王彪
目前市場上仍存在大量的第三代篦冷機,有的篦冷機生產(chǎn)年代甚至更早,運行效果不佳。為了提高篦冷機運行的穩(wěn)定性及自動化程度,進(jìn)一步節(jié)能降耗,很多水泥生產(chǎn)企業(yè)都在考慮對篦冷機進(jìn)行升級改造。篦冷機改造所涉及到的系統(tǒng)和部件較多,如何合理發(fā)揮它們的協(xié)同作用,進(jìn)行自動化控制技術(shù)改造至關(guān)重要。2018年,我公司對淮北眾城5 000t/d水泥生產(chǎn)線中使用的篦冷機進(jìn)行了升級改造,取得了良好的效果。
(1)抗故障能力差,運行不穩(wěn)定
擬改造項目原設(shè)備控制系統(tǒng)對篦冷機每列篦床的移動精度控制較粗放,各列篦床之間的前進(jìn)速率存在差異,運行邏輯的穩(wěn)定性和控制的魯棒性較差,造成篦冷機停機概率高。該項目篦冷機篦床較寬,但列數(shù)較少,任意一列篦床出現(xiàn)故障,都會造成篦冷機停機,進(jìn)而導(dǎo)致停窯。
(2)現(xiàn)場巡檢不便,故障查找較慢
現(xiàn)場配備的人機界面觸屏機無法全面顯示各類電氣控制系統(tǒng)聯(lián)鎖狀態(tài),只能依靠中控與現(xiàn)場電話聯(lián)系確認(rèn),但現(xiàn)場噪音較大,溝通不便。此外,現(xiàn)場風(fēng)門開度及風(fēng)量只有中控顯示,沒有現(xiàn)場顯示,造成現(xiàn)場巡檢不便,各類電氣聯(lián)鎖故障查找較慢。
(3)料層厚度采用壓力控制,穩(wěn)定性較差
通過風(fēng)室壓力判斷料層厚度,由于風(fēng)室密封不良,同時大塊熟料較多,壓力檢測不穩(wěn),造成料層控制不到位。
(4)漏料嚴(yán)重,熱回收效果差
采用快篦速運行模式,造成輥輪、滑塊及篦床密封磨損較快,運行不穩(wěn)定,漏料嚴(yán)重,熱回收效果差,且備件更換成本高。
(1)根據(jù)現(xiàn)場實際情況,采用一段9列式篦冷機運行系統(tǒng)替換篦冷機原6列篦床控制運行系統(tǒng)。改造后,任一列篦床或不相鄰的兩列篦床出現(xiàn)故障時,篦冷機均無需進(jìn)行停機檢修,現(xiàn)場觸屏機及中控室均會報警并顯示故障所屬篦床列數(shù)及故障原因。中控操作人員通過采取減小喂料量、降低風(fēng)室通風(fēng)量等措施后,即可進(jìn)入篦床下部檢測各電控器件、檢查液壓系統(tǒng)元器件,及時排除故障,恢復(fù)正常運行。
(2)現(xiàn)場篦冷機共有四種運行模式:現(xiàn)場單動、現(xiàn)場手動、現(xiàn)場自動、中控自動,將各種模式的啟動、聯(lián)鎖采用現(xiàn)場觸屏顯示,并傳至中控,以便于現(xiàn)場巡檢維修及調(diào)試。篦床控制模式見圖1。
另將現(xiàn)場風(fēng)機運行狀態(tài)、風(fēng)門開度及風(fēng)量,采用現(xiàn)場觸屏及中控雙顯示,可便于工藝巡檢人員現(xiàn)場巡檢監(jiān)控,及時根據(jù)現(xiàn)場情況判斷故障隱患,提高設(shè)備運行穩(wěn)定性,降低設(shè)備故障率。
中控啟動聯(lián)鎖調(diào)節(jié)時,運行狀態(tài)及風(fēng)量開度顯示情況見圖2、圖3。
圖1 篦床控制模式
圖2 運行狀態(tài)雙顯示
