雷 電,宋 劍,何木光
(攀鋼釩煉鐵廠,四川 攀枝花 617024)
高爐噴吹煤粉已成為鋼鐵企業(yè)節(jié)焦增產(chǎn)和改進冶煉工藝最有效的措施,世界各國都在積極開發(fā)和應(yīng)用高爐噴吹煤技術(shù)[1-9]。但隨著噴吹量的提高,噴煤比增加到一定限度后,焦比下降大幅減少,主要原因是噴吹量增大后,風口前的未燃煤粉增多。因此,要實現(xiàn)大噴煤冶煉技術(shù)需解決煤粉在風口前的燃燒率問題。
國內(nèi)外噴煤工藝研究人員通過對煤粉在風口前的燃燒機理研究發(fā)現(xiàn):高爐所噴煤粉的燃燒率與其初始溫度密切相關(guān)[10-11],對高爐噴吹煤粉進行預(yù)熱,預(yù)熱溫度達到150 ℃~200 ℃后噴吹,高爐噴吹煤比可以提高10 kg/tHM[12]。煤粉初始溫度的提高,可以節(jié)省部分煤粉在爐內(nèi)所耗的熱量,有利于減輕噴煤對熱風的冷卻效應(yīng),可顯著提高火焰?zhèn)鞑ニ俣?,促使燃燒反?yīng)速度加快,使煤粉在有限時間、有限空間內(nèi)的燃燒率大幅度提高。因此,新的煤粉預(yù)熱技術(shù)使煤粉從原來40~60 ℃的預(yù)熱溫度提高到120 ℃以上,很好地解決了煤粉在風口前燃燒率低的問題。煤粉預(yù)熱技術(shù)為高爐進一步降低焦比,增加噴煤量提供可能,同時有效解決了因煤粉含水率高而發(fā)生的堵槍問題。有研究表明高爐噴吹煤粉經(jīng)預(yù)熱后,煤粉的流動性基本沒有變化,但是噴流性明顯變好[13-14],本研究中當煤粉預(yù)熱到120 ℃時,流動性也可以得到改善。
攀鋼釩利用自產(chǎn)管道低壓蒸汽,在同一座高爐進行了兩次探索性試驗,對噴吹煤粉進行預(yù)熱溫度逐步提升,取得了理想的試驗結(jié)果。為此,2015年年初,攀鋼釩與南京金諾節(jié)能環(huán)保有限公司合作,建立了一套利用過熱蒸汽加熱煤粉結(jié)合煙氣加熱輸煤壓縮空氣的裝置,成功將噴吹煤粉從40~60 ℃預(yù)熱到120 ℃以上,高爐冶煉指標得到了明顯的改善。
自循環(huán)過熱蒸汽發(fā)生器以焦爐煤氣點火、用高爐煤氣作燃料產(chǎn)生蒸汽,并把蒸汽進一步過熱。將過熱處理的蒸汽通過蒸汽上升管輸送到徑向熱管煤粉加熱器,蒸汽放出潛熱相變?yōu)橐后w,煤粉吸收這部分熱量后達到預(yù)熱的目的。換熱后的蒸汽冷凝液通過液體下降管,冷卻后泵打回蒸汽發(fā)生器,再次吸收煙氣的熱量成為過熱蒸汽,如此不斷循環(huán),從而實現(xiàn)了由煙氣爐煙氣向煤粉的熱量傳遞。
自循環(huán)蒸汽發(fā)生器消耗高爐煤氣約2000 Nm3/h,產(chǎn)生過熱蒸汽量約2000 kg/h,過熱蒸汽的壓力和溫度分別為1.3 MPa和280~300 ℃。徑向煤粉加熱器熱管,安裝在直線段噴吹管道,可由多段徑向煤粉加熱器熱管組成,以滿足噴吹煤粉預(yù)熱到更高溫度的需求,其原理圖見圖1,其現(xiàn)場應(yīng)用布局見圖2、3。
攀鋼釩三高爐噴吹煤粉預(yù)熱系統(tǒng)投入運行后,煤粉溫度從原來的55 ℃升高到130~140 ℃,預(yù)熱后的平均煤粉溫度約提高80 ℃。
2.2.1 入爐原燃料情況
高爐試驗的燃料條件見表1,噴吹煤粉情況見表2,高爐爐料結(jié)構(gòu)見表3。結(jié)合表1和圖4中基準期和試驗期的焦碳質(zhì)量相關(guān)數(shù)據(jù),對比分析之后可以看出,試驗期較基準期焦炭質(zhì)量變化不大,其中灰分上升0.39%,焦炭反應(yīng)性上升0.55%,反應(yīng)后強度下降0.27%,冷強度M40上升1.22%。
圖1 徑向熱管煤粉加熱器原理示意圖Fig.1 The schematic diagram of radial heat transport heat pipe for pulverized coal heater
圖2 三號高爐自循環(huán)過熱蒸汽發(fā)生器Fig.2 The self-circulating superheated steam generator of 3#BF
圖3 三高爐煙氣加熱輸煤壓縮空氣、過熱蒸汽加熱煤粉Fig.3 The process of conveying pulverized coal by dry compressed airand the process of heating pulverized coal by superheated steam of 3#BF
