王權(quán),秦學(xué)恒
我國環(huán)保政策與水資源保護(hù)政策愈加嚴(yán)格,如何在保護(hù)環(huán)境與水資源的同時(shí),實(shí)現(xiàn)效益最大化已成為各個(gè)水泥生產(chǎn)企業(yè)必須面對的課題。我公司在統(tǒng)籌分析水泥生產(chǎn)工藝與余熱發(fā)電生產(chǎn)工藝的前提下,形成了一整套余熱發(fā)電水資源利用方案,實(shí)現(xiàn)了余熱發(fā)電廢水零排放。
我公司2×5 000t/d熟料生產(chǎn)線配套余熱發(fā)電系統(tǒng)于2009年建成投產(chǎn),共4臺余熱回收鍋爐,配1臺設(shè)計(jì)發(fā)電功率為16 800kW的補(bǔ)汽凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組,發(fā)電機(jī)額定功率為18MW。該余熱發(fā)電系統(tǒng)的外排水主要由如下幾個(gè)方面組成:
(1)冷卻塔循環(huán)水池排污水
該項(xiàng)目循環(huán)冷卻水系統(tǒng)設(shè)有冷卻塔,敞開式循環(huán)運(yùn)行,用于穩(wěn)定冷卻循環(huán)水的水溫。為保證循環(huán)水水質(zhì),系統(tǒng)內(nèi)投加相應(yīng)的阻垢劑和防腐劑,并定期換水。根據(jù)冷卻水水質(zhì)、水處理廠家提供的循環(huán)水處理方案,為保證4倍的濃縮倍率,冷卻塔循環(huán)水池每天需外排污水700t。
(2)化水車間純水制取裝置再生產(chǎn)生的廢水
化水車間純水制取裝置再生產(chǎn)生的廢水經(jīng)中和池中和后,每天排污25t。
(3)四臺鍋爐連續(xù)排污水
根據(jù)該項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案,四臺鍋爐每小時(shí)排污水5t,每日排污水120t。
(4)軸封加熱器外排化學(xué)水
原設(shè)計(jì)軸封加熱器回水為單級水封,水封壓力不足,回收軸封加熱器外排水至凝汽器導(dǎo)致凝汽器真空降低1kPa左右,因此,為保證凝汽器真空,軸封加熱器被迫每天外排水12t。
針對以上幾方面的外排廢水,為了實(shí)現(xiàn)外排廢水全部回收利用達(dá)到零排放的目標(biāo),結(jié)合熟料生產(chǎn)線用水與余熱發(fā)電外排水的互補(bǔ)性,我們采取了如下的改造方案,改造后的余熱發(fā)電系統(tǒng)廢水綜合利用示意圖見圖1。
(1)冷卻塔循環(huán)水池?fù)Q水
在生產(chǎn)過程中,為保證窯尾袋收塵器的安全穩(wěn)定運(yùn)行,必須將200℃的窯尾廢氣溫度降到130℃左右,這就需要通過增濕塔進(jìn)行噴水降溫。經(jīng)計(jì)算,每條熟料生產(chǎn)線噴水量大約400t/d左右,兩條熟料生產(chǎn)線增濕塔噴水達(dá)到800t/d。原設(shè)計(jì)中,增濕塔噴水補(bǔ)水直接取自地下水,經(jīng)研究,我們將增濕塔水池補(bǔ)水從地下水直接補(bǔ)充改造為從冷卻塔水池取水補(bǔ)充,增加一臺流量40t/h潛污泵。原應(yīng)補(bǔ)給增濕塔的地下水補(bǔ)入冷卻塔水池,從而在滿足熟料生產(chǎn)線工藝要求的同時(shí),冷卻塔每天換水800t,既達(dá)到了冷卻循環(huán)水水質(zhì)處理廠家的要求,又實(shí)現(xiàn)了冷卻塔零排放的目標(biāo)。
(2)化水車間純水制取再生產(chǎn)生的廢水
原設(shè)計(jì)為經(jīng)中和池中和后排入下水井,改造過程中,我們增加了一條由中和池到冷卻循環(huán)水池的輸水管線,將純水制取產(chǎn)生的廢水,經(jīng)中和池中和后,由原中和池排污水泵排到冷卻循環(huán)水池,實(shí)現(xiàn)了廢水無外排,且無需增加設(shè)備。
(3)四臺鍋爐連續(xù)排污廢水
圖1 改造后余熱發(fā)電系統(tǒng)廢水綜合利用示意圖
圖2 軸封改造方案原理圖
根據(jù)就近處理的原則,將兩臺窯尾鍋爐的連續(xù)排污水直接引入熟料生產(chǎn)線增濕塔水池,噴入熟料生產(chǎn)工藝系統(tǒng),通過管線將兩臺窯頭鍋爐的連續(xù)排污水引入化水車間中和池,隨中和池廢水一起排到冷卻循環(huán)水池,從而實(shí)現(xiàn)鍋爐連續(xù)排污無外排。該項(xiàng)改造利用鍋爐汽包0.7MPa的壓力可將連續(xù)排污水直接排入增濕塔水池與中和池水池,無需增加設(shè)備。
(4)軸封加熱器外排水
軸封加熱器外排水為化學(xué)水,為將該化學(xué)水回收,根據(jù)凝汽器真空-90kPa計(jì)算,我們對軸封加熱器排水單級水封進(jìn)行了改造,增加了一套多級水封。改造后,回收該外排水入凝汽器,凝汽器真空無變化,實(shí)現(xiàn)了軸封加熱器無外排水,如圖2所示。
我公司綜合考慮熟料生產(chǎn)線與余熱發(fā)電用水性質(zhì)的互補(bǔ)性,將余熱發(fā)電外排水通過多種方案最終引入熟料生產(chǎn)線增濕塔,在滿足熟料生產(chǎn)線生產(chǎn)需要的同時(shí),實(shí)現(xiàn)了余熱發(fā)電系統(tǒng)廢水零排放。
改造運(yùn)行一年以來,熟料生產(chǎn)線與余熱發(fā)電機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定,窯尾廢氣排放指標(biāo)無影響,每天回收利用余熱發(fā)電系統(tǒng)外排水900余噸,按每噸補(bǔ)充水成本4.5元計(jì)算,每天可節(jié)約成本4 050元,按每年運(yùn)轉(zhuǎn)300d計(jì)算,年可節(jié)約成本121萬元?!?/p>