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      雙向拉伸聚酯薄膜熔體斑弊病產(chǎn)生原因及對(duì)策

      2020-04-24 08:10:56潘貴勇
      安徽化工 2020年2期
      關(guān)鍵詞:弊病碟片熔體

      潘貴勇

      (合肥樂凱科技產(chǎn)業(yè)有限公司,安徽合肥230041)

      一段時(shí)間以來,客戶對(duì)于雙向拉伸聚酯薄膜產(chǎn)品一種被稱為熔體斑弊病的投訴逐步增多,由此引起的退貨也增多。這種弊病通常發(fā)生在更換過濾器之后3~5天,重新更換過濾器后消失,但隨著生產(chǎn)的進(jìn)行,該弊病再次出現(xiàn),由此可以判斷,該弊病的產(chǎn)生與過濾器有關(guān)聯(lián)。

      在弊病產(chǎn)生原因不明確的情況下,解決的辦法是更換過濾器。頻繁更換過濾器會(huì)造成生產(chǎn)時(shí)斷時(shí)續(xù),不僅對(duì)客戶交單造成嚴(yán)重影響,而且生產(chǎn)效率降低,嚴(yán)重影響企業(yè)效益。同時(shí),過濾器維修工作量加大,生產(chǎn)組織難以為繼,因而分析熔體斑弊病產(chǎn)生機(jī)理,提出解決方案刻不容緩。

      1 熔體斑弊病產(chǎn)生的原因分析

      1.1 熔體斑弊病描述

      熔體斑是聚酯薄膜生產(chǎn)過程中表現(xiàn)出來的一種質(zhì)量弊病。它的形狀為圓形或橢圓形,直徑從毫米級(jí)至幾厘米不等,有芯核;芯核是一條細(xì)絲,絲可長(zhǎng)可短,形狀為無固定規(guī)律的曲線;細(xì)絲周圍的聚酯在制膜過程中厚度發(fā)生不規(guī)則變化,直觀看像水留下斑痕,故形象地稱這種弊病為熔體斑。在線弊病檢測(cè)儀可以捕捉到,在反射光、透射光下可見。熔體斑芯核在顯微鏡下觀看顏色為黃色或棕色,對(duì)芯核進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室剖析,確認(rèn)是非金屬碳化物質(zhì)。

      1.2 熔體斑弊病統(tǒng)計(jì)

      通過對(duì)熔體斑弊病發(fā)生相對(duì)集中的兩個(gè)年度的統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),弊病通常在過濾器更換之后的第3~5 天發(fā)生,第8~10 天便無法維持生產(chǎn),必須更換過濾器。熔體斑弊病統(tǒng)計(jì)見表1。

      從表1 看出,上年度熔體斑發(fā)生頻次較高,通過分析弊病原因,采取相應(yīng)措施后,弊病暫時(shí)消除;但是下年度弊病再次發(fā)生,說明之前弊病原因分析并不充分。

      表1 熔體斑統(tǒng)計(jì)表

      1.3 熔體斑產(chǎn)生的原因排查

      1.3.1 確定熔體斑產(chǎn)生的擠出系統(tǒng)

      根據(jù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)不同,雙向拉伸聚酯薄膜生產(chǎn)線的擠出系統(tǒng)配置通常為單層擠出和多層擠出兩種。單層擠出配置一套擠出系統(tǒng),多層擠出配置有主擠出系統(tǒng)、輔助擠出系統(tǒng),輔助擠出系統(tǒng)又可配置一套或多套擠出系統(tǒng)。熔體斑弊病排查時(shí),首先要確定是主擠出系統(tǒng)還是輔擠出系統(tǒng)產(chǎn)生的,然后再進(jìn)行下一步排查工作。通過排查可以判定,產(chǎn)生熔體斑弊病的系統(tǒng)為輔助擠出系統(tǒng)。

      1.3.2 觀察過濾器入口及出口熔體狀態(tài)

      生產(chǎn)過程中發(fā)生熔體斑弊病時(shí),有效的解決辦法是更換過濾器。熔體斑弊病原因排查時(shí),過濾器是重要的排查點(diǎn)。拆卸過濾器時(shí),過濾器中留存的熔體會(huì)從過濾器的入口、出口流出。觀察過濾器入口、出口流出的熔體狀態(tài)發(fā)現(xiàn),過濾器入口處流出的熔體清澈透明,出口處流出的熔體呈斷續(xù)的黃色或棕色線狀??梢耘袛?,這種棕色熔體是熔體通過過濾器時(shí),在過濾器內(nèi)部產(chǎn)生。

