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      回轉(zhuǎn)窯尾氣脫硫系統(tǒng)技術(shù)改造

      2020-04-16 13:10:14段良洪廖謹(jǐn)鵬郭遠(yuǎn)貴
      硫酸工業(yè) 2020年2期
      關(guān)鍵詞:堿法吸收劑回轉(zhuǎn)窯

      劉 偉,段良洪,廖謹(jǐn)鵬,郭遠(yuǎn)貴

      (郴州豐越環(huán)??萍加邢薰?,湖南郴州 423000)

      郴州豐越環(huán)??萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱豐越環(huán)保)是一家綜合回收鋅、銦等稀貴有色金屬及生產(chǎn)硫酸的企業(yè),一分廠回轉(zhuǎn)窯煅燒車間設(shè)有1套鈉堿法尾氣脫硫系統(tǒng),用以處理回轉(zhuǎn)窯尾氣。回轉(zhuǎn)窯尾氣量峰值達(dá)80 000 m3/h,ρ(SO2)高達(dá)7 g/m3。原脫硫系統(tǒng)采用冷卻、洗滌兩級(jí)除塵+兩級(jí)噴淋工藝,脫硫副產(chǎn)物為亞硫酸鈉和亞硫酸氫鈉。由于回轉(zhuǎn)窯尾氣流量大、SO2濃度高,吸收劑消耗量大,平均消耗w(NaOH)32%氫氧化鈉溶液16 t/d,脫硫運(yùn)行成本高。同時(shí),脫硫產(chǎn)生的含有亞硫酸鈉和亞硫酸氫鈉的廢水需要送污水處理系統(tǒng)進(jìn)行再處理,脫硫副產(chǎn)物得不到有效利用[1]。

      2019年該公司對(duì)脫硫系統(tǒng)進(jìn)行整體改造,采用寧波太極環(huán)保設(shè)備有限公司研發(fā)的DS-SO2尾氣處理系統(tǒng)進(jìn)行尾氣脫硫。該系統(tǒng)采用廉價(jià)石灰石粉為吸收劑,SO2脫除效率達(dá)到99%以上,尾氣排放污染物遠(yuǎn)低于GB 25466—2010《鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的限值要求。脫硫副產(chǎn)物石膏可以出售給水泥廠,大大降低了運(yùn)行成本。

      1 DS-SO2尾氣處理系統(tǒng)

      1.1 DS-SO2尾氣處理工藝流程

      此次脫硫系統(tǒng)改造,保留1臺(tái)洗滌塔與1臺(tái)噴淋塔,新建1臺(tái)多相反應(yīng)器吸收塔與1臺(tái)除霧塔,除霧塔頂部為脫硫煙囪。同時(shí)配套石灰制漿系統(tǒng)與石膏過濾系統(tǒng),多相反應(yīng)器吸收塔設(shè)計(jì)入口ρ(SO2)不高于7 000 mg/m3,出口ρ(SO2)濃度不高于50 mg/m3。

      圖1 DS-SO2尾氣處理工藝流程

      回轉(zhuǎn)窯煙氣經(jīng)過原有的洗滌塔和噴淋塔處理后進(jìn)入DS-多相反應(yīng)器吸收塔,與吸收劑石灰石粉料漿同時(shí)自上而下流入多相反應(yīng)器,在反應(yīng)器內(nèi)不斷發(fā)生劇烈的氣-液-固相反應(yīng),尾氣中的SO2、氮氧化物、顆粒物等污染物被最大程度地吸收。煙氣經(jīng)過一級(jí)循環(huán)槽處理后污染物的含量已經(jīng)較低,再經(jīng)過管道進(jìn)入二級(jí)循環(huán)槽繼續(xù)反應(yīng),最后經(jīng)過二級(jí)循環(huán)槽上端的除霧器處理后達(dá)標(biāo)排放。一級(jí)循環(huán)槽和二級(jí)循環(huán)槽的脫硫產(chǎn)物經(jīng)過濾后得到的脫硫石膏出售。

      1.2 DS-多相反應(yīng)器

      DS-多相反應(yīng)器是DS-SO2尾氣處理系統(tǒng)的核心設(shè)備,由塔頂、塔節(jié)和塔底三部分組成。塔頂為氣體和料漿的進(jìn)口部分,塔節(jié)是氣-液反應(yīng)的主要區(qū)域,塔底為循環(huán)槽,是液-固反應(yīng)的主要區(qū)域[2]。DS-多相反應(yīng)器的結(jié)構(gòu)見圖2。

      2 尾氣處理效果

      DS-SO2尾氣處理系統(tǒng)建成投運(yùn)后,各項(xiàng)指標(biāo)運(yùn)行良好。尾氣排放SO2、氮氧化物和顆粒物的質(zhì)量濃度遠(yuǎn)低于GB 25466—2010規(guī)定的ρ(SO2)≤400 mg/m3、ρ(NOx) ≤100 mg/m3、顆粒物 (ρ)≤80 mg/m3的要求。

      圖2 DS-多相反應(yīng)器結(jié)構(gòu)示意

      原鈉堿法脫硫系統(tǒng)和DS-SO2尾氣處理系統(tǒng)的3組代表性監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)比見表1。

