韓麗杰
(山東華宇工學院,山東 德州 253034)
離心泵軸承的密封及潤滑水平是決定離心泵使用壽命的關(guān)鍵之一。良好的潤滑效果能夠有效減少軸承的摩擦損耗,同時有降噪、除銹作用。要想保證設備正常運轉(zhuǎn),降低設備能耗,就必須做好軸承的潤滑[1]。離心泵有單極和多級之分,單極離心泵僅需要對一端進行潤滑,多級需要對兩端都進行潤滑。多級離心泵常用于煉油和化工廠,它的壓頭高,流量大,效率一般較高,某些工況下,不能用正位移泵代替。由于該泵兩端都采用滾動軸承,對潤滑要求較高。例如常見的20SH-13A離心泵,轉(zhuǎn)速一般在900 r/min左右,該泵軸承為 6314/C3。軸承失效或損壞的主要現(xiàn)象有:安裝不當導致軸承損壞,保持架和鋼球表面出現(xiàn)凹痕,疲勞剝落,外圈周向破裂等。這些軸承損壞的根本原因是潤滑不當。例如某廠用戶就因為外部吸油站潤滑系統(tǒng)斷電而導致軸承損壞,更導致泵的轉(zhuǎn)子部件全部磨損。泵軸承潤滑可以避免此類情況發(fā)生,同時提高泵的可靠性[2]。
離心泵軸承結(jié)構(gòu)一般由滾動和滑動軸承組成。滾動軸承承受軸向力,而滑動軸承承受徑向力。分別由不同的甩油環(huán)進行潤滑,如果裝有外部稀油站時,則無甩油環(huán)結(jié)構(gòu)(如圖1所示)。
圖1 軸承組件Fig.1 Bearing assembly
此外,還有軸承壓蓋。泵在快速轉(zhuǎn)動時,潤滑油會飛濺到槽內(nèi),當飛濺入槽內(nèi)時,潤滑油便通過回油孔流入軸承內(nèi)部,循環(huán)使用,軸承壓蓋和回油孔阻止了潤滑油的滲漏[3]。所以,要將軸承和壓蓋間隙進行仔細檢查和清理,包括回油孔的清理,避免油泥堵塞,潤滑油不能起到潤滑作用。軸承箱和壓蓋如圖2所示。
圖2 軸承外部結(jié)構(gòu)Fig.2 Bearing external structure
泵在運轉(zhuǎn)時,由甩油環(huán)向滾動軸和滑動軸承提供潤滑作用。甩油環(huán)作用時,遠離滾動軸承將造成潤滑效果變差,壽命降低,時間過長后,軸承將會損壞。
甩油環(huán)位置如圖3所示。
1.甩油環(huán)A 2.滾動軸承 3.軸承內(nèi)套 4.軸承外套 5.滑動軸承 6.軸承體 7.迷宮式油封 8.軸 9.甩油環(huán)B 圖3 軸承內(nèi)部結(jié)構(gòu)Fig.3 Bearing internal structure
位于軸承箱頂部的透氣帽被油泥或污泥堵塞極容易造成漏油。軸承長期運轉(zhuǎn)后,有一部分潤滑油被汽化,造成油氣無法排出,內(nèi)部壓力遠遠高于外部氣壓。將油氣或潤滑油從內(nèi)部壓出,主要是從壓蓋和軸承的密封處壓出,導致了軸承內(nèi)潤滑油缺少,損壞軸承。工作環(huán)境不干凈、油氣和污泥混合等都容易堵塞透氣帽,所以需要經(jīng)常清理透氣帽內(nèi)固體。另外,由于環(huán)境中污泥及雜質(zhì)過多、潤滑油碳化等,經(jīng)常會導致回油孔堵塞。回油孔堵塞也是造成漏油的主要原因。
導致軸承溫度過高的主要原因是多方面的,如軸承軸向力過大、泵的平衡孔堵塞、長時間不換油、軸承銹蝕嚴重、軸承外圈與軸承孔配合過緊、泵軸彎曲導致的不同心、油圈損壞和油路不通。當軸承溫度過高時,極易導致軸承內(nèi)潤滑油汽化或者碳化,進一步導致軸承阻力增加,溫度上升,產(chǎn)生惡性循環(huán)。
將軸承箱潤滑油出口位置設在下軸承箱出油口位置,這樣設計有利于甩油環(huán)發(fā)揮潤滑油的作用。外部的稀油站強制潤滑油可以沿兩條管路進入軸承箱??梢栽O計一條流經(jīng)軸承內(nèi)外隔套,分別潤滑兩個滾動軸承以后,再由出口流出。另外一條流經(jīng)上軸瓦,到下軸瓦產(chǎn)生油膜,潤滑滑動軸承后,再由油槽口流路流至油路出口。當故障時,外部稀油站潤滑系統(tǒng)無法運行,甩油環(huán)也可以提供潤滑油給軸承,力求避免軸承因外部故障而導致軸承無法運行。
能夠保證軸承充分潤滑時,適當?shù)南鞯舨糠直1M量降低恒位油杯控制的油位。采購時保證油杯標準和加工規(guī)范,避免漏油和缺油造成的故障。規(guī)范檢修維修流程。先取下油杯,再將透氣帽擰下。從軸承箱上部加油孔處加油,當杯座底部油潤滑時,立即停止加油。當正常運行時,油杯補滿即可。生產(chǎn)中禁止從加油孔補油。正常運行時,定期檢修。檢修解體后,清洗軸承壓蓋槽和回油孔空洞的油泥,避免回油不暢,油溫過高。注意清理油箱上部透氣帽,使泵正常運行時透氣帽排出,油氣暢通。
原軸承密封通常采用毛氈密封,泄露較為嚴重,地面甚至有較厚的油污。將軸承箱內(nèi)外蓋進行加工,車出一個適合放置骨架油封的圓孔。取掉毛氈后,將骨架油封輕輕錘入,正確安裝后,設備運轉(zhuǎn)正常,保證了泵房內(nèi)清潔衛(wèi)生,杜絕了軸承的損壞,設備運轉(zhuǎn)較為完好。進一步可以改造成雙層骨架密封。
改造完成后,新結(jié)構(gòu)軸承潤滑效果較好,運行穩(wěn)定。當外部稀油站系統(tǒng)故障時,短期內(nèi)軸承仍能由甩油環(huán)提供潤滑油,不至于軸承崩壞。改造后震動位移極小,檢修費用大大降低,耗油降低。其中,骨架密封壽命達到7個月,每臺泵可降低150元/a。同時,工作環(huán)境改善,有著明顯的經(jīng)濟效應和環(huán)境效益。