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      基于PLC 和組態(tài)王的礦井主排水泵房自動化系統(tǒng)

      2020-06-10 09:06:44吳敬建李慶振王矛庵
      山東煤炭科技 2020年5期
      關(guān)鍵詞:排水泵組態(tài)王單臺

      吳敬建 李慶振 王矛庵

      (山東濟礦魯能煤電股份有限公司陽城煤礦,山東 汶上 272500)

      1 引言

      煤礦井下主排水系統(tǒng)是煤礦生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié),其工作可靠性及穩(wěn)定性直接關(guān)系到全礦的安全生產(chǎn)。礦井主排水泵是防止礦井透水事故發(fā)生的關(guān)鍵設(shè)備,實現(xiàn)井下主排水泵的自動化集中控制是保障井下排水系統(tǒng)安全的有力措施。隨著自動化控制技術(shù)的發(fā)展,許多煤礦井下主排水泵控制系統(tǒng)逐步采用PLC 技術(shù),實現(xiàn)了主排水泵房的自動控制。為滿足煤礦“提效率,降成本”的要求,濟礦魯能煤電股份有限公司陽城煤礦進(jìn)行了井下主排水泵房自動化系統(tǒng)的升級改造。

      2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

      井下現(xiàn)有兩個主排水泵房以及兩個采區(qū)排水泵房,分別為-312m 水平主排水泵房、-650m 水平主排水泵房、三采區(qū)排水泵房、三采區(qū)深部排水泵房。排水設(shè)備-312m 水平選用MD500-57×7 型礦用耐磨多級離心泵4 臺,-650m 水平選用PJ200×8型高揚程多級離心泵5 臺,三采區(qū)排水泵房選用MDS420A-94×4 型礦用耐磨多級離心泵3 臺,三采區(qū)深部排水泵房選用MD300-65×9 型礦用耐磨多級離心泵3 臺。根據(jù)現(xiàn)場實際情況特設(shè)計井下主排水泵房自動化系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)如圖1 所示,主要包括調(diào)度監(jiān)控中心、工業(yè)以太網(wǎng)、現(xiàn)場控制站和現(xiàn)場監(jiān)控設(shè)備4 個部分。

      調(diào)度監(jiān)控中心通過操控站集中控制和監(jiān)視煤礦-312m 水平主排水泵房、-650m 水平主排水泵房、三采區(qū)排水泵房、三采區(qū)深部排水泵房的所有設(shè)備,主要有2 臺工控機(分別為主操控站和備操控站)、組態(tài)王6.55版本上位機監(jiān)控軟件和UPS不間斷電源。

      工業(yè)以太網(wǎng)是集控中心操控站和現(xiàn)場控制站進(jìn)行信息傳遞的重要途徑。為了保障網(wǎng)絡(luò)通信的可靠性,采用環(huán)形網(wǎng)絡(luò),并采用光纖作為網(wǎng)絡(luò)的傳輸介質(zhì),以滿足煤礦防爆和遠(yuǎn)距離傳輸?shù)囊?。整個網(wǎng)絡(luò)由光纖、光電轉(zhuǎn)換器和以太網(wǎng)交換機組成。

      四個水泵房現(xiàn)場控制站主要由西門子S7-300 系列PLC、CP343-1 以太網(wǎng)通信設(shè)備和I/O 模塊組成,與現(xiàn)場監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)交互,實現(xiàn)對主排水泵房的自動控制,并設(shè)置就地控制箱和HMI-觸摸屏實現(xiàn)就地控制。

      現(xiàn)場監(jiān)控設(shè)備由傳感器和執(zhí)行機構(gòu)組成,用于直接檢測水倉及排水設(shè)備,將檢測到的運行數(shù)據(jù)傳送到操控站,由操控站發(fā)出控制信號。監(jiān)控設(shè)備在接收到控制信號后直接執(zhí)行控制操作。

      3 主排水泵自動化設(shè)計

      該礦主排水系統(tǒng)是井下排水遠(yuǎn)程集中監(jiān)控系統(tǒng)的重要組成部分,由現(xiàn)場控制單元、數(shù)據(jù)采集設(shè)備(或傳感器)等組成。井下泵房中的控制單元是整個控制系統(tǒng)的邏輯核心,主要完成各現(xiàn)場數(shù)據(jù)信息的采集、處理、傳輸、遠(yuǎn)程指令的執(zhí)行等任務(wù),實現(xiàn)主排水泵的遠(yuǎn)程集中控制。

      該礦主排水自動控制系統(tǒng)可根據(jù)倉位的高低、水泵狀態(tài)等因素,實現(xiàn)合理調(diào)度、自動準(zhǔn)確發(fā)出啟、停水泵的指令,實時控制各排水管路上的電動閘閥,控制-312m 水平主排水泵房、-650m 水平主排水泵房、三采區(qū)排水泵房、三采區(qū)深部排水泵房共15臺水泵運行。水泵的控制分為:單臺水泵自動啟停和多臺水泵自動控制。

