莫 亞 波, 狄 洪 偉, 李 海 波, 柯 峰, 王 開 成,蔣 坤, 張 鵬, 胡 坤, 張 承 強
(1. 華東宜興抽水蓄能有限公司,江蘇 宜興 214205;2. 上海安乃基能源科技有限公司,上海 201203)
抽水蓄能機組在電網(wǎng)中承擔著調(diào)頻調(diào)相、事故備用、黑啟動等作用,其安全穩(wěn)定性關(guān)乎電網(wǎng)的可靠運行[1]。由于各方面原因,導(dǎo)致抽水蓄能機組在實際運行中不可避免地存在振動問題。抽水蓄能機組啟停頻繁、工作轉(zhuǎn)速高、正反轉(zhuǎn)工作,在水力、機械、電磁等復(fù)雜因素的影響下,其振動問題比普通水輪發(fā)電機組更引人關(guān)注[2-3]。機組振動、擺度的大小是反映機組運行穩(wěn)定性的重要指標,機組70%~80%的故障都能通過振動擺度反映出來。機組振擺過大會破壞機組結(jié)構(gòu),降低運行效率,嚴重時會對電站的安全運行構(gòu)成威脅[4]。因此,對機組異常振動原因進行分析,找到引起機組振動的主要原因,并進行處理,對抽蓄機組來說顯得非常重要。
某抽蓄電站裝有4臺單機容量為250 MW的立軸單級混流可逆式水泵水輪發(fā)電電動機組,機組額定轉(zhuǎn)速為375 rpm。水泵水輪機為立軸、單級混流可逆式,由GE Norway設(shè)計制造。發(fā)電電動機為立軸、懸式、三相空冷可逆式同步電機,型號為AT1-W,由加拿大GE公司設(shè)計制造。其中4號機組在近兩年的時間,無論抽水還是發(fā)電工況,在機組進入穩(wěn)態(tài)工況后,擺度數(shù)值波動較大,且持續(xù)時間較長,有時甚至2~3小時才逐漸穩(wěn)定。而且在穩(wěn)定之前,各部件幅值大大超過相關(guān)標準。經(jīng)過多次動平衡,擺度數(shù)值仍然較高,最高值甚至達到400 μm,而機架振動相對較小,不超過0.3 mm/s,最小值為0.1 mm/s。這在國內(nèi)其他抽水蓄能機組中實為罕見。在4臺機組中,4號機組軸線是最差的,但據(jù)以往運行經(jīng)驗表明,4號機組擺度數(shù)值穩(wěn)定的時間不會有如此長。為保障機組的長期安全穩(wěn)定運行,有必要深入研究機組的振擺穩(wěn)定性。
針對某抽蓄4號機組在進入穩(wěn)態(tài)工況后擺度長期無法穩(wěn)定且數(shù)值較大,而機架振動又較小的情況下,本文通過對機組進行穩(wěn)定性試驗和理論分析的方法,找出了影響機組擺度長時間不穩(wěn)定的原因并采取了對應(yīng)的處理措施,使機組振擺值滿足國家標準,提高了機組的安全性。
由于抽水蓄能機組自身結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性,其振動誘因非常復(fù)雜并常由多個因素共同作用。除了機組本身轉(zhuǎn)動或固定部分引起的振動外,還需考慮發(fā)電機的電磁力以及作用于水輪機過流部分的流體動壓力對機組系統(tǒng)及其部件振動的影響。因此,將引起水力發(fā)電機組振動的原因大致分為機械、水力、電氣三方面來研究[5-8]。穩(wěn)定性試驗將分別針對以上三種原因進行,
圖1所示為4號機組滿負荷250 MW發(fā)電運行4小時的振擺趨勢圖,從圖1可知,上導(dǎo)瓦在機組并網(wǎng)帶負荷后,最大值為500 μm左右,經(jīng)過約1 h的運行減小200 μm,最大值約300 μm。下導(dǎo)瓦經(jīng)過30 min的運行后,最大值穩(wěn)定在180 μm。上機架振動最大值為0.2 mm/s,下機架振動最大值為0.15 mm/s,上下機架振動值均很小。
圖2所示為4號機組SCP和抽水工況的振擺趨勢圖,其中SCP工況約15 min,從圖2可知,上導(dǎo)瓦擺度最大值在剛開始抽水時為300 μm,經(jīng)過30 的運行后減小100μm,降至200 μm。下導(dǎo)瓦擺度在抽水期間較為穩(wěn)定,隨運行時間增加,有減小的趨勢,最大值為170 μm。上機架振動最大值為0.15 mm/s,下機架振動最大值為0.23 mm/s。上下機架振動均很小。
