摘要:本文介紹了發(fā)電機定冷水的作用及水質(zhì)要求和質(zhì)量標準,并通過某廠異常情況分析,表明隨著H2漏入發(fā)電機內(nèi)冷水中的主要雜質(zhì)氣體CO2,是造成內(nèi)冷水水質(zhì)異常的原因,并提出水質(zhì)異常時的處理思路以及針對故障原因提出解決措施。
關(guān)鍵詞:定冷水;二氧化碳;電導率;銅離子;解決措施
一、概述
發(fā)電機定冷水又稱發(fā)電機定子冷卻水,簡稱定冷水。部分大型發(fā)電機定子和轉(zhuǎn)子全部采用水冷卻,也有的是定子用水冷卻,轉(zhuǎn)子和鐵芯采用氫冷卻的。發(fā)電機定冷水通常選用除鹽水作為冷卻水質(zhì),凝結(jié)水作為備用水源。除鹽水純度高,能夠滿足絕緣要求,但是pH值較低,一般在6.0~6.8之間,使得發(fā)電機定子線棒始終處于熱力學不穩(wěn)定區(qū),根據(jù)Cu-H2O體系中的電位-pH平衡圖可知:除鹽水對系統(tǒng)有一定的侵蝕性,另據(jù)學術(shù)期刊介紹:銅、鐵金屬在水中遭受的腐蝕是隨著水溶液pH值的降低而增大的。銅、鐵在pH=8左右為腐蝕的鈍化區(qū)[1]。凝結(jié)水的pH值高,能夠一定程度的補償定冷水的pH值,但是凝結(jié)水中的氨對銅具有非常明顯的氨腐蝕,如果凝結(jié)水采用加氨處理的情況下就不適合作為定冷水的補充水源。
由于定冷水的pH低,使水中含銅量及電導率均在高限,腐蝕產(chǎn)物還可能在線棒的通流部分沉積,引起局部過熱,甚至造成局部堵死,影響發(fā)電機組的安全運行。運行過程中水冷器的泄漏以及水冷器投運前未經(jīng)沖洗或沖洗不徹底等都會使生水中的雜質(zhì)進入定冷水系統(tǒng),造成系統(tǒng)腐蝕和堵塞,定冷水的電導率過高,降低了發(fā)電機的絕緣性能,同樣不利于發(fā)電機的安全運行。因此對發(fā)電機定冷水進行處理是十分必要的。
二、發(fā)電機定冷水水質(zhì)要求及質(zhì)量標準
2.1水質(zhì)要求
發(fā)電機定冷卻水應(yīng)采用除鹽水或凝結(jié)水。當發(fā)現(xiàn)汽輪機凝汽器有循環(huán)水漏人時,內(nèi)冷卻水的補充水必須用除鹽水。[2]由于內(nèi)冷水在高電壓電場中作冷卻介質(zhì),因此各項質(zhì)量要求必須以保證發(fā)電機安全經(jīng)濟運行為前提。發(fā)電機內(nèi)冷水水質(zhì)應(yīng)符合如下技術(shù)要求:
a.有足夠的絕緣性能(即較低的電導率),以防止發(fā)電機線圈的短路。
b.對發(fā)電機銅導線和內(nèi)冷水系統(tǒng)無腐蝕性。????c.不允許發(fā)電機內(nèi)冷水中的雜質(zhì)在空心導線內(nèi)結(jié)垢,以免降低冷卻效果,使發(fā)電機線圈超溫,導致絕緣老化和失效。2.2 質(zhì)量標準????根據(jù)GB/T12145-2016《火力發(fā)電機組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量》發(fā)電機定子空心銅導線冷卻水水質(zhì)控制標準的規(guī)定,如下表。[3]
三、案例分析
3.1某廠發(fā)電機冷卻系統(tǒng)概述
某廠#2發(fā)電機為QFSN-300-2型三相交流同步發(fā)電機,發(fā)電機采用水、氫、氫冷卻方式,即定子線圈及其相組連接線、主引線、中性點引線及出線瓷套均采用水內(nèi)冷,轉(zhuǎn)子繞組、定子鐵芯及其構(gòu)件采用氫氣冷卻。主要冷卻介質(zhì)之一的氫氣,由裝在轉(zhuǎn)子兩端的漿式風扇強制循環(huán),并通過設(shè)置在定子機座頂部汽、勵兩端的氫氣冷卻器進行冷卻。