      1.3.3 分析熔體黃變成分

      對(duì)這些黃色或棕色線狀物取樣,進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室分析比對(duì),確定其成分與熔體斑線狀芯核相同。同時(shí),實(shí)驗(yàn)室分析確認(rèn),這些黃色或棕色線狀物是生產(chǎn)原料降解后的生成物。通過擠出過程分析可以判斷,熔體流經(jīng)過濾器時(shí),部分熔體發(fā)生降解而生成黃色或褐色的降解生成物。熔體內(nèi)的降解物質(zhì)連同熔體一起流經(jīng)熔體管道、模頭過程中被拉伸、拉斷,經(jīng)模頭唇口部位擠出,形成斷續(xù)的、細(xì)小的線狀異物點(diǎn)。

      1.3.4 壓力曲線排查

      考量熔體通過過濾器的重要參數(shù)是過濾器入口壓力p1、出口壓力p2以及p1和p2之間壓差Δp。調(diào)取開機(jī)時(shí)刻至生產(chǎn)穩(wěn)定這一段時(shí)間內(nèi)的壓力曲線進(jìn)行分析,看到入口壓力值p1偏高,出口壓力值p2偏低,過濾器入口、出口壓差Δp較大。過濾器入口壓力p1、過濾器出口壓力p2的壓力曲線峰值明顯震蕩,且超出正常開機(jī)經(jīng)驗(yàn)峰值。壓力檢測(cè)點(diǎn)位置見擠出機(jī)流程圖1。

      圖1 擠出流程圖

      1.3.5 過濾器清洗排查

      將過濾器芯柱表面熔體清洗后,發(fā)現(xiàn)過濾器芯柱中間部分的碟片有輕微變形,碟片之間縫隙不均勻,而底部和上部過濾碟片間的縫隙均勻。拆解過濾器芯柱,按清洗流程完成碟片的清洗工作。檢測(cè)時(shí)發(fā)現(xiàn)有輕微變形的碟片損壞數(shù)量較多,冒泡點(diǎn)壓力值低,說明這部分過濾碟片工作時(shí)承受的壓力較高。

      1.4 熔體斑弊病產(chǎn)生的原因分析

      1.4.1 過濾器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介

      聚酯薄膜生產(chǎn)線上使用的過濾器結(jié)構(gòu)通常是圓筒狀殼體,殼體內(nèi)裝有數(shù)片碟狀過濾器的芯柱,通過連接螺栓連接成一體。見圖2。

      1.4.2 物料通過過濾器發(fā)生降解的原因

      聚酯在流經(jīng)過濾器時(shí),在過濾器較高的工作溫度作用下有發(fā)生降解的傾向。在聚酯薄膜生產(chǎn)過程中,物料通過過濾器后,少量熔體降解變黃原因如下:第一,過濾器密封失效。過濾器密封失效后,一部分物料沒有經(jīng)過過濾碟片,而是從失效處旁通到達(dá)過濾器出口,另一部分流經(jīng)過濾器碟片的物料,流動(dòng)速度低于旁通的物料,通過過濾器時(shí)間長(zhǎng)而易發(fā)生降解。第二,過濾器在線使用時(shí)間過長(zhǎng)。過濾器在線使用時(shí)間超過預(yù)期時(shí)間后,過濾器堵塞嚴(yán)重,過濾器入口壓力p1升高,作用在過濾碟片上的壓力分布不均衡,物料經(jīng)過過濾碟片時(shí)速度不一致,流速慢的在過濾器內(nèi)滯留時(shí)間長(zhǎng),易發(fā)生降解。第三,熔體在過濾器中流動(dòng)速度不一致,這種現(xiàn)象通常在新更換過濾器后發(fā)生,熔體在新更換的過濾器內(nèi)流動(dòng)速度不一致,部分熔體流動(dòng)速度慢,在過濾器中滯留時(shí)間長(zhǎng),易發(fā)生降解。