圖1 修前滿負荷發(fā)電
圖2 修前抽水
對滿負荷發(fā)電和抽水的振擺數(shù)據(jù)進行頻譜分析,發(fā)現(xiàn)一倍頻占比成分超過80%,隨后進行多次動平衡,但振擺數(shù)值均沒有改善。水導(dǎo)軸承擺度無論在何種工況都不超過100 μm,說明機組振擺較大的原因不是來自于水力方面。
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對4號機組進行零啟升壓試驗,機組現(xiàn)場手動升速至額定轉(zhuǎn)速,然后間隔3~4 min逐漸加25%Ue勵磁的方式,升至額定勵磁電壓(圖3)。從試驗來看,未發(fā)現(xiàn)明顯隨勵磁增大而振擺增大或者減小的趨勢。由此可知,4號機組不存在電氣方面的故障。
圖3 4號機組逐漸加勵磁試驗
從第一節(jié)分析可知,4號機組不存在電氣和水力方面的故障,只是機組進入穩(wěn)態(tài)工況后振擺長時間不穩(wěn)定,上導(dǎo)擺度很大,機架振動值很小,尤其是上機架。雖經(jīng)多次動平衡,仍沒有改善。查閱上次檢修機組導(dǎo)瓦間隙數(shù)據(jù),上導(dǎo)瓦間隙單邊35 μm,下導(dǎo)瓦間隙單邊32 μm。主機廠家給出的機組軸瓦間隙設(shè)計值為單邊0.26~0.36 mm,從以上分析可知,可能是上導(dǎo)瓦間隙過大,導(dǎo)致機組振擺異常。
對于可傾瓦滑動軸承,其油膜的動力學(xué)特性,在力學(xué)上一般也采用八個動力特性系數(shù)來表示,軸承座及基礎(chǔ)也相應(yīng)簡化為質(zhì)量、彈簧和阻尼器的模型來表示,其八個動力特性系數(shù)構(gòu)成的剛度及阻尼矩陣為[9]:
(1)
若軸承座及基礎(chǔ)在x、y方向的質(zhì)量分別等效為mbx和mby,則整個支撐可以簡化為圖4所示的模型,各項異性的彈性支撐模型,其比較真實而準確地反映出了導(dǎo)軸承邊界條件的性能。
圖4 導(dǎo)軸承彈性支撐模型
由導(dǎo)軸承彈性支撐模型可知,作用在軸頸上的油膜力會傳遞到支撐基礎(chǔ)上,導(dǎo)軸承座和機架聯(lián)接,如若機組擺度過大,那么,在導(dǎo)瓦間隙正常的條件下,必然會導(dǎo)致機架振動增大。所以可以推斷機組導(dǎo)瓦間隙過大,查閱機組以往瓦溫數(shù)值,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)瓦溫度最高約為60 ℃,而同類型機組一般都在65~75 ℃左右,可以證實,導(dǎo)致機組擺度過大且穩(wěn)態(tài)長時間不穩(wěn)定的原因為機組導(dǎo)瓦間隙過大。導(dǎo)瓦間隙過大,導(dǎo)致油膜剛度降低,將會使導(dǎo)瓦對大軸的約束力減小,導(dǎo)致擺度偏大,而機架振動偏小,同時導(dǎo)瓦溫度也一直較低。過大的導(dǎo)瓦間隙,使油膜剛度較低,也使動平衡對機組沒有任何影響。
結(jié)合4號機組C修,考慮在最小的工作量下,調(diào)整4號機組導(dǎo)瓦間隙,根據(jù)上導(dǎo)瓦和下導(dǎo)瓦間隙,將上導(dǎo)間隙單邊調(diào)整至32 μm,保持下導(dǎo)瓦間隙不變。然后進行各工況試驗。
對比分析導(dǎo)瓦間隙調(diào)整前后,擺度和機架變化趨勢。
圖5所示為機組250 MW發(fā)電4 h的振擺趨勢,由圖5可知,上導(dǎo)瓦擺度在剛進入發(fā)電工況時,最大值為370 μm,經(jīng)過半小時的運行后,最大值減小到240 μm,隨后還在不斷減小,工況結(jié)束時減小到200 μm。下導(dǎo)瓦擺度在剛進入發(fā)電工況時最大,約為250 μm,半小時后減小到230 μm,隨后還在不斷減小,至工況結(jié)束時減小到200 μm。上機架和下機架振動都較為平穩(wěn),上機架振動最大值為0.25 mm/s;下機架振動最大值為0.2 mm/s。
