姜再龍, 徐 兵, 潘 沐
(長春工業(yè)大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院, 吉林 長春 130012)
某廠ECU VD46項(xiàng)目生產(chǎn)線VD46產(chǎn)品從2017年11月到2018年5月量產(chǎn),其平均一次通過率是91.3%,而此生產(chǎn)線一次通過率的目標(biāo)是97.5%。經(jīng)過分析,泄漏測試崗位是產(chǎn)品一次通過率低的主要原因,VD46項(xiàng)目泄漏測試一次通過率目前僅為95.0%,而該生產(chǎn)線其他產(chǎn)品最好水平是99.5%。一次通過率為公司2018年的重要指標(biāo)之一,而新項(xiàng)目VD46的一次通過率比較低。
基于以上情況,公司決定進(jìn)行一次六西格瑪綠帶項(xiàng)目來改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量,通過此次綠帶項(xiàng)目實(shí)施,將VD46項(xiàng)目的一次通過率提升,徹底改善VD46項(xiàng)目因?yàn)橐淮涡酝ㄟ^率低產(chǎn)生的報(bào)廢與返修現(xiàn)象,改善后按年產(chǎn)11.5萬訂單計(jì)算,返修與報(bào)廢的費(fèi)用按照從95.0%到99.5%的一次通過率計(jì)算,單件產(chǎn)品成本約為251元,則可節(jié)省財(cái)務(wù)成本約130萬元,與此同時(shí),產(chǎn)品品質(zhì)提高、客戶滿意度提升,企業(yè)競爭力也會大幅度增強(qiáng)[1]。
六西格瑪管理的實(shí)施,重要的是運(yùn)用DMAIC改進(jìn)模型,它是六西格瑪管理的核心,一切過程和活動(dòng)都是緊緊圍繞D、M、A、I、C這5個(gè)步驟展開的。
1)D(Define)項(xiàng)目定義:明確關(guān)鍵問題,確定輸出特性和項(xiàng)目指標(biāo),形成項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)[2]。
2)M(Measure)測量階段:對測量系統(tǒng)進(jìn)行過程能力分析,掌握系統(tǒng)短期和長期sigma水平。
3)A(Analysis)分析階段:運(yùn)用探測性分析和統(tǒng)計(jì)分析確定變差來源,分析總結(jié)變差,制定DOE實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)[3]。
4)I(Improve)改善階段:確認(rèn)并實(shí)施DOE實(shí)驗(yàn),主要使用2K因子實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)確定Y=f(x),確認(rèn)改善參數(shù)及方案[4]。
5)C(Control)控制階段:將方案進(jìn)行系統(tǒng)化總結(jié)處理,建立行動(dòng)方案,執(zhí)行與監(jiān)督并移交項(xiàng)目[5]。
DMAIC是一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的過程,其邏輯非常嚴(yán)密,主要包含項(xiàng)目管理理念和方法,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析方法以及現(xiàn)代管理方法等,是一種質(zhì)量改進(jìn)的系統(tǒng)性方法[6]。
通過完整的問題陳述及3W2H問題描述完整性檢查,確認(rèn)問題背景,明確改進(jìn)范圍,參考基線水平及最佳水平(或客戶期望),定出項(xiàng)目改善目標(biāo)。
1)目標(biāo)描述:將VD46項(xiàng)目泄漏測試一次通過率從95%提升到98.3% 。
2)項(xiàng)目改進(jìn)范圍:根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝,運(yùn)用SIPOC系統(tǒng)模型確定問題范圍為后端生產(chǎn)裝配線,SIPOC分析過程如圖1所示。
