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      熱鍍鋅線加熱爐無(wú)氧化加熱段爐輥裝置的改進(jìn)與應(yīng)用

      2020-07-15 04:15:32王金海趙衛(wèi)紅
      山西冶金 2020年3期
      關(guān)鍵詞:絞龍熱鍍鋅減速機(jī)

      王金海, 趙衛(wèi)紅, 王 單

      (河北鋼鐵集團(tuán)邯鋼公司, 河北 邯鄲 056015)

      熱鍍鋅線加熱爐的主要作用是使帶鋼在爐內(nèi)加熱到一定溫度,改善帶鋼的機(jī)械性能,同時(shí)使帶鋼具有一個(gè)潔凈的無(wú)氧化物存在的活性表面,并使帶鋼密封進(jìn)入鋅鍋中進(jìn)行熱鍍鋅作業(yè)[1]。熱鍍鋅線加熱爐一般由無(wú)氧化加熱段、輻射管加熱段、均熱段、噴氣冷卻段、爐鼻段等幾部分組成。

      在生產(chǎn)中無(wú)氧化加熱段溫度較高(達(dá)到1 200 ℃以上),在高溫環(huán)境下如出現(xiàn)爐底輥冷卻水堵塞很快會(huì)導(dǎo)致?tīng)t底輥?zhàn)冃紊踔翑嗔延绊憥т撡|(zhì)量,必須停爐進(jìn)行降溫更換爐底輥。

      無(wú)氧化加熱段爐底輥內(nèi)冷卻水發(fā)生堵塞,就會(huì)在輥內(nèi)瞬間形成蒸汽[2],蒸汽蓄積到一定程度會(huì)造成旋轉(zhuǎn)接頭崩脫,嚴(yán)重時(shí)引起輥體爆裂,造成大量冷卻水泄露。如果爐輥冷卻水泄露在爐內(nèi),造成爐墻、爐襯產(chǎn)生裂紋或塌陷脫落。生產(chǎn)中一旦出現(xiàn)爐輥堵水現(xiàn)象,就必須停止供應(yīng)冷卻水,停水后輥身的溫度急劇升高,輥身會(huì)發(fā)生不同程度的彎曲變形,對(duì)帶鋼的表面會(huì)造成劃傷,嚴(yán)重時(shí)發(fā)生輥體斷裂等現(xiàn)象,同時(shí)有時(shí)還會(huì)造成軸承受力不均,發(fā)生軸承損壞抱死現(xiàn)象。事故停車(chē)后如果爐輥不能持續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng),輥身在短時(shí)間內(nèi)就會(huì)彎曲變形不能恢復(fù)轉(zhuǎn)動(dòng),造成質(zhì)量事故必須停車(chē)進(jìn)行處理,對(duì)熱鍍鋅線產(chǎn)量的損失影響極大。

      1 無(wú)氧化加熱段原爐底輥裝置存在的問(wèn)題及原因

      1.1 原爐輥輥冷卻裝置堵塞原因

      爐底輥內(nèi)部有絞龍結(jié)構(gòu),靠端部卡套固定,由電機(jī)帶動(dòng)減速機(jī)來(lái)帶動(dòng)爐底輥和絞龍結(jié)構(gòu)同步轉(zhuǎn)動(dòng),冷卻水一部分順著絞龍結(jié)構(gòu)流動(dòng),來(lái)冷卻爐底輥面,一部分從排水孔流入爐底輥內(nèi)部來(lái)冷卻爐底輥,冷卻水管入口有DN25 閥門(mén),一般是常開(kāi)的,在冷卻水出口有流量計(jì),通過(guò)流量計(jì)來(lái)監(jiān)控爐底輥冷卻水流量,進(jìn)水溫度一般是常溫,出水溫度正常是40~60 ℃。

      絞龍結(jié)構(gòu)位于冷卻水管變徑處,螺旋的焊接在輥芯外壁。原有爐底輥內(nèi)部絞龍結(jié)構(gòu)的端部擋板為圓形無(wú)開(kāi)口,阻礙冷卻水流量,容易造成水管堵塞,輥芯端板上的排水孔的直徑較小,尺寸為5~9 mm,直接影響了水流速率。

      另外原有的爐底輥旋轉(zhuǎn)接頭(圖1 中標(biāo)注1)的內(nèi)孔中有外徑35~45 mm 單側(cè)大彈簧,爐輥冷卻水通過(guò)彈簧時(shí),由于水溫度較高,容易形成水垢,堆積到彈簧內(nèi)側(cè),對(duì)冷卻水阻力大,造成冷卻水堵塞,同時(shí)固定密封作用相對(duì)較差。

