李小婷
摘 要:伴隨公路建設(shè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大,公路建設(shè)工作重點(diǎn)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖B(yǎng)同步”,進(jìn)一步加重了道路養(yǎng)護(hù)的任務(wù)量。預(yù)防性養(yǎng)護(hù)技術(shù)的應(yīng)用,可有效改善路面性能,增加路面使用年限,是當(dāng)前最常用的一種路面養(yǎng)護(hù)方式。如微表處、霧封層等技術(shù),然而傳統(tǒng)養(yǎng)護(hù)工藝多存有施工復(fù)雜、材料耐久性不足等問(wèn)題,基于此,本文基于現(xiàn)有研究,提出了將環(huán)氧樹(shù)脂材料摻加到普通乳化瀝青以此增強(qiáng)該復(fù)合封層的耐磨耗能力及整體剛度。
關(guān)鍵詞:瀝青路面;環(huán)氧樹(shù)脂;作用機(jī)理
0 引言
當(dāng)前,我國(guó)公路網(wǎng)已經(jīng)基本完善,伴隨公路里程的不斷增加,大量早期修建的公路工程逐步進(jìn)入養(yǎng)護(hù)維修階段,霧封層、超薄熱瀝青罩面、微表處等均屬于最常用的瀝青路面預(yù)防性養(yǎng)護(hù)技術(shù),其中,霧封層技術(shù)因其施工方便、快捷、投資少應(yīng)用最多。但是在長(zhǎng)期實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),霧封層工藝的應(yīng)用極易造成路面抗滑性能下降,尤其是在摩擦較小的路面適應(yīng)性極差。為解決這個(gè)難題,普遍采用含砂霧封層施工工藝,其主要是通過(guò)將石英砂、機(jī)制砂等材料同步撒鋪到路表,從而提升路面的抗滑能力。傳統(tǒng)霧封層材料可有效封閉微裂縫,并能提升路面抗水損性能,然而,因霧封層厚度較薄,很難起到良好的效果。隨著新技術(shù)、新工藝的不斷涌現(xiàn),將新材料摻加到霧封層內(nèi),可提高其抗水損、耐老化等能力。本文參考含砂霧封層灑鋪工藝提出了一種新型路面養(yǎng)護(hù)技術(shù),即環(huán)氧抗滑封層技術(shù),該項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用,可以有效增強(qiáng)路表的整體剛度,提升路面使用性能,延長(zhǎng)路面壽命。
1 環(huán)氧抗滑封層結(jié)構(gòu)與作用機(jī)理
與傳統(tǒng)霧封層工藝相比,環(huán)氧抗滑封層的粘結(jié)性、滲透性較好,純?nèi)榛癁r青的乳膠粒子極易團(tuán)聚,極性、石料的匹配性則有所不足,因此,相較水性環(huán)氧基復(fù)合材料,純?nèi)榛癁r青的滲透性、粘結(jié)性較差。
1.1 粘結(jié)機(jī)理
環(huán)氧樹(shù)脂內(nèi)含有環(huán)氧基、羥基等,能夠與集料、瀝青等表面活性較高的基團(tuán)產(chǎn)生強(qiáng)大的粘附性。特別是在固化之后,環(huán)氧樹(shù)脂的剛度更大,粘結(jié)強(qiáng)度更高。此外,環(huán)氧樹(shù)脂固化時(shí),往往不會(huì)形成低分子揮發(fā)物,從而減小粘合劑層的體積收縮率等,具有良好的膠層尺寸穩(wěn)定性。
1.2 滲透機(jī)理
環(huán)氧樹(shù)脂混合乳化石油瀝青之后,其穩(wěn)定性、相容性等均會(huì)發(fā)生改變。為此,將羥基、環(huán)氧基等活性基團(tuán)引入到樹(shù)脂分子結(jié)構(gòu)內(nèi),可通過(guò)此類(lèi)基團(tuán)的作用,實(shí)現(xiàn)與石料表面基團(tuán)之間的相互融合。同時(shí),因其具備自乳化作用,在混合之后,可降低其體系粘度等,這對(duì)增強(qiáng)原路面材料的滲透性能及粘結(jié)性能極為有利。
2 工程概況