圖6所示為機組SCP和抽水工況擺度,其中SCP工況約15 min,其余為抽水工況。上導(dǎo)擺度在剛進入抽水工況時最大,最大值為320 μm,經(jīng)過半小時的運行后減小約100 μm,減小到210 μm,隨后還在不斷減小,至本工況結(jié)束時減小到120 μm。下導(dǎo)擺度在抽水工況的前30 min有一個上升的趨勢,最大值上升到216 μm。隨后開始不斷減小,至工況結(jié)束時,減小到180 μm。上機架振動較為穩(wěn)定,最大值不超過0.2 mm/s;下機架振動值有上升的趨勢,最大值不超過0.25 mm/s。
圖5 導(dǎo)瓦間隙調(diào)整后滿負荷發(fā)電
圖6 導(dǎo)瓦間隙調(diào)整后抽水
4號機組上導(dǎo)瓦在間隙調(diào)整前,發(fā)電工況時剛進入工況時擺度值最大,最大值為500 μm,間隙調(diào)整后上導(dǎo)最大值為370 μm;經(jīng)過半小時的運行后,導(dǎo)瓦間隙調(diào)整前上導(dǎo)擺度最大值為400 μm,導(dǎo)瓦間隙調(diào)整后上導(dǎo)擺度最大值為240 μm。抽水工況時,上導(dǎo)擺度同樣剛進入工況時擺度值最大,導(dǎo)瓦間隙調(diào)整前為300 μm。導(dǎo)瓦間隙調(diào)整后為320 μm。經(jīng)過半小時運行后,導(dǎo)瓦間隙調(diào)整前上導(dǎo)擺度為200 μm,導(dǎo)瓦間隙調(diào)整后上導(dǎo)擺度為210 μm。導(dǎo)瓦間隙調(diào)整后,上導(dǎo)擺度在剛進入發(fā)電工況時明顯減小,經(jīng)過30 min的運行基本可以穩(wěn)定,進入ISO7919-5標準的B區(qū)。
4號機組下導(dǎo)瓦在導(dǎo)瓦間隙調(diào)整前,發(fā)電工況經(jīng)過30 min的運行基本穩(wěn)定,最大值穩(wěn)定在180 μm;導(dǎo)瓦間隙調(diào)整后,下導(dǎo)瓦擺度在剛進入發(fā)電工況時最大,約為250 μm,半小時后減小到230 μm,隨后還在不斷減小,至工況結(jié)束時減小到200 μm。導(dǎo)瓦間隙調(diào)整前,下導(dǎo)瓦擺度在抽水期間較為穩(wěn)定,隨運行時間增加,有減小的趨勢,最大值為170 μm。導(dǎo)瓦間隙調(diào)整后,下導(dǎo)擺度在抽水工況的前30 min有一個上升的趨勢,最大值上升到216 μm。隨后開始不斷減小,至工況結(jié)束時,減小到180 μm。
4號機組導(dǎo)瓦間隙調(diào)整后,上導(dǎo)瓦擺度無論在抽水還是發(fā)電工況初始數(shù)值明顯減小,最大減小約160 μm,且經(jīng)過30 min可以達到ISO7919-5標準的B區(qū)。下導(dǎo)瓦擺度無論在抽水還是發(fā)電工況初始值比調(diào)整前高約50 μm,但其穩(wěn)定后數(shù)值基本相同。導(dǎo)瓦間隙調(diào)整后,上機架振動明顯增大。
從以上分析可知,4號機組振動異常的原因為機組上導(dǎo)瓦間隙過大,調(diào)整導(dǎo)瓦間隙后,異??梢缘玫胶芎玫慕鉀Q。抽蓄機組因安裝條件和運行條件的不同,每臺機組在一段時間均存在一個合理的導(dǎo)瓦間隙值,合理的導(dǎo)瓦間隙值是在制造廠家的給定的范圍內(nèi),不斷調(diào)試得到的,且隨機組狀態(tài)的不同,可能會略有變化。
通過對4號機組進行穩(wěn)定性試驗和理論分析的方法,找到了導(dǎo)致4號機組進入穩(wěn)態(tài)工況后擺度長期無法穩(wěn)定且數(shù)值較大,而機架振動又較小的原因為上導(dǎo)瓦間隙過大。在調(diào)整上導(dǎo)瓦間隙后,進行了對比試驗,證實了4號機組上導(dǎo)瓦間隙較大,導(dǎo)致機組擺度異常。抽蓄機組導(dǎo)瓦間隙因安裝、制造、使用情況不同而有所差異。相同類型的機組,為達到較好的振擺數(shù)值,需在主機廠家給定的范圍內(nèi)不斷調(diào)試,找到導(dǎo)瓦間隙的最優(yōu)值,保證機組處于最優(yōu)狀態(tài)。