      圖1 無(wú)氧化加熱段爐底輥總示意圖

      1.2 爐底輥更換問(wèn)題

      由于爐輥的旋轉(zhuǎn)由電機(jī)帶動(dòng)減速機(jī)來(lái)驅(qū)動(dòng),在更換無(wú)氧化加熱段爐輥都要將驅(qū)動(dòng)爐輥轉(zhuǎn)動(dòng)的減速機(jī)從舊爐輥上拆下來(lái)安裝到更換的新?tīng)t輥上,在新?tīng)t輥上安裝減速機(jī)的過(guò)程中,由于減速機(jī)輸出端為平行空心軸結(jié)構(gòu),爐輥安裝部位穿插在減速機(jī)輸出端空心軸內(nèi),減速機(jī)輸出端空心軸和爐底輥驅(qū)動(dòng)側(cè)之間為過(guò)盈配合,如下頁(yè)圖2 所示,在以往的安裝過(guò)程中,依靠大錘敲擊減速機(jī),將減速機(jī)安裝到位,在這個(gè)敲擊減速機(jī)安裝過(guò)程中,爐輥勢(shì)必在敲擊方向上受力竄動(dòng),由于在安裝爐底輥減速機(jī)的過(guò)程中,爐底輥軸承座已經(jīng)固定到位,爐底輥在敲擊方向上受力竄動(dòng),這個(gè)時(shí)候軸承座中的軸承必然會(huì)受到不同程度的損傷,嚴(yán)重的時(shí)候,在生產(chǎn)過(guò)程中軸承會(huì)抱死,爐底輥不轉(zhuǎn)動(dòng);另外,在錘擊減速機(jī)過(guò)程中,錘擊的次數(shù)越多,越容易造成減速機(jī)漏油,一旦減速機(jī)缺油,減速機(jī)內(nèi)部齒輪會(huì)受到極大損傷,造成爐底輥不旋轉(zhuǎn)。以上兩種情況,都會(huì)造成帶鋼劃傷,造成質(zhì)量事故,對(duì)熱鍍鋅線產(chǎn)量的損失影響極大。

      圖2 無(wú)氧化加熱段爐底輥電機(jī)裝配圖

      2 爐底輥裝置改進(jìn)措施

      2.1 爐底輥冷卻水裝置改進(jìn)

      改進(jìn)后的爐底輥絞龍結(jié)構(gòu)端部擋板邊緣有四處圓弧形型凹槽(圖3 中標(biāo)注1),圓弧形型凹槽沿著絞龍端部圓周均布,圓弧形型凹槽的兩端與輥芯支撐的兩側(cè)相對(duì)應(yīng)。每個(gè)圓弧形凹槽的尺寸為4~7 mm,圓弧形凹槽與以往設(shè)計(jì)的圓形絞籠端部擋板結(jié)構(gòu)相比,明顯減少絞龍結(jié)構(gòu)端部擋板對(duì)水的阻力,增大爐底輥冷卻水流量。絞龍結(jié)構(gòu)的輥芯端板的4 個(gè)排水孔(圖3 中標(biāo)注2)的孔徑為10~14 mm,增加爐底輥內(nèi)冷卻水流量,提高冷卻效果。

      圖3 絞龍端面示意圖

      對(duì)旋轉(zhuǎn)接頭中的彈簧(圖4 中標(biāo)注1)改為4-6個(gè),并分布于旋轉(zhuǎn)接頭的內(nèi)孔外周的內(nèi)壁中,沿旋轉(zhuǎn)接頭圓周均布,彈簧外徑改為為6~10 mm,這樣可以避免彈簧對(duì)冷卻水的阻力而引起的堵塞現(xiàn)象,同時(shí)起到了固定密封作用;另外將旋轉(zhuǎn)接頭兩端的連接內(nèi)螺紋和連接外螺紋變?yōu)殄F形螺紋,錐度為2~4°,用于緊固作用。

