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      常壓塔冷回流段塔壁腐蝕泄漏及解決措施

      2020-08-05 11:04:40田利鑫
      石油化工腐蝕與防護 2020年3期
      關(guān)鍵詞:常頂常壓塔酸值

      田利鑫

      (中國石油錦西石化分公司,遼寧 葫蘆島 125001)

      北蒸餾裝置按加工大慶原油設(shè)計。自2018年初開始大量加工大慶-俄羅斯混合原油(俄羅斯原油摻煉量為10%),同時摻煉俄羅斯ESPO原油及其他品種外油。2019年以來,不僅俄羅斯原油(俄油)摻煉量增加至15%,而且裝置加工負荷持續(xù)維持在高位。由于裝置加工俄羅斯原油含硫高和含氯高,因此,導致裝置的腐蝕風險增加的同時,結(jié)合裝置處于開工末期這一實際情況,開展了腐蝕風險評估,辨識出裝置現(xiàn)存腐蝕風險點,并針對一些高腐蝕風險點,緊急采取了水洗、補強、監(jiān)控、工藝調(diào)整等措施,有效地降低了腐蝕風險。

      1 腐蝕情況概述

      2019年8月27日對常壓塔進行高空巡檢時,在塔頂?shù)?層平臺聞到汽油味,隨即啟動應(yīng)急預(yù)案,安全可控后,拆保溫層檢查發(fā)現(xiàn),汽油段塔壁發(fā)生腐蝕泄漏。

      北蒸餾常壓塔2005年設(shè)計改造,2006年8月投產(chǎn)使用。該塔規(guī)格φ4 600 mm×52 387 mm×14/16/18 mm,材質(zhì)16MnR,采用高效浮閥塔盤,最高溫度370 ℃,壓力0.09 MPa。塔頂泄漏段φ4 600 mm×14 mm。泄漏位置為常壓塔頂冷回流分布管下第一層塔盤液層處塔壁,經(jīng)檢查腐蝕泄漏處呈現(xiàn)直徑5 mm蜂窩狀的點蝕形態(tài)。

      2 腐蝕原因分析

      2.1 混煉原油腐蝕性介質(zhì)含量變化

      (1)混煉原油酸值及硫質(zhì)量分數(shù)變化見圖1。混煉原油中氮質(zhì)量分數(shù)變化情況見圖2。從圖1可以看出,北蒸餾裝置自2018年3月以來混煉原油酸值基本維持在0.2 mgKOH/g以上,硫質(zhì)量分數(shù)平均為0.11%?;鞜捲退嶂?、硫質(zhì)量分數(shù)相比裝置加工大慶原油期間均有明顯升高,酸值平均值為0.2 mgKOH/g(超出設(shè)計值0.10 mgKOH/g),最高0.46 mgKOH/g。硫質(zhì)量分數(shù)平均為0.15%,最高為0.22%。

      圖1 混煉原油酸值和硫質(zhì)量分數(shù)

      圖2 混煉原油氮質(zhì)量分數(shù)

      從圖2可以看出,2019年1—8月混煉原油氮質(zhì)量分數(shù)平均為1 034 μg/g,最高1 751 μg/g,2019年5月以后混煉原油氮含量明顯升高?;鞜捲透g性介質(zhì)含量升高,勢必造成裝置“三頂”低溫部位H2S-HCl-H2O型腐蝕及結(jié)鹽腐蝕風險加大。常壓塔頂冷回流分布管下第一層塔盤液層處塔壁低溫部位發(fā)生了露點腐蝕。

      北蒸餾裝置脫后原油總氯質(zhì)量分數(shù)變化見圖3。從圖3可以看出,2019年1月—2019年8月電脫鹽后進裝置原油總氯質(zhì)量分數(shù)多數(shù)超過3 μg/g,總氯含量高造成常壓塔頂?shù)蜏夭课籋Cl-H2S-H2O腐蝕風險增加。

      圖3 脫后原油總氯質(zhì)量分數(shù)

      2.2 常頂溫度控制

      根據(jù)北蒸餾裝置基礎(chǔ)數(shù)據(jù),計算常壓塔露點溫度為92 ℃。按照“三頂”露點溫度計算值和塔頂溫度高于露點溫度14 ℃要求,常頂溫度控制在大于106 ℃,實際操作中常頂溫度為104~110 ℃,北蒸餾裝置常頂溫度控制見圖4。由圖4可知,常頂溫度控制偏低,發(fā)生低溫HCl-H2S-H2O腐蝕傾向增大。應(yīng)提高塔頂溫度不低于115 ℃。

      圖4 常頂溫度控制

      2.3 裝置加工負荷

      2018年1月—2019年8月北蒸餾裝置加工負荷持續(xù)維持在高位,加之摻煉的俄油輕組分比例高,常壓塔頂負荷相對以前大幅度上升,加大了對常壓塔頂冷回流分布管下第一層塔盤液層處塔壁(油氣、水汽相變部位)的沖刷,導致該處塔壁減薄直至發(fā)生腐蝕泄漏。

