葛 磊, 李志永, 盧 星
(1. 上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計研究院有限責(zé)任公司, 上海 200240;2. SERVOTEST測試系統(tǒng)有限公司, 北京 101102)
根據(jù)三代核電設(shè)備的抗震鑒定要求[1-3],須要建設(shè)最大性能為6 t負(fù)載條件時,最大加速度達(dá)到68.67 m/s2的地震臺[4]。某地震臺按照上述參數(shù)進(jìn)行了設(shè)計和建造,該地震臺在調(diào)試的過程中,發(fā)現(xiàn)原先的設(shè)計無法滿足最大性能的要求。筆者通過測量該地震臺作動器共振頻率,運(yùn)用有限元軟件和理論公式進(jìn)行計算,分析地震臺無法達(dá)到最大性能的原因,并根據(jù)經(jīng)驗(yàn)對作動器球鉸及過渡板進(jìn)行改進(jìn),再對改進(jìn)后的地震臺作動器的共振頻率進(jìn)行測量以及對最大性能進(jìn)行測試,最終該地震臺的最大性能能夠滿足6 t負(fù)載條件下68.67 m/s2的要求。
該地震臺為三軸六自由度液壓臺,3個軸向的預(yù)期最大性能均為6 t負(fù)載條件時,最大加速度達(dá)到68.67 m/s2。水平方向采用4個作動器呈45°布置,每個作動器的最大動態(tài)推力為260 kN,地震臺的布置見圖1(X、Y向?yàn)樗较颍琙向?yàn)榇怪毕?。
圖1 地震臺布置圖
在最大性能試驗(yàn)調(diào)試的過程中,發(fā)現(xiàn)在6 t負(fù)載條件時,最大加速度無法達(dá)到68.67 m/s2的要求,測量數(shù)據(jù)見圖2。
圖2 最大性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)
由圖2可知:頻率小于32 Hz時,部分頻率點(diǎn)的加速度無法達(dá)到68.67 m/s2;頻率大于32 Hz時,X、Y向加速度有明顯衰減,Z向加速度衰減較慢。
根據(jù)單個球鉸及臺面的尺寸,建立有限元模型,并進(jìn)行模態(tài)分析,得到一階模態(tài)時,頻率為58.45 Hz,振型為水平向擺動,結(jié)果見圖3,AMPRES為虛位移。
圖3 一階模態(tài)振型圖
由圖3可知:與作動器連接的2個球鉸(圖中A、B處)及作動器與球鉸的過渡板(圖中A處)變形明顯,作動器的本體部分(缸體及伺服閥)的變形較小,因此作動器的共振主要由2個球鉸以及過渡板剛度不足造成的。
球鉸及過渡板的結(jié)構(gòu)見圖4。作動器與球鉸的過渡板采用8個M12螺栓連接,球鉸擺耳總長為22 cm、厚度為20 mm。
圖4 球鉸結(jié)構(gòu)
根據(jù)分析結(jié)果,進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)測,以確定作動器的共振頻率及放大系數(shù)。
測試對象為水平向及垂直向作動器各一個,測試方法為1~100 Hz的正弦掃頻,臺面幅值為0.2g(g為重力加速度),掃頻速率為2 oct/min。得到水平向及垂直向作動器的一階頻率分別為59.5 Hz和67.2 Hz,在此共振頻率點(diǎn)作動器不同位置的放大系數(shù)(共振頻率點(diǎn)響應(yīng)加速度與0.2g的比)見圖5和圖6。
圖5 水平向作動器放大系數(shù)
圖6 垂直向作動器放大系數(shù)
由圖5和圖6可知:
(1) 由于水平向作動器的共振頻率為59.5 Hz,共振頻率帶為30~75 Hz,同時頻率大于32 Hz時,水平向加速度有明顯衰減,而垂直向作動器的共振頻率為67.2 Hz,高于工作頻率(64 Hz),垂直向加速度衰減較小,因此共振是無法達(dá)到最大性能的直接原因。
(2) 作動器缸體段放大系數(shù)基本呈線性,且與作動器連接的2個球鉸及過渡板放大系數(shù)相比,其斜率明顯較小,因此可知作動器缸體剛度較高,球鉸及過渡板的剛度較低。
(3) 由于球鉸及過渡板的剛度較低,引起作動器共振時作動器缸體的放大系數(shù)較大,從而作動器在共振時須要提供更大的出力,即地震臺的一部分性能用于抵消共振所產(chǎn)生的力,導(dǎo)致在共振頻率帶內(nèi)無法達(dá)到要求的最大性能,因此球鉸及過渡板剛度低是無法達(dá)到最大性能的根本原因。根據(jù)圖4可知:造成球鉸剛度低的原因是球鉸擺耳過長、厚度偏??;造成過渡板剛度較低的原因是2塊過渡板之間的連接螺栓數(shù)量小、尺寸小,提供的連接力不足。
對球鉸及過渡板結(jié)構(gòu)進(jìn)行加強(qiáng),以增強(qiáng)系統(tǒng)的剛度,主要是將球鉸擺耳加厚、變短,同時將球鉸與作動器之間的2塊過渡板換成1塊整體的過渡板。改進(jìn)后的球鉸結(jié)構(gòu)見圖7。
圖7 改進(jìn)后球鉸結(jié)構(gòu)
對改進(jìn)后的模型重新進(jìn)行模態(tài)分析,得到一階模態(tài)分析時,頻率為70.178 Hz,振型為垂直向擺動,結(jié)果見圖8。
圖8 改進(jìn)后一階模態(tài)振型圖
對比改進(jìn)前的模態(tài)結(jié)果可知,一階頻率有明顯增加,且振型由水平向擺動變?yōu)榇怪毕驍[動,球鉸及過渡板處的變形明顯減小。
3.3.1 測試結(jié)果
用與2.2節(jié)相同的測試方法,得到水平向及垂直向作動器的一階頻率分別為70 Hz和71.3 Hz,在此頻率點(diǎn)作動器不同位置的放大系數(shù)結(jié)果(改進(jìn)前后對比)見圖9和圖10。
圖9 改進(jìn)前后水平向作動器放大系數(shù)
圖10 改進(jìn)前后垂直向作動器放大系數(shù)
根據(jù)圖9和圖10可知:球鉸改進(jìn)后,水平向作動器的共振頻率有明顯提高,垂直向作動器共振頻率有一定的提高,同時作動器在共振點(diǎn)的放大系數(shù)均有明顯下降。
3.3.2 最大性能測試結(jié)果
對更換球鉸后的地震臺進(jìn)行最大性能測試,結(jié)果見圖11。
圖11 改進(jìn)后最大性能數(shù)據(jù)
根據(jù)圖11可知:更換球鉸后的地震臺X、Y、Z向加速度均大于68.67 m/s2,能夠滿足要求。
(1) 更換球鉸前,地震臺最大性能無法滿足設(shè)計要求,水平向和垂直向作動器的共振頻率分別為59.5 Hz和67.2 Hz,共振時的最大放大系數(shù)分別為4.35和6.4,球鉸及過渡板剛度低是地震臺無法達(dá)到最大性能的根本原因。
(2) 改進(jìn)球鉸后,水平向和垂直向作動器的共振頻率分別為70 Hz和71.3 Hz,共振時的最大放大系數(shù)分別為3.25和3.66。改進(jìn)后的水平向作動器和垂直向作動器共振頻率均有所升高,共振時的最大放大系數(shù)有明顯下降,且地震臺最大性能能夠滿足6 t負(fù)載條件下68.67 m/s2的要求。
綜上,通過對作動器球鉸及過渡板的改進(jìn),使得作動器的共振頻率提高,放大系數(shù)降低,地震臺的最大性能達(dá)到設(shè)計要求。