丁福軍,楊天濤,王瑞陽
1. 許昌煙草機(jī)械有限責(zé)任公司,河南省許昌市永昌路6 號 461000
2. 什邡長城雪茄煙廠,四川省什邡市鎣華山路南段128 號 618400
ZJ19 卷接機(jī)組是引進(jìn)英國莫林斯公司PASSIM 7000 技術(shù)設(shè)計轉(zhuǎn)化的高速卷接設(shè)備,生產(chǎn)速度為7 000 支/min,自動化程度高,運行穩(wěn)定可靠,是國內(nèi)卷煙企業(yè)的主流卷接設(shè)備。該機(jī)組經(jīng)過改進(jìn)現(xiàn)已形成ZJ19A、ZJ19B 等系列化產(chǎn)品,其中 ZJ19B 是 ZJ19A 卷接機(jī)組的升級改造機(jī)型[1-3]。回絲系統(tǒng)是ZJ19 系列卷接機(jī)組的重要組成部分,主要將平準(zhǔn)器修剪后下落的煙絲輸送至供料系統(tǒng),但生產(chǎn)中存在回絲輸送帶容易損壞、更換繁瑣、計量料槽中煙絲分布不均等問題,導(dǎo)致設(shè)備故障停機(jī),影響生產(chǎn)效率。對此,龔道平[4]采用螺旋回絲系統(tǒng)替代ZJ17 卷接機(jī)組原有皮帶輸送系統(tǒng),解決了漏灰、漏煙絲及堵絲問題;朱敏智[5]采用Pro/E 軟件設(shè)計了回絲系統(tǒng)的三維模型,并分析了回絲系統(tǒng)中壓強(qiáng)與生產(chǎn)速度的關(guān)系,為減少煙絲造碎提供了參考;周詩偉[6]通過對螺旋輸送機(jī)工作原理進(jìn)行分析和計算,得到螺旋輸送機(jī)應(yīng)用于PROTOS M5 卷接機(jī)組回絲系統(tǒng)的相關(guān)設(shè)計參數(shù),以及各參數(shù)對輸送效率的影響。PROTOS M5 卷接機(jī)組回絲系統(tǒng)中,經(jīng)平準(zhǔn)器修剪后下落的煙絲被三級螺旋回絲槽傳輸至煙絲儲庫,由陡角輸送帶定量松散后進(jìn)入篩分器,再由篩分器除雜后進(jìn)入計量料槽,槽中煙絲分布均勻,降低了煙支空頭率和煙支質(zhì)量標(biāo)偏。為此,借鑒PROTOS M5 卷接機(jī)組回絲系統(tǒng)的設(shè)計原理,對ZJ19B 卷接機(jī)組回絲系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),旨在改善煙絲分布均勻性,提高卷煙產(chǎn)品品質(zhì)。
ZJ19B 卷接機(jī)組回絲系統(tǒng)主要由回絲輸送帶、回絲振槽、振動器、計量料槽、平準(zhǔn)器等部分組成,見圖1。煙絲經(jīng)平準(zhǔn)器修剪后,通過回絲輸送帶輸送至回絲振槽,再進(jìn)入計量料槽。由于回絲輸送帶運轉(zhuǎn)速度較高,導(dǎo)致輸送帶使用壽命較短(30 ~45 個工作日),而更換輸送帶需要將組件整體拆卸,操作繁瑣且耗時長,影響生產(chǎn)效率。此外,經(jīng)平準(zhǔn)器修剪后煙絲下落在輸絲帶上時橫向分布不均,雖然振槽上安裝有勻絲器,但落入計量料槽中的煙絲仍存在分布不均等問題,影響卷煙產(chǎn)品品質(zhì)。
圖1 改進(jìn)前回絲系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Structure of excess tobacco recycling system before modification