      3.1 單臺水泵自動啟停

      單臺水泵自動運行的過程:倉位達(dá)到上限→開啟抽真空系統(tǒng)→校驗真空度→開啟水泵→校驗水泵出水壓力→啟動水泵出水電動閥→停止真空裝置。單臺水泵自動關(guān)閉的過程:倉位達(dá)到下限→關(guān)閉水泵出水電動閥→停止水泵。單臺水泵自動啟停流程圖如圖2 所示。

      圖2 單臺水泵自動啟停流程圖

      3.2 多臺水泵自動控制

      多臺水泵聯(lián)動控制可實現(xiàn):

      (1)根據(jù)倉位限定的不同級別控制主排水泵運行的臺數(shù);

      (2)依據(jù)主排水泵的工況參數(shù),系統(tǒng)根據(jù)程序設(shè)定自動選擇備用泵及檢修泵,完成所有水泵的輪換工作,使各設(shè)備磨損程度均等,延長泵房水泵的使用壽命;

      (3)根據(jù)電網(wǎng)負(fù)荷信息,以“移峰填谷”的原則確定開、停水泵的時間,從而達(dá)到節(jié)能目的。

      3.3 系統(tǒng)運行方式

      (1)自動控制方式

      根據(jù)水泵工況,結(jié)合電網(wǎng)峰谷時間、倉位、礦井用電負(fù)荷等參數(shù),自動開停主排水泵。

      (2)就地集中控 制方式

      觸摸屏采用Siemens MP277, 軟件采用SIMATIC WinCC,現(xiàn)場就地集中控制在觸摸屏上實現(xiàn)實時監(jiān)控水泵及其附屬設(shè)備的運行狀態(tài),能夠顯示倉位、溫度、壓力、流量(瞬時流量及累計流量)、電流、電壓等參數(shù)。操作人員可在PLC 控制柜上實現(xiàn)手動一鍵自動開泵,控制系統(tǒng)自動執(zhí)行啟泵流程,大大降低了工人的勞動強度,提高了工作效率。

      (3)就地手動控制方式

      控制系統(tǒng)工作方式選擇“就地”時,操作人員可在開關(guān)柜上手動控制設(shè)備,該工作方式主要適用于檢修設(shè)備。

      4 組態(tài)王監(jiān)控系統(tǒng)

      在地面調(diào)度指揮中心采用工控機作為遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng),監(jiān)控組態(tài)系統(tǒng)選用KingView 6.55 組態(tài)軟件。

      4.1 組態(tài)王與s7-300 通信

      在組態(tài)王6.55 中對井下-312m 水平主排水泵房、-650m 水平主排水泵房、三采區(qū)排水泵房、三采區(qū)深部排水泵房進(jìn)行了組態(tài)監(jiān)控設(shè)計。組態(tài)王與井下四個PLC 主站之間采用串口通信,利用工程瀏覽器設(shè)備中的“設(shè)備配置向?qū)OM 進(jìn)行設(shè)置,每個COM 選擇對應(yīng)的PLC 廠商、型號,然后設(shè)定IP 地址。運行期間組態(tài)王通過驅(qū)動程序與外部設(shè)備交換數(shù)據(jù),包括采集數(shù)據(jù)和發(fā)送數(shù)據(jù)指令。

      4.2 組態(tài)監(jiān)控界面

      調(diào)度指揮中心主要是完成對PLC 控制器的參數(shù)傳遞與命令的傳達(dá),同時也是人機交互的主要核心部分,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的圖形、曲線、報表等形式的存儲與展示,負(fù)責(zé)系統(tǒng)命令的執(zhí)行、運行的監(jiān)測、維護(hù)、報警等任務(wù)。

      采用組態(tài)王KingView 6.55 所設(shè)計的組態(tài)畫面主要包括:兩個整體界面,4 個-312m 水平單臺排水泵監(jiān)控畫面,5 個-650m 水平單臺排水泵監(jiān)控畫面,3 個三采區(qū)泵房單臺排水泵監(jiān)控畫面,3 個三采區(qū)深部泵房單臺排水泵監(jiān)控畫面,一個-312m 水平報警設(shè)置界面、一個-650m 水平報警設(shè)置界面、1 個三采區(qū)泵房報警設(shè)置界面、1 個三采區(qū)深部泵房報警設(shè)置界面等。

      組態(tài)監(jiān)控界面具體包括主排水泵啟停狀態(tài)、電機及水泵軸承溫度、電機定子溫度、電機的電壓、電流、水泵出水壓力、流量、真空度、倉位以及各電動閥的吸合狀態(tài)等參數(shù)。

      5 結(jié)語

      陽城煤礦排水自動化系統(tǒng)結(jié)合了計算機技術(shù)、工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)、PLC 技術(shù)和組態(tài)王軟件,實現(xiàn)了對礦井兩個水平主排水系統(tǒng)以及兩個采區(qū)排水系統(tǒng)的實時動態(tài)監(jiān)控和管理。實踐證明該系統(tǒng)穩(wěn)定性及可靠性較高,提高了勞動效率,取得了較好的經(jīng)濟效益,為該礦數(shù)字化礦山建設(shè)打下了堅實的基礎(chǔ)。

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