某公路工程全長(zhǎng)12.3Km,為雙向六車(chē)道。選取2段試驗(yàn)段進(jìn)行分析,A段起訖樁號(hào)為K17+000~K17+500,共500m;B段起訖樁號(hào)為K39+500~K40+000,共500m。經(jīng)實(shí)地勘查可知,在A段路共出現(xiàn)了80道貫穿性裂縫,裂縫全長(zhǎng)342延米,網(wǎng)裂4m2,且伴有其他病害,如松散、塊狀裂縫等,若處理不及時(shí),將進(jìn)一步加劇路面病害,甚至對(duì)行車(chē)舒適性、安全造成不利影響。B段路經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)多為裂縫病害,共97延米,但目前裂縫已做熱瀝青處理,整體路況良好。針對(duì)現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范要求,對(duì)A、B路段路面狀況進(jìn)行評(píng)價(jià),結(jié)果如表1所示,由此可見(jiàn),A路段整體路面狀況不錯(cuò),B路段相對(duì)更為優(yōu)異,因環(huán)氧抗滑封層無(wú)法大幅提升路面結(jié)構(gòu)性能,若路面結(jié)構(gòu)狀況過(guò)差,將大大降低環(huán)氧抗滑封層的使用年限,為此,對(duì)路面狀況要求較高,經(jīng)分析,上述2段均可適用于環(huán)氧抗滑封層施工。
3 環(huán)氧抗滑封層施工技術(shù)要點(diǎn)
3.1 工程量計(jì)算分析
本路段屬于雙向六車(chē)道,A路段總長(zhǎng)500m,經(jīng)計(jì)算8120m2為施工總面積。B路段總長(zhǎng)500m,選左幅兩車(chē)道作為施工范圍,寬度為7.7m,經(jīng)計(jì)算3850m2為施工總面積。通過(guò)室內(nèi)試驗(yàn)確定,環(huán)氧樹(shù)脂A組分:環(huán)氧樹(shù)脂B組分:乳化瀝青=5:2:7,同時(shí)選用20~40目粒徑金剛砂,0.7kg/m2為環(huán)氧乳化瀝青與金剛砂灑布量,為此,按照施工總面積x灑布量的計(jì)算公式,則需鋪灑5684kg環(huán)氧樹(shù)脂及抗滑集料用于A路段;B路段則需鋪灑2695kg環(huán)氧樹(shù)脂及抗滑集料。
3.2 施工工序
第一,調(diào)試設(shè)備。施工前,需做好車(chē)輛設(shè)備調(diào)試工作,要求先排除封層車(chē)水罐內(nèi)的水,并對(duì)管路、噴頭等進(jìn)行沖洗,在整個(gè)清理過(guò)程中,需對(duì)所有噴頭噴水情況進(jìn)行詳細(xì)檢查,若發(fā)現(xiàn)噴頭噴水不暢通,應(yīng)及時(shí)查找原因并處理。同時(shí),還要做好銑琢車(chē)調(diào)試工作,如刀頭等,并按照規(guī)定進(jìn)行銑琢模塊安裝等。
第二,銑琢。根據(jù)施工要求,銑琢施工需采用專(zhuān)用銑琢車(chē),實(shí)現(xiàn)對(duì)路表銑琢、清掃、吸塵一體化快速
施工。
第三,裝料。按照材料用量規(guī)定,先打開(kāi)兩個(gè)組分的桶料,通過(guò)電動(dòng)攪拌機(jī)對(duì)兩組分的材料分別進(jìn)行均勻攪拌,且將攪拌時(shí)間控制在1min以?xún)?nèi),隨后向封層車(chē)料罐內(nèi)泵送,完成上述施工后,即可向封層車(chē)乳化瀝青罐內(nèi)倒入數(shù)量滿(mǎn)足規(guī)范要求的乳化瀝青材料。當(dāng)泵送完膠結(jié)料之后,需向集料倉(cāng)內(nèi)裝入相應(yīng)數(shù)量的細(xì)集料,在此過(guò)程可通過(guò)鏟車(chē)或人工方式進(jìn)行裝填。
第四,灑布。因封層車(chē)料倉(cāng)存儲(chǔ)量有限,需根據(jù)工程用量情況,合理確定灑布遍數(shù),完成每遍灑布之后,待路表基本干燥,且無(wú)粘輪情況時(shí),即可進(jìn)行下一遍施工。根據(jù)要求,可在6~8km/h之間控制封層車(chē)行駛速度。
第五,開(kāi)放交通。完成上述施工之后,且路表干燥程度達(dá)到相關(guān)規(guī)定,便可開(kāi)放交通。
