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      高溫?zé)嵊捅秒p端面機械密封泄漏故障原因分析

      2020-06-15 02:39:30孫新東
      設(shè)備管理與維修 2020年11期
      關(guān)鍵詞:隔離液水套結(jié)焦

      李 亮,孫新東

      (中國石油克拉瑪依石化有限責(zé)任公司,新疆克拉瑪依 163318)

      0 引言

      近年來雙端面機械密封在石油化工行業(yè)得到較為廣泛的應(yīng)用,但受設(shè)備結(jié)構(gòu)空間限制、部件效用不足、運行環(huán)境等方面因素的影響,某公司延遲焦化裝置高溫?zé)嵊捅米赃M行雙端面機械密封改造后,頻繁出現(xiàn)泄漏故障,故障率高,使用壽命短,如輻射爐進料泵、蠟油泵、循環(huán)油泵以及中段回流泵等雙端面機械密封泄漏問題。高溫?zé)嵊捅秒p端面機械密封使用壽命短、可靠程度不高,嚴(yán)重影響了設(shè)備及裝置的安全運行和平穩(wěn)生產(chǎn)。

      1 故障描述

      該裝置高溫?zé)嵊捅秒p端面機械密封系統(tǒng)采用PLAN32+53B沖洗方案,介質(zhì)為310~370 ℃的重質(zhì)蠟油組份,雙端面機械密封失效泄漏多表現(xiàn)為大氣側(cè)密封環(huán)泄漏,隔離液不保壓。拆檢發(fā)現(xiàn),故障表現(xiàn)多為大氣側(cè)密封波紋管結(jié)焦嚴(yán)重,密封環(huán)表面呈現(xiàn)烏黑的貼合不佳現(xiàn)象,同時伴有個別主密封波紋管結(jié)焦、密封環(huán)外緣“斷齒”等情況(圖1~圖2)。

      2 故障原因分析

      2.1 隔離液循環(huán)冷卻效果差

      隔離液的循環(huán)冷卻效果,直接影響雙端面機械密封的使用壽命,若大氣側(cè)密封的使用壽命短,則直接導(dǎo)致雙端面機械密封失去了外側(cè)密封保護的意義。雙端面機械密封隔離液的循環(huán)主要依據(jù)泵送環(huán)及附屬系統(tǒng)虹吸效應(yīng)(圖3),而虹吸效應(yīng)又受到隔離液換熱前后的溫度差。目前雙端面機械密封的泵送環(huán)多采用“直槽”形式,受到機械密封自身結(jié)構(gòu)空間的影響,泵送環(huán)的泵送效應(yīng)尚無定論,這就體現(xiàn)了在局部受限的情況下,附屬系統(tǒng)的虹吸效應(yīng)尤為重要。

      圖1 密封摩擦副及波紋管結(jié)焦

      圖2 密封環(huán)外邊緣“斷齒”

      雙端面機械密封附屬系統(tǒng)虹吸效應(yīng)與系統(tǒng)的布置存在著直接關(guān)系,如系統(tǒng)高度不足、受空間限制造成管路布置出現(xiàn)的“銳角轉(zhuǎn)彎”,很容易造成系統(tǒng)“排氣難”的問題,導(dǎo)致虹吸效應(yīng)差,密封使用壽命短。通過分析,造成排氣不充分的原因之一為隔離液管路設(shè)計不當(dāng)而容易形成氣阻,影響虹吸效用,隔離液循環(huán)不暢。拆檢發(fā)現(xiàn)大氣側(cè)密封環(huán)(圖2)外緣“斷齒”情況,分析判斷雙端面機械密封隔離液系統(tǒng)存在氣體集聚產(chǎn)生的氣阻問題,影響隔離液在系統(tǒng)中的循環(huán)效果,加劇惡化隔離液冷卻的效果,這也為波紋管結(jié)焦創(chuàng)造了條件。

      2.2 波紋管結(jié)焦

      通過對主、輔密封泄漏故障的表現(xiàn)上分析,雙端面機械密封出現(xiàn)泄漏故障的直接原因為密封面周邊及波紋管結(jié)焦[1-2],造成密封液膜失穩(wěn)、波紋管補償能力不足,最終導(dǎo)致機械密封出現(xiàn)泄漏的情況。對PLAN53B 附屬系統(tǒng)的進行的定點監(jiān)測結(jié)果表明,隔離液進出溫差小、換熱效果差,加之隔離液在密封摩擦副周邊攪拌熱影響,長時間有運行出現(xiàn)高溫及氧化結(jié)焦情況(表1)。

      圖3 PLAN53B 附屬系統(tǒng)

      表1 雙端面機械密封故障統(tǒng)計表 ℃

      圖4 換熱器結(jié)垢

      根據(jù)表 1中PLAN53B 換熱器溫度及隔離液進出溫度可知,53B換熱器存在堵塞情況(圖4)。用于該換熱器的循環(huán)水進出管徑為20 mm,冷卻水量不足,加之循環(huán)水進出壓差僅0.05 MPa,造成換熱器殼層結(jié)垢堵塞,直接影響隔離液換熱效果。

      2.3 泵蓋水套堵塞

      由于雙端面機械密封安裝與泵蓋冷卻水套外表,水套內(nèi)結(jié)垢嚴(yán)重后,泵蓋密封腔溫度偏高,PLAN32 沖洗溫度不足70 ℃,與介質(zhì)溫度相差大,沖洗量偏大易造成設(shè)備抽空、沖洗不足,直接影響沖洗效果及主密封的工作環(huán)境。

      泵蓋水套結(jié)垢主要為循環(huán)水進、出壓差小所致,前期設(shè)備就多次出現(xiàn)泵水套滲漏的情況。而泵蓋冷卻水套內(nèi)結(jié)垢,直接影響雙端面機械密封壓蓋內(nèi)隔離液溫度,造成溫升,進一步影響隔離液換熱情況。

      3 采取措施

      結(jié)合裝置客觀實際情況及生產(chǎn)要求,主要采取以下4 個措施改善PLAN53B 換熱器運行環(huán)境、提高換熱效果。

      (1)改善雙端面機械密封附屬系統(tǒng)管線布置情況,在管線銳角轉(zhuǎn)彎處增加排氣閥,保證隔離液系統(tǒng)排氣完全,確保隔離液循環(huán)順暢。

      (2)定期清理PLAN53B 換熱器。根據(jù)設(shè)備切換時限,執(zhí)行每季度對換熱器進行解體清理工作。

      (3)采取對泵蓋水套回水外排的形式,降低冷卻水套結(jié)垢速度,每季度清理泵蓋水套。由于暫時無法對循環(huán)水進行改造,改造工作計劃在停工檢修期間實施。

      (4)完善雙端面機械密封沖洗方案,在原設(shè)計的沖洗方案上增加PLAN62 方案,防止出現(xiàn)隔離液高溫后氧化結(jié)焦的情況。

      通過上述措施,目前上述設(shè)備機械密封均未出現(xiàn)泄漏故障,使用壽命得到了明顯提高。

      4 結(jié)語

      綜上所述,針對高溫?zé)嵊捅秒p端面機械密封的故障表現(xiàn),分析故障原因并提出相應(yīng)的解決措施,該類型部件的使用壽命、可靠程度明顯得到改善。

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