梁聚龍,張萬堯,王仕君,楊午平
(1.天華化工機(jī)械及自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院有限公司,甘肅蘭州 730060;2.恒力石化(大連)化工有限公司,遼寧大連 116318)
通過口罩,讓我們所有人零距離接觸了聚丙烯產(chǎn)品,同時(shí)也讓更多人認(rèn)識(shí)了聚丙烯產(chǎn)品,揭開了聚丙烯的神奇面紗。當(dāng)前中國市場,聚丙烯常規(guī)產(chǎn)品(如均聚和無規(guī)產(chǎn)品)已趨于飽和,高端料、汽車料、醫(yī)用料,甚至“以塑代鋼”已成為新產(chǎn)品開發(fā)的方向。抗沖共聚物有優(yōu)于均聚物的一些優(yōu)勢,如重量輕、高熔點(diǎn),可微量分散耐沖擊組分,改善剛性和耐沖擊性能之間的平衡,這使得抗沖共聚物在市場上得到了廣泛應(yīng)用,而且VOC脫除技術(shù)及熔噴布產(chǎn)品的開發(fā)已取得了成功,各項(xiàng)指標(biāo)甚至優(yōu)于進(jìn)口產(chǎn)品。
抗沖共聚物的生產(chǎn)一般是通過兩臺(tái)串聯(lián)的反應(yīng)器來實(shí)現(xiàn)的(以JPP工藝為例),第一反應(yīng)器生產(chǎn)等規(guī)聚丙烯鏈段,由于純丙烯鏈段的結(jié)晶度高,使得聚合物有了較高的剛性;第二反應(yīng)器中引入乙烯來生產(chǎn)橡膠相。第一反應(yīng)器生產(chǎn)的帶活性的均聚物鏈段壽命很短,當(dāng)進(jìn)入第二反應(yīng)器后被認(rèn)為已不再進(jìn)行鏈的增長,橡膠相則是從每個(gè)顆粒內(nèi)部的催化劑活性中心引發(fā)的鏈段。研究表明,橡膠相能夠降低產(chǎn)品的結(jié)晶度、熔點(diǎn)和玻璃化轉(zhuǎn)變溫度,還可以提高產(chǎn)品的低溫抗沖擊性能和透明性,使得抗沖共聚物在保持理想剛性的同時(shí),也改善了在低溫情況下產(chǎn)品脆性斷裂的缺點(diǎn)。該工藝均聚段鏈與橡膠段鏈之間是沒有化學(xué)鍵的,如圖1所示。
圖1 抗沖共聚物
抗沖共聚物中的PP-鏈段與RC-鏈段的數(shù)量主要取決于催化劑顆粒分別在第一反應(yīng)器與第二反應(yīng)器中的停留時(shí)間,若催化劑在一反中的停留時(shí)間較長,就會(huì)產(chǎn)生大量的PP-鏈段,其PP鏈段數(shù)量會(huì)高于平均值,使最終粉料中的RC-鏈段數(shù)量減少,反之亦然,如圖2所示。
圖2 抗沖共聚物簡圖
若RC-鏈段在短路的催化劑活性點(diǎn)上形成,粉料將含有大量RC-鏈段,相反PP鏈段數(shù)量會(huì)較低。這種組分和熔體流動(dòng)的差異超出容許范圍時(shí),就會(huì)引起凝膠問題,導(dǎo)致產(chǎn)品的物理性能或機(jī)械性能變差。此外,含有大量RC-鏈段的粉料非常黏稠,會(huì)黏附在反應(yīng)系統(tǒng)中,堵塞出料管線或相關(guān)設(shè)備。
RC-鏈段含量高除了會(huì)引起粉料黏壁和出料管線堵塞等問題,還會(huì)導(dǎo)致最終產(chǎn)品質(zhì)量不合格,所以生產(chǎn)時(shí)要保證催化劑在兩個(gè)反應(yīng)器的停留時(shí)間固定不變,以及產(chǎn)率比穩(wěn)定。通過向二反加入活性抑制劑(21%O2/N2混合氣)來控制二反產(chǎn)率,保證RC-鏈段含量的穩(wěn)定和產(chǎn)品質(zhì)量。
反應(yīng)惰性組分主要成分為丙烷、己烷和氮?dú)?。原料丙烯中的丙烷以及稀釋催化劑的己烷?huì)隨著反應(yīng)的進(jìn)行,不斷地發(fā)生積聚,導(dǎo)致聚合速率下降。工藝操作時(shí),需要排液保證系統(tǒng)中的含量穩(wěn)定,反應(yīng)速率平穩(wěn)。