改進(jìn)后回絲系統(tǒng)由平準(zhǔn)器、螺旋回絲裝置、傳送鼓、低速輸絲帶和計量料槽等部分組成,見圖2。平準(zhǔn)器將風(fēng)室導(dǎo)軌中的煙絲束修剪整形,使其符合煙支卷制要求。修剪后的煙絲依次經(jīng)過一級和二級螺旋回絲裝置,由二級螺旋回絲裝置將煙絲均勻拋撒在位于供料系統(tǒng)上游的低速輸絲帶上,即將煙絲的接入點向工藝流程的上游移動,使煙絲再次經(jīng)過定量和松散后進(jìn)入計量料槽,以提高計量料槽中煙絲分布均勻性。改進(jìn)后采用雙螺旋回絲裝置替代回絲輸送帶和回絲振槽,以解決輸送帶使用壽命短、更換頻繁等問題。
2.1.1 結(jié)構(gòu)組成
圖2 改進(jìn)后回絲系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖Fig.2 Structure of excess tobacco recycling system after modification
雙螺旋回絲裝置分為一級和二級,結(jié)構(gòu)見圖3。一級螺旋回絲裝置由一級螺旋回絲槽和一級回絲螺旋棒組成,用于收集經(jīng)平準(zhǔn)器修剪后煙絲,并將煙絲進(jìn)行輸送和提升;二級螺旋回絲裝置由二級螺旋回絲槽、二級回絲螺旋棒和煙絲擋板組成,主要將一級螺旋回絲裝置輸送的煙絲均勻地拋撒在低速輸絲帶上,并通過煙絲擋板1 和2 調(diào)整煙絲分布均勻性。
圖3 雙螺旋回絲裝置結(jié)構(gòu)示意圖Fig.3 Structure of double-screw tobacco recycling system
2.1.2 參數(shù)設(shè)置
雙螺旋回絲裝置的煙絲輸送能力和螺旋回絲棒轉(zhuǎn)速是影響設(shè)備性能的重要參數(shù)。煙絲輸送能力是一定時間內(nèi)輸送的煙絲量,當(dāng)煙絲輸送能力低于平準(zhǔn)器修剪量時,會造成煙絲堵塞;當(dāng)高于平準(zhǔn)器修剪量時,會導(dǎo)致二級螺旋回絲槽中煙絲量過少,影響煙絲分布均勻性。螺旋回絲棒轉(zhuǎn)速對煙絲造碎影響較大,轉(zhuǎn)速越高,煙絲造碎越大,煙支質(zhì)量標(biāo)偏和空頭率也會增大,因此螺旋回絲棒轉(zhuǎn)速不能超過300 r/min,生產(chǎn)中通過調(diào)節(jié)螺旋回絲棒直徑和螺距可以調(diào)整轉(zhuǎn)速。
已知ZJ19B 卷接機(jī)組額定生產(chǎn)能力為8 000支/min,單支煙的煙絲量約為0.75 g,故8 000 支煙的煙絲量約為6 kg[7-8],平準(zhǔn)器修剪量(煙絲冗余量)約為25%[9],因此ZJ19B 機(jī)組每分鐘需要的煙絲量為6/(1-25%)=8 kg,即T=8 kg/min,由此可得螺旋回絲裝置的煙絲輸送能力為:
式中:K為冗余系數(shù),取值 4.8;T為額定生產(chǎn)能力時卷接機(jī)組每分鐘所需煙絲量,kg/min;G為螺旋回絲裝置的煙絲輸送能力,kg/min。
如圖4 所示,根據(jù)設(shè)備預(yù)留空間及所需煙絲輸送能力,選用螺旋回絲棒直徑為100 mm,螺距為100 mm,螺旋軸芯軸直徑為40 mm,由此可得螺旋回絲棒一個螺距范圍內(nèi)攜帶的煙絲量為:
螺旋回絲棒的轉(zhuǎn)速為:
式(2)和式(3)中:M為螺旋回絲棒一個螺距范圍內(nèi)攜帶的煙絲量,即螺旋回絲棒旋轉(zhuǎn)一圈攜帶的煙絲量,kg/r;ρ為松散煙絲的密度,kg/m3,取值 75 kg/m3[10-11];V1為螺旋回絲棒一個螺距范圍內(nèi)攜帶的煙絲體積,m3;N為螺旋回絲棒轉(zhuǎn)速,r/min;G為螺旋回絲裝置的煙絲輸送能力,kg/min。