      表1 外排尾氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)比

      從表1可以看出:原有的鈉堿法脫硫系統(tǒng)雖然能使回轉(zhuǎn)窯尾氣達(dá)標(biāo)排放,但均在GB 25466—2010的排放限值邊緣。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保要求的不斷提高,尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)將會(huì)越來越嚴(yán)格,這無(wú)疑給原有的鈉堿法脫硫系統(tǒng)帶來巨大壓力。DS-SO2尾氣處理系統(tǒng)則優(yōu)勢(shì)明顯,排放尾氣中SO2濃度、氮氧化物濃度和顆粒物濃度均遠(yuǎn)低于GB 25466—2010規(guī)定的排放限值。尤其是SO2和顆粒物指標(biāo)更是體現(xiàn)了新系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì),SO2脫除率達(dá)到99%以上。

      3 主要設(shè)備及運(yùn)行指標(biāo)

      尾氣處理系統(tǒng)主要設(shè)備及規(guī)格參數(shù)見表2。

      表2 尾氣處理系統(tǒng)主要設(shè)備及規(guī)格參數(shù)

      實(shí)際運(yùn)行中,尾氣處理系統(tǒng)多相反應(yīng)器吸收塔 入 口 煙 氣 量60 000 m3/h,ρ(SO2)為7 500 mg/m3、顆粒物 (ρ)為15 mg/m3,脫硫處理后外排煙氣ρ(SO2)≤50 mg/m3、ρ(NOx) ≤60 mg/m3、顆 粒 物 (ρ)≤10 mg/m3。副產(chǎn)脫硫石膏w(H2O)≤15%。

      4 經(jīng)濟(jì)效益分析

      與原鈉堿法脫硫工藝相比,改造后采用的DSSO2尾氣處理系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效益顯著,具體表現(xiàn)在:

      1)吸收劑。原鈉堿法脫硫工藝w(NaOH)32%氫氧化鈉溶液消耗約16 t/d,按1500元/t計(jì),僅吸收劑就需要2.4萬(wàn)元/d。DS-SO2尾氣處理系統(tǒng)采用市場(chǎng)廉價(jià)的石灰石粉作為吸收劑,正常運(yùn)行時(shí)石灰石粉的使用量約8 t/d,按160元/t計(jì),吸收劑僅需要1 280元/d。對(duì)比原有工藝,1年運(yùn)行時(shí)間按300 d計(jì),可節(jié)約吸收劑費(fèi)用約681.6萬(wàn)元/a。

      2)脫硫副產(chǎn)物。原鈉堿法脫硫工藝生成的副產(chǎn)物主要為亞硫酸鈉和亞硫酸氫鈉,此脫硫副產(chǎn)物隨廢水進(jìn)入污水站處理后排放,這不僅提高了污水的鹽濃度,還會(huì)影響到污水中重金屬的處理,增加污水站的工作量和藥劑成本。改造后的脫硫系統(tǒng)采用石灰石粉作為吸收劑,脫硫最終產(chǎn)物為脫硫石膏。該脫硫石膏質(zhì)量達(dá)到GB/T 9776—2008《建筑石膏》的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),可出售給水泥廠作為混凝劑使用。石膏產(chǎn)生量約30 t/d,按50元/t計(jì),可增加收益約45萬(wàn)元/a,同時(shí)污水站能節(jié)約成本約0.15 萬(wàn)元/a。

      3)設(shè)備維護(hù)。傳統(tǒng)脫硫吸收塔采用碳鋼襯鱗片防腐,鱗片使用壽命一般為1~3年,需要定期防腐維護(hù)。豐越環(huán)保原鈉堿法脫硫系統(tǒng)每年需要進(jìn)行一次大檢修和防腐作業(yè),維護(hù)費(fèi)用約3萬(wàn)元。DS-多相反應(yīng)器塔體采用高分子材料,使用壽命為15~30年,無(wú)需防腐[3],極大地提高了脫硫系統(tǒng)的同步投運(yùn)率,節(jié)省了維護(hù)費(fèi)用3萬(wàn)元/a。

      4)其他。與原鈉堿法脫硫系統(tǒng)相比,新投運(yùn)的DS-SO2尾氣處理系統(tǒng)用電量減少約600 kWh/d,每年可節(jié)約電能1.8×105kWh。電價(jià)按0.65元/ kWh計(jì),可節(jié)約電費(fèi)11.7萬(wàn)元/a。

      DS-SO2尾氣處理系統(tǒng)自動(dòng)化程度高,大大減少了操作工的勞動(dòng)量,每班2人即可維護(hù)系統(tǒng)正常運(yùn)行。操作工由每班3人減至每班2人,按每天3班、3 000元/(人·月)計(jì)算,可節(jié)約人工成本約10.8萬(wàn)元/a。

      5 結(jié)語(yǔ)

      豐越環(huán)保一分廠回轉(zhuǎn)窯尾氣脫硫系統(tǒng)改造達(dá)到預(yù)期效果,尾氣SO2脫除效率達(dá)到99%以上,外排SO2濃度、氮氧化物濃度和顆粒物濃度遠(yuǎn)低于GB 25466—2010的排放限值。該項(xiàng)目投資約800萬(wàn)元,與原鈉堿法脫硫系統(tǒng)相比節(jié)約成本752萬(wàn)元/a左右,運(yùn)行2~4年就能收回投資,長(zhǎng)期使用將獲得更大的經(jīng)濟(jì)效益。

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