圖1 SIPOC分析圖
對測試系統(tǒng)進(jìn)行分析:
1)本項(xiàng)目產(chǎn)品測量系統(tǒng)主要儀器為F型泄漏測試儀,屬于年檢計(jì)量器具,測量系統(tǒng)可以重復(fù)測試產(chǎn)品,可以做重復(fù)性和再現(xiàn)性分析,測量系統(tǒng)可用。
2)檢測泄漏測試崗位數(shù)據(jù)收集的準(zhǔn)確性,對其做R&R分析、交互因子分析,得知夾具重復(fù)性方差分量為0.49,再現(xiàn)性方差分量為0.31,合計(jì)量具的R&R貢獻(xiàn)值為0.8%,合計(jì)量具的研究變異為8.96%,百分公差為20.82%,百分過程值為23.14%,系統(tǒng)分析判定見表1。
表1 系統(tǒng)分析判定表
通過對比表1中參數(shù)可知,測量系統(tǒng)重復(fù)性和再現(xiàn)性對系統(tǒng)變異影響均較小,操作人員間的交互作用影響不明顯,所以該測量系統(tǒng)的指標(biāo)滿足要求。
2.3.1 影響因子
針對可能導(dǎo)致泄漏問題的工藝崗位做工藝與問題匹配分析,運(yùn)用頭腦風(fēng)暴完成各崗位輸入和輸出因子[7],使用魚骨圖來分析泄漏值y1的影響因子,整理出36個(gè)相關(guān)變數(shù)x,根據(jù)泄漏測試產(chǎn)品的來料與對應(yīng)的裝配工藝深入分析與評估,通過C&E矩陣將分?jǐn)?shù)值較低的x因素排除,得出連接器與housing的下壓深度h1,涂密封膠膠量,泄漏測試的充氣壓力,泄漏測試充氣時(shí)間長,連接器與housing左右兩側(cè)的深度差Z,涂密封膠軌跡,ECU冷卻時(shí)間不足導(dǎo)致產(chǎn)品溫度高,涂膠到泄漏測試的時(shí)間,8個(gè)影響y1的關(guān)鍵因子如圖2、表2 所示。
圖2 重要影響因子魚骨圖
表2 矩陣分析輸出表
2.3.2 關(guān)鍵因子分析
1)根據(jù)泄漏測試技術(shù)文件要求,泄漏測試時(shí)產(chǎn)品溫度建議是常溫,通過測量得出產(chǎn)品進(jìn)入高溫爐到最終出冷卻爐的整體溫度曲線,由此得知冷卻時(shí)間是17 min,產(chǎn)品CPU溫度從83 ℃降到45 ℃,未達(dá)到室溫,因此確認(rèn)產(chǎn)品溫度是一個(gè)重要因子。
2)對泄漏測試不合格的產(chǎn)品拆殼檢查,發(fā)現(xiàn)大部分產(chǎn)品漏點(diǎn)多在上蓋和連接器結(jié)合處,而且個(gè)別產(chǎn)品的密封膠軌跡外偏,連接器肋條未在密封膠寬中間,因此確認(rèn)密封膠軌跡和膠量是泄漏測試不合格的一個(gè)重要因子[8]。
3)設(shè)計(jì)理論方面分析,連接器下壓深度過深,尚未固化密封膠被擠壓,導(dǎo)致密封膠層變薄,密封能力降低;兩側(cè)深度不一致,可能會導(dǎo)致連接器在裝配過程中有內(nèi)應(yīng)力沒有被釋放,會影響密封膠和外殼之間的黏附效果,同樣使密封層變薄,降低密封能力,x1,x5也屬于重要因子。
4)測試工藝方面分析,充氣壓力過大,測試時(shí)間過長也存在導(dǎo)致產(chǎn)品泄漏量增大的可能,如果破壞密封膠,將會引發(fā)大批量的泄漏事故,所以x3,x4都是對y1有重要影響的重要因子。
2.3.3 關(guān)鍵因子檢驗(yàn)
1)對快贏因子x2/x6&x8/x7分別使用單樣本T檢驗(yàn),假設(shè)x2增加膠量,y1泄漏值不變;配對T檢驗(yàn),假設(shè)改變x6&x8因子參數(shù),y1泄漏量不變;雙樣本T檢驗(yàn)進(jìn)行分析驗(yàn)證,假設(shè)x7調(diào)整軌跡后,y1不發(fā)生變化。x2因子P=0.253>0.05,不能拒絕原假設(shè),快贏無效。而x6&x8因子P=0.000<0.05,拒絕原假設(shè),說明x6&x8因子對y1有影響,x7因子P=0.255>0.05,不能拒絕原假設(shè),所以快贏有效。
2)對x1/x5進(jìn)行分析。
(a)用主效應(yīng)圖來分析x1與x5對y1的影響可知,h1值變大直接影響泄漏值,Z值沒有明顯影響,進(jìn)一步用假設(shè)檢驗(yàn)來驗(yàn)證,得出泄漏值和h1的相關(guān)檢定:P=0.000<0.005, 相關(guān)很重要;