發(fā)電機的結(jié)構(gòu)型式為密封式。定子鐵芯由高導磁、低比損耗的無取向冷軋硅鋼板沖制的扇形片疊壓而成,每張沖片的兩面均經(jīng)絕緣處理。定子線圈由實心股線和空心股線編織而成,繞組槽內(nèi)部分采用540?羅貝爾換位,以減小環(huán)流附加損耗。五分之一股線為空心股線??招墓删€構(gòu)成冷卻線圈的水路。因此線圈本身的溫度很低。定子繞組對地絕緣采用“F”級多膠云母帶連續(xù)纏繞模壓成型。繞組槽內(nèi)部分的固定采用在上、下層線棒間放有中溫固化適形材料,以使相互保證徑向壓緊的同時允許線棒軸向漲縮,以便適應(yīng)調(diào)峰運行工況并滿足事故狀態(tài)下所要求的足夠的剛度和強度。定子繞組總進、出水匯流管分別裝在機座的勵端和汽端,在出線罩內(nèi)還裝有單獨的出水小匯流管。
定冷水系統(tǒng)中水泵從水箱內(nèi)抽取冷卻水、以冷卻器、過濾器送往定子繞組,最后再回到水箱,形成一個回路。主水路冷卻水的導電率運行是由離子交換器來控制的。由離子交換器、流量計組成的軟化水回路旁路接于主水路冷卻器出口和水箱之間。通過離子交換器的水量一般不超過主水路水量的8%~10%,軟化后的水導電率為0.1~0.4?s/cm,從而維持冷卻水的低電導率要求。當軟化后水導電率高且不能維持冷卻水導電率要求時,離子交換器可短時退出運行進行再生或更換。
發(fā)電機采用雙流環(huán)式密封,通過軸頸與密封瓦之間的油膜阻止氫氣外逸。
3.2定冷水水質(zhì)異常情況
#2機組停機檢修期間,10月21日10:30設(shè)備部電氣專業(yè)要求投入#2機定冷水反沖洗運行8h反沖洗時間到后聯(lián)系汽機專業(yè)檢查定冷水出口濾網(wǎng),濾網(wǎng)內(nèi)有少量顆粒。
因需進行2號機組發(fā)電機氫系統(tǒng)檢修工作(排氫口加裝阻火器),21日19:00 開始#2發(fā)電機氣體置換二氧化碳置換氫氣,停止定冷水系統(tǒng)運行。23日09:33#2發(fā)電機二氧化碳置換氫氣結(jié)束。
25日12:40檢修工作結(jié)束,氫氣置換二氧化碳。26日07點發(fā)電機氫氣置換二氧化碳結(jié)束,投入定冷水及離子交換柱,檢查電導較高3.7μs/cm且緩慢上升;09:10#2發(fā)電機補氫至250kpa,調(diào)整油氫差壓及定冷水壓正常,定冷水流量正常,因電導居高不下,停運定冷水系統(tǒng)運行,停運后將系統(tǒng)內(nèi)存水放空后補至550mm后再次啟動2A定冷水泵,電導仍較高10μs/cm。12:30聯(lián)系化學手測離子交換柱進出口水質(zhì)0.7μs /cm合格,要求設(shè)備部儀表班重新校驗電導儀。13:00重新啟動定冷水系統(tǒng),進行串水,電導降至4.5μs /cm。
27日04:30檢查定冷水系統(tǒng)電導突升至10μs/cm,離子交換柱出口電導突升至26μs /cm,停運定冷水系統(tǒng),進行原因分析。10:28經(jīng)排查較緊凝補水至凝結(jié)水注水門,定冷水系統(tǒng)離子交換柱出口電導下降至正常0.45μs/cm,對定冷水進行串水。15:00發(fā)電機入口電導0.67μs/cm,停止串水?;灦ɡ渌到y(tǒng)銅超標61μg/L(標準 ≤20μg/L)、PH值6.3偏低。
