58:20許德坤湯云雷孫裕蘋
      石油煉制與化工 2020年1期
      關(guān)鍵詞:氮氧化物除塵器尾氣

      馬 堅,許德坤,湯云雷,孫裕蘋

      (中國石化催化劑有限公司南京分公司,南京 210023)

      煉油催化劑在生產(chǎn)過程中,其干燥、焙燒等制備工序,常產(chǎn)生含粉塵、氮氧化物等污染物的尾氣。經(jīng)過旋風(fēng)分離、布袋過濾、尿素脫硝等處理措施,尾氣可滿足GB 16297—1996 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求,其中顆粒物質(zhì)量濃度不高于120 mgm3,氮氧化物質(zhì)量濃度不高于240 mgm3。2015年4月16日,GB 31571—2015《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)頒布,要求現(xiàn)有企業(yè)在2017年7月1日實施,江蘇省政府要求南京地區(qū)執(zhí)行該標(biāo)準(zhǔn)中“大氣污染物特別排放限值”,其中要求顆粒物質(zhì)量濃度不高于20 mgm3,氮氧化物質(zhì)量濃度不高于100 mgm3。為此,中國石化催化劑有限公司南京分公司需選用合適的深度凈化技術(shù),對其煉油催化劑生產(chǎn)過程尾氣進一步治理,以滿足南京地區(qū)達標(biāo)排放最新要求。

      1 技術(shù)選擇

      1.1 除塵

      尾氣經(jīng)過旋風(fēng)分離、布袋除塵,顆粒物質(zhì)量濃度可以控制在30~70 mgm3,但要低于20 mgm3,則需要進一步深度除塵。目前工業(yè)上效果比較好的方法有濕法電除塵和濕法洗滌技術(shù)。

      濕法電除塵是通過高壓電場產(chǎn)生的靜電力,將氣體中夾帶的顆粒吸附到收塵板上,再用清水噴淋沖洗下來。濕法電除塵對粉塵的比電阻、濕度、溫度等均有要求。經(jīng)過濕法電除塵處理,外排尾氣的粉塵質(zhì)量濃度可以從50 mgm3下降到5 mgm3以下,效果明顯[1]。

      濕法洗滌技術(shù)代表性的有廣泛應(yīng)用于煉油催化裂化再生煙氣脫硫的Dupont-Belco公司EDV工藝[2],其核心在于濾清模塊,內(nèi)含文丘里管和上下兩組噴頭,可脫除細小顆粒。文丘里管的入口有一組向上噴水的噴頭,作用是增加流速,同時捕捉一部分顆粒物;出口則是一組向下噴水的噴頭,可將凝聚后增大的顆粒物進一步捕捉,并沖洗到濾清模塊的漏斗中。煙氣經(jīng)文丘里管,先加速后減速,通過絕熱膨脹達到過飽和狀態(tài),其中的細小顆粒被水包裹,尺寸急劇增大,從而容易被水淋洗下來。該技術(shù)具有凈化效率高、操作彈性大、運行穩(wěn)定等優(yōu)點,不足是投資費用較高。

      近來,蘭州大學(xué)受自然界成云降雨過程的啟發(fā),結(jié)合“云”物理學(xué)原理和旋風(fēng)分離機理提出了云式除塵技術(shù)。整個系統(tǒng)主要分為3部分:云霧發(fā)生器、云式除塵器以及引風(fēng)機,見圖1。首先,模擬大自然的“成云”條件,在云霧發(fā)生器中形成過飽和濕度環(huán)境,使細顆粒物與飽和水蒸氣充分混合,凝聚長大。隨后,在云式除塵器提供的超重力場下,使得長大后的顆粒高效快速沉降,最終達到將細顆粒物分離、凈化空氣的目的[3-5]。該技術(shù)設(shè)備緊湊,占地面積小,運維簡便,投資費用低。

      圖1 云式除塵示意

      1.2 脫硝

      脫硝主要有兩種方式[2]:一是選擇性氧化還原法(SCR),在催化劑的作用下,氮氧化物被氨還原,生成氮氣和水,該方法技術(shù)成熟,脫硝率高達95%,但需要300~400 ℃的中溫和專用反應(yīng)器,改造工程量大,且運行中存在漏氨風(fēng)險;另一種是低溫氧化法(LoTOxTM),利用臭氧的強氧化性,將氮氧化物氧化成易溶于水的酸性高價態(tài)氮氧化物,然后再用堿液對其吸收。該技術(shù)不使用催化劑,脫硝深度易于調(diào)節(jié),氮氧化物去除率可高達 95%以上,且實施較為簡單,可以與濕法洗滌工藝組合,安裝于入口管道上,實現(xiàn)除塵、脫硝一體化。

