趙 勇,許 棟,朱 祥,祁英明,張 晗,蘭 宇
(1.南瑞集團(國網(wǎng)電力科學研究院)有限公司,江蘇 南京211106;2.華能瀾滄江烏弄龍里底工程建設(shè)管理局,云南 昆明671500)
在水電站的工程實際中,由于其水工結(jié)構(gòu)、引水管道、機組轉(zhuǎn)動慣量等因素的影響,經(jīng)過調(diào)節(jié)保證計算,要求調(diào)速器的接力器在緊急關(guān)閉時具有導葉分段(一般為2段)關(guān)閉特性,即在導葉緊急關(guān)閉過程中,要求按照拐點區(qū)分成關(guān)閉速度不同的2段(或多段)關(guān)閉特性,如圖1所示,導葉分段關(guān)閉裝置就是實現(xiàn)這種關(guān)閉特性的裝置[1-6]。
圖1 分段機理
純機械式分段,無需電源,由于必須利用凸輪或楔形板使接力器在運動時控制切換閥換位,機械系統(tǒng)復雜,有的電站在布置上也有一定的困難。圖2為機械式分段系統(tǒng)。純電氣式分段布置方便,但須十分重視其控制電源和控制回路的可靠性,一般應(yīng)采用兩段廠用電直流電源對切換電磁閥回路供電。如果電站有事故配壓閥,分段應(yīng)該安裝在事故配壓閥與接力器之間的油路中。值得注意的是,在接力器位移凸輪機構(gòu)/控制閥和分段關(guān)閉閥的布置上,一定要使二者盡可能靠近安裝,以減小油管路長度,減少動作延遲。圖3為純電氣式分段關(guān)閉裝置液壓原理,其中,滑閥式分段關(guān)閉閥V2,即分段母體,其三維結(jié)構(gòu)如圖4所示,純電氣式依靠側(cè)端蓋上的電磁換向閥V1實現(xiàn)控制油路切換,純機械式或者電氣+機械組合式則在側(cè)端蓋上采用液控換向閥實現(xiàn)控制油路切換[7-8]。
圖2 接力器機械式導葉分段系統(tǒng)
烏弄龍4號機在做完靜態(tài)試驗之后,發(fā)現(xiàn)原先滿足要求的拐點滯后約10%的開度。從分段Ⅱ動作到上一層分段Ⅰ側(cè)液控閥失壓、分段Ⅰ本體滑閥動作截流,這一過程存在著約1s 的延時,該延時直接造成了相應(yīng)拐點的滯后,按照一段關(guān)機約10%/s的速度,曲線拐點就下移了10%的開度。
圖3 純電氣式分段關(guān)閉裝置原理
測試發(fā)現(xiàn):分段Ⅱ單獨投電氣分段情況下,設(shè)定拐點值為51%,10次試驗實測平均差值為9.94%,平均拐點為41.06%;分段Ⅱ單獨投機械分段情況下,設(shè)定拐點值為71%,10次試驗實測平均差值為11.84%,平均拐點為59.16%。調(diào)保計算要求關(guān)機拐點應(yīng)為51.3%,現(xiàn)場將電氣分段動作點提前9.94%,修正設(shè)定值為61%,實際關(guān)機拐點51.7%,滿足要求;同時將機械分段動作點提前11.84%,修正設(shè)定值為62%,實際關(guān)機拐點50.27%,基本滿足要求。表1記錄多次試驗導葉關(guān)閉實際拐點位置。
圖4 滑閥式分段關(guān)閉閥三維結(jié)構(gòu)
表1 多次試驗導葉關(guān)閉實際拐點位置
由于現(xiàn)場工期緊張,無法等到隔夜再次檢驗,現(xiàn)場最終取消分段Ⅱ,沿用1~3號機相對穩(wěn)妥的方式,即,將電磁閥直接裝到分段Ⅰ本體,代替液控切換,保證無延時。
(1)因素一:回油不暢
提供的原始液壓系統(tǒng)圖中,分段Ⅱ的回油是單獨配送,與分段Ⅰ合并連到回油箱。但現(xiàn)場安裝采取將分段Ⅱ的回油與鎖定還有飛擺的回油三處整合一起送中間層與分段Ⅰ、事故配壓閥的回油再合并接連到回油箱。之后提供的更改液壓系統(tǒng)圖中,分段Ⅱ的回油也是單獨配送,與分段Ⅰ合并連到回油箱。但4號機現(xiàn)場安裝仍采取之前配管方式,將分段Ⅱ的回油與鎖定還有飛擺的回油三處整合一起送中間層與分段Ⅰ、事故配壓閥的回油再合并接連到回油箱。