      2.2 爐底輥減速機(jī)安裝工具制定

      將自制接頭(圖5 中標(biāo)注1)和全螺紋螺桿(圖5中標(biāo)注2)的焊接體利用爐底輥驅(qū)動(dòng)側(cè)端部?jī)?nèi)螺紋和自制接頭外螺紋連接,使?fàn)t底輥和自制接頭和全螺紋螺桿連為一體,使用1 t 倒鏈將減速機(jī)吊起,使減速機(jī)輸出端空心軸穿過(guò)全螺紋螺桿和自制接頭至爐底輥驅(qū)動(dòng)側(cè)端部位置,套管管芯穿過(guò)全螺紋螺桿和自制接頭其端部與減速機(jī)輸出端空心軸接觸,20 t穿心式液壓千斤頂液壓缸內(nèi)芯穿過(guò)全螺紋螺桿和自制接頭,20 t 穿心式液壓千斤頂液壓缸活塞桿頂部與套管另一端部接觸,將螺母擰到全螺紋螺桿上直到和20 t 穿心式液壓千斤頂液壓缸底部接觸,此時(shí),減速機(jī)、套管、千斤頂液壓缸、螺母全部穿在自制接頭和全螺紋螺桿焊接體上,安裝開(kāi)始時(shí),利用千斤頂手柄將20 t 穿心式液壓千斤頂液壓缸活塞桿伸出,此時(shí),由于螺母擰到全螺紋螺桿上和20 t 穿心式液壓千斤頂液壓缸底部接觸,將千斤頂位置固定,使千斤頂位置不能后移,隨著千斤頂活塞桿伸出,將與之接觸的套管位置前移,由于套管端部和減速機(jī)輸出端空心軸接觸,隨著套管位置前移,減速機(jī)位置也前移,由于此時(shí)減速機(jī)輸出端空心軸和爐底輥驅(qū)動(dòng)側(cè)端部位置接觸,另外爐底輥驅(qū)動(dòng)側(cè)端部?jī)?nèi)螺紋和自制接頭外螺紋連接,使?fàn)t底輥和自制接頭和全螺紋螺桿連為一體,爐底輥位置固定,減速機(jī)位置前移,就平穩(wěn)的安裝到位。

      圖4 旋轉(zhuǎn)接頭剖視圖

      圖5 自制接頭和全螺紋螺桿焊接體示意圖

      3 爐底輥裝置改進(jìn)后的應(yīng)用及效果

      3.1 降低了爐底輥及減速機(jī)消耗

      改進(jìn)后的爐底輥裝置有效的避免了爐底輥消耗,年可節(jié)少使用6 支爐底輥(1.8 萬(wàn)元/支),軸承10盤(pán)(600 元/盤(pán)),減速機(jī)損壞5 臺(tái)(2 萬(wàn)/臺(tái)),年可節(jié)約備件費(fèi)合計(jì)21.4 萬(wàn)元。

      3.2 提高熱基鍍鋅產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)

      改進(jìn)后的爐底輥裝置年可避免12 次劃傷帶鋼事故,每次產(chǎn)生二級(jí)品20 t,缺陷產(chǎn)品的差價(jià)在200元/t,年可創(chuàng)效4.8 萬(wàn)元。

      3.3 提高生產(chǎn)效率

      年可減少5 次以上爐底輥更換時(shí)間,每次節(jié)省時(shí)間3 h,熱鍍鋅線小時(shí)產(chǎn)量60 t,噸鋼效益300 元,年可創(chuàng)效27 萬(wàn)元。

      3.4 社會(huì)效應(yīng)良好

      改進(jìn)后的爐底輥裝置避免爐輥溫度急劇升高造成質(zhì)量缺陷或者事故停車(chē),提高了帶鋼實(shí)物質(zhì)量,力學(xué)性能和鋅層結(jié)構(gòu)得到明顯提高,同時(shí)還提高了生產(chǎn)節(jié)奏,降低了生產(chǎn)成本,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益,在熱鍍鋅生產(chǎn)線中有著良好的應(yīng)用前景。

      4 結(jié)語(yǔ)

      通過(guò)對(duì)爐底輥絞龍結(jié)構(gòu)的端部擋水板邊緣采用多個(gè)圓弧形凹槽開(kāi)口設(shè)計(jì),使擋水板在起到水流緩沖作用的同時(shí),明顯減小了絞籠端部擋水板對(duì)進(jìn)入冷卻輥內(nèi)部的水流阻力,提高了冷卻效率;將多個(gè)彈簧均勻分布在旋轉(zhuǎn)接頭的內(nèi)孔四周,可以避免彈簧在內(nèi)孔中對(duì)冷卻水的阻力而引起的堵塞現(xiàn)象;旋轉(zhuǎn)接頭螺紋采用錐形設(shè)計(jì),可以提高緊固作用。采用以上結(jié)構(gòu)的改進(jìn),有效地防止了爐輥內(nèi)冷卻水堵塞。

      通過(guò)自制工具采用穿心式液壓千斤頂將減速機(jī)平穩(wěn)安裝到位,有效地防止了安裝爐輥減速機(jī)過(guò)程中因錘擊減速機(jī)造成的軸承座中的軸承必然受損和減速機(jī)漏油,避免了在生產(chǎn)過(guò)程中因軸承抱死和減速機(jī)內(nèi)部齒輪損壞而造成爐底輥不轉(zhuǎn)動(dòng),劃傷帶鋼造成帶鋼質(zhì)量缺陷的生產(chǎn)事故發(fā)生;由于改進(jìn)后的爐底輥裝置比較簡(jiǎn)單實(shí)用,在熱基鍍鋅生產(chǎn)線有著廣泛的應(yīng)用前景。

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