楊鴻鵠
摘 要:本文圍繞火電廠濕法煙氣脫硫工藝中脫硫石膏脫水的議題進(jìn)行了探討,文章概述了石膏生成及脫水工藝流程,分析了脫硫石膏脫水現(xiàn)狀,結(jié)合濕法煙氣脫硫工藝中脫硫石膏脫水異常的問(wèn)題提出了改進(jìn)方案,供相關(guān)人士參考。
關(guān)鍵詞:濕法脫硫;煙氣脫硫;石膏脫水
1引言
利用石灰石或石灰漿對(duì)吸收塔內(nèi)的煙氣進(jìn)行吸收,促進(jìn)煙氣中的硫氧化物轉(zhuǎn)化為硫酸鹽和亞硫酸鹽,從而達(dá)到凈化煙氣的效果。在上述濕法脫硫工藝中,石膏作為主要的產(chǎn)物,石膏產(chǎn)品質(zhì)量是該工藝優(yōu)化的重要考量因素。從實(shí)際工藝情況來(lái)看,石膏產(chǎn)品品質(zhì)不僅與吸收劑的質(zhì)量息息相關(guān),而且還與吸收塔內(nèi)的理化反應(yīng)條件及過(guò)程緊密相關(guān)。通過(guò)優(yōu)化條件或因素,提高石膏脫水率是保障石膏產(chǎn)品品質(zhì)的有效途徑。
2石膏的生成及脫水工藝流程
火電廠燃煤煙氣中產(chǎn)生較多的二氧化硫,這些二氧化硫在吸收塔內(nèi)與石灰石漿液中的碳酸鈣發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成水合碳酸鈣晶體,然后這些晶體隨著漿液進(jìn)入到石膏旋流器中進(jìn)行過(guò)濾脫水,過(guò)濾后底部石膏漿液再次經(jīng)過(guò)脫水得到石膏產(chǎn)品。
3脫硫工藝中石膏脫水現(xiàn)狀
濕法脫硫工藝中經(jīng)過(guò)脫水的石膏對(duì)于火電廠而言是重要的產(chǎn)物,可作為化工原料出售。由于脫硫石膏是以二水合硫酸鈣為主要成分,因此在用途上可以代替天然石膏,用于制備石膏產(chǎn)品。對(duì)于火電廠而言如果能夠優(yōu)化石膏脫水工藝,那么生產(chǎn)得到的石膏將為火電廠增加收益提供更有利的條件。在脫硫石膏產(chǎn)品中,含水率是衡量石膏產(chǎn)品的重要指標(biāo)。石膏脫水工藝水平的高低在很大程度上影響著石膏產(chǎn)品質(zhì)量。據(jù)統(tǒng)計(jì),由于石膏脫水處理較為困難,濕法脫硫工藝中得到的石膏產(chǎn)品大多品質(zhì)不合格,導(dǎo)致我國(guó)每年待處理的脫硫石膏達(dá)到千萬(wàn)噸以上,最終只能當(dāng)做廢棄物處置,不僅無(wú)法物盡其用,而且給企業(yè)帶來(lái)很高的處理成本。為了提高脫硫石膏利用率,火電廠對(duì)石膏脫水系統(tǒng)進(jìn)行了完善升級(jí),配備了石膏旋流器、石膏漿液罐、壓力泵、真空泵、皮帶機(jī)。實(shí)際脫水工藝中,石膏旋流器的濃縮效果不理想,真空皮帶脫水石膏的含水率不穩(wěn)定,經(jīng)常出現(xiàn)過(guò)稀狀態(tài),影響石膏產(chǎn)品品質(zhì)。
4石膏脫水異常分析
