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      冶煉隧道窯頂車機(jī)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

      2020-07-29 05:04:04趙剛
      中國(guó)設(shè)備工程 2020年15期
      關(guān)鍵詞:車機(jī)窯內(nèi)伺服電機(jī)

      趙剛

      (阜新市先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展服務(wù)中心,遼寧 阜新 123000)

      頂車機(jī)是隧道窯生產(chǎn)線上的重要設(shè)備。主要功能是運(yùn)載反應(yīng)釜進(jìn)出窯爐。頂車機(jī)的運(yùn)行速度,可以改變反應(yīng)釜在窯內(nèi)的停留時(shí)間,可以使反應(yīng)釜內(nèi)物料在窯內(nèi)具有最佳反應(yīng)溫度和反應(yīng)時(shí)間。合理的頂車速度是冶煉產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵,也使窯內(nèi)熱能得到充分利用,可以提高生產(chǎn)線的效率。傳統(tǒng)頂車機(jī)要是通過(guò)一套液壓系統(tǒng)推動(dòng)窯車向前運(yùn)動(dòng)。液壓系統(tǒng)包括液壓泵、直流電機(jī)、電磁閥、管路、配電箱等。需要定期維護(hù),更換液壓油和過(guò)濾器等配件,容易出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。另外當(dāng)液壓系統(tǒng)由于管路爆裂失壓,無(wú)法通過(guò)手動(dòng)方式驅(qū)動(dòng)軸向動(dòng)作。液壓系統(tǒng)需要控制閥門開關(guān)大小來(lái)控制窯車運(yùn)行速度,控制復(fù)雜,精度不高。

      1 系統(tǒng)的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)

      本成果的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)是把電動(dòng)缸與PLC控制相結(jié)合應(yīng)用在頂車機(jī)中,通過(guò)PLC和驅(qū)動(dòng)伺服電機(jī)達(dá)到對(duì)電動(dòng)缸的精準(zhǔn)控制。目前,電動(dòng)缸技術(shù)用在頂車機(jī)上在國(guó)內(nèi)外屬于首次。相比于液壓系統(tǒng),電動(dòng)缸控制在速度、壓力和位置方面更加精確,可以做到頂車控制和窯內(nèi)各個(gè)被控制點(diǎn)的嚴(yán)格控制相匹配,大大提高了生產(chǎn)線的效率。電動(dòng)缸不需要復(fù)雜的成套系統(tǒng)支持,(包括泵,管道,閥門,過(guò)濾器,很多接頭等);可以節(jié)約很多的空間,而且在無(wú)維護(hù)的情況下,安全可靠的工作;沒(méi)有油污的污染,大幅度降低噪音(噪聲小于60分貝),保持潔凈/安靜的工作環(huán)境。

      2 系統(tǒng)的技術(shù)原理及工作流程

      產(chǎn)品技術(shù)原理是用電動(dòng)缸代替?zhèn)鹘y(tǒng)頂車機(jī)的液壓系統(tǒng)。頂車機(jī)控制系統(tǒng)采用PLC(本成果采用的是三菱Q系列PLC)+工控計(jì)算機(jī)控制。上位機(jī)(工控計(jì)算機(jī))界面可以顯示窯車的速度、位置、推力等數(shù)據(jù),并且在PLC中實(shí)現(xiàn)閃圖效果,便于操作人員迅速找出故障點(diǎn)的位置。下位機(jī)PLC軟件設(shè)計(jì)上,按照冶煉工藝數(shù)據(jù)要求,融合采集到窯爐內(nèi)數(shù)據(jù)信息,采用PID算法控制頂車機(jī)運(yùn)行,通過(guò)PLC定位模塊對(duì)伺服電機(jī)精準(zhǔn)控制,進(jìn)而精確控制窯車的運(yùn)行速度和定位窯車的位置。

      頂車機(jī)工藝流程如下:頂車機(jī)定時(shí)時(shí)間到——擺渡車前有搖車到位——擺渡車在回車線上準(zhǔn)確定位——擺渡車上無(wú)窯車——夾緊裝置為松開狀態(tài)——推車機(jī)啟動(dòng)推動(dòng)窯車上擺渡車——窯車到位——推車機(jī)返回——推車機(jī)到位停止——電磁夾緊裝置將窯車夾緊——夾緊到位后——擺渡車正向啟動(dòng),低速向窯頭方向移動(dòng)——擺渡車變高速運(yùn)行——接近窯頭時(shí)候變低速,繼續(xù)向窯頭移動(dòng)——進(jìn)入定位對(duì)軌狀態(tài)——對(duì)軌成功——擺渡車停止——頂車機(jī)前進(jìn),將窯車頂入窯內(nèi)——當(dāng)頂車機(jī)到位后——頂車機(jī)返回——頂車機(jī)返回到位后——頂車機(jī)停止——擺渡車反向高速啟動(dòng)——擺渡車快速返回——轉(zhuǎn)為反向低速——進(jìn)入反向?qū)壎ㄎ弧ㄎ唤Y(jié)束——擺渡車停止——將窯車頂?shù)綌[渡車前等待——等待下一次定位時(shí)間到。工作流程圖如圖1所示。

      圖1 頂車機(jī)和擺渡車工作流程圖

      3 系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)

      本系統(tǒng)采用三菱Q系列PLC,由CPU模塊+I/O模塊+定位模塊+A/D模塊+D/A模塊+通信模塊組成。I/O模塊提供了無(wú)源節(jié)點(diǎn)的開關(guān)量輸入采集,繼電器輸出等功能。定位模塊選用4軸定位模塊,開路集電極脈沖輸出,具有定位功能,可以進(jìn)行位置控制、速度控制、位置-速度切換控制功能等。頂車機(jī)、推車機(jī)、擺渡車采用的是伺服電機(jī),通過(guò)對(duì)伺服電機(jī)的PID閉環(huán)控制,實(shí)現(xiàn)對(duì)小車的精確控制。A/D模塊主要是采集窯車速度和推力的模擬信號(hào),供操作人員實(shí)時(shí)觀察和操控。硬件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖2所示。

      圖2 硬件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

      4 系統(tǒng)程序設(shè)計(jì)

      編程軟件用GX-Developer。程序中包括程序初始化、報(bào)警程序、速度控制程序、位置控制程序、A/D程序等部分組成。設(shè)備啟動(dòng)時(shí),程序首先自檢,檢測(cè)個(gè)限位是否到位,滿足初始條件后執(zhí)行下步動(dòng)作。

      電動(dòng)缸位置速度控制部分程序如圖3。

      圖3 頂車機(jī)位置速度控制部分程序

      5 結(jié)語(yǔ)

      本系統(tǒng)首次把電動(dòng)缸應(yīng)用在頂車機(jī)中,代替?zhèn)鹘y(tǒng)的液壓系統(tǒng),通過(guò)PLC和伺服電機(jī),精確控制窯車的運(yùn)動(dòng),提高了冶煉產(chǎn)品質(zhì)量,提高了生產(chǎn)效率,靜音效果好,改善了工作環(huán)境。

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