張潤澤(大慶油田第七采油廠規(guī)劃設計研究所,黑龍江 大慶163517)
轉油站應用的“四合一”裝置具有“分離、緩沖、沉降、加熱”功能,相較以往“三合一”處理工藝流程具有簡化站內工藝、降低建設投資的優(yōu)勢,目前我廠已建轉油站31座,其中有15座轉油站應用“四合一”工藝流程。然而,近年來實際生產運行中,轉油站四合一頻頻出現(xiàn)火筒鼓包、穿孔的生產問題,影響油田生產平穩(wěn)運行。分析原因主要為,“四合一”裝置直接對油井采出液進行加熱升溫,因采出液礦化度較高,且含有大量泥砂、壓裂廢液等雜質,隨著加熱爐長期運行、雜質在火筒壁上沉積以及介質長期腐蝕等因素影響,出現(xiàn)了火筒燒損、熱效率低和火筒火管腐蝕穿孔等問題,并且加熱爐內為含油、含伴生氣等易燃易爆介質,存在極大的安全生產隱患。同時四合一裝置頻頻出現(xiàn)煙火管過熱鼓包、穿孔等情況,火筒及煙火管維修費用高、周期長。針對此類問題,結合現(xiàn)場生產實際,對我廠“四合一”裝置燒損原因進行分析,并提出相應的改進措施。
截止目前,我廠聯(lián)合站、中轉站、卸油點等地面站庫中,共建有各類加熱爐193 臺,設計總功率301.8MW。具體類型及分布情況如下:(見表1)
表1
從我廠2016年-2017年加熱爐運行情況來看,共大修加熱爐10臺,全部是火筒式直接加熱爐,且均為轉油站“四合一”加熱爐,燒損率占該類加熱爐近30%。嚴重影響了油田正常生產,并造成一定的經濟損失。
生產運行中,“四合一”裝置內含有大量原油、伴生氣,如果火筒、煙火管燒損問題不能及時發(fā)現(xiàn),易引發(fā)重大安全事故,給油田生產帶來了極大的安全隱患。同時加熱爐火管費用大,平均為40 萬元/臺,而且維修周期長,平均需要20 天左右。在冬季生產運行中,轉油站“四合一”裝置沒有備用,若在此期間發(fā)生“四合一”裝置燒損問題,造成集輸系統(tǒng)溫度下降,導致井區(qū)大面積管線凍堵而停井情況發(fā)生,影響生產平穩(wěn)運行。
火筒燒損是火筒式直接加熱爐生產運行中的常見故障之一,我廠已建“四合一”裝置火筒燒損情況較為嚴重,主要為火筒受噴射火焰直接加熱區(qū)域出現(xiàn)鼓包、變形,由于加熱爐內部介質含油及伴生氣,火筒燒損給油田生產帶來極大的安全隱患。
火筒燒損機理是火筒局部產生超溫現(xiàn)象。我廠在用加熱爐多在加熱爐火筒入口處鋪設1.2m~1.8m的耐火磚,耐火磚所在區(qū)域可統(tǒng)稱為均熱帶。燃燒器火焰噴射距離基本位于加熱爐火筒向內1.5~2.0m 的范圍,高溫區(qū)主要集中在火管向內2.0~3.0m 處,即出火筒外壁耐火磚以外區(qū)域,由于耐火磚前側出現(xiàn)溫度突變,導致此處火筒較之其他部位溫度高,隨著加熱爐高負荷運行和燃燒器功率的提高,造成火筒壁溫迅速升高,當溫度上升至430℃以上時,容易產生熱應力,火筒外部結垢傳熱變差,加之火筒前段上部即為四合一來液出口,加熱段前端泥砂、雜質淤積嚴重,加熱介質循環(huán)不暢,易造成火筒局部過熱導致筒壁變形、穿孔。
結合“四合一”裝置內部結構原理,加熱介質為油井采出液,一方面采出液礦化度較高,所含泥砂量和雜質也較多,且含有大量易成垢的鈣、鎂、碳酸根、硫酸根等游離子,同時還含有大量的原油、膠質和瀝青質等成垢的黏合劑。采出液被加熱后,煙火管和火筒外壁析出碳酸鈣、碳酸鎂、硫酸鈣等鹽類垢,隨著運行時間延長結垢越發(fā)嚴重。在對已發(fā)生燒損加熱爐火筒垢層檢測時,發(fā)現(xiàn)部分火筒外壁硬垢、軟垢厚度可達10~30mm,其中“硬垢”主要為泥沙、硅酸鹽、碳酸鹽、鐵銹等組成的結構致密、強度高的底層垢,由沉積的重組分原油、泥質物、懸浮物等雜質滯留在火管頂面形成的“軟垢”結構疏松、強度小。
在生產運行中,按照常規(guī)應至少每年清理一次加熱爐的煙火管。而在實際除垢作業(yè)中,加熱爐煙火管除垢往往不能達到預設要求,如果加熱爐未按期除垢或除垢不及時、不徹底,為保證集輸系統(tǒng)溫度要求維持出口溫度,勢必加大燃燒功率輸出,從而使火筒工作溫度升高,加快了火筒結垢速度,并致使燃燒功率不能有效傳導,形成惡性循環(huán),易造成火筒和煙火管的變形或燒損。