4 環(huán)氧抗滑封層施工質(zhì)量檢測(cè)
按照相關(guān)規(guī)定,決定對(duì)施工前、銑琢后、工后與施工半年后四個(gè)階段進(jìn)行檢測(cè),主要檢測(cè)項(xiàng)目包括抗滑性、構(gòu)造深度、平整度、滲水性,具體結(jié)果如下:
4.1 擺值
根據(jù)要求,本文選擇擺式儀進(jìn)行試驗(yàn)分析,測(cè)點(diǎn)間距設(shè)為100m,經(jīng)檢測(cè)可知,(1)工前,A路段擺值區(qū)間為50~55BPN,B路段擺值區(qū)間為44~50BPN,均可滿(mǎn)足路面摩擦規(guī)定。(2)在抗滑封層施工前,針對(duì)原路面銑琢車(chē)需進(jìn)行打毛處理,可見(jiàn)路表在銑琢后,存在較為明顯的銑琢痕跡,此表面微刻痕跡可大幅增加路表粗糙度,經(jīng)觀測(cè)可見(jiàn),經(jīng)銑琢之后,A路段的擺值增加到85BPN以上。(3)環(huán)氧封層噴灑之后,因環(huán)氧乳化瀝青將會(huì)把表面紋理封閉,相比上一階段的路段,抗滑性能有所降低。因金剛砂抗滑作用良好,A路段在工后階段,基本可達(dá)到75BPN,相比原路面,抗滑性能有所提升。(4)工后半年后,經(jīng)勘查可知,抗滑封層摩擦性能有一定程度的下降,整體在67BPN左右。經(jīng)上述觀察分析可見(jiàn),在提升路面摩擦性能方面,環(huán)氧抗滑封層效果明顯,且具有良好的耐久性。
4.2 構(gòu)造深度
針對(duì)路面構(gòu)造深度,本文決定選擇鋪砂法進(jìn)行分析。經(jīng)檢測(cè)可知,構(gòu)造深度變化與路表抗滑性能變化基本一致。路面銑琢施工后,路面構(gòu)造深度增加,則其摩擦值也隨之增加。因環(huán)氧乳化瀝青在工后可以填補(bǔ)路表空隙,從而可以在降低構(gòu)造深度的基礎(chǔ)上,降低摩擦值。由此可見(jiàn),路面抗滑性能與構(gòu)造深度之間關(guān)系密切,且呈一種互為因果的關(guān)系。工后半年檢測(cè)發(fā)現(xiàn),構(gòu)造深度降幅遠(yuǎn)低于抗滑性能的8%,僅為2%,其原因在于金剛砂可承擔(dān)耐磨作用,將產(chǎn)生一定磨耗,于構(gòu)造深度來(lái)講,此類(lèi)磨耗影響相對(duì)較小。
4.3 平整度
為檢測(cè)路面平整度,本文分別在工前、工后采用3m直尺對(duì)A、B路段進(jìn)行檢測(cè),經(jīng)檢測(cè)可知,原路面平整度在3mm以?xún)?nèi),相對(duì)較小,因此可判定本路段不存在結(jié)構(gòu)性病害,如車(chē)轍、擁包等。因環(huán)氧抗滑封層具有較薄厚度,向路面噴灑之后,將有一部分材料向路表結(jié)構(gòu)滲透,因此,在路面平整度方面,環(huán)氧抗滑封層技術(shù)并沒(méi)有顯著提高或降低的現(xiàn)象。
4.4 滲水性能
采用滲水儀進(jìn)行路面滲水性能測(cè)試,因A路段建成通車(chē)多年,其路表通水空隙基本處于封閉狀態(tài),因此在工前檢測(cè)時(shí),多處測(cè)點(diǎn)路面滲水都為“0”,但K17+100~K17+200段與K17+300~K17+400段則存有滲水情況。工后檢測(cè),全路段無(wú)滲水現(xiàn)象,工后半年同樣未出現(xiàn)滲水現(xiàn)象,表明環(huán)氧抗滑封層施工后具有良好的防滲水效果。B路段檢測(cè)結(jié)果表明,無(wú)論是在工前、還是工后,全路段均會(huì)出現(xiàn)滲水現(xiàn)象,表明施工效果良好。
5 結(jié)束語(yǔ)
綜上所述,瀝青路面作為我國(guó)高等級(jí)公路最常用的路面形式,其優(yōu)點(diǎn)眾多,在公路建設(shè)施工中得到了廣泛應(yīng)用。隨著道路通行時(shí)間的不斷增加,路面往往會(huì)出現(xiàn)不同程度的病害問(wèn)題,環(huán)氧抗滑封層技術(shù)的應(yīng)用,可以有效改善路面使用性能,解決病害問(wèn)題,且具有良好的施工效果。
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