張陽(yáng) 寶鋼湛江鋼鐵有限公司冷軋廠
平整機(jī)是決定連退機(jī)組成品質(zhì)量的關(guān)鍵設(shè)備,湛江冷軋D112 機(jī)組采用的是6 輥平整機(jī),推上控制采用HYROP 系統(tǒng),其他控制均采用西門子系統(tǒng)。推上系統(tǒng)的響應(yīng)速度快慢對(duì)焊縫頭尾的帶鋼板型質(zhì)量起到?jīng)Q定性因素。在調(diào)試中發(fā)現(xiàn)原有的控制方式有缺陷,特地做了改進(jìn),下面將詳細(xì)介紹改進(jìn)之處及改進(jìn)后的優(yōu)點(diǎn)。
液壓推上缸安裝在牌坊的底部,配有位移傳感器(NSD)和壓力傳感器(ABB),用于提供軋制力,液壓缸用高響應(yīng)的力馬達(dá)閥控制。(見圖1)
液壓推上功能通過(guò)控制推上液壓缸兩側(cè)的力馬達(dá)閥和比例閥來(lái)控制油高,油高的位置由位置傳感器精確測(cè)量。在啟動(dòng)液壓推上前應(yīng)先進(jìn)行液壓推上缸零位標(biāo)定。要推上的目標(biāo)值即Xset 為按照輥徑計(jì)算的油缸行程,按照?qǐng)D2 公式可以算出Xset=1645-(DW+DI+DB/2),其中DW 為下工作輥輥徑,DI 為下中間輥輥徑,DB 為下支撐輥輥徑;而實(shí)際油缸行程Xact 則是操作側(cè)及傳動(dòng)側(cè)的油缸實(shí)際高度(根據(jù)位移傳感器測(cè)出)的平均值,輥縫距離X=Xset-Xact。自動(dòng)情況下,油高處于低位時(shí)先由比例閥(低壓)快速抬高液壓缸,在距離Xset 值10MM 內(nèi)后,切換為力馬達(dá)閥(高壓)控制,推上主控功能使能。力馬達(dá)閥控制后,首先進(jìn)行APC 控制,為自動(dòng)位置控制,當(dāng)軋制力T>=55 噸(EMF 為50 噸,調(diào)試中設(shè)為55 噸)或者X<=5mm 后APC 結(jié)束,如果出現(xiàn)異常則當(dāng)Xact>Xset+4mm 時(shí)APC 停止;APC 結(jié)束后進(jìn)行CPC 控制,為恒軋制力控制,到達(dá)設(shè)定軋制力后停止。
圖1 位移傳感器及力馬達(dá)閥
推上過(guò)程最初的設(shè)計(jì)方式是根據(jù)平整機(jī)的初始輥徑算出的Xset 為95mm,然后只要Xact 實(shí)際位置到達(dá)85mm 即切換到力馬達(dá)閥推上,MASTER ON 使能。這樣的控制方式初始問題不大,但隨著輥徑修磨越多,輥徑值越小,相對(duì)的Xset 值也增大,相當(dāng)于推上缸的行程增加了,由于力馬達(dá)閥推上的速度較慢,所以推上時(shí)間延長(zhǎng),對(duì)推上系統(tǒng)的響應(yīng)速度有較大影響?;诖?,我們改變了控制方式,按照輥縫距離進(jìn)行控制,即根據(jù)實(shí)時(shí)輥徑計(jì)算出的Xset 的值減去10mm 作為高低壓的切換值,這樣保證了即使輥徑有磨損,但高壓的行程一直控制在10mm 左右,由于低壓推上速度快,加快了推上系統(tǒng)的響應(yīng)速度。(見圖2)
圖2 根據(jù)輥徑實(shí)時(shí)值切換高低壓
鑒于同類機(jī)組經(jīng)常出現(xiàn)的低壓旁通閥速度不一致導(dǎo)致低壓輸出停止的問題,我們也在程序中做了優(yōu)化,基本思路就是當(dāng)發(fā)生速度不平衡導(dǎo)致兩側(cè)實(shí)際位置相差過(guò)大時(shí),停止速度較快的閥輸出,等速度慢的一側(cè)趕上后再同時(shí)輸出,這樣就降低了由于旁通閥速度不一致導(dǎo)致的低壓輸出故障發(fā)生的概率。
通過(guò)上面的分析,采用輥縫距離的方式對(duì)平整機(jī)高低壓切換進(jìn)行控制,既能加快推上系統(tǒng)的響應(yīng)速度,又能減緩平整機(jī)高壓油箱油位下降的問題。而旁通閥程序的改進(jìn),則避免了旁通閥速度不一致導(dǎo)致的低壓輸出故障,可以說(shuō)對(duì)同類機(jī)組具有一定的借鑒意義。