許麗虹 許振宏 馮志鵬
摘 要:本文針對現(xiàn)有傳統(tǒng)往復(fù)桿輸送生產(chǎn)線存在輸送時間長、輸送精度低的問題,通過分析輸送機構(gòu)的工作原理及結(jié)構(gòu),提出三個優(yōu)化方案來提升輸送速度,并采用伺服改造提高輸送精度。
關(guān)鍵詞:往復(fù)桿輸送;速度;伺服電機;增值時間;輸送精度
傳統(tǒng)往復(fù)桿輸送線具有穩(wěn)定性高,運行可靠,造價低廉,維修方便等特點而獲得廣泛應(yīng)用。但傳統(tǒng)往復(fù)桿輸送線存在輸送時間長,生產(chǎn)效率低的問題;同時傳統(tǒng)往復(fù)輸送線采用普通變頻電機驅(qū)動,輸送過程啟動慢,需要通過檢測開關(guān)檢測加減速及到位,控制繁瑣,加減速曲線不好,輸送線精度差。
基于上述存在的問題,我們提出輸送時間短、停止位精度高、控制簡單的解決方案。方案對輸送速度進行提升,同時將傳統(tǒng)往復(fù)輸送機構(gòu)中的變頻電機改為伺服電機驅(qū)動,重新設(shè)計伺服電機驅(qū)動單元,優(yōu)化往復(fù)輸送機構(gòu)的控制系統(tǒng),優(yōu)化輸送速度曲線。
1 往復(fù)桿輸送線提速優(yōu)化
往復(fù)桿輸送線的工作原理是輸送線整體抬升將工件抬離焊接夾具,輸送線水平運行將工件輸送至下一工位,輸送線整體下降,同時將工件放置在焊接夾具上,輸送線返回原工位[1]。現(xiàn)有往復(fù)桿輸送線的結(jié)構(gòu)模型如圖1所示。
現(xiàn)有生產(chǎn)線運行節(jié)拍為40JPH,運行效率為90%,ATT時間為81S,往復(fù)輸送線的輸送時間為25S,其動作循環(huán)過程為:上升—后退鎖打開—前進—下降—前進鎖打開—后退,其運行時間分解如圖2所示。
在生產(chǎn)節(jié)拍不變的情況下,往復(fù)輸送線輸送時間越長,生產(chǎn)線的增值時間越低,所以可以通過減少往復(fù)輸送線的輸送時間來提高生產(chǎn)線的增值時間。從往復(fù)桿輸送線的時間分布來看,可以從輸送上升、輸送前進、輸送下降、輸送后退環(huán)節(jié)進行提速。
1.1 提高輸送上升、下降速度的方法
現(xiàn)有往復(fù)輸送線通過舉升氣缸和拉動氣缸驅(qū)動其做上升運動,上升時間為4.5S;通過輸送線自重和拉動氣缸驅(qū)動其做下降運動,下降時間為5.5S。提高上升、下降速度的方法是改變現(xiàn)有的氣路控制方式,其措施如下:
1)在輸送線下降階段,對舉升氣缸反向加氣壓;
2)通過改變驅(qū)動管道直徑大小,將驅(qū)動管道直徑由原先直徑為50mm的管道改為直徑為40mm的,以實現(xiàn)減少充氣時間;
3)通過增加換向閥的數(shù)量來實現(xiàn)增大充氣流量;
4)通過改變氣缸型號,將目前使用的普通氣缸改變?yōu)榈湍Σ亮飧住?/p>
通過以上改進措施,輸送機構(gòu)上升700mm需要的時間為4s,下降700mm需要的時間為4s。
1.2 提高前進、后退速度的方法
通過改變往復(fù)桿輸送機構(gòu)的輸送電機輸出轉(zhuǎn)速比來提高輸送線前進、后退的速度,減少輸送時間。