(b)泄漏值和Z的相關(guān)檢定,經(jīng)過殘差分析可知,P=0.928>0.005, 相關(guān)不重要;分析泄漏值與h1及兩側(cè)高度差Z的回歸性。
通過對主要因子檢驗(yàn)與分析,得出x1為對y1影響較大的關(guān)鍵因素,如圖3所示。
(a) 正態(tài)概率圖 (b) 與擬合值
2.3.4x3雙樣本T檢驗(yàn)
x3對y1的影響分析:
1)泄漏測試充氣壓力從2 MPa降低到0.5 MPa后,前后每班收集10個(gè)產(chǎn)品的泄漏值,收集30個(gè)班,計(jì)算每個(gè)班的泄漏平均值與置信區(qū)間分別如圖4和圖5所示。
2)根據(jù)以上兩組數(shù)據(jù)進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)。降低泄漏測試充氣壓力后,產(chǎn)品泄漏值變小,均值有所降低。
(a)原假設(shè)H0:u前=u后;
(b)備擇假設(shè)Ha:u后
(c)檢驗(yàn)前提:數(shù)據(jù)正態(tài)性,通過對泄漏值均值圖形化匯總可知,P=0.514,0.311>0.05,故數(shù)據(jù)正態(tài);
(d)等方差檢驗(yàn):P=0.205>0.05,故不可拒絕方差相等。
3)對充氣壓力2 MPa和充氣壓力0.5 MPa的泄漏均值做雙樣本T分析,可知P=0;由于P=0.000<0.05,拒絕原假設(shè),說明因子x3對y1有著影響,充氣壓力從2 MPa降低到0.5 MPa,產(chǎn)品泄漏值變小,均值從6.8 Pa/s降低到2.2 Pa/s。
2.3.5x4雙樣本檢驗(yàn)
將上述雙樣本檢驗(yàn)方法再次運(yùn)用到泄漏測試時(shí)間因子上進(jìn)行檢驗(yàn)分析,得出結(jié)論,由于P=0.030<0.05,拒絕原假設(shè),說明x4因子對y1有影響,充氣時(shí)間從10 s縮短到5 s,產(chǎn)品泄漏值稍有變小,均值從6.978 Pa/s降低到6.591 Pa/s。
對分析階段進(jìn)行歸納總結(jié)見表3。
表3 影響因子匯總表
根據(jù)2.3總結(jié)出的因子x與y1相互關(guān)系,分別對快贏因子以及重要因子進(jìn)行改善和改善后的結(jié)果驗(yàn)證。
2.4.1 快贏因子改善及結(jié)果
針對快贏因素,無需DOE實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,可以直接采取措施,快贏實(shí)施情況及實(shí)施后的效果:
1)涂膠到泄漏測試的時(shí)間從50min增加到70min,產(chǎn)品泄漏值變小,均值從11.6Pa/s降低到7.9Pa/s;
2)冷卻時(shí)間從17min增加到30min,使得ECU溫度從45 ℃降低到22~28 ℃,產(chǎn)品泄漏值變小,均值從11Pa/s降低到4.7Pa/s。
2.4.2 x1因子改善
改善壓頭,將連接器下壓深度h1控制到規(guī)格中心0.75mm,對降低產(chǎn)品泄漏值,收集30h改善前和改善后10個(gè)樣品的泄漏值,計(jì)算每小時(shí)的平均數(shù),前后兩組各30個(gè)數(shù)據(jù)。根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)處理得正態(tài)檢驗(yàn):P=0.105,0.955>0.05,兩個(gè)總體分布是正態(tài)的;進(jìn)行等方差檢驗(yàn)可知,P=0.233>0.05,兩個(gè)總體方差是相等的。通過雙樣本T檢驗(yàn)和置信區(qū)間可知P=0<0.05。
由于P=0<0.05,拒絕原假設(shè),說明因子x1通過改善壓頭,將連接器下壓深度h1控制到規(guī)格中心0.75mm后,y1有顯著改善,泄漏測試平均值從3.4Pa/s降低到1.5Pa/s。
2.4.3 x3,x4DOE實(shí)驗(yàn)
