柳小軍
(汾西礦業(yè)兩渡煤業(yè),山西晉中 031302)
巷道掘進速率影響礦井整體的高效建設和可持續(xù)生產(chǎn),但在厚煤層大采高工作面,受大斷面、掘進工藝及支護措施的影響,往往造成礦井采掘關系緊張[1-4]。為了提高厚煤層大斷面巷道掘進速率,不僅要對巷道掘進工藝進行優(yōu)化,還應采用合理的支護措施,提高巷道的穩(wěn)定性[5-6]。本文以6107運輸巷為研究對象,通過分析影響快速掘進的因素,采用安全高效的掘進施工工藝及確定經(jīng)濟合理的支護參數(shù),來保證巷道的安全快速掘進。
6107運輸巷位于6706軌道巷以北,六采運輸下山以西。巷道位于+660 m水平,地面標高+1 275.8~+1 285.2 m,工作面標高+613.7~+638.6 m。巷道沿著7煤層掘進,煤層平均厚度5.94 m,平均傾角3°。直接頂為3.0 m厚泥巖,基本頂為約3.5 m厚細粒砂巖;直接底為1.2 m厚粉砂巖,基本底為約4.8 m厚細粒砂巖。巷道斷面特征如表1所示。
表1 6107巷斷面特征
(1)6107運輸巷掘進后由于錨網(wǎng)索支護施工量大,造成掘進與支護不協(xié)調(diào),影響巷道的掘進速率。為了提高巷道掘進效率,在保證安全生產(chǎn)的前提下,南膠帶巷頂板錨索可以滯后于掘進機后方,實現(xiàn)平行作業(yè),從而在一定程度上提升巷道支護速率。巷道掘進過程中,支護區(qū)域附近無斷層等地質構造,頂板條件好,可以適當增加錨桿、錨索間距,或在保證支護強度的條件下,減少使用樹脂錨固劑使用,從而減少其在支護中的凝固速度。
(2)由于制度管理等問題,在實際工作過程中,掘進區(qū)隊各班組之間出現(xiàn)搭配不合理等現(xiàn)象,造成南膠帶巷在掘進過程中浪費了大量時間。區(qū)隊應當制定完善的管理制度及崗位職責,以便在實際生產(chǎn)過程中,各班組、工種之間能夠實現(xiàn)快速銜接、轉換和平行交叉作業(yè)。
(3)6107運輸巷屬于大斷面巷道,應采用合理的掘進施工工藝,若按一般巷道施工,不利于巷道成型,并且對巷道的支護也造成困難。當巷道頂板破碎時,應當縮短循環(huán)進尺,并優(yōu)化掘進施工工藝,提高支護強度,避免出現(xiàn)冒頂、片幫等事故影響巷道掘進進度。
由于6107運輸巷斷面大,綜掘機無法一次掘進成巷,因此采取短掘短支的掘進支護工藝,分層進行掘進支護。首先施工巷道上部,根據(jù)中腰線畫出上部巷道輪廓線,然后進行截割掘進,上部斷面高度控制在2.8 m,掘進后在臨時支護保護下及時進行錨網(wǎng)索噴支護。上層施工完畢后,根據(jù)中腰線畫出下部巷道輪廓線,然后進行截割掘進,掘進后在臨時支護保護下及時進行錨網(wǎng)索噴支護。
南膠帶巷掘進選用EBZ200型懸臂式綜掘機,其具有截尺排列密集、單軸抗壓強度高等優(yōu)點。根據(jù)巷道掘進時圍巖的完整性,在頂板完整、頂板破碎和易片幫區(qū)域圍巖分別采用不同的掘進施工工藝,如圖1所示。
圖1 6107運輸巷掘進施工工藝
由于6107運輸巷屬于半煤巖巷道,應在煤巖結合處的煤層選擇進刀,先截割煤,后截割巖石,即按先軟后硬的程序進行。每向前割1 m,進行錨桿、網(wǎng)片永久支護,空頂距足以支護一排錨桿時支護一排錨桿,足以支護一排錨索時支護一排錨索,待支護完成后,方可再向前截割。