圖4 螺旋回絲棒尺寸示意圖Fig.4 Schematic diagram of size of screw tobacco recycling shaft
改進(jìn)后回絲系統(tǒng)中計量料槽和低速輸絲帶均可作為回送煙絲接入點,由于計量料槽對煙絲分布均勻性要求較高,為避免因煙絲不均勻?qū)е略O(shè)備故障停機(jī),故將低速輸絲帶作為回送煙絲接入點。當(dāng)煙絲均勻拋撒在低速輸絲帶上時,回送煙絲與低速輸絲帶上的煙絲混合在一起,被低速輸絲帶輸送至傳送鼓;傳送鼓上的鉤刺將煙絲鉤起,使煙絲松散并將煙絲帶離低速輸絲帶;傳送鼓上方安裝有均絲輥,可將傳送鼓上的多余煙絲剝落,起到定量煙絲的作用;經(jīng)過傳送鼓和均絲輥松散及定量后的煙絲傳送至計量料槽,保證了煙絲在橫向上均勻分布。
材料:“長城(淳雅薄荷)”牌卷煙(中支煙,直徑6.2 mm,由四川中煙工業(yè)有限責(zé)任公司什邡長城雪茄煙廠提供)。
設(shè)備:ZJ19B 卷接機(jī)組2 組(許昌煙草機(jī)械有限責(zé)任公司)。
方法:采用雙螺旋回絲裝置對其中一臺機(jī)組回絲系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),另一臺機(jī)組仍采用原回絲系統(tǒng)。選用同一卷煙品牌各30 批次分別對2 臺機(jī)組進(jìn)行測試,每批次取樣30 支,根據(jù)GB/T 22838—2009[12]的要求對煙支質(zhì)量、吸阻和總通風(fēng)率進(jìn)行檢測,取平均值;分別統(tǒng)計2 臺機(jī)組回絲系統(tǒng)的維修次數(shù),測試周期為12 個月。
由表1 可見,改進(jìn)后回絲系統(tǒng)未對煙支質(zhì)量標(biāo)偏造成顯著影響,吸阻標(biāo)偏由改進(jìn)前的63 Pa 下降為53 Pa,總通風(fēng)率標(biāo)偏由改進(jìn)前的1.9%下降為1.6%,提升了卷煙產(chǎn)品品質(zhì)。統(tǒng)計結(jié)果表明,改進(jìn)后回絲系統(tǒng)維修次數(shù)由5 次/年減少為0,雙螺旋回絲裝置運行穩(wěn)定、維護(hù)簡便,有效提高了設(shè)備生產(chǎn)效率。
表1 改進(jìn)前后煙支物理指標(biāo)對比Tab.1 Comparison of physical indexes of cigarettes before and after modification
采用低速輸絲帶和雙螺旋回絲裝置對ZJ19B卷接機(jī)組回絲系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),并將回送煙絲接入點由計量料槽改為低速輸絲帶,改進(jìn)后經(jīng)平準(zhǔn)器修剪的煙絲回送至低速輸絲帶,再經(jīng)傳送鼓定量后進(jìn)入計量料槽,提高了計量料槽中煙絲分布均勻性。以什邡長城雪茄煙廠生產(chǎn)中“長城(淳雅薄荷)”牌卷煙為對象進(jìn)行測試,結(jié)果表明:改進(jìn)后回絲系統(tǒng)生產(chǎn)運行穩(wěn)定,未對煙支質(zhì)量標(biāo)偏造成影響,吸阻標(biāo)偏下降10 Pa,總通風(fēng)率標(biāo)偏下降0.3 百分點,系統(tǒng)維修次數(shù)由5 次/年減少為0,減少了設(shè)備故障停機(jī)次數(shù),提高了卷煙產(chǎn)品品質(zhì)。