表1 焦炭質(zhì)量情況,%
圖4 焦碳質(zhì)量對比Fig.4 The comparison of coke quality
從表2和圖4可以看出,試驗期與基準期相比,噴吹煤粉灰分下降0.87%,揮發(fā)份、粒度<200目的比例有所上升,分別上升1.20%、3.56%。所以,煤粉預(yù)熱后可以降低其灰分含量,從而減輕高爐的堿金屬負荷,這為噴吹高灰分的煤種提供了試驗基礎(chǔ)。還可以得出,煤粉預(yù)熱后磨煤機獲得的小于0.074 mm的煤粉占比由基準期的58.7%上升到試驗期的62.3%,在相同的能源消耗下,煤粉預(yù)熱處理煤粉后可以提高磨煤機的產(chǎn)出效率。
表2 噴吹煤粉情況(按4#磨機分析統(tǒng)計),%
圖5 噴吹煤粉情況對比Fig.5 The comparison of the status of pulverized coal
煤粉預(yù)熱前后高爐爐料結(jié)構(gòu)發(fā)生相應(yīng)的變化。從表3對比分析可以看出,基準期的燒結(jié)礦占到了84.57%,應(yīng)用煤粉預(yù)熱技術(shù)后,其占比上升了0.93%達到85.50%。同樣的,基準期的塊礦占比為2.58%,試驗期占比達到了2.92%。另外,應(yīng)用煤粉預(yù)熱技術(shù)后,可以有效地降低球團礦使用量,試驗期與基準期相比球團礦占比降低了1.26%。試驗期與基準期相比,整體的爐料結(jié)構(gòu)處于相對穩(wěn)定的狀態(tài),試驗期綜合入爐品位與基準期爐相比變化不大。
表3 爐料結(jié)構(gòu)與綜合入爐品位變化情況,%
2.2.2 三號高爐指標變化情況
高爐操作參數(shù)、爐渣成分、重力除塵瓦斯灰和生產(chǎn)主要指標變化情況分別見表4、表5、表6、表7。結(jié)合表4和表5分析發(fā)現(xiàn),與基準期比,試驗期操作上主要變化有:綜合入爐品位下降0.08%,高爐平均風量上升44 m3/min,平均富氧量上升520 m3/h,平均爐頂溫度上升8 ℃,高爐煤氣利用率下降0.72%;平均爐溫[Ti+Si]下降0.041%。從表6高爐重力除塵瓦斯灰中碳含量分析看出,試驗期煤比提高后,高爐重力除塵瓦斯灰中C含量反而有所降低,這說明煤粉預(yù)熱后燃燒率有所提高。從表7高爐主要指標可以看出,與基準期比,試驗期生鐵產(chǎn)量上升76.27 t/d、煤比上升5.21 kg/tHM,焦比下降8.02 kg/tHM,綜合焦比下降3.85 kg/tHM,燃料比下降2.81 kg/tHM。
與基準期比,試驗期原燃料變化不大,試驗期生鐵產(chǎn)量增加約76.27 t/d、鐵損略下降。
與基準期比,原燃料變化不大,在綜合入爐品位下降以及煤氣利用率下降情況下,試驗期綜合焦比、燃料比下降明顯,與試驗期煤粉預(yù)熱有關(guān)。
由表8可以看出,應(yīng)用煤粉預(yù)熱技術(shù)后噸鐵燃料成本減少了9.41元,但煤粉預(yù)熱會增加新的能源消耗,其測算情況見表9,新增加的能耗包括了蒸汽加熱和電機的能源消耗,綜合考慮相應(yīng)的日消耗量和實際單價后計算出新增成本為8717.68元/天。結(jié)合燃料下降成本與新增能耗成本,得出正常生產(chǎn)情況下,不考慮設(shè)備投資,使用煤粉預(yù)熱月節(jié)能效益如下(高爐按350天作業(yè)):
(3092.73×(885.84-876.43)-8717.68)×30/10000=2.038(萬元/天)
2.038×350=713.30(萬元/年)
表4 主要操作參數(shù)變化情況
表5 生鐵與爐渣分析情況
表6 高爐重力除塵瓦斯灰分析,%
表7 高爐主要指標變化情況
表8 高爐燃料成本變化情況
表9 煤粉預(yù)熱增加能源消耗測算情況
煤粉預(yù)熱技術(shù)是利用高爐煤氣燃燒放熱,經(jīng)過自循環(huán)過熱蒸汽發(fā)生器產(chǎn)生蒸汽,從而起到加熱高爐噴吹煤粉的作用。經(jīng)過預(yù)熱處理的煤粉入爐溫度從40~60 ℃提高到130 ℃以上,生鐵產(chǎn)量上升76.27 t/d、煤比上升5.21 kg/tHM,焦比下降8.02 kg/tHM,綜合焦比下降3.85 kg/tHM,燃料比下降2.81 kg/tHM,高爐降耗效果及經(jīng)濟效益明顯。