摘 要:文中油田經(jīng)過30余年的生產(chǎn)開發(fā),油井出砂嚴重,部分井因出砂頻繁躺井,同時由于出砂造成的井網(wǎng)損壞,已嚴重威脅著油田基礎(chǔ)生產(chǎn)。近年來技術(shù)人員開展了防砂工藝的優(yōu)選和完善,取得了一定的效果,在文中老三塊形成了比較完善的防砂工藝體系,出砂井導(dǎo)致躺井明顯減少。本文針對每個區(qū)塊的出砂機理和產(chǎn)出砂粒徑、出砂量不盡相同,油井隨機出砂和間歇出砂的情況不斷出現(xiàn),著重對疏松砂巖油藏出砂井防砂配套工藝進行細化,建立完善了疏松砂巖油藏的出砂井預(yù)警機制。
關(guān)鍵詞:疏松砂巖;油藏;防砂工藝;研究;應(yīng)用
1? 油井出砂井原因分析
對文中油田各區(qū)塊出砂井進行調(diào)查,結(jié)合井史及歷次作業(yè)記錄,歸納出該井首次出砂時間、出砂程度及出砂描述,分析出砂原因并進行歸類,為下步制定措施提供依據(jù)。通過歸納總結(jié),得到以下幾點結(jié)論:
1、除文中老三塊油田外,文中油田的文38塊、文209塊,文東油田的文13東塊、文13北塊近幾年隨綜合含水上升出砂井?dāng)?shù)量增多,出砂層位函蓋一類層及后期動用的二、三類層,幾乎所有的生產(chǎn)層位都發(fā)現(xiàn)出砂。
2、從井史看,在生產(chǎn)初期出砂井很少,一般說來,出砂對自噴井、氣舉井生產(chǎn)影響不大,因而早期求產(chǎn)并未重視出砂問題,當(dāng)油井綜合含水上升,特別是改用抽油泵、潛油電泵生產(chǎn)后,產(chǎn)出液攜砂造成卡泵,降低了泵效,甚至無法正常生產(chǎn)。因此,綜合含水上升后出砂問題成為制約生產(chǎn)的難題。
3、文中油田隨著開發(fā)不斷深入剩余油分布不均,因而需要調(diào)整井網(wǎng),油井隨生產(chǎn)方式的變更導(dǎo)致地層液流方向同時發(fā)生變化,特別是水井轉(zhuǎn)為油井生產(chǎn)后出砂幾率大大增加。
4、出砂井首次出砂與開采年限無必然聯(lián)系,在同一區(qū)塊開采10年的老油井與開采1年的新井同時發(fā)現(xiàn)出砂,因此在相似的油藏物性條件下,油井出砂與固井質(zhì)量、射開層位及炮眼周圍地層疏松程度有關(guān),因此在同一區(qū)塊布置新的調(diào)整井應(yīng)選擇相同的完井及投產(chǎn)工程設(shè)計。
2 油井出砂室內(nèi)研究
2.1 出砂模擬試驗
利用巖心流動試驗儀進行出砂模擬實驗,研究疏松砂巖油藏地層出砂和生產(chǎn)壓差、采液強度、含水級別等因素之間的關(guān)系,并對出砂極限生產(chǎn)壓差和出砂臨界流量進行研究,探索地層出砂規(guī)律,為防、治砂技術(shù)研究提供技術(shù)依據(jù)。模擬油井生產(chǎn)情況(含水率、驅(qū)替速度等),通過巖心流動實驗和膨脹實驗,認識儲層油井的出砂狀況,為各區(qū)塊調(diào)整開采方式,制定有針對性的防砂措施提供技術(shù)依據(jù)。
2.2砂樣篩析實驗
為了對文中疏松砂巖油藏巖心的粒徑有一個全面地認識,對實驗驅(qū)替砂、巖心骨架粉碎砂以及作業(yè)時沖出砂進行了粒度分析。利用巖心作粒度分析所得到的數(shù)據(jù)是十分可靠的,能夠提供最好的防砂設(shè)計基礎(chǔ)。文中老三塊主要含油層位巖性為長石英—粉細砂巖,粒級0.07~0.09mm。為了弄清地層出砂規(guī)律,摸準地層出砂的粒徑范圍,為防砂的砂子粒徑選擇提供有力依據(jù),分別對4口井的沖出砂進行粒徑分析,通過分析:
4口井地層沖出砂粒徑主要分布在0.85~0.212mm之間。砂樣中最粗顆粒均大于0.212mm,最大的達到0.85mm(文10-86、文10-19)。文10-19井、文101-25井都還有17%左右的粒徑為0.075mm較小的沖出砂,與文中老三塊的巖性對比可以判斷這2口井出的是骨架砂,即地層骨架坍塌造成出砂,屬于嚴重出砂。從粒度分析結(jié)果看,總體來看都屬于粗粉砂。
3 現(xiàn)場應(yīng)用情況及效果分析
3.1現(xiàn)場應(yīng)用情況
(1)機械“排”砂工藝。對難以防治的地層細粉砂,且出砂量少的井,主要應(yīng)用長柱塞防砂泵把砂排出地面。長柱塞式防砂泵改善了液體攜帶砂子的能力,使得排至泵上方的油液把大部分較小的砂粒帶到地面,大大減小砂子在閥座內(nèi)的累積;另一部分沒能被攜帶至地面的較大砂粒,由于泵筒內(nèi)不存在液體,將通過泵的沉砂筒與泵筒之間的環(huán)形空間沉到泵下的沉砂管內(nèi)。并且由于泵筒較短,沉到泵筒中的少許砂粒還能被柱塞帶出泵外。若中途停抽時,泵上的液體中的砂子也將沉到沉砂管內(nèi),從而有效防止砂卡。2020年共應(yīng)用長柱塞防砂泵102井次(其中小井眼防砂泵23井次),平均檢泵周期244天,目前均生產(chǎn)正常。