除此之外,反應(yīng)惰性組分還有氮?dú)?。由于二反需要控制反?yīng)產(chǎn)率,氮氧混合物的不斷輸入將導(dǎo)致系統(tǒng)氮?dú)夂可仙?,影響反?yīng)速率。通過汽排來控制反應(yīng)輕組分含量穩(wěn)定,從而保證反應(yīng)速率和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。
氣鎖是實(shí)現(xiàn)粉料轉(zhuǎn)移和回收氣相組分的重要系統(tǒng),特別是在生產(chǎn)抗沖共聚物時(shí),氣鎖器料封顯得尤為重要,直接決定著產(chǎn)品的質(zhì)量。在生產(chǎn)抗沖前,需要對(duì)核料位計(jì)和出料閥門進(jìn)行精準(zhǔn)標(biāo)定,以保證料封的同時(shí),防止氣鎖器黏料,堵塞管道和閥門,甚至出現(xiàn)爆聚。
在線分析系統(tǒng),因分析精準(zhǔn),周期短,在化工裝置中已廣泛利用。本工藝生產(chǎn)抗沖共聚物時(shí),對(duì)色譜分析要求較高,特別是氫氣和乙烯含量。分析系統(tǒng)如選用傳統(tǒng)的網(wǎng)式過濾器,在生產(chǎn)抗沖共聚物時(shí),極易堵塞,導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量變差。建議更換為旋風(fēng)分離過濾器(如collins model II),增加反吹系統(tǒng),保證色譜分析的準(zhǔn)確和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。
抗沖共聚產(chǎn)品發(fā)黏,極易掛壁。操作時(shí)要實(shí)時(shí)關(guān)注反應(yīng)器穹頂溫度,適當(dāng)降低循環(huán)氣流量(每次調(diào)整不超過100m3/h),防止細(xì)粉掛壁或進(jìn)入后系統(tǒng),堵塞噴射器、換熱器及機(jī)泵入口過濾器。當(dāng)穹頂溫度飛升時(shí),快速打開調(diào)節(jié)閥引一股抑制劑,將此處粉料活性殺死,防止聚集結(jié)塊,也可以給一定量的抑制劑持續(xù)加入到反應(yīng)器內(nèi),防止細(xì)粉在穹頂處聚合結(jié)塊,降低在穹頂內(nèi)發(fā)生反應(yīng)的幾率及反應(yīng)強(qiáng)度,同時(shí)保證了反應(yīng)器內(nèi)反應(yīng)穩(wěn)定。
產(chǎn)品發(fā)黏,粉料在后系統(tǒng)中極易發(fā)生結(jié)塊、下料不暢等現(xiàn)象。時(shí)刻關(guān)注轉(zhuǎn)閥轉(zhuǎn)速和電流,凈化倉重量和溫度,風(fēng)機(jī)出口壓力和溫度等,當(dāng)出現(xiàn)下料不暢要及時(shí)檢查除塊器運(yùn)行狀態(tài),并及時(shí)清理。
抗沖產(chǎn)品流動(dòng)性變差,為防止粉料倉下料架橋,下料不暢,導(dǎo)致擠壓造粒頻繁聯(lián)鎖停車,應(yīng)及時(shí)投用松動(dòng)氮?dú)猓鶕?jù)過濾器壓差及風(fēng)機(jī)運(yùn)行情況,及時(shí)調(diào)整氮?dú)夥创迪到y(tǒng)的壓力,保證濾袋“除塵”工作有效。
粉料的流動(dòng)性會(huì)受到聚合物形態(tài)的影響,包括粉料形狀、平均粒徑及粒徑分布,尤其是聚合物細(xì)粉極具吸附黏性聚合物的孔隙率或比表面積,同時(shí)也會(huì)受到粉料表面性能,如黏性和平滑度,并進(jìn)一步受到韌性和抗磨損、靜電等的影響。當(dāng)RC-鏈段含量增加,而PP-鏈段的粉料孔隙度保持不變時(shí),通常粉料的流動(dòng)性會(huì)降低,這主要是因?yàn)轲ば苑哿峡赡鼙灰苿?dòng)至表面影響了粉料的流動(dòng)性,如圖3所示。