      從以上分析來看,云式除塵和低溫氧化法脫硝兩種技術(shù)相對容易實施,且可組合聯(lián)用,減少占地和投資,因此選作為催化劑生產(chǎn)過程尾氣除塵脫硝深度凈化方案。

      2 除塵側(cè)線試驗

      鑒于云式除塵為新技術(shù),為檢驗其適用和可靠性,在生產(chǎn)現(xiàn)場安排了側(cè)線試驗,同時也考察操作參數(shù)的影響規(guī)律,為后續(xù)工業(yè)應(yīng)用的設(shè)計、調(diào)優(yōu)提供參考。而LoTOxTM低溫氧化技術(shù)較為成熟,在國內(nèi)已有諸多成功應(yīng)用,因此未進行相應(yīng)試驗。

      云式除塵側(cè)線試驗具體實施是在閃蒸干燥尾氣出口管道上引出旁路,接入側(cè)線試驗裝置,風(fēng)量約2 800 m3h。采用青島嶗應(yīng)3012H自動煙塵(氣)測試儀檢測粉塵出、入口濃度。使用二流體空氣霧化噴頭,在不同霧化風(fēng)壓、霧化水量、除塵器壓降等條件下,測定云式除塵器出口粉塵濃度,分別考察各工藝參數(shù)對除塵效果的影響,并檢驗抗沖擊能力及運行穩(wěn)定性。

      2.1 霧化風(fēng)壓對出口粉塵濃度的影響

      圖2 霧化風(fēng)壓對出口粉塵濃度的影響

      由圖2可看出,霧化風(fēng)壓對出口粉塵濃度影響較大。隨著霧化風(fēng)壓的不斷升高,出口粉塵濃度幾乎呈線性降低趨勢。這是由于風(fēng)壓直接影響噴水的霧化質(zhì)量,風(fēng)壓越大,噴頭噴出的霧滴粒徑越小,比表面積越大,反應(yīng)活化能越強,越容易與粉塵顆粒凝聚長大,相應(yīng)地出口粉塵濃度就越低。因此在現(xiàn)場許可條件下,盡可能選擇高的風(fēng)壓,以充分霧化,達到最佳除塵效果。

      2.2 霧化水量對出口粉塵濃度的影響

      圖3 霧化水量對出口粉塵濃度的影響

      由圖3可知,隨著霧化水量的增加,出口粉塵濃度先急劇降低,當(dāng)霧化水量為150 Lh時,出口粉塵濃度降至最低,霧化水量繼續(xù)增大時,出口粉塵濃度則趨于平緩。因此,對應(yīng)于一定的風(fēng)量和粉塵濃度,霧化水量需達到相應(yīng)的匹配值,這樣才能有較好的除塵效果。

      2.3 云式除塵器壓降對出口粉塵濃度的影響

      圖4 云式除塵器壓降對出口粉塵濃度的影響

      從圖4可以看出,出口粉塵濃度隨云式除塵器壓降的升高而降低。當(dāng)壓降高于2.0 kPa時,出口粉塵質(zhì)量濃度均小于20 mgm3;壓降臨近2.5 kPa時,出口粉塵濃度下降明顯;當(dāng)壓降大于2.5 kPa時,下降趨緩。綜合考慮達標(biāo)排放和運行成本,云式除塵器壓降以2.5~2.7 kPa為宜。

      2.4 入口粉塵極限濃度考察

      為評價異常工況下除塵系統(tǒng)的抗沖擊能力,進行了入口粉塵極限濃度的考察試驗。在入口尾氣溫度為100~140 ℃、除塵器壓降為2.5 kPa、霧化風(fēng)壓為0.38 MPa、霧化水量為150 Lh的條件下,摘取前端除塵器中的布袋,人為增大入口粉塵濃度,試驗結(jié)果見表1。

      表1 入口粉塵濃度對出口粉塵濃度的影響 mgm3

      表1 入口粉塵濃度對出口粉塵濃度的影響 mgm3

      入口濃度出口濃度34.78.436.28.937.27.8506.111.1571.815.6871.811.51 580.070.01 650.067.11 687.068.2