往復(fù)桿輸送機構(gòu)現(xiàn)在使用的電機型號為R97DV160M4/BMG/HF,其電機功率為11KW,減速比為16.17,頻率為50HZ,輸出轉(zhuǎn)速為91r/min,輸出額定扭矩為1150M.m。根據(jù)現(xiàn)場實際情況,加速時間為1.5s,減速時間為1.2s,勻速時間為4.3s,整個水平輸送時間為7s。
考慮便于做備件,減速機延用R97系列。初步選定的電機型號為R97DRE180M4BE20/HF/TF,其電機功率為15KW,減速比為12.39,輸出轉(zhuǎn)速為118 r/min,輸出額定扭矩為1210N.m。齒輪分度圓半徑為0.1m,電機與齒輪的傳動比為1:1,工位節(jié)距為5.5m,輸出的同步速度為1.23m/s,按照使用頻率為45HZ計算,輸送線臺車滑板高速運行速度為1.11m/s,全程高速運行需要的時間為5s。加速時間t1為1s,加速距離為0.8m,減速時間為0.8s,減速距離為0.6m,則實際高速運行需要的時間為3.7s,整個前進輸送時間為5.5s。
通過對現(xiàn)有往復(fù)桿輸送線進行提速,其運行的時間可以減少至20s。
1.3 利用輸送后退的時間進行焊接
通過增加機械硬防護的方式,利用輸送后退的時間進行焊接,可以提高增值時間。確保員工操作不與輸送托架掃略區(qū)域發(fā)生干涉,同時屏蔽控制在該工位返程時間段的光柵檢測,輸送線后退時可以進行上部車身的焊接、裝件及側(cè)框推進等工作,如果在輸送線后退時進行夾具關(guān)夾及用于工人操作,將會使輸送線運行時間減少5.5s,從而使工人操作時間增加5.5s。增加機械防護前后的對比如圖3所示。
2 伺服改造
通過采用帶絕對值編碼器的伺服電機做為輸送機構(gòu)前進后退的驅(qū)動力。電機控制方面,伺服電機可以實現(xiàn)無級調(diào)速,輸送平穩(wěn)性好,電機噪音小。加減速階段不需要檢測開關(guān)檢測,控制簡單,可保證高速運行的重復(fù)定位精度為±0.1 mm。機構(gòu)的加減速曲線好,輸送線受力均衡,降低了設(shè)備的故障率。其控制系統(tǒng)如圖4所示。
在機械方面,取消到位鎖緊機構(gòu)、減速開關(guān)、到位緩沖限位機構(gòu),解決了輸送臺車滑板到位后反彈的問題。同時選用可以為伺服電動機等高速、高精度定位、超精密控制用途開發(fā)的金屬板簧聯(lián)軸器,在實現(xiàn)高剛性、高轉(zhuǎn)矩、低慣量、高響應(yīng)性的同時,還具有彎折方向、階梯方向、軸向柔軟的特性,完全沒有背隙,扭轉(zhuǎn)剛性極高,可進行準確的軸旋轉(zhuǎn)和超精密控制。通過金屬板簧聯(lián)軸器連接伺服電機與輸送齒輪,實現(xiàn)扭矩傳遞,同時聯(lián)軸器起到緩沖、減震作用,拆裝方便,提高維修效率。其結(jié)構(gòu)如圖5所示。
3 結(jié)束語
經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計的往復(fù)桿輸送線運行周期由原先25S減少至19s,同時充分利用了輸送線返程5.5S來焊接,其增值時間增加了11.5S,輸送重復(fù)定位精度達到±0.01mm。
參考文獻:
[1]張志杰.車身車間擺桿式往復(fù)輸送線的創(chuàng)新設(shè)計.制造工程設(shè)計,2006,1007-9467(2006)增刊-00106-02.
[2]王麗莉.往返輸送重載伺服系統(tǒng)方案分析.汽車制造業(yè),2016,第20期34-37.