陶婧
摘 要:通過調(diào)整壓梗厚度設(shè)定值,優(yōu)化煙?;爻眳?shù),將切后梗絲標(biāo)準(zhǔn)偏差降至0.0229 mm,從而解決了切后梗絲標(biāo)準(zhǔn)偏差不符合工藝要求的問題,提高了梗絲加工整體水平。
關(guān)鍵詞:切后;梗絲
前言
目前,駐馬店廠煙梗切后標(biāo)準(zhǔn)偏差一直在(0.024-0.030)mm之間波動(dòng),不符合工藝要求的≤0.025mm。因此,需要找到導(dǎo)致切后梗絲標(biāo)準(zhǔn)偏差偏高的原因并采取措施解決問題。
1.現(xiàn)狀分析
1.1壓梗是切梗絲上一道工序,其作用是將煙梗壓制成一定厚度的梗片,以滿足切梗絲工藝的要求。壓梗厚度均勻性差異較大時(shí),易造成切梗厚度不均勻或產(chǎn)生碎梗,影響切后梗絲標(biāo)準(zhǔn)偏差。對壓梗厚度和切后梗絲標(biāo)準(zhǔn)偏差進(jìn)行相關(guān)分析,相關(guān)系數(shù)為0.861,P值為0.000<0,05,呈顯著性相關(guān),說明壓梗厚度設(shè)定值對切后梗絲標(biāo)準(zhǔn)偏差確實(shí)有較大影響。
1.2當(dāng)煙梗回潮不均勻時(shí)會(huì)影響煙梗的彈性和抗破碎性,進(jìn)而影響切梗絲效果。煙梗回潮的主要工藝參數(shù)有洗梗流量、刮板電機(jī)頻率、洗梗水溫,三個(gè)參數(shù)的不同組合會(huì)對切后梗絲標(biāo)準(zhǔn)偏差有不同程度的影響。我們對不同煙梗回潮參數(shù)組合下的切后梗絲標(biāo)準(zhǔn)偏差進(jìn)行了測試。測試結(jié)果顯示:三個(gè)因子一次項(xiàng)及流量平方項(xiàng)、流量與刮板電機(jī)頻率、刮板電機(jī)頻率與水溫交互作用項(xiàng)對應(yīng)的P值均小于0.05,說明其對切梗絲厚度標(biāo)準(zhǔn)差有潛在影響。
通過上述分析,確定了以下2條對切后梗絲標(biāo)準(zhǔn)偏差有顯著影響的因素:(1)壓梗厚度設(shè)置值不合理;(2)煙?;爻眳?shù)設(shè)定不合理。
2.改進(jìn)措施
2.1找出煙梗壓梗厚度設(shè)定適合值
選取對切梗絲厚度標(biāo)準(zhǔn)偏差影響大的壓梗厚度進(jìn)行DOE正交試驗(yàn)優(yōu)化加工參數(shù)。以切梗絲厚度標(biāo)準(zhǔn)偏差為試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)值。試驗(yàn)因子和水平見表1。
優(yōu)化實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:壓梗厚度0.8mm,切梗厚度0.12mm,的參數(shù)組合為最優(yōu)參數(shù)組合。
2.2運(yùn)用DOE實(shí)驗(yàn)找出最佳匹配參數(shù)
首先,對煙梗預(yù)處理后的煙梗含水率數(shù)據(jù)進(jìn)行方差分析。結(jié)果表明:不同類別煙梗含水率存在差異性。因此我們依據(jù)煙梗吸濕性的強(qiáng)弱(同一條件下回潮后含水率大?。砹蠠煿7譃锳、B兩類。 吸濕性較強(qiáng)煙梗定為A類煙梗,吸濕性較弱的定為B類煙梗。兩類煙梗分別進(jìn)行加工參數(shù)優(yōu)化。
對A、B類煙梗分別選取煙?;爻惫ば蛉齻€(gè)關(guān)鍵參數(shù):煙梗流量、洗梗刮板電機(jī)頻率、洗梗水溫進(jìn)行三因子兩水平DOE正交試驗(yàn),找出最佳匹配參數(shù)。
優(yōu)化試驗(yàn)結(jié)果表明,對A類煙梗洗梗流量2600kg/h、刮板電機(jī)頻率27HZ、洗梗水溫68℃的組合為最優(yōu)參數(shù)組合。對B類煙梗洗梗流量2000kg/h、刮板電機(jī)頻率20HZ、洗梗水溫68℃的組合為最優(yōu)參數(shù)組合。3.效果檢驗(yàn)
改進(jìn)方案實(shí)施后,我們抽取了優(yōu)化壓梗參數(shù)、煙梗回潮參數(shù)的切后梗絲30批次進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、對比和分析。結(jié)果表明切后梗絲厚度標(biāo)準(zhǔn)偏差由改進(jìn)前的0.025 mm降為0.0229 mm。
(作者單位:河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司駐馬店卷煙廠,河南 駐馬店 463000)