(3)自主研發(fā)篦床溫度檢測系統(tǒng),通過檢測系統(tǒng)判斷篦床物料厚度,并通過PID系統(tǒng)調(diào)節(jié),達(dá)到穩(wěn)產(chǎn)、高效、低能耗的目的。具體的方案是,通過檢測固定篦板溫度,判斷物料厚度,通過控制程序計算建議,給出相匹配的篦床運行速率。當(dāng)固定端篦床溫度報警時,信號采集系統(tǒng)將及時反饋至現(xiàn)場觸屏與中控室,提醒中控操作人員降低篦速或提高喂料量,自動調(diào)整各個風(fēng)機風(fēng)門開度,防止物料被吹穿,保持篦床合理的料層厚度,確保篦冷機系統(tǒng)穩(wěn)定運行。料層厚度與風(fēng)機風(fēng)門開度調(diào)整見圖4。
改造后,根據(jù)固定端篦床溫度控制篦床速率,反應(yīng)靈敏,且采用厚料層低速運行,篦冷機運行穩(wěn)定性大幅提升。自篦床溫度檢測系統(tǒng)投用至今,未發(fā)生過因篦冷機造成的熟料燒成系統(tǒng)停機的現(xiàn)象,且備件維修成本大幅度降低,每年可節(jié)約維修費用300萬元左右。
(4)在傳統(tǒng)PID控制的基礎(chǔ)上,增加了液壓油流量壓力自修正和前饋控制。根據(jù)比例閥前后壓差,結(jié)合閥流量曲線,對流量控制增加了壓力動態(tài)自修正功能;結(jié)合設(shè)備出廠前空載條件下以及現(xiàn)場裝配后的測試結(jié)果,針對不同的流量控制值,對比例閥的開度進(jìn)行了預(yù)設(shè)。通過上述方式,調(diào)節(jié)系統(tǒng)響應(yīng)時間可控制在10ms,調(diào)節(jié)精度優(yōu)于2mm。
(5)通過檢測具有代表性的3、4列比例閥的進(jìn)出壓力,結(jié)合篦床前一個沖程的負(fù)載和速率控制情況,優(yōu)化算法,自動調(diào)整液壓系統(tǒng)壓力設(shè)定值,從而調(diào)整液壓系統(tǒng)輸出,有效降低了系統(tǒng)的無效輸出,降低了液壓油泵的能耗。
圖3 風(fēng)量、開度雙顯示
技改后,經(jīng)一年多的穩(wěn)定運行,并由第三方檢測機構(gòu)對篦冷機系統(tǒng)進(jìn)行熱工標(biāo)定,各項指標(biāo)均符合設(shè)計要求,達(dá)到目前市場先進(jìn)水平。
(1)系統(tǒng)運轉(zhuǎn)率對比
技改后篦冷機運行穩(wěn)定性顯著提高,熟料系統(tǒng)運轉(zhuǎn)率由原來的70%提高到92%。
圖4 料層厚度與風(fēng)機風(fēng)門開度調(diào)整
(2)熟料產(chǎn)量對比
改造前,燒成系統(tǒng)平均熟料產(chǎn)量約5 300t/d。改造后,燒成系統(tǒng)平均熟料產(chǎn)量約5 800t/d。
(3)二次風(fēng)溫對比
改造前,篦冷機二次風(fēng)溫偏低,平均溫度大約1 050℃。改造后,提高了熱交換的效果,二次風(fēng)溫平均溫度大約1 152℃。
(4)出篦冷機熟料溫度對比
改造前,出篦冷機熟料溫度平均約190℃。改造后,出篦冷機熟料溫度平均約85℃,冷卻效果明顯改善。
(5)余熱發(fā)電量對比
改造前,余熱發(fā)電平均29kWh/t熟料。改造后,余熱發(fā)電平均38kWh/t熟料。
(6)電耗對比
通過本次技術(shù)改造,熟料系統(tǒng)的運行穩(wěn)定性大幅提升,熟料平均電耗由原來的70kWh/t降低到60kWh/t,節(jié)約了生產(chǎn)成本。