28日機組啟動后,因定冷水不串水情況下,電導持續(xù)緩慢上升及銅離子持續(xù)超標。安排進行串水保持水質(zhì)的同時,進行原因分析。11月02日電導及銅離子逐步穩(wěn)定并降至合格范圍。
3.3原因排查分析
1、凝結(jié)水串水至凝補水系統(tǒng),導致定冷水補水水源電導高。期間主要表現(xiàn)在26日22:24啟動凝結(jié)水系統(tǒng)后,27日04:30檢查定冷水系統(tǒng)電導突升至10μs /cm,離子交換柱出口電導突升至26μs /cm。
2、定冷水回水箱管入口位置過高,使沒有封閉的水箱水位表面在回水的攪拌下與大氣充分接觸,大氣中的CO2能夠影響到定冷水PH值及電導率。實際檢查回水箱管入口位置并不高,排除此項原因。
3、定冷水泵機械密封漏空氣,機械密封摟入的空氣在隨泵體打水的過程,也會將空氣中的CO2帶入,同樣會影響定冷水PH值及電導率。通過切換泵運行排除此項原因。
4、冷卻器中閉式水漏入至定冷水。機組運行中閉式水電導1.2μs/cm,PH值為8.5左右,如有漏入,會影響電導,但不會使PH值降低。而實際化驗定冷水系統(tǒng)PH值約6.3左右,排除此項原因。
5、定冷水中漏入H2影響。純H2本身不會對定冷水的PH值及電導差生影響,但H2中雜質(zhì)氣體如空氣及CO2氣體卻影響到定冷水PH值及電導率。在#2機組停機檢修期間,發(fā)電機進行CO2置換H2。期間CO2漏入發(fā)電機定冷水系統(tǒng),定冷水是純水,緩沖性小,即使有少量CO2進入,也會使水的PH值急劇下降,使銅落入腐蝕區(qū),銅表面的保護膜受到破壞,導致腐蝕。另外CO2還會與氧聯(lián)合作用,使銅表面的氧化銅保護膜轉(zhuǎn)變?yōu)閴A式碳酸銅,在水流沖刷下易剝落,使水中銅離子含量增加。
四、定冷水水質(zhì)異??刂拼胧?/p>
4.1定冷水電導高控制措施
(1)啟動定冷水系統(tǒng)后(或機組正常運行時),檢查發(fā)現(xiàn)電導超標,需安排進行串水,使電導降至合格范圍。
(2)串水時,啟動凝結(jié)水輸送泵,利用凝補水經(jīng)過離子交換柱往定冷水進行串水。
(3)串水期間,若發(fā)現(xiàn)離子交換柱出口及定冷水系統(tǒng)電導無下降趨勢,需及時查找原因,具體如下:
a、檢查離子交換柱出口及定冷水系統(tǒng)就地電導取樣管回水門是否開啟;
b、安排對定冷水補水、離子交換柱出口進行手測電導率。
如測量定冷水補水及離子交換柱出口電導率合格。為確保DCS/就地電導儀其中一個水樣的真實電導率,可以關(guān)閉另一個電導率儀的取樣門。原因為:定冷水系統(tǒng)就地兩塊電導率儀在系統(tǒng)串水操作時因取樣排水互相串水,會造成測值不真實。
如測量定冷水補水水源(就地補水手動門前放水門處)電導率高,需分別測量凝補水電導率、凝結(jié)水電導率。以本次10月27日情況為例,測量凝補水電導率0.45μs/cm、凝結(jié)水電導率30μs/cm,可判斷凝結(jié)水串至凝補水,安排對各相關(guān)可互串閥門(凝結(jié)水至定冷水補水門、凝結(jié)水至閉式水補水門、凝補水至凝結(jié)水注水門)進行較緊。其中較緊凝補水至凝結(jié)水注水門,定冷水系統(tǒng)補水水源電導26μs/cm下降至正常0.45μs/cm。正常啟動凝結(jié)水系統(tǒng)時,按操作卡要求,需開啟凝補水至凝結(jié)水注水門,待凝結(jié)水系統(tǒng)注水結(jié)束后關(guān)閉,啟動凝結(jié)水系統(tǒng),因此正常操作關(guān)閉注水門需確認已較緊。