水機室內(nèi)的回油配管方式是將分段Ⅱ的回油與鎖定和飛擺的回油合歸一處(“麻花狀”)的方式,存在著回油不暢的問題。同時,1~4號機不僅都存在著分段動作延遲的共性問題,而且都存在著事故動作和飛擺過速動作延遲1~2s 的共性問題,其通病跟此處聯(lián)結(jié)的回油不暢有一定關(guān)系。
(2)因素二:液控管路細長彎折
烏弄龍工程1~4號機液控管路均采用DN15的細管子,從水機室分段Ⅱ到中間層的分段Ⅰ,液控管長度約有40m,且有10處彎折。管路細長彎折的結(jié)構(gòu)特點對液壓信號傳遞的及時性有著一定影響。
(3)因素三:管內(nèi)殘余空氣未排盡
現(xiàn)場4號機投運過程中,為了排除管路的空氣,通過擰開水機室分段Ⅱ集成塊回油口,多次手動投退機械與電氣分段,手動投持續(xù)的時間每次約為15s,釋放了約20L 油,恢復后當時延遲問題基本得到解決。之后也投過事故配壓閥與飛擺,未見明顯延遲。這種排氣方式存在不足,無法確保管路中殘余空氣全部排出,宜采取低壓下將中間層分段Ⅰ液控口擰開泄油排氣,該種排氣方式效果更佳。
基于“保證回油暢通”思想和“縮短控制被控對象距離”的思想,提出以下4種改進方案,供參考選擇。
(1)改進方案一思路:將原分段Ⅱ改為分段2+分段3,即,將電氣與機械分開,重新制作塊子。
現(xiàn)場安裝要求:分段2緊挨分段Ⅰ,縮短電氣分段與分段Ⅰ間的液控管長度、并就近回油箱配接回油(與分段Ⅰ的回油合并送到一旁的回油箱),可以首先充分保證電氣動作無延時;另外,分段3裝于接力器旁、單獨配接回油(可與分段1分段2的回油合并)送回油箱,保證機械分段回油暢通(圖5)。
圖5 改進方案一原理
(2)改進方案二思路:與方案一略有不同,針對分段3單獨配接回油(可與接力器漏油管合并)送至漏油箱,從而充分保證機械分段回油暢通(圖6)。
圖6 改進方案二原理
(3)改進方案三思路:下移分段Ⅰ至水機室外的墻上,如此分段Ⅰ與分段Ⅱ同層布置,縮短了液控管路的長度,由原來的近40m 縮減為機坑至墻外的約10m 多。此外,分段Ⅱ的回油管單獨配送上去(現(xiàn)場是與鎖定、飛擺的回油合并送上去),并與分段Ⅰ的回油合并去向回油箱(圖7)。
圖7 改進方案三原理
(4)改進方案四思路:在方案三的基礎(chǔ)上,針對分段Ⅱ的回油單獨配管,連同接力器的漏油共同送至漏油箱,保證回油順暢。(圖8)
圖8 改進方案四原理
綜合4種方案現(xiàn)場改造的工程量來看,建議優(yōu)先考慮方案四,其次為方案二。原因為:機坑內(nèi)分段集成塊的回油最好接引到漏油箱,因為首先漏油箱容量足夠(約0.8m3)機組正常開起來帶負荷在拐點以下的概率不是很高(主要是關(guān)機),且分段每次動作流入漏油箱的油量小于1L;回油箱預開的輔助油口不夠用,不便單獨一根連回油箱;分段Ⅰ下移到水機室外,直接縮減了控制被控對象距離。如若原分段Ⅱ一分為二,可將單獨的電氣集成塊安裝在中間層分段Ⅰ本體附近縮短液控距離,回油管就近連回油箱;此時,單獨的機械分段集成塊安裝在水機室,單獨配接回油管送至漏油箱,且確保低壓充油時將液控閥接口擰開排盡管路中的空氣(建議在分段Ⅰ液控接口前安裝一支管帶閥門,便于排油排氣),從而保證機械動作至分段Ⅰ動作過程無延遲。
針對烏弄龍工程“拐點下移”的時滯現(xiàn)象,分析了造成分段本體節(jié)流動作延遲問題的影響因素,包括:①回油不暢;②液控管路細長彎折;③管路殘余空氣未被排盡。基于“保證回油暢通”和“縮短控制被控對象距離”的思想,提出了4種改進方案供參考選擇。為水電調(diào)速器工程設(shè)計及現(xiàn)場故障處理提供參考。