6107運輸巷在掘進過程中,采用平行交叉作業(yè),可以提高施工效率,減少施工成本。當巷道在支護過程中,可以同時進行設備檢查、維修等輔助工作,如圖2所示。
圖2 多工序平行施示意圖
厚煤層大斷面巷道掘進后,頂板兩側水平和垂直應力集系數(shù)增大,在該區(qū)域易形成應力集中區(qū),導致巷道頂板兩側圍巖強度降低,出現(xiàn)變形破壞。隨著巷道頂板兩側應力增大,兩幫受其影響同樣會發(fā)生變形破壞。若不及時進行支護,當巷道掘進揭露斷層、陷落柱等地質構造時,受各種因素影響可能導致安全事故,影響礦井的安全生產(chǎn)。
6107運輸巷采用錨網(wǎng)索支護,提高巷道圍巖承載能力。根據(jù)巷道圍巖的性質及完整性,分別確定了6107運輸巷錨桿、錨網(wǎng)、錨索支護的參數(shù),如表2所示。
表2 錨桿、錨索支護參數(shù)
金屬網(wǎng)全斷面掛網(wǎng),網(wǎng)間搭接100 mm,用14#鐵絲聯(lián)網(wǎng),間距為每隔一孔聯(lián)一扣。一般區(qū)域頂板和兩幫每排分別打6根錨桿,每3排打8根錨索。當巷道掘進至頂板破碎區(qū)域時,需要增加錨索數(shù)量,增加錨桿支護所形成承載結構的穩(wěn)定性,每排布置2根錨索,頂板每排打5根錨桿,兩幫每排打3根錨桿。
6107運輸巷采用錨網(wǎng)索支護后,為進一步提高支護強度和保證巷道圍巖的完整性,需要對巷道圍巖進行注漿加固。
選用QB152型便攜式注漿泵,注漿液高水材料。注漿開始后緩慢增加壓力,正常注漿壓力為0.5~1.0 MPa,終壓為2.0 MPa。當巷道圍巖相對位移為28 mm時,可知圍巖1.4 m范圍內(nèi)已產(chǎn)生松動裂隙,此時為注漿最佳時機,漿液有效擴散范圍將達到2.2 m左右。6107運輸巷注漿參數(shù)如表3所示。
表3 6107運輸巷圍巖注漿參數(shù)
6107運輸巷采用錨網(wǎng)索支護和注漿加固后,需要對支護效果進行檢驗。通過在巷道設置監(jiān)測點,監(jiān)測巷道圍巖變形量,監(jiān)測結果如圖3所示。由圖可知,6107運輸巷采用錨網(wǎng)索支護和注漿加固后,在觀測的4個月時間內(nèi),巷道頂板和兩幫圍巖變形量總計分別為28 mm、35 mm。由此可知,錨網(wǎng)索支護和注漿加固可以有效減小巷道圍巖變形量,提高巷道整體穩(wěn)定性,為巷道的安全掘進提供良好的條件。
圖3 6107運輸巷圍巖變形量
(1)以6107運輸巷為研究對象,分析了影響巷道快速掘進的因素主要有掘進支護不協(xié)調(diào)、制度管理不完善、巷道斷面大等。采用綜掘機在巷道煤巖結合處的煤層選擇進刀,先截割煤,后截割巖石。根據(jù)巷道圍巖完整性不同,設計了3種施工工藝。
(2)采用錨網(wǎng)索支護和注漿加固來提高巷道圍巖強度,并設計了支護參數(shù),通過監(jiān)測巷道圍巖變形量來檢驗支護效果。根據(jù)監(jiān)測結果可知,在觀測的4個月時間內(nèi),巷道頂板和兩幫圍巖變形量總計分別為28 mm、35 mm。由此可知,支護取得了良好效果,有效減小了巷道圍巖變形量。