      1.4.3 熔體滯留是熔體斑弊病產(chǎn)生的原因

      熔體在通過過濾器過程中,由于流動(dòng)速度不一致,流速慢的熔體在過濾器中發(fā)生滯留現(xiàn)象,部分滯留熔體在過濾器中停留時(shí)間過長(zhǎng),在較高的工作溫度作用下發(fā)生降解而變成黃褐色物質(zhì)。降解的物料在快速流動(dòng)的熔體帶動(dòng)下,被拉伸、分割成非常細(xì)小、斷續(xù)的線狀異物。以線狀異物為芯核,芯核周圍熔體在表面張力作用下,厚度發(fā)生不規(guī)則變化,經(jīng)過鑄片、縱向拉伸、橫向拉伸過程形成熔體斑弊病。可見,物料在過濾器內(nèi)滯留是產(chǎn)生熔體斑弊病的根本原因。

      本次熔體斑弊病顯著特征是更換過濾器后,短時(shí)間內(nèi)即出現(xiàn)熔體斑弊病,重新更換過濾器后弊病消除,之后弊病重復(fù)發(fā)生。這一特點(diǎn)排除了過濾器旁通、過濾器在線使用時(shí)間長(zhǎng)的因素。所以,本文重點(diǎn)討論更換過濾器后,熔體在過濾器中流動(dòng)速度不一致導(dǎo)致熔體滯留的原因及對(duì)策。

      圖2 過濾器結(jié)構(gòu)圖

      2 熔體在過濾器中發(fā)生滯留的原因推測(cè)

      2.1 過濾器過濾面積余量過大

      聚酯薄膜生產(chǎn)線設(shè)計(jì)時(shí),通常根據(jù)擠出機(jī)能力設(shè)計(jì)過濾器的過濾面積。過濾面積過小,會(huì)導(dǎo)致過濾器更換頻率高,影響生產(chǎn)效率;過濾面積過大,會(huì)導(dǎo)致熔體在流經(jīng)過濾器時(shí)耗費(fèi)時(shí)間長(zhǎng),容易降解。通過與設(shè)計(jì)能力相同,設(shè)備配置相似,產(chǎn)品規(guī)格相近的其他生產(chǎn)線過濾器面積對(duì)比,發(fā)現(xiàn)發(fā)生熔體斑弊病的生產(chǎn)線過濾器面積設(shè)計(jì)偏大。熔體通過過濾器需要更長(zhǎng)的時(shí)間,熔體發(fā)生降解可能性加大,導(dǎo)致熔體斑弊病產(chǎn)生的幾率加大。

      2.2 過濾器入口端壓力P1升高過快

      2.2.1 擠出量與過濾器壓力關(guān)系

      更換過濾器后開機(jī)時(shí),熔體進(jìn)入過濾器,在過濾器入口處建立一個(gè)壓力值p1。熔體在p1作用下通過碟片過濾到達(dá)過濾器出口,當(dāng)過濾器出口壓力p2值顯示為穩(wěn)定的數(shù)值后,表明熔體已經(jīng)通過過濾器。隨著擠出量的增加,p1數(shù)值同步增加,p2數(shù)值隨著p1數(shù)值的增加而增加。當(dāng)擠出機(jī)擠出量達(dá)到設(shè)定值Qs時(shí),p1、p2數(shù)值不再增加,壓力值趨向水平直線。p1、p2壓力差值Δp 穩(wěn)定在一個(gè)固定的數(shù)值。見圖3。

      擠出開機(jī)時(shí)刻為t0,壓力達(dá)到工作壓力的時(shí)刻為t1。從t0到t1時(shí)間段內(nèi),擠出量由初始Q0逐步增加到設(shè)定擠出量Qs,p1、p2壓力值隨擠出量的增加沿一定斜率的直線增長(zhǎng)到工作壓力值。擠出量Q、過濾器入口壓力p1、出口壓力p2曲線均為一定斜率的直線。Q 效率越大,p1壓力曲線斜率越大,p2壓力曲線斜率越小。見圖3。

      圖3 擠出量、過濾器壓力曲線

      2.2.2 熔體滯留推測(cè)

