王靖宇,李書震,魏學勇,韋鳳密
(1.北京賽科康侖環(huán)??萍加邢薰荆本?100083;2.河鋼集團邯鋼公司,河北 邯鄲 056013)
煤化工企業(yè)普遍采用反滲透(RO)工藝實現(xiàn)廢水回用[1],在實現(xiàn)約75%產(chǎn)水回用的同時產(chǎn)生25%的RO濃水,廢水中有機物大部分被截留至RO濃水中[2],如果直接排放會對水環(huán)境惡化造成極大壓力[3]。
RO濃水處理方法有活性炭吸附、混凝、耐鹽微生物和高級氧化[4]。活性炭對極性有機物吸附效果較差且難以再生[5];混凝對小分子有機物去除率低[6];耐鹽微生物法由于廢水可生化性低而處理效果差。高級氧化法可有效降解RO濃水中有機物,應用前景較好[7]。本研究考察了3種高級氧化法對RO濃水的處理效果及影響因素,從技術、經(jīng)濟和工程應用進行對比,以選出一種最佳的RO濃水處理技術。
七水硫酸亞鐵、30%雙氧水、氫氧化鈉、98%濃硫酸、重鉻酸鉀、硫酸亞鐵銨、硫酸銀、硫酸汞、鄰苯二甲酸氫鉀、碘化鉀、硫代硫酸鈉、淀粉均為分析純;氧氣;實驗廢水,河北某煤化工企業(yè)廢水通過生化處理、臭氧氧化深度處理后經(jīng)RO脫鹽回用產(chǎn)生的濃水,COD在180~220 mg/L,所取實驗用水COD為208 mg/L。
5B-3F型COD快速消解儀;COM-AD-02型臭氧發(fā)生器;GP5030R直流電源。
1.2.1 Fenton氧化 取500 mL實驗廢水置于燒杯中,加入硫酸溶液調(diào)節(jié)pH至3~4,按照實驗條件加入FeSO4·7H2O和30%雙氧水,反應一定時間后,加入氫氧化鈉溶液調(diào)節(jié)pH為7~8,靜置沉淀后取樣分析。
1.2.2 O3/H2O2氧化 實驗系統(tǒng)見圖1,反應器有效容積為1 L,將實驗廢水及催化劑裝入反應器中,催化劑加入量為50 g/L,按照實驗條件加入30%雙氧水,臭氧由純氧通過臭氧發(fā)生器(COM-AD-02,Anseros)制備,臭氧混合氣體通過反應器底部的微孔砂板均勻進入反應器中,并通過磁力攪拌進一步與液體、催化劑混合。實驗中臭氧氣體濃度為62 mg/L,通過調(diào)節(jié)氣體流量、反應時間來控制臭氧投加量。
圖1 O3/H2O2氧化實驗裝置
1.2.3 電化學氧化 采用有機玻璃反應器,陽極材料鍍釕鈦,陰極材料為石墨氈,反應器內(nèi)固定兩對電極,極板間距為1 cm,電極尺寸為100 mm×100 mm,采用直流電源為電極供電,電源型號為GP5030R,規(guī)格為DC0.5~50 V,0.3~30 A。
實驗中 COD 分析采用快速消解分光光度法,O3質(zhì)量濃度的測定采用碘量法。
2.1.1 H2O2投加量 在n(Fe2+)∶n(H2O2)=0.5,反應時間為60 min,不同m(H2O2)∶m(COD)(=0.5,1,1.5,2,2.5,3)對有機物去除效果見圖2。
由圖2可知,隨著m(H2O2)∶m(COD)比例的增加,COD去除率逐漸增大,當m(H2O2)∶m(COD)=1.5時,COD去除率為43.3%,提高雙氧水投加量,COD去除率增加緩慢,因此,雙氧水最佳投加比例為m(H2O2)∶m(COD)=1.5。
圖2 H2O2投加量對COD去除率的影響
2.1.2 FeSO4·7H2O投加量 在m(H2O2)∶m(COD)=1.5,反應時間為60 min,不同n(Fe2+)∶n(H2O2)(=0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6)對有機物去除效果見圖3。
圖3 FeSO4·7H2O投加量對COD去除率的影響
由圖3可知,隨著FeSO4·7H2O投加量的增加,COD去除率先增加后降低,當n(Fe2+)∶n(H2O2)=0.4時,COD最佳去除率為46.2%,繼續(xù)增加Fe2+投加比例,產(chǎn)生的·OH來不及與水中有機物發(fā)生反應,而與Fe2+發(fā)生部分副反應造成·OH的無謂消耗,導致污染物去除率降低[8],同時殘留的鐵離子會使出水色度升高。因此,F(xiàn)eSO4·7H2O的最佳投加比例為n(Fe2+)∶n(H2O2)=0.4。
2.1.3 反應時間 在m(H2O2)∶m(COD)=1.5,n(Fe2+)∶n(H2O2)=0.4時,不同反應時間(20,40,60,80,100,120 min)對有機物去除效果見圖4。
由圖4可知,當反應時間為60 min時,COD去除率為46.2%,隨著反應時間的延長,COD去除率提高不明顯,因此,最佳反應時間為60 min。