(2)機械“擋”砂工藝。主要采用各類經(jīng)濟實用的防砂管,從最簡單的篩管外纏繞90目銅絲布開始,逐步應(yīng)用了不銹鋼繞絲防砂管、鎳合金纏繞防砂管、激光割縫防砂管、金屬濾砂管等。2020年共應(yīng)用防砂管76口井,有效率達96.7%,平均檢泵周期235天。
文38塊于2006年應(yīng)用了高壓機械充填防砂工藝,基本原理是在井筒一定半徑范圍內(nèi)形成密實的高滲透帶,彌補地層虧空,提高近井地帶地層的滲透率,增加導(dǎo)油能力,降低生產(chǎn)壓差,緩解或制止地層出砂;并且形成以礫石阻擋地層砂,以繞絲管阻擋礫石的二級擋砂屏障,達到良好的防砂目的。另外,在施工時,攜砂液排量高,流速大,可有效地解除近井地帶的地層堵塞,達到油井增加產(chǎn)量的目的。其次,擠入地層的大量礫石,在彌補地層虧空的同時,也緩解了地層能量的損失,減少了套管受到的軸向壓力,間接保護了套管不受損傷。
3.2現(xiàn)場應(yīng)用效果
重點開展了疏松砂巖油藏出砂模擬實驗、含水驅(qū)替實驗及典型區(qū)塊防砂對策制訂等研究工作,研制開發(fā)了新型旋轉(zhuǎn)式抽砂泵,均取得了成功;項目完善編制了不同區(qū)塊、不同層系出砂井預(yù)警圖,建立了廠、區(qū)、站三級出砂預(yù)警機制;完成各類防砂工藝187井次,工藝有效率86.1%,減少因出砂導(dǎo)致躺井16井次,累計增油 1262.2t,降水 0.442×104m3,取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。
4 改進與創(chuàng)新
4.1型旋轉(zhuǎn)式抽砂泵研制與應(yīng)用
目前使用的泵車循環(huán)沖砂和普通抽砂泵抽砂主要存在以下三個方面的問題:一是泵車循環(huán)沖砂后,循環(huán)液進入地層,油井開抽后需5-10天的排水期,影響油井產(chǎn)量。二是對于油氣層漏失的出砂井,在常規(guī)沖砂過程中因沖砂液進入地層造成地層污染,漏失嚴重的根本無法進行沖砂。三是套管里的砂為壓裂砂和保護油氣層所填的砂時,往往砂層上部被壓實形成堅硬的砂餅,普通的抽砂泵無法對砂餅進行破碎后抽出。
針對這些問題,我們對常規(guī)的抽砂泵進行了改進,研制了新型旋轉(zhuǎn)式抽砂泵。在普通抽砂泵的基礎(chǔ)上,完善了泵筒結(jié)構(gòu)。在泵體與活塞桿間采用六方聯(lián)接,保證活塞桿既能上下自由運運動,又能在管柱的旋轉(zhuǎn)下帶動泵筒從而帶動三牙輪鉆頭砂鏟進行旋轉(zhuǎn)運動,更容易將砂面破碎。這樣就達到了既能鉆砂面又能及時將鉆碎的砂子抽進油管內(nèi)部。
4.2人工井壁防砂
該項防砂技術(shù)主要是采用耐高溫的支撐劑、膠結(jié)劑以及幾種添加劑經(jīng)過處理制成“樹脂砂”,然后用攜砂液將“樹脂砂”攜送到井底,通過炮眼,在油層虧空以及炮眼處堆積壓實,形成具有高強度、高滲透性的擋砂層即人工井壁,從而達到防砂的目的。JTS砂是用樹脂噴涂在經(jīng)“石英砂+碳?!备邷?zé)Y(jié)而成的“礫石”表面形成,“礫石”為特制燒結(jié)物,表面多微孔,且成不均勻的凹凸形狀,形成牢固的樹脂粘接。進行人工井壁防砂后,在地層的虧空部位形成人工井壁,這個人工井壁緊貼地層表面,靠緊壓實。無論地層是由粗砂巖,細砂巖,細粉砂巖或粗細不均的砂巖中的哪一類組成,它都有一個連通好的孔隙網(wǎng),液體會沿著這個網(wǎng)由地層遠處流到地層-人工井壁界面。
5? 結(jié)論和認識
(1)油田開發(fā)后期提液是一項重要的增油措施,但部分井由于地層出砂導(dǎo)致套損等井況問題嚴重制約著注采調(diào)整及井網(wǎng)完善。
(2)要建立可持續(xù)油藏開發(fā)的新途徑,務(wù)必從區(qū)塊開發(fā)初期優(yōu)化工藝配套措施,把出砂和出砂井的治理列入工程設(shè)計的內(nèi)容,強調(diào)邊開發(fā)邊治理,預(yù)防為主、防治結(jié)合。
(3)近幾年來通過開展出砂井綜合治理工作,新發(fā)現(xiàn)的出砂井逐年減少,主要得益于對防砂、治砂的認識不斷提高,油藏經(jīng)營管理理念的不斷提升。
作者簡介:
顏江(1971年5月出生),男,工程師,從事油田開發(fā)技術(shù)工作.
(中國石化中原油田分公司文留采油廠工藝研究所? 河南 濮陽 457001)