      在排查開機(jī)過程擠出量Q 從Q0到Qs曲線時(shí),發(fā)現(xiàn)擠出量曲線斜率較大,說明擠出量增加的頻次較快或單次擠出量增加值較大。排查過濾器壓力曲線時(shí)發(fā)現(xiàn),p1曲線斜率比較大,p2曲線斜率小,p1曲線峰值波動(dòng)較大;p1穩(wěn)定工作壓力偏高,p2穩(wěn)定工作壓力偏低,差值Δp較大。

      由此推測(cè),在過濾器通料操作過程中,擠出量增加頻率過快或者單次擠出量數(shù)值較大,導(dǎo)致過濾器入口壓力p1升高過快。在較高壓力p1作用下,熔體通過過濾碟片的速度不一致。過濾器阻力較小的部位通過速度快,阻力較大的部位通過速度慢,流動(dòng)速度慢的部分熔體在過濾器中滯留時(shí)間長(zhǎng),發(fā)生降解。

      2.3 過濾器溫度不均衡

      更換過濾器時(shí),需要提前將備用過濾器放入預(yù)熱站進(jìn)行預(yù)加熱。預(yù)熱站按一定的升溫程序?qū)溆眠^濾器加熱到工作溫度,并保溫足夠長(zhǎng)的時(shí)間,使過濾器各個(gè)部位溫度均衡。造成過濾器預(yù)熱溫度不均衡的原因有:

      (1)預(yù)熱站設(shè)定溫度低。預(yù)熱站通常設(shè)定溫度在280℃以上,如果低于280℃,過濾器達(dá)不到預(yù)熱效果。

      (2)保溫時(shí)間短。過濾器在預(yù)熱站中達(dá)到設(shè)定溫度后,要保溫足夠長(zhǎng)的時(shí)間,使過濾器各部位溫度均衡。保溫時(shí)間短,過濾器溫度不均衡。

      (3)保溫效果不好。過濾器預(yù)熱站外殼需要作保溫工程,保溫工程質(zhì)量好既節(jié)省能源,也會(huì)使過濾器溫度均衡效果好。

      通常情況下,過濾器的中部溫度均衡效果最好,上下端由于散熱較快,溫度均衡效果不好,溫度偏低。熔體流經(jīng)溫度高的部位時(shí),阻力?。蝗垠w流經(jīng)溫度低的部位時(shí),阻力大。這種情況下熔體在過濾器中流動(dòng)會(huì)先從過濾器中央部位通過過濾器,流經(jīng)中央部位碟片的熔體流速快,流經(jīng)上、下部位碟片的熔體流速慢,易形成滯留。在排查過濾器時(shí)發(fā)現(xiàn),過濾器芯柱中間部分的碟片有輕微變形,碟片之間縫隙不均勻,而底部和上部過濾墊片間的縫隙均勻。說明熔體通過過濾器中間部位時(shí)速度快,通過量更多。

      2.4 其他影響因素

      (1)真空泵開啟時(shí)間。更換過濾器后開機(jī)通料時(shí),真空泵不啟動(dòng)。當(dāng)熔體完全通過過濾器后,啟動(dòng)真空泵。啟動(dòng)真空泵的時(shí)刻,會(huì)造成過濾器壓力值p1、p2的波動(dòng),可能帶來熔體流動(dòng)速度改變。

      (2)過濾器出口至模頭段的滯留。過濾器出口至模頭段的溫控裝置出現(xiàn)故障,會(huì)導(dǎo)致這一段溫度控制不均勻,影響熔體流經(jīng)該段時(shí)的速度,造成滯留。

      (3)排料閥切換。切換排料閥時(shí)必須停機(jī),在開機(jī)狀態(tài)下切換排料閥時(shí),如果操作不當(dāng)會(huì)造成過濾器壓力瞬間升高,瞬間升高的壓力輕則改變?nèi)垠w在過濾器中的流動(dòng)狀態(tài),造成滯留,嚴(yán)重時(shí)甚至毀壞過濾器。

      3 解決熔體在過濾器中滯留的措施

      3.1 減少過濾器安裝數(shù)量

      針對(duì)過濾器過濾面積設(shè)計(jì)過大的現(xiàn)狀,減少過濾碟片的安裝數(shù)量是解決熔體斑弊病行之有效的辦法。過濾器在組裝過濾片時(shí),裝入適當(dāng)數(shù)量的過濾器假體以達(dá)到減少碟片數(shù)量的目的,操作起來更容易實(shí)現(xiàn)。組裝過濾器過濾片時(shí),均勻地加入適當(dāng)數(shù)量過濾碟片假體,將碟片組裝數(shù)量減少至與擠出量相適應(yīng),使熔體均勻通過過濾器。

