張樹偉 李培培 河南中煙工業(yè)有限責任公司安陽卷煙廠
PROTOS 卷接機組是目前國內(nèi)推廣使用的主要煙支生產(chǎn)線。PROTOS 卷煙機盤紙消耗浪費很大,第一,盤紙在拼接加速過程中備用新盤紙被引出平均6 米盤紙;第二,盤紙拼接后盤紙圈剩余量平均16 米。因此盤紙每次轉(zhuǎn)換拼接浪費盤紙材料至少22 米,有些車況不好的卷煙機甚至于達到30-40米,造成生產(chǎn)成本增加。節(jié)能降耗是企業(yè)的生存之本,因此可以深化技術(shù)革新采用新技術(shù)新方案從技術(shù)角度來實現(xiàn)節(jié)能效益的最大化。
第一,PROTOS 的盤紙電機采用的是直流電機,控制盤紙加速的控制器采用電位器調(diào)節(jié)來控制盤紙電機的加速曲線,控制方式比較落后,造成盤紙引紙量浪費大。
第二,PROTOS 卷煙機盤紙剩余量較多由以下原因造成:
1. PROTOS 原機原機檢測剩余盤紙直徑的方法是脈沖參照,即ERP 脈沖對比SWCP(盤紙圈脈沖),一個RCP 脈沖相當于25mm長的盤紙長度,以RCP 對比來判斷剩余盤紙的直徑,由于脈沖精度太低造成判斷誤差較大,已經(jīng)不能滿足當下要求。
2.PROTOS 卷煙機生產(chǎn)中,張力桿的收放調(diào)節(jié)產(chǎn)生一個紙張速度正負偏移量,這個偏移量將造成ERP 與SWCP 比較觸發(fā)器提前或滯后觸發(fā),這也是確定拼接直徑的一個主要干擾。
3.卷煙機在不同生產(chǎn)速度時收到盤紙拼接信號會由當前車速降至機器設(shè)定的拼接速度,這樣一來不同的運行速度其降速時間和放卷速度也不同。
通過研究我們開發(fā)了PROTOS 70 卷煙紙剩余量節(jié)紙控制系統(tǒng)。系統(tǒng)主要組成包括交流伺服裝置(引紙電機)、人機界面HMI、PLC、轉(zhuǎn)換模塊和測速旋轉(zhuǎn)編碼器(參考原理框圖)。第一,交流伺服控制器可以精準控制加速電機的運行曲線,將盤紙加速特性調(diào)整在最佳狀態(tài),可以節(jié)省新盤紙的加速引紙消耗。第二,剩余盤紙的控制是利用PLC開發(fā)出特殊算法功能,讀取高速脈沖、建立抗干擾的速度校正算法及I/O 邏輯處理。其特點是檢測精度高、能補償張力桿抖動產(chǎn)生的速度偏移、能補償降速過程產(chǎn)生的時間與速度影響。本系統(tǒng)能準確檢測剩余盤紙直徑及控制盤紙剩余量。(見圖1)
圖1 原理框圖
根據(jù)卷煙機盤紙傳動的結(jié)構(gòu),利用同步輪和同步帶傳動將旋轉(zhuǎn)編碼器安裝在引紙輥的傳動系統(tǒng)中(如圖以下各部件名稱均以字母表示)。
圖2 盤紙傳動結(jié)構(gòu)示意圖
如圖可知E 的線速度等于A 的線速度(忽略張力桿擾動量),E 輥直徑是定值,A輥是變量隨機器運行直徑逐漸減小,因此可以用E 輥做參照計算出A 輥直徑。我們利用旋轉(zhuǎn)編碼器的高分辨率特性將E 輥周長細分,編碼器測算的脈沖被PLC 高速計數(shù)器4 倍分頻,同時將盤紙圈脈沖作為計數(shù)脈沖,即A 輥一周作為檢測基準,A 輥每圈復(fù)位。這樣我們設(shè)?a 為A 輪的直徑,A 輪一周產(chǎn)生的編碼器脈沖為?Fp,張力桿在A輥和E 輥中間起到速度平衡調(diào)節(jié)作用,由于張力桿的調(diào)節(jié)擺動影響,以?a 為基準檢測到的?Fp 脈沖數(shù)值有誤差。為了消除張力桿擺動產(chǎn)生的正負干擾量,將盤紙架脈沖實時取樣計數(shù),利用特殊算法計數(shù)盤紙圈的實時直徑。盤紙的線速度檢測精度以我們在改造試驗中確定的數(shù)據(jù)為例,編碼器分辨率1024,F(xiàn)、E 的速度比是1,E 輥直徑63.662,可得:
即E 輥每引出1mm 盤紙編碼器就輸出5.12 個脈沖,由此一個脈沖約等于0.195mm紙長度,代入4 倍分頻約等于0.0488mm。?a=?Fp*0.0488,換算成單層紙的厚度即檢測精度=mm,盤紙單層厚度一般為0.038mm 左右,完全滿足檢測需求。盤紙圈輥直徑越大產(chǎn)生的脈沖數(shù)也越多,由此我們通過HMI 可以自由設(shè)置盤紙拼接直徑。
使用此項研究改造后盤紙引紙量和剩余量節(jié)約效果明顯,通過實際測量盤紙引紙量平均4 米,剩余量平均控制在5 米以內(nèi),一致性和重復(fù)性較好達到了預(yù)期效果。