Fenton工藝處理該RO濃水最佳反應條件:m(H2O2)∶m(COD)=1.5,n(Fe2+)∶n(H2O2)=0.4,反應時間為60 min,最佳條件下COD去除率為46.2%。
圖4 反應時間對COD去除率的影響
2.2.1 臭氧氣體流量 在m(H2O2)∶m(COD)=2,反應時間為60 min,不同臭氧氣體流量(50,100,150,200,250,300 mL/min)對有機物去除效果見圖5。
圖5 臭氧氣體流量對COD去除率的影響
由圖5可知,隨著臭氧氣體流量的增加,COD去除率呈逐漸增加的趨勢,當臭氧氣體流量為200 mL/min 時,COD去除率為52.9%,繼續(xù)提高臭氧氣體投加量,COD去除率提高不明顯,這是因為臭氧在廢水中具有一定的溶解度,當廢水中臭氧達到飽和狀態(tài),繼續(xù)提高臭氧氣體流量,不會提高·OH濃度[9],因此,臭氧氣體流量過高不會提高有機物的去除率,最佳臭氧氣體流量為200 mL/min。
2.2.2 H2O2投加量 在臭氧氣體流量在200 mL/min,反應時間為60 min,不同m(H2O2)∶m(COD)(=0.5,1,1.5,2,2.5,3)對有機物去除效果見圖6。
由圖6可知,隨著雙氧水投加量的增加,COD去除率呈逐漸增加的趨勢,H2O2能誘發(fā)O3生成更多氧化能力更強的·OH,反應機理方程為:2O3+H2O2→2·OH+3O2。當m(H2O2)∶m(COD)=2時,COD去除率為58.7%,繼續(xù)提高雙氧水投加量,COD去除率增加緩慢,綜合考慮處理效果及成本,雙氧水最佳投加比例為m(H2O2)∶m(COD)=2。
圖6 雙氧水投加量對COD去除率的影響
2.2.3 反應時間 在臭氧氣體流量為200 mL/min,m(H2O2)∶m(COD)=2時,不同反應時間(20,40,60,80,100,120 min)對有機物去除效果見圖7。
圖7 反應時間對COD去除率的影響
由圖7可知,當反應時間為80 min時,COD去除率為63.5%,隨著反應時間的延長,COD去除率提高不明顯,因此,最佳反應時間為80 min。
O3/H2O2氧化處理該RO濃水最佳反應條件:臭氧氣體流量為200 mL/min,m(H2O2)∶m(COD)=2,反應時間為80 min,最佳條件下COD去除率為63.5%。
2.3.1 電流強度 在反應時間為60 min時,不同電流強度(0.25,0.5,0.75,1,1.25,1.5 A)對有機物去除效果見圖8。
圖8 電流強度對COD去除率的影響
由圖8可知,隨著電流強度的提高,COD去除率呈逐漸升高的趨勢,當電流強度為1 A時,COD去除率為66.4%,隨著電流強度的繼續(xù)提高,COD去除率提高不明顯,因此,最佳電流強度為1 A。
2.3.2 反應時間 在電流強度為1 A時,不同反應時間(20,40,60,80,100,120 min)對有機物去除效果見圖9。
圖9 反應時間對COD去除率的影響
由圖9可知,當反應時間為60 min時,COD去除率為66.4%,隨著反應時間的延長,COD去除率提高不明顯,因此,最佳反應時間為60 min。
電化學氧化處理該RO濃水最佳反應條件:電流強度1 A,反應時間60 min,最佳條件下COD去除率為66.4%。
3種高級氧化技術的對比見表1。
表1 3種高級氧化工藝對比
由表1可知,F(xiàn)enton 法COD去除率較低,同時反應前后需要調(diào)節(jié)pH,會產(chǎn)生一定量化學污泥,實際工程應用加藥量難以控制,操作難度大[10];電化學氧化雖然COD去除率高,但投資和運行成本較高,產(chǎn)生氯氣造成二次污染[11];O3/H2O2氧化具有COD去除率高、運行成本低、操作簡單的優(yōu)點。因此,O3/H2O2氧化技術用于煤化工RO濃水處理的前景更好。
Fenton氧化最佳反應條件為m(H2O2)∶m(COD)=1.5,n(Fe2+)∶n(H2O2)=0.4,反應時間為60 min;O3/H2O2氧化最佳反應條件為臭氧氣體流量為200 mL/min,m(H2O2)∶m(COD)=2,反應時間為80 min;電化學氧化最佳反應條件為電流強度1 A,反應時間60 min。在上述反應條件下,F(xiàn)enton氧化、O3/H2O2氧化和電化學氧化對煤化工反滲透濃水的COD 去除率分別為46.2%,63.5%和66.4%,從處理效果、處理成本、投資、操作難易、有無二次污染等方面對這3 種高級氧化技術進行比較,確定出O3/H2O2氧化為最適宜的工藝。