      2.4 注水水質(zhì)及注氨水影響

      北蒸餾裝置常壓塔頂改注凈化水之前一直回注塔頂切水,塔頂切水水質(zhì)差,加重了塔頂系統(tǒng)結(jié)鹽腐蝕風險,可導致塔壁腐蝕減薄。

      北蒸餾常頂加注氨水調(diào)節(jié)pH值,由于注氨水點溫度偏高,少量氨水容易從液相水中進入氣相,不僅很難發(fā)揮中和酸性氣的作用,而且氣相中氨氣遇氯化氫會產(chǎn)生結(jié)鹽問題,在注水量不足情況下,加注氨水在一定程度上加劇了結(jié)鹽和腐蝕。目前常頂已停注氨水。

      2.5 注水量不足

      受限于常頂系統(tǒng)現(xiàn)有注水條件,常頂實際注水量偏小,常頂冷凝水存在氯離子含量偏高現(xiàn)象,塔頂系統(tǒng)存在腐蝕風險。

      常頂回流罐脫水不夠徹底,經(jīng)分析含有微量水(112 μg/g),塔頂回流未被完全洗干凈,將腐蝕性物質(zhì)帶入常壓塔循環(huán),增大了塔壁腐蝕風險。

      3 應(yīng)急措施

      (1)由于泄漏發(fā)現(xiàn)及時,處于早期滲漏狀態(tài),在設(shè)備降溫降壓之后,首先采用帶壓堵漏止住漏點,隨后對發(fā)生腐蝕減薄的第一、第二層塔盤液層位置進行貼板補強處理,貼板尺寸為1 200 mm一周,鋼板厚度為12 mm(見圖5、圖6)。

      圖5 常壓塔塔體環(huán)截面展開圖

      圖6 常壓塔貼板補強施工

      (2)完善此部位測厚方案,利用超聲波相控陣設(shè)備對泄漏處第一層塔盤液層位置上下各150 mm區(qū)域開展面掃描測厚,測厚數(shù)值出現(xiàn)小于10 mm,再利用超聲波測厚儀進行定點測厚。經(jīng)過測厚發(fā)現(xiàn),泄漏點水平向右500 mm處有區(qū)域性減薄,最薄點6.8 mm,正背面有一區(qū)域測厚數(shù)值為7~9 mm,其余部分無明顯減薄。以第一層塔盤向下600 mm(即第二層塔盤)為基準面,上下各150 mm高度再進行一周掃描測厚,發(fā)現(xiàn)離泄漏點正下右側(cè)1 m處有區(qū)域性減薄,測厚數(shù)值為7~9 mm,正背面發(fā)現(xiàn)2點測厚數(shù)值為7~8 mm 的小面積區(qū)域性減薄,其余部分無減薄現(xiàn)象。采用相同方式對第三層塔盤位置進行一周掃描測厚,測厚數(shù)值為12.5~14 mm,無明顯減薄。再利用測厚設(shè)備對第四層塔盤相同區(qū)域進行上下掃描和點測,未發(fā)現(xiàn)減薄現(xiàn)象。

      4 管控措施

      (1)依據(jù)北蒸餾裝置目前材質(zhì),結(jié)合各原油標定報告,通過計算設(shè)定混煉原油硫質(zhì)量分數(shù)和酸值的預(yù)警值分別為硫質(zhì)量分數(shù)小于0.18 %,酸值小于0.31 mgKOH/g。

      依照北蒸餾裝置原油的硫含量和酸值設(shè)定預(yù)警值優(yōu)化調(diào)整操作,力求原料硫含量和酸值平穩(wěn),一旦加工混合原油的硫質(zhì)量分數(shù)和酸值超過預(yù)警值,車間應(yīng)及時做好工藝防腐蝕優(yōu)化控制和腐蝕隱患排查等項工作,進一步降低原油硫含量和酸值波動帶來的腐蝕風險。

      (2)在保障產(chǎn)品質(zhì)量基礎(chǔ)上,提高常壓塔塔頂溫度,目前塔頂溫度已控制在不低于115 ℃。

      (3)加大常壓塔頂餾出線注水量,在保證塔頂冷凝水pH值6.5~8.0,鐵離子質(zhì)量濃度不大于3 mg/L基礎(chǔ)上,調(diào)整氯離子質(zhì)量濃度不大于30 mg/L。

      (4)適當降低塔頂冷回流量,并優(yōu)化回流罐切水操作,提高切水頻次,確?;亓髌筒粠?/p>

      5 結(jié) 論

      (1)常壓塔頂溫度控制偏低和裝置加工負荷維持在高位,是常壓塔發(fā)生腐蝕泄漏的主要原因。

      (2)采取帶壓堵漏和貼板補強應(yīng)急措施,確保了常壓塔繼續(xù)在役運行。

      (3)提高常壓塔頂控制溫度不低于115 ℃、加大常壓塔頂餾出線注水量和停注氨水等有效措施的實施,有助于常壓塔穩(wěn)定運行。

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