馮 杰
中國石化勝利油田分公司純梁采油廠,山東東營 256504
小營油田隸屬于勝利油田分公司純梁采油廠小營采油管理區(qū)。該油田區(qū)塊地質(zhì)結(jié)構(gòu)復雜,平均單層油層厚度薄,滲透率非常低,自然產(chǎn)能低,產(chǎn)量遞減快,是勝利油田中較具代表性的高壓特低滲透油藏和典型的低產(chǎn)低液油田。自投入開發(fā)以來,受油田特有地質(zhì)特征和特殊的生產(chǎn)運行方式影響,小營油田的開發(fā)難度大,隨著生產(chǎn)成本的上漲和油價持續(xù)走低,油田長期高成本開發(fā),一度被要求油田整體關(guān)停。注水系統(tǒng)是油田系統(tǒng)的重要組成部分,對保持油層壓力、油層穩(wěn)定性及提高采收率具有重要作用。為節(jié)約注水費用,提高注水效益,在小營油田實施了分壓注水管理,經(jīng)濟效益明顯。
分壓注水就是將注水壓力相近的注水井組合在一起,配備合適的注水泵和相應的注水系統(tǒng),使每個系統(tǒng)的平均注水壓力與泵壓更加接近,從而達到提高注水系統(tǒng)效率、降低能耗、減少成本的目的[1-2]。具體到小營油田,就是根據(jù)小營油田沙二、沙四儲層物性和注水壓力不同,結(jié)合成兩組注水井和注水層系,分時段錯開對不同注水壓力下注水井、注水層系實施注水。根據(jù)不同注水壓力需求,注水泵站輸出不同壓力,以達到節(jié)約費用、提高注水效益的目的。
在水驅(qū)油田開發(fā)系統(tǒng)中,注水泵站的電力損耗是重要的組成部分[3]。如果能通過技術(shù)改進減少注水泵站電力消耗,減少無用功,提高注水地面系統(tǒng)效率,將有效節(jié)約電費,縮減大量開發(fā)成本。
在油田注水系統(tǒng)中低油壓會對注水效率產(chǎn)生重大的影響,必要的時候必須關(guān)停部分低油壓注水井,這樣就可以減少低油壓水井對注水系統(tǒng)的干擾,從而提高注水地面系統(tǒng)效率,使井口注水壓力得到一定提高,可解決部分高油壓欠注水井的問題。
設(shè)備故障率增加,設(shè)備使用壽命縮短,維修成本增加。分壓注水易于設(shè)備管理。注水井注水壓力差異大,須按照轄區(qū)內(nèi)最高注水井壓力確定注水泵壓。通過減少開泵臺數(shù),解決了兩泵并聯(lián)時憋泵、互相干擾現(xiàn)象,泵體震動得到有效控制。
通過關(guān)停低效注水井點、測調(diào)和封堵減少低效注水層漏失量,減少無效注水量,進一步降低注水成本[4]。解決欠注水井和減少無效注水,基本滿足了需要注水井區(qū)和層系的地質(zhì)要求,進一步提升了水驅(qū)效果。
小營油田注水能力統(tǒng)計見表1。
表1 小營油田注水能力統(tǒng)計
小營油田水井開井23口,平均油壓18 MPa,其中梁8塊油壓最高,平均達到25.3 MPa,最低在S2,平均油壓僅5.5 MPa。其中油壓不大于16 MPa的注水井9口,16~25 MPa注水井6口,25~32 MPa注水井8口,大于32 MPa 注水井3口,油壓差別較大。
分析無效注水井1口,無效注水量30 m3;分注水井14口,其中有5口分注井由于層間滲透率級差大,無法滿足對應層系注水需要,導致需要注水層系無法得到有效注水,滲透率低層系導致水竄,形成無效循環(huán)注水;統(tǒng)計低效注水井2口,水竄是主要導致因素。
按照儲層不同層系、水井不同油壓分時段錯開注水。
2.2.1 油壓分級,注水井井間實施周期性間注