圖3 粉料粒徑對(duì)抗沖共聚物粉料流動(dòng)性的影響
1)色譜分析采樣探頭采用加持式,同時(shí)采用collins model II旋風(fēng)過濾器(該過濾器需有低壓接受用戶),配制時(shí)應(yīng)控制反吹系統(tǒng),來保證取樣管線的暢通和樣品的流通速度。
2)降低一反反應(yīng)溫度,抑制一區(qū)催化劑活性,防止粉料結(jié)塊。同時(shí)將催化劑活性向二反轉(zhuǎn)移,保證二反產(chǎn)率,提高橡膠相含量。
3)氣鎖系統(tǒng)核料位開關(guān)改為料位計(jì),一方面便于不同料位料封的調(diào)整,保證反應(yīng)組分不互竄,產(chǎn)品性能最佳。另一方面,在遇到閥門內(nèi)漏,閥門動(dòng)作遲緩等情況時(shí),便于調(diào)整出料順控,保證產(chǎn)品質(zhì)量。
4)活性抑制劑由鋼瓶改為壓縮機(jī)加緩沖罐設(shè)計(jì)??箾_共聚生產(chǎn),二反活性控制是關(guān)鍵,“間歇”鋼瓶會(huì)使得產(chǎn)率比發(fā)生波動(dòng),建議改為隔膜壓縮機(jī)加緩沖罐,便于產(chǎn)品的精細(xì)化調(diào)整。
5)主要罐體、機(jī)泵排BD管線技改為匯入液排單元。由于工藝特點(diǎn),機(jī)泵切換和檢維修頻繁,且會(huì)有大量丙烯排放,技改后可全部回收,降低單耗,節(jié)約生產(chǎn)成本。
6)抗沖共聚生產(chǎn)時(shí),要適當(dāng)調(diào)整反應(yīng)壓力、溫度、料位、深冷器負(fù)荷、抑制劑流量等,保證組分和負(fù)荷的穩(wěn)定,減少設(shè)備過度疲勞損壞(如攪拌器槳葉以及軸的損壞等)。
7)VOC脫除技術(shù)及熔噴布產(chǎn)品開發(fā)。中國科學(xué)院上海有機(jī)所在其原有實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上,針對(duì)熔噴聚丙烯專用料的特點(diǎn),優(yōu)化工藝條件,建立評(píng)價(jià)方法,展開了脫除VOC的模試研究工作,為工業(yè)裝置提供設(shè)計(jì)參數(shù)和操作依據(jù)。天華院根據(jù)測試結(jié)果對(duì)原設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)進(jìn)行了優(yōu)化,確保裝置投產(chǎn)成功。2月29日,聯(lián)合攻關(guān)的口罩熔噴料聚丙烯深度脫除VOC裝置,僅用9天在北京燕山石油化工有限公司建成,并成功投產(chǎn)生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。產(chǎn)品經(jīng)過評(píng)價(jià),VOC含量小于100μg/g,氣味等級(jí)3.5~4,遠(yuǎn)高于國家標(biāo)準(zhǔn)(500μg/g,氣味等級(jí)6),甚至比進(jìn)口原料(VOC含量也達(dá)到232μg/g)更優(yōu),該項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)為提升醫(yī)用防護(hù)用品國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),提供了可靠的技術(shù)基礎(chǔ)。
高端料產(chǎn)品性能佳已被市場認(rèn)可。如深度脫除VOC技術(shù),具備靈活、高效、模塊化、占地小、建設(shè)周期短、可轉(zhuǎn)產(chǎn)等特點(diǎn),方便客戶使用,推廣前景廣闊。只有堅(jiān)持走高端化路線,才能將聚烯烴的“夕陽產(chǎn)業(yè)”轉(zhuǎn)變?yōu)榱硪粋€(gè)“朝陽產(chǎn)業(yè)”。