      安裝過濾器碟片假體,存在熔體滯留風(fēng)險(xiǎn),尤其是過濾器在線使用較長(zhǎng)時(shí)間以后,熔體斑弊病發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)大大增加。這是因?yàn)檫^濾碟片假體部位沒有熔體通過,其他部位熔體流經(jīng)假體部位時(shí)受到阻力,容易產(chǎn)生滯留。最終安全的解決方案是重新設(shè)計(jì)過濾面積適當(dāng)?shù)倪^濾器。

      3.2 控制過濾器前后端壓力及壓差

      通過控制擠出量Q 控制過濾器前后端壓力及壓差。更換過濾器后開機(jī)時(shí),熔體先以較小的擠出量通過過濾器,在過濾器出口側(cè)建立起穩(wěn)定的壓力前,維持?jǐn)D出量不變。每次增加擠出量時(shí),增加的擠出量帶來的壓力p1升高值和壓差Δp 值不能超過過濾碟片的額定值,重復(fù)操作直到達(dá)到生產(chǎn)擠出量。在操作過程中注意觀察過濾器前端壓力p1數(shù)值及壓差值Δp 的變化,如發(fā)現(xiàn)壓力p1、壓差Δp變化出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),即停止增加擠出量。

      在實(shí)際操作過程中發(fā)現(xiàn),僅僅控制過濾器前端壓力p1和壓差Δp存在一定風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)擠出量增加的頻率較快時(shí),過濾器前端壓力p1上升速度過快,而后端壓力p2并不能隨前端壓力同步上升,有明顯的滯后現(xiàn)象,這樣容易造成過濾器壓差Δp瞬間升高。所以在控制過濾器前端壓力p1和壓差Δp的同時(shí),要觀察過濾器出口壓力p2,等p2壓力值穩(wěn)定后,再進(jìn)一步增加擠出量。

      3.3 優(yōu)化開機(jī)程序

      對(duì)開機(jī)過程的控制程序進(jìn)行優(yōu)化。開機(jī)過程中擠出量由Q0增加到Qs過程可以由寫入PLC 程序自動(dòng)完成,也可以由手動(dòng)操作完成。優(yōu)化開機(jī)程序即優(yōu)化擠出量從Q0增加到Qs的曲線斜率,從而控制壓力曲線的斜率。以手動(dòng)開機(jī)過程為例,在開機(jī)時(shí),首先以較?。ㄈ?00 kg/h)的擠出量通過過濾器,這時(shí)要控制過濾器前端壓力p1不超過7 MPa,觀察過濾器后端壓力p2值,待p2建立穩(wěn)定并在趨勢(shì)圖上出現(xiàn)曲線平臺(tái)后,再以50 kg/次頻率增加擠出量。每次增加擠出量時(shí)控制壓差Δp不超過7 MPa,觀察過濾器后端壓力p2變化,當(dāng)過濾器后端壓力p2曲線出現(xiàn)穩(wěn)定平臺(tái)后,再進(jìn)行下一步增加擠出量操作,直到擠出量增加到生產(chǎn)設(shè)定值。在加擠出量過程中,如果過濾器前端壓力p1出現(xiàn)異常上升,壓差Δp超過7 MPa,應(yīng)將擠出量減小到增加前的數(shù)值,并維持該擠出量直到前后壓差穩(wěn)定后再進(jìn)行增加擠出量的操作。

      采用優(yōu)化方案進(jìn)行開機(jī),不僅避免過濾器在開機(jī)過程中產(chǎn)生壓力波動(dòng),保證開機(jī)順利,而且,當(dāng)擠出量達(dá)到生產(chǎn)擠出量Qs以后,過濾器壓差Δp 維持在較小的數(shù)值(如4 MPa 左右),有效延長(zhǎng)過濾器在線使用時(shí)間,提高了生產(chǎn)效率。