小營油田實施分壓注水油壓分級,周期間注。脈沖注水毛管控制,能激活低產(chǎn)層,提高低滲區(qū)產(chǎn)能,降低高滲區(qū)層含水,從而達到增效降本效果。
注水泵站分為32 MPa和25 MPa注水壓力等級注水,根據(jù)油藏需要和水井油壓,將13口注水井分為2個批次實施間注,以達到脈沖注水效果。間注水井實施安排見表2。這不僅可以確保注水總量保持穩(wěn)定、滿足油藏生產(chǎn)需求,還有助于降低注水電費及設(shè)備損耗。
表2 間注水井實施安排表
具體實施要求:一是按注水油壓分級回避注水,注水油壓高于25 MPa的注水井與注水油壓低的注水井注水時段錯開;二是對裂縫竄通的油水井實施注采不碰頭。在無高油壓注水井注水期間,注水站相應下調(diào)泵壓(由32 MPa降至25 MPa)。通過注水井交替注水,降低注水站泵排量,降低水驅(qū)開發(fā)成本。
2.2.2 吸水能力分級,注水井層間實施周期性間注
針對層間吸水能力差別大,無法較好滿足不同層系間注水需要問題,實施了分注水井層間間注措施,即對油壓低、易注水、高水淹層投死嘴,根據(jù)注水需要,再實施死嘴打撈。如梁8-16X1投死C2、C3,梁8-18X1投死C3、梁228投死A號層都見到較好注水效益。
2.2.3 注水效率分析,優(yōu)化注水量
為壓縮水驅(qū)開發(fā)成本,關(guān)停無效注水井1口,下調(diào)低效注水井8口,注采比得到進一步優(yōu)化,注水成本降低,達到了控水穩(wěn)油效果。優(yōu)化注水效果統(tǒng)計見表3。
表3 優(yōu)化注水量水井統(tǒng)計
分壓注水實施后,分時間段實施兩個壓力系統(tǒng)注水,使高低兩個系統(tǒng)的干線壓力接近配水間的平均注水壓力,減少配水間截流的控制量,高壓系統(tǒng)甩開了低壓注水井,井口平均壓力相對提高了1 MPa,低壓系統(tǒng)平均泵壓降低了7 MPa,注水系統(tǒng)效率提高了5%。
與實施前對比,實施間注水井注水量平均由236 m3/d下降至170 m3/d,優(yōu)化注水井平均每天節(jié)約用水80 m3,二季度共計節(jié)約水量1.328 6×104m3,系統(tǒng)綜合減少電能5.47×104kW·h。
通過對注水泵進行分級配備,在完成配注任務(wù)的情況下,負責高壓系統(tǒng)注水的大泵頻率調(diào)至40 Hz,降低了6 Hz;負責低壓系統(tǒng)注水的小泵頻率調(diào)至38 Hz,降低了8 Hz。實施后,進排液閥、柱塞、盤根等設(shè)備零件的更換周期相比以前延長了1~2月,閘門、水表的損壞率降低,可節(jié)約設(shè)備管理成本萬元。系統(tǒng)獨立運行,憋泵、設(shè)備震動大等問題得到了改善,安全運行系數(shù)提高。
分壓注水實施后,注水合格率由之前的80.8%提高到86.2%。
1)通過向地層注水來穩(wěn)定地層壓力,保持油田產(chǎn)量維持在穩(wěn)產(chǎn)狀態(tài)。油田注水系統(tǒng)運行需要消耗大量的能源,實施分壓注水管理制度,能夠合理分配節(jié)點能量,提高注水系統(tǒng)效率,降低油田開發(fā)成本。
2)小營油田實施分壓注水,最大限度地節(jié)約了注水費用,在提高注水效益的同時,進一步鞏固了穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ),豐富了注水井管理手段,拓展了注水工作的思維領(lǐng)域,對同類油田注水管理具有較大借鑒意義。