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      KBR合成氨裝置廢水減排研究

      2020-06-12 09:27:10
      云南化工 2020年5期
      關(guān)鍵詞:合成氨閃蒸冷凝

      李 明

      (海洋石油富島有限公司化肥二部,海南 東方 572600)

      海洋石油富島有限公司二期化肥項目450 kt/a合成氨裝置,由中國海洋石油集團公司投資建設(shè),美國KBR公司 (下稱KBR)總承包設(shè)計,中國成達(dá)工程公司詳細(xì)設(shè)計建設(shè)。2003年9月試車投產(chǎn),2004年3月合成氨裝置順利通過性能考核,當(dāng)年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力。

      1 排放現(xiàn)狀分析

      該裝置投產(chǎn)時節(jié)能和環(huán)保設(shè)施符合當(dāng)時相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),但國家對環(huán)境保護的要求逐年提升,尤其是對化工生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保要求越來越嚴(yán)。我們需要重新審視裝置原環(huán)保治理措施,并結(jié)合近年技術(shù)發(fā)展情況,進行提標(biāo)改造。本文對合成氨主裝置各類排放源進行了梳理,分類研究回收的可行性,提出了相應(yīng)回收方案,對工藝排放進行資源性再利用。KBR合成氨裝置原設(shè)計除脫碳系統(tǒng)MDEA溶液外,其它所有液體均排放進入一套密閉系統(tǒng),經(jīng)油水分離器分離后,最終通過自流方式送至污水處理裝置。裝置中各類排放點共計98個,按組成可分為10類,如表1所示。其中1~6類,均為連續(xù)排放,且相關(guān)廢水的污染度較低。具體參數(shù)見下節(jié)。第7類,原料天然氣凝析油,原設(shè)計直接排放進入密閉地下管網(wǎng),存在較大的安全風(fēng)險,增加污水裝置處理難度。該裝置已經(jīng)進行了技術(shù)改造,增設(shè)凝析油回收罐,進行資源化回收利用。第8類,工藝系統(tǒng)放空冷凝液,考慮到環(huán)保因素,計劃增設(shè)全廠火炬,將工藝系統(tǒng)放空引入全廠火炬,在進入火炬前增設(shè)分離罐,屆時工藝系統(tǒng)放空冷凝液由泵輸送返回工藝系統(tǒng)進行汽提處理。第9類,各類機泵基座排放,排放廢液包括輸送介質(zhì)通過密封泄漏物和機泵軸承漏油等,此類泄漏量極少,可以采取現(xiàn)場收集的方法。第10類,各加藥槽排放,只有在特定情況下才會有少量排放,在此不予考慮。

      表1 排放源分類

      2 排放源污染物分析

      化肥二部主裝置生產(chǎn)廢水,分為正常生產(chǎn)時的廢水和停開車期間的廢水。筆者對化肥二部合成氨主裝置正常生產(chǎn)中廢水排放每周采樣分析一次,進行了為期1個月的取樣分析,各類排放源主要污染指標(biāo)如表2所示。

      筆者對化肥二部合成氨主裝置停開車過程中廢水排放進行了定性分析,各類排放源主要主要數(shù)據(jù)如表3所示。

      表2 合成氨裝置正常生產(chǎn)廢水排放情況

      表3 合成氨裝置停開車期間生產(chǎn)廢水排放情況

      3 回收方案選擇

      3.1 回收思路

      采取抓大放小,區(qū)別處理,回收熱量,自流收集,加壓輸送的回收思路。

      為減少排放到污水處理裝置的排放總量,對品質(zhì)較高的排放源進行回收,送公用工程脫鹽水裝置作為循環(huán)水的補充水。其中五個流股可直接回收,工藝空氣壓縮機段間冷凝液、水夾套溢流水、分析取樣點冷卻直排水、低壓蒸汽疏水器和工藝?yán)淠号欧?,每小時可回收14.6t。新建地下收集槽,通過泵輸送到公用工程循環(huán)水塔下水池,作為循環(huán)水裝置的補水。

      3.2 低品位熱源利用

      合成裝置汽包排污水溫度較高,考慮利用該低品位熱源預(yù)熱合成裝置一段爐燃料天然氣,以實現(xiàn)降低鍋爐水排污溫度的同時回收熱量。流程說明:高壓汽包連續(xù)排污到排污閃蒸罐,排污水溫140℃,直接進入新增燃?xì)饧訜崞鳎A(yù)熱一段爐燃料天然氣,燃料氣流量11t/h,預(yù)熱后溫度控制120℃,該溫度由預(yù)熱器鍋爐排污水出口閥控制。排污閃蒸罐液位仍由閃蒸罐液位控制閥控制。通過熱量衡算,每年可回收熱量1.2×103GJ,折合標(biāo)準(zhǔn)煤343t。經(jīng)初步傳熱計算,如果采用固定管板式換熱器,新增換熱器換熱面積約110m2。

      3.3 停開車排放回收

      停開車期間合成工藝?yán)淠簾o法回收。為保護鍋爐和對流段盤管,KBR合成氨工藝需要連續(xù)排放鍋爐水,此排放液污染度低,品質(zhì)接近精制脫鹽水,可回收利用。但回收停開車期間的排放,會造成回收系統(tǒng)投資加大。綜合平衡經(jīng)濟效益,停開車期間排放不適宜回收。

      4 風(fēng)險及經(jīng)濟性分析

      4.1 風(fēng)險分析

      擬回收的各排放源均采用自流方式進入地下槽,正常生產(chǎn)中可施工,施工難度小,風(fēng)險可控。當(dāng)出現(xiàn)地下槽外送泵故障等特殊情況時,地下槽可溢流到污水排放管線,不存在污染外溢的風(fēng)險。

      鍋爐排污水預(yù)熱燃?xì)鉃槌R姽に?,風(fēng)險低。預(yù)熱后燃?xì)夤芫€不會再結(jié)冷凝水,冷凝腐蝕現(xiàn)象可得到避免,有利于管道保護。

      擬回收廢水已進行了連續(xù)一各月的的分析監(jiān)測,各項指標(biāo)滿足循環(huán)水補充水要求,對循環(huán)水系統(tǒng)無較大影響,但鍋爐水中存在6mg/kg左右的磷酸鹽,對循環(huán)水的影響有待進一步觀察,可能會引起藻類生長,造成循環(huán)水藥品消耗增加,該問題筆者將進一步跟蹤。

      4.2 經(jīng)濟性分析

      每小時可回收中水14.6t,同時減少向污水廠排放量14.6t。污水處理費11.4元/噸,原水價格0.73元/噸,按年運行8000h計算,該項目實施后可節(jié)約生產(chǎn)成本:14.6×(11.4+0.73) ×8000=141.68萬元。按年運行8000h計算,該項目實施后節(jié)約生產(chǎn)成本141.68萬元/年。

      每年可回收熱能1200GJ,該項目實施后年節(jié)能343噸標(biāo)準(zhǔn)煤。按燃料天然氣1元/m3,年節(jié)約燃料天然氣消耗價值34.3萬。

      兩項相加,年收益175.98萬元,測算投資85萬元,投資回收期5.9個月。

      5 結(jié)論

      通過對某KBR合成氨裝置廢水排放現(xiàn)狀的分析,提出了6類排放源的回收方案,經(jīng)過經(jīng)濟性評價和風(fēng)險分析,筆者認(rèn)為該裝置節(jié)水回收潛力較大。筆者同時建議在回收廢水時,綜合考慮低品位熱源的回收,實現(xiàn)多重目標(biāo)。

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