      從表1可看出,隨著入口粉塵濃度的提高,出口粉塵濃度也相應(yīng)增加。當(dāng)入口粉塵質(zhì)量濃度增加至871.8 mgm3時,出口粉塵質(zhì)量濃度仍能維持在20 mgm3以下;而當(dāng)入口粉塵質(zhì)量濃度提高至1 580.0 mgm3時,出口粉塵質(zhì)量濃度顯著升高,大于20 mgm3,超出除塵系統(tǒng)的處理能力。因此,穩(wěn)妥起見,入口粉塵質(zhì)量濃度須控制在800.0 mgm3以下,以保證出口粉塵濃度達標(biāo)。

      2.5 連續(xù)運行試驗

      在穩(wěn)定工況下,側(cè)線裝置在2017年3月下旬連續(xù)運行3天,檢測進出口粉塵數(shù)據(jù),考察系統(tǒng)的穩(wěn)定性,結(jié)果見表2。

      表2 連續(xù)運行的除塵效果

      側(cè)線試驗結(jié)果表明,云式除塵能夠穩(wěn)定運行,有效深度除塵,滿足新標(biāo)準(zhǔn)排放要求。運行中,霧化風(fēng)壓、霧化水量、除塵器壓降等操作參數(shù)可以調(diào)優(yōu),以達到最佳工況。在入口粉塵質(zhì)量濃度不高于800 mgm3的條件下,出口粉塵質(zhì)量濃度可以保持在20 mgm3以下,滿足排放標(biāo)準(zhǔn)要求。

      3 工業(yè)應(yīng)用

      綜合以上結(jié)果,結(jié)合現(xiàn)場條件,采用云式除塵與低溫氧化脫硝工藝一體化方案,進行尾氣深度凈化,脫硝除塵工業(yè)裝置布置示意見圖5,具體流程為:將經(jīng)現(xiàn)有措施除塵、脫硝的生產(chǎn)過程尾氣合并,經(jīng)急冷降溫,進入云式除塵系統(tǒng)深度凈化。在云式除塵的入口管道上,安裝臭氧專用噴頭,接入LoTOxTM低溫氧化系統(tǒng),使尾氣中的氮氧化物在臭氧的作用下,氧化成酸性高價態(tài)氮氧化物,并在脫硝云霧發(fā)生器(噴堿液,兼具脫硝功能)中,被霧化堿液噴淋吸收,完成脫硝過程。工業(yè)裝置較側(cè)線試驗裝置增加一級云霧發(fā)生器(噴清水),以加強細小塵粒的凝聚效果。尾氣經(jīng)過脫硝、云霧促凝,再進入除塵器凈化,最后達標(biāo)排放。

      圖5 脫硝除塵工業(yè)裝置布置示意

      2018年4月10日,工業(yè)裝置正式投用。運行過程中,參照側(cè)線試驗數(shù)據(jù)對工藝參數(shù)進行調(diào)優(yōu),并摸索了臭氧氧化的操作條件,其主要操作數(shù)據(jù)見表3。2018年4月下旬對脫硝、除塵效果進行了連續(xù)監(jiān)測,結(jié)果見表4。

      表3 主要操作數(shù)據(jù)

      表4 云式脫硝除塵系統(tǒng)監(jiān)測結(jié)果 mgm3

      表4 云式脫硝除塵系統(tǒng)監(jiān)測結(jié)果 mgm3

      項 目日期04-1704-2004-23設(shè)計值入口顆粒物質(zhì)量濃度 46.842.337.8≤120出口顆粒物質(zhì)量濃度 6.93.74.7≤20入口氮氧化物質(zhì)量濃度152145143≤240出口氮氧化物質(zhì)量濃度403654≤100

      從監(jiān)測結(jié)果看,云式脫硝除塵系統(tǒng)運行平穩(wěn),出口氮氧化物、顆粒物濃度均低于限值,滿足新標(biāo)準(zhǔn)的排放要求。

      4 結(jié)束語

      在既有措施的基礎(chǔ)上,采用云式除塵與低溫臭氧氧化脫硝技術(shù)組合,深度凈化煉油催化劑生產(chǎn)過程尾氣,進一步脫除粉塵、氮氧化物,使其質(zhì)量濃度分別降至20 mgm3、100 mgm3以下,滿足GB 31571—2015《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》特別排放限值要求。該一體化系統(tǒng)操作簡便,效果明顯,運行穩(wěn)定,適用于煉油催化劑生產(chǎn)過程尾氣的深度凈化。

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