石膏顆粒分析:對(duì)預(yù)洗塔的漿液顆粒進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果顯示:石膏旋流器入口處漿液中的石膏顆粒粒徑D50的值為14.29μm。由于石膏顆粒粒徑的正常D50范圍在35μm以上,因此,石膏顆粒粒徑的值不滿足石膏產(chǎn)品顆粒粒徑的要求,需要提高石膏顆粒粒徑。由于石膏顆粒粒徑大小主要受到漿液停留時(shí)間的影響,因此可通過(guò)漿液停留時(shí)間的改善來(lái)增大石膏顆粒粒徑。通常情況下,石膏漿液的停留時(shí)間至少要15小時(shí),在進(jìn)行石膏脫水工藝的設(shè)計(jì)過(guò)程中,吸收塔、預(yù)洗塔的漿液停留時(shí)間設(shè)定為15小時(shí),理論上應(yīng)該滿足石膏顆粒粒徑大小。實(shí)際生產(chǎn)中,由于預(yù)洗塔和吸收塔容易出現(xiàn)漿液倒流的現(xiàn)象,因此,預(yù)洗塔實(shí)際運(yùn)行液位比設(shè)計(jì)值偏低,在低液位運(yùn)行情況下,漿液停留在預(yù)洗塔內(nèi)的時(shí)間小于15小時(shí),從而導(dǎo)致石膏顆粒粒徑偏小。
石膏旋流器工況分析:對(duì)預(yù)洗塔旋流器入口位置的漿液進(jìn)行檢測(cè)分析,檢測(cè)結(jié)果顯示:漿液固含量為27.5%,而漿液固含量的設(shè)計(jì)值為15%。因此,從檢測(cè)結(jié)果看,石膏旋流器無(wú)法滿足石膏生產(chǎn)的實(shí)際需求。要降低漿液固含量,可從兩方面入手,一方面是調(diào)整漿液的固含量,使固含量與石膏旋流器型號(hào)性能相匹配,另一方面是根據(jù)實(shí)際漿液固含量情況更換旋流器,重新選型,滿足實(shí)際生產(chǎn)需求。
氧化分析:對(duì)預(yù)洗塔旋流器入口位置的漿液進(jìn)行檢測(cè)分析,檢測(cè)結(jié)果顯示:漿液中含有的亞硫酸鈣含量為0.04%~0.05%,符合脫水工藝中亞硫酸鈣含量的正常接受范圍(0.4%以下)。因此氧化效果沒有異常。
碳酸鈣含量分析:對(duì)預(yù)洗塔旋流器入口位置的漿液進(jìn)行檢測(cè)分析,檢測(cè)結(jié)果顯示:漿液中含有的碳酸鈣含量為4.12%~5.70%,與脫水工藝中碳酸鈣含量的正常接受范圍(3.0%以下)相比偏高。一旦碳酸鈣含量偏高就會(huì)增加石灰石消耗量,同時(shí)降低石膏中石膏含量。單碳酸鈣含量偏高對(duì)石膏顆粒粒徑大小幾乎沒有影響。
水平衡分析:濕法脫硫工藝中的石膏脫水采用的是一級(jí)塔二級(jí)塔串聯(lián)方式,因此脫硫反應(yīng)主要在一級(jí)塔進(jìn)行,二級(jí)塔中主要去除粉塵和部分二氧化硫。一級(jí)塔和二級(jí)塔中的石膏均進(jìn)入到脫水系統(tǒng),除了系統(tǒng)中的補(bǔ)充水以及冷卻水以外,還有一部分水是來(lái)自除霧器沖洗水。系統(tǒng)水分蒸發(fā)主要發(fā)生在一級(jí)塔,系統(tǒng)水分補(bǔ)給主要發(fā)生在二級(jí)塔,因此,要保持系統(tǒng)水平衡就要使二級(jí)塔水分補(bǔ)給和一級(jí)塔水分蒸發(fā)盡量平衡。已知脫硫工藝中二級(jí)吸收塔的液位和一級(jí)預(yù)洗塔的液位,同時(shí)測(cè)量得到兩塔之間的直線距離,聯(lián)通管道內(nèi)徑DN500。根據(jù)伯努利方程可以極端出聯(lián)通管道內(nèi)石膏漿液的流動(dòng)速度。計(jì)算公式如下:
通過(guò)計(jì)算得到聯(lián)通管道內(nèi)石膏漿液的流動(dòng)速度與理論設(shè)置的流動(dòng)速度相比偏小。而且吸收塔內(nèi)因除霧器沖洗水量大,同時(shí)蒸發(fā)量小,因此吸收塔液位會(huì)發(fā)生較大變化,而聯(lián)通管道內(nèi)石膏漿液流動(dòng)速度慢,導(dǎo)致吸收塔液位無(wú)法通過(guò)聯(lián)通管道及時(shí)調(diào)整好。再加上吸收塔持續(xù)運(yùn)行,內(nèi)部漿液會(huì)隨著水量的增加而密度逐漸降低,從而降低石膏脫水效率,影響產(chǎn)品品質(zhì)。
5石膏脫水整改方案
結(jié)合上述石膏脫水中的異常,提出如下改進(jìn)方案:
一是升級(jí)石膏旋流器。由于石膏旋流器內(nèi)的石膏漿液檢測(cè)結(jié)果顯示石膏固含量偏高,同時(shí)石膏顆粒粒徑偏小,因此,對(duì)石膏旋流器進(jìn)行更換,新的石膏旋流器中增加旋流子數(shù)量,使石膏旋流器出力值增大,使石膏旋流器滿足石膏脫水工藝的實(shí)際需求。二是更換過(guò)濾沖洗水泵。石膏脫水工藝中的濾布沖洗經(jīng)常出現(xiàn)噴嘴堵塞的情況,影響沖洗效率,導(dǎo)致石膏脫水質(zhì)量不高。對(duì)過(guò)濾沖洗水泵進(jìn)行更換,提高水泵的沖洗水量。每臺(tái)沖洗水泵對(duì)應(yīng)一臺(tái)皮帶機(jī),備用一臺(tái)。同時(shí)根據(jù)沖洗水泵的流量要求對(duì)水箱容積進(jìn)行擴(kuò)容,滿足過(guò)濾沖洗要求。三是增設(shè)石膏倒?jié){泵。由于吸收塔和預(yù)洗塔之間漿液的流動(dòng)速度較小,因此會(huì)影響到兩塔之間漿液的混合程度和混合效率。為了使?jié){液再短時(shí)間內(nèi)充分混合,確保整個(gè)脫硫系統(tǒng)的水平衡系統(tǒng)保持正常水平,采用增設(shè)石膏倒?jié){泵的辦法。在吸收塔擴(kuò)容排漿泵區(qū)域設(shè)置倒?jié){變頻泵,在預(yù)洗塔石膏排出泵區(qū)域設(shè)置倒?jié){變頻泵
兩個(gè)機(jī)組共設(shè)置四臺(tái)倒?jié){變頻泵,用于加快兩塔之間漿液混合。
6結(jié)語(yǔ)
綜上所述,在濕法煙氣脫硫工藝中,石膏脫水的質(zhì)量和效率對(duì)于石膏產(chǎn)品質(zhì)量有著十分緊密的關(guān)系。本文從石膏顆粒、石膏旋流器工況、氧化情況、碳酸鈣含量、水平衡情況等幾個(gè)方面對(duì)石膏脫水的異常情況進(jìn)行了分析,并結(jié)合檢測(cè)分析的結(jié)果提出了石膏脫水工藝的改進(jìn)方案和解決辦法,為業(yè)內(nèi)人員提供參考。在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,石膏產(chǎn)品的質(zhì)量不僅受到含水率的影響,還受到其他方面因素的影響,如石膏漿液酸堿度、環(huán)境空氣含量等等,因此,在火電廠技術(shù)人員提高石膏產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程中還需要綜合考慮多方面因素,以更好地優(yōu)化工藝條件,完善工藝方案。
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(貴州西電電力股份有限公司習(xí)水發(fā)電廠 ?貴州 遵義 ?564600)