目前我廠在用的36臺“四合一”裝置,部分加熱爐使用時間較長,再加上“四合一”內部介質成分復雜,在高溫和酸性的環(huán)境中,極易發(fā)生火筒和煙火管腐蝕情況?;鸸軆缺诟g主要是高溫氧化腐蝕,加熱溫度越高,金屬氧化的速度越快。火筒及煙火管外壁腐蝕與加熱介質有關,由于火筒及煙火管并無外防腐層保護,因此電化學腐蝕較為明顯,主要以點蝕為主。
目前,我廠在用火筒式直接加熱爐內部火筒及煙火管材質全部采用20R 鋼材,設計最高溫度上限為475℃。在加熱爐燃燒器滿負荷或超負荷運行時,火筒局部溫度最高可達430-450℃,已接近鋼材設計溫度上限,如過火筒壁局部結垢嚴重就易發(fā)生火筒鼓包、變形、破裂,其中“鼓包”現(xiàn)象主要集中在耐火磚和無耐火磚的交界處出現(xiàn)。通過2016 年-2017 年發(fā)生燒損加熱爐拆除的火筒觀察研究,火筒鼓包變形和穿孔部位一般在耐火磚前側0.2~0.5 m左右,
隨之油田開發(fā)生產時間延長,受井底情況影響,采出液泥砂量越來越大,同時扶余油層和水平井的開發(fā)建設需要大規(guī)模壓裂施工,壓裂反排液中聚合物較多,在“四合一”裝置內形成大量的絮狀物質沉積于火筒和煙火管外表面,“軟硬垢”沉積附著使得火筒傳熱效果越來越差。為保證介質出口溫度,燃燒器運行功率逐漸提高,當燃燒器的燃燒強度超過加熱爐額定熱功率時,會造成火筒局部過熱接近火筒鋼材的蛻變溫度,長時間運行在外力影響就易出現(xiàn)損壞。另外,也存在部分加熱爐燃燒器在安裝時未能與火筒保持同心一致,實際運行中造成噴射火焰偏燒,導致火筒局部筒壁過熱發(fā)生鼓包、變形。
針對“四合一”裝置加熱爐故障的治理工作,主要從主動預防、優(yōu)化運行、完善制度、改造治理等四個方面開展,以降低加熱爐燒損情況的發(fā)生。
一是開展轉油站阻垢劑、緩蝕劑“個性化”加藥方式,根據(jù)不同的轉油站所轄井區(qū)采出液性質,實施“個性化”加藥配方和藥劑配比,可以有效抑制火筒結垢速率。二是提高加熱爐清淤除垢驗收標準,需要定期清除火筒及煙火管上附著的“軟硬垢”,其中軟垢對火筒熱傳導影響最大,要求我廠已建“四合一”裝置的清淤除垢周期為每年1次,部分處理液量成分復雜的清淤除垢周期為1年兩次,清淤除垢作業(yè)后,廠、礦、隊負責人進罐驗收。三是配備加熱爐火筒高溫報警監(jiān)測裝置,該裝置可實時監(jiān)測火筒易發(fā)生燒損處溫度情況,防止超溫運行燒損,站內管理人員要懂操作、勤查看,確保裝置預警功能正常工作,同時完善火筒高溫預警系統(tǒng)與燃燒器的聯(lián)鎖調控功能,當火管溫度超過其設定溫度(一般為450 ℃)時,爐管高溫監(jiān)測裝置中會自動調低燃燒器的進氣量和燃氣輸送量或立即停爐。
開展全廠轉油站集輸參數(shù)優(yōu)化管理工作,定期跟蹤轉油站井、間、站各節(jié)點集輸系統(tǒng)生產運行參數(shù),核實站內加熱爐生產運行負荷,及時優(yōu)化調整站內加熱爐運行臺數(shù)和運行參數(shù),提高加熱爐運行效率,對于部分負壓直接加熱火筒加熱爐的燃燒器,合理調整燃燒器的最大輸出功率。
完善加熱爐運行管理規(guī)定,一是加熱爐從冷備用到投入運行的烘爐時間不能低于24 h。二是加熱爐正常運行時出口溫度每小時內差異值不能超過5 ℃。三是轉油站應結合生產需求,采取集中洗井、沖環(huán)作業(yè),降低系統(tǒng)溫場沖擊對加熱爐的影響。四是為防止雙火筒加熱爐出現(xiàn)局部偏燒,兩個火筒的輸出負荷表差值不能超過10%。
一是可在火筒高溫區(qū)管壁材質更換為耐高溫鋼(15CrMoR)。二是改進四合一內部結構,我廠有部分四合一為分段給水工藝,即加熱段和緩沖段分別設有聯(lián)通管線至水室,該工藝不利于水出口溫度提升,因此將加熱段和緩沖段至水室的調節(jié)堰出口用卡箍封堵,可有效提高水出口溫度,達到生產需求。
我廠在用“四合一”裝置存在的主要問題有煙火管和火筒腐蝕結垢嚴重、火筒易發(fā)生鼓包、變形、燒損等,為了解決這些問題,提出了相應的防治措施:在火筒耐火磚外安裝火筒高溫監(jiān)測裝置,加強清淤除垢作業(yè)質量,優(yōu)化加熱爐運行負荷,限制生產運行上限閥值等等。通過采取以上措施,一方面大降低了加熱爐火筒及煙火管燒損情況的出現(xiàn),另一方面提高了加熱爐的燃燒效率,節(jié)省燃氣消耗。