進(jìn)行泄漏測試充氣壓力和充氣時(shí)間的對比試驗(yàn)。通過實(shí)驗(yàn)分析得出數(shù)學(xué)模型為:泄漏值y1=-0.582+0.0219*X3,計(jì)算%SS。
通過一般線性模型,可以得出各個(gè)因子的%SS:
1)%SS充氣壓力=27.896 8/28.252 3*100%=98.74%;
2)%SS充氣時(shí)間=0.031 2/28.252 3*100%=0.11%;
3)%SS充氣壓力*充氣時(shí)間=0.001 3/28.252 3*100%=0.05%;
4)%SS殘差誤差=0.323 0/28.252 3*100%=1.14%。
通過DOE響應(yīng)優(yōu)化器望目的設(shè)置,可得充氣壓力為0.54MPa,可以達(dá)到目標(biāo)值 。
為了驗(yàn)證充氣壓力為0.54MPa,充氣時(shí)間為7s的效果,我們使用假設(shè)檢驗(yàn)的方法得到P=0<0.05,拒絕原假設(shè),備擇假設(shè)成立,μ改善后<μ改善前。
優(yōu)化充氣壓力和充氣時(shí)間后,泄漏值有降低,與改善前比較有明顯的改善效果。
2.4.4 改善階段總結(jié)
各項(xiàng)措施實(shí)施之后,產(chǎn)品的樣本均值和樣本極差都有明顯的改善,產(chǎn)品泄漏均值從原來7.3Pa/s降低到2Pa/s, 過程能力從原來的cpk=0.32,ppk=0.28 提升到cpk=6.4,ppk=4.75,過程得到改善如圖6所示。
(a)UCL=2.41,R=2.01,LCL=1.61
控制階段針對改善后取得的成果制定一系列的控制計(jì)劃,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),形成標(biāo)準(zhǔn)化文件,下發(fā)到生產(chǎn)線以及產(chǎn)線的質(zhì)量組,嚴(yán)格執(zhí)行改善措施,發(fā)布參數(shù)卡CGQ11104,控制計(jì)劃改進(jìn)表見表4。
表4 控制計(jì)劃改進(jìn)表
六西格瑪管理的最終目標(biāo)是提升客戶的滿意度,降低資源成本,最終提高企業(yè)收益,該綠帶項(xiàng)目的實(shí)施,要取得以下幾個(gè)目標(biāo):降低產(chǎn)品的報(bào)廢返修成本;提高客戶的滿意度;提高質(zhì)量管理能力。
1)降低產(chǎn)品的報(bào)廢返修成本,VD46項(xiàng)目泄漏測試一次通過率從原來的95%提升到目前的99.4%,該項(xiàng)目中返修工作量也減少了23.5%。由于返修不當(dāng)和直接生產(chǎn)過程中報(bào)廢的金額每年也可節(jié)約41.4萬元。
2)提高客戶的滿意度。VD46整個(gè)項(xiàng)目的綜合產(chǎn)品通過率由原來的91.3%提升至97.5%,客戶對該項(xiàng)目產(chǎn)品測試提升指標(biāo)表示滿意,滿意度調(diào)查報(bào)告打分也上升了15%,達(dá)到了96.6%。
3)提高質(zhì)量管理能力。通過綠帶項(xiàng)目,使不同職能人員了解了六西格瑪?shù)墓芾矸椒?,員工的管理才能得到展示,為六西格瑪?shù)耐菩信c普及起到了前期鋪墊。
通過對VD46發(fā)動(dòng)機(jī)控制單元生產(chǎn)過程中運(yùn)用六西格瑪管理改進(jìn)方法在該項(xiàng)目中找到影響項(xiàng)目一次通過率的主要原因,并通過大量實(shí)驗(yàn)以及對實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析找到相應(yīng)的改進(jìn)措施,將整個(gè)VD46項(xiàng)目的FPY由91.3%提升到97.5%,降低了生產(chǎn)過程中的浪費(fèi),減少了返修,為企業(yè)節(jié)約41.4萬元,提高了產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)線設(shè)備的利用效率,讓員工更加深入了解質(zhì)量管理工具六西格瑪?shù)木薮笞饔?,提升了企業(yè)的競爭能力。該項(xiàng)目也作為綠帶項(xiàng)目的一個(gè)成功案例,為其他新項(xiàng)目提供了參考。