4.2定冷水系統(tǒng)銅離子超標控制措施
定冷水系統(tǒng)投運后,化驗系統(tǒng)銅離子超標,可進行如下處理:
(1)及時聯(lián)系化學值班化驗定冷水系統(tǒng)PH值,
(2)檢查離子交換柱是否投運,如未投運及時投入。
(3)離子交換柱投入情況下,需確認樹脂是否失效,具體方法為:
a、聯(lián)系化驗班及化學儀表班檢修人員到場;
b、通知運行盤前監(jiān)盤人員后,關(guān)閉離子交換柱出口、定冷水系統(tǒng)電導率儀取樣門及回水門。
c、安排化學儀表班檢修人員解開離子交換柱出口、定冷水系統(tǒng)電導率儀取樣管法蘭。
d、安排化驗班分別對離子交換柱出口、定冷水系統(tǒng)電導取樣管處取水樣,并化驗銅離子及PH值。
e、若化驗離子交換柱出口銅離子合格,可判斷樹脂未失效。若銅離子超標且PH值與定冷水系統(tǒng)PH值較為接近,則通知檢修更換樹脂。
(4)確認離子交換柱樹脂正常,定冷水電導在標準值范圍內(nèi),暫不安排進行定冷水串水,保持離子交換柱并入系統(tǒng)循環(huán)運行,并確保流量調(diào)至最大,即900~1000L/h。
(5)檢查定冷水電導接近標準值2.0μs/cm,用凝補水通過離子交換柱(離子交換柱流量調(diào)至最大,即1000L/h)向定冷水箱進行串水。串水至定冷水箱水質(zhì)電導率與離子交換柱出水電導率接近時,停止串水。
(6)根據(jù)現(xiàn)場情況,重復(4)、(5)步操作,直至定冷水系統(tǒng)銅離子及PH值穩(wěn)定在合格范圍內(nèi)。
五、總結(jié)
當CO2漏入發(fā)電機定冷水,使水的PH值急劇下降,使銅落入腐蝕區(qū),銅表面的保護膜受到破壞,導致腐蝕。另外CO2與氧聯(lián)合作用,使銅表面的氧化銅保護膜轉(zhuǎn)變?yōu)閴A式碳酸銅,使水中銅離子含量增加。由于H2還有還原作用,銅離子會在定子導線溫度高的地方析出,形成不均勻鍍銅現(xiàn)象,造成定子線圈同流面積減小,阻力增加,降低其冷卻能力,造成發(fā)電機定子線圈溫度升高。此外定冷水電導升高,會使定冷水電導性增加,絕緣性能下降,發(fā)生絕緣引水管閃絡(luò)、定子繞組短路情況發(fā)生。
因此,機組正常運行中,需時刻關(guān)注定冷水水質(zhì)。在發(fā)生水質(zhì)異常情況下,及時分析原因并進行處理,同時需做好發(fā)電機各相關(guān)參數(shù)監(jiān)視工作。
參??考??文??獻:
[1] 謝學軍,呂珂,晏敏,潘玲等,銅水體系電位-pH圖與發(fā)電機內(nèi)冷水pH調(diào)節(jié)防腐?!陡g科學與防護技術(shù)》,2007,19(3):162-163
[2] 周世平,阮羚等,《大型發(fā)電機內(nèi)冷卻水質(zhì)及系統(tǒng)技術(shù)要求》DL/T801-2010:1
[3] 曹杰玉,孫本達等,水內(nèi)冷發(fā)電機的冷卻水質(zhì)量標準?!痘鹆Πl(fā)電機組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量》:GB/T 12145—2016:7
作者簡介:吳振華,男,福建上杭,大學本科,工程師,長期從事火電廠集控運行和運行管理工作,單位:國電泉州熱電有限公司,福建省泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn),郵編362804.