      3.4 加強(qiáng)備用過濾器的預(yù)熱管理

      3.4.1 提高預(yù)熱站溫度設(shè)定值

      提高預(yù)熱站恒溫階段溫度的設(shè)定值。通常情況下,過濾器預(yù)熱站溫度設(shè)定值與生產(chǎn)線在線工作溫度設(shè)定值相同,考慮到過濾器在吊裝過程中溫度損失,適當(dāng)提高預(yù)熱溫度是有必要的。

      3.4.2 延長(zhǎng)過濾器預(yù)熱保溫時(shí)間

      過濾器在預(yù)熱站保溫過程中,由于預(yù)熱站頂部、底部與空氣的熱交換,導(dǎo)致過濾器頂部、底部溫度低于中部溫度。適當(dāng)延長(zhǎng)過濾器在預(yù)熱站中的保溫時(shí)間,使過濾器整體溫度均衡,有利于熔體在過濾器中均勻流動(dòng)。

      3.4.3 加強(qiáng)過濾器在預(yù)熱過程中的溫度監(jiān)控

      針對(duì)過濾器預(yù)熱站溫度檢測(cè)點(diǎn)的監(jiān)控溫度不能真實(shí)反映過濾器實(shí)際溫度的狀況,必須增加過濾器頂部、底部溫度監(jiān)控。如果檢測(cè)到過濾器頂部、底部穩(wěn)定值較低時(shí),應(yīng)延長(zhǎng)過濾器保溫時(shí)間,推遲更換過濾器作業(yè)。

      3.4.4 加強(qiáng)過濾器預(yù)熱站保溫工程

      過濾器預(yù)熱站工作時(shí)會(huì)與周圍空氣產(chǎn)生熱交換,所以預(yù)熱站一般需作保溫工程,目的是與空氣隔絕,減少熱量損失,保證過濾器加熱效果。保溫工程做得好,不僅節(jié)省能源,而且過濾器預(yù)熱效果好,溫度均衡;反之,過濾器溫度均衡效果不好,影響熔體在過濾器中的流動(dòng)。所以需要檢查預(yù)熱站保溫質(zhì)量,改善效果不好的保溫工程。

      3.5 消除影響熔體流速變化的因素

      3.5.1 優(yōu)化真空泵開啟時(shí)間

      為了避免開啟真空泵時(shí)熔體粘度變化而帶來過濾器壓力變化,可能造成熔體在過濾器流動(dòng)速度改變,從而帶來滯留風(fēng)險(xiǎn),輔擠真空泵應(yīng)在物料以100 kg/h通過過濾器后開啟,開啟真空泵后再逐步增加擠出量。

      3.5.2 正確開啟排料閥

      物料通過后須正確開啟各級(jí)排料閥。開關(guān)排料閥時(shí)應(yīng)停機(jī),并在短時(shí)間內(nèi)完成開啟動(dòng)作,禁止開機(jī)狀態(tài)下開關(guān)排料閥,防止熔體壓力波動(dòng)。

      3.5.3 保證設(shè)備功能正常

      為了避免擠出系統(tǒng)其他設(shè)備的功能性故障如加熱器損壞、溫度傳感器工作不正常等導(dǎo)致的熔體流動(dòng)速度的變化,在維修設(shè)備、更換過濾器等作業(yè)時(shí),需要編制設(shè)備功能確認(rèn)表,逐項(xiàng)確認(rèn)相關(guān)設(shè)備、部件功能,便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障,并及時(shí)排除,消除影響熔體速度變化的設(shè)備因素。

      4 結(jié)束語(yǔ)

      熔體斑是聚酯薄膜產(chǎn)品的一種弊病,不僅給客戶帶來不良的使用體驗(yàn),也給生產(chǎn)帶來極大困擾。分析弊病產(chǎn)生的原因,制定措施解決熔體斑弊病,為客戶提供滿意產(chǎn)品成為優(yōu)先攻克的課題。弊病攻關(guān)小組通過分析、實(shí)踐、總結(jié)、再分析、再實(shí)踐、再總結(jié),逐步理清熔體斑弊病產(chǎn)生的機(jī)理。針對(duì)弊病產(chǎn)生機(jī)理采取對(duì)應(yīng)的預(yù)防措施,成功攻克熔體斑弊病。

      攻克熔體斑弊病過程中所采用的分析問題、解決問題方法在實(shí)踐中證明行之有效,為解決生產(chǎn)實(shí)踐問題提供了值得借鑒的思路。

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