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      富氧低NOx穩(wěn)燃技術(shù)在300 MW煤粉鍋爐機組靈活性調(diào)峰中的應(yīng)用

      2020-08-07 03:18:34陳子曦王泉海雷云紅李建波亢銀虎盧嘯風(fēng)
      潔凈煤技術(shù) 2020年4期
      關(guān)鍵詞:調(diào)峰燃燒器煤粉

      陳子曦,王 慶,王泉海,雷云紅,李建波,賈 益,亢銀虎,盧嘯風(fēng)

      (1.重慶大學(xué) 低品位燃料高效清潔利用技術(shù)及系統(tǒng)重點實驗室,重慶 400044;2.重慶富燃科技股份有限公司,重慶 400050)

      0 引 言

      可再生能源發(fā)電的裝機容量逐年增加且運行中有較強的隨機性。為促進可再生能源發(fā)展,國內(nèi)對燃煤鍋爐機組提出了更高的調(diào)峰要求,要求部分鍋爐實現(xiàn)20%負荷下穩(wěn)定燃燒甚至頻繁啟停[1-3]。因此鍋爐運行中如何適應(yīng)深度調(diào)峰要求將是電站鍋爐燃燒技術(shù)的研究重點之一[4-6]。而且要求鍋爐在深度調(diào)峰的同時,需要實現(xiàn)污染物達標(biāo)排放[7]。

      國內(nèi)外學(xué)者開展了許多低負荷穩(wěn)燃和降低NOx排放的技術(shù)研究。其中低負荷穩(wěn)燃技術(shù)主要包括氣化小油槍穩(wěn)燃技術(shù)和等離子穩(wěn)燃技術(shù),前者對煤種要求較高,而等離子點火燃燒器不適合低揮發(fā)分煤種,且使用壽命短,易磨損漏水,造成一次粉管堵塞[8]。低NOx排放技術(shù)主要有低氧燃燒、分級送風(fēng)燃燒、燃料分級燃燒、回收CO2或H2O富氧燃燒、雙分級或雙尺度燃燒技術(shù)等[9-13],且在使用中達到較好的效果,此外還有尚在改進與研究中的脈動燃燒、化學(xué)鏈燃燒和MILD燃燒技術(shù)等,但這些技術(shù)在鍋爐超低負荷運行時難以達到穩(wěn)燃且同時抑制NOx生成的效果[14-18]。可見前人研究中同時滿足低負荷穩(wěn)燃和降低NOx生成的技術(shù)很少。為此,作者團隊研發(fā)了一種新的富氧低NOx穩(wěn)燃技術(shù),在煤粉鍋爐超低負荷調(diào)峰時,能解決煤粉鍋爐不投油條件下的穩(wěn)燃問題和NOx生成量增大問題,并在某電廠的300 MW煤粉鍋爐機組進行了應(yīng)用示范。

      本文介紹了某電廠300 MW煤粉鍋爐燃燒器進行富氧低NOx燃燒技術(shù)改造情況,在工業(yè)示范對不同負荷下NOx排放量和煙氣及蒸汽溫度進行測量,并對富氧低NOx燃燒技術(shù)在超低負荷下的性能優(yōu)勢及其經(jīng)濟性進行分析,為不同電站鍋爐深度調(diào)峰和低NOx排放提供參考和改造依據(jù)。

      1 富燃低NOx穩(wěn)燃技術(shù)的基本原理

      預(yù)燃室中的濃煤粉流在局部極高氧濃度下高速燃燒,之后形成的還原性氣氛中控制NOx的生成,局部缺氧使NOx還原為N2和O2,從而降低NOx生成量[19-20]。

      由于煤粉在局部極高氧濃度下燃燒,提供著火所需的局部高溫,使富氧煤粉火焰的穩(wěn)定性好,可確保爐膛煤粉火焰著火穩(wěn)定,還可維持其余煤粉燃燒器在低NOx工況下運行[21]。

      2 富氧低NOx技術(shù)在煤粉鍋爐上的應(yīng)用

      2.1 鍋爐概況

      某電廠的1號爐為武漢鍋爐廠制造的亞臨界自然循環(huán)汽包鍋爐(WGZ1018-18.44-2)。鍋爐采用中速磨直吹制粉系統(tǒng),墻式旋流燃燒器對沖布置,尾部雙煙道,煙氣擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫,噴水減溫調(diào)節(jié)過熱汽溫,中間一次再熱,平衡通風(fēng),三分倉容克式空氣預(yù)熱器,刮板撈渣機連續(xù)固態(tài)排渣,全鋼構(gòu)架,懸吊結(jié)構(gòu),鍋爐運轉(zhuǎn)層以上為緊身封閉島式布置。

      鍋爐尾部煙道安裝SCR脫硝系統(tǒng),采用寬溫區(qū)脫硝催化劑,其使用溫度為260~400 ℃。鍋爐設(shè)計汽包壓力9.61 MPa,過熱蒸汽溫度543 ℃,再熱溫度543 ℃,蒸汽流量1 004 t/h。鍋爐燃用劣質(zhì)煙煤,煤質(zhì)性質(zhì)見表1。

      表1 燃用煤種煤質(zhì)性質(zhì)

      由于調(diào)峰運行,該鍋爐機組在運行中啟停頻繁,最低運行負荷為額定負荷的40%~50%,無法滿足深度調(diào)峰至額定負荷25%的要求。為此,對機組進行富氧低NOx燃燒技術(shù)改造,將鍋爐A、D兩層原12臺一次風(fēng)燃燒器改為富氧低NOx燃燒器,并配套安裝供氧系統(tǒng)、燃氣系統(tǒng)和控制系統(tǒng)等。

      2.2 富氧低NOx燃燒器工作原理

      圖1為富氧低NOx燃燒器原理,燃燒器主要由5部分組成。一次風(fēng)和煤粉經(jīng)過煤粉濃縮環(huán)后形成外稀內(nèi)濃的2股煤粉流,部分煤粉進入富氧預(yù)混燃燒室呈富氧狀態(tài),使該部分煤粉的著火溫度降低。預(yù)混室內(nèi)通入的壓縮氧氣與油槍噴口處的燃油充分混合后高效燃燒,產(chǎn)生的火焰具有動量大、剛性強、傳播速度快、中心溫度高等特點,使富氧預(yù)混燃燒室內(nèi)的富氧煤粉快速熱解,釋放揮發(fā)分著火燃燒,產(chǎn)生大量熱而引燃整個一次風(fēng)煤粉。冷卻風(fēng)從冷卻風(fēng)入口射入,冷卻燃燒器殼體,避免了燃燒器被高溫火焰燒壞[22-23]。

      圖1 富氧低NOx燃燒器原理Fig.1 Schematic diagram ofoxygen-enrichedand low NOx combustion

      2.3 測點布置

      利用鍋爐原有溫度測點和壓力測點,獲得不同工況下煙氣溫度、蒸汽溫度以及壓力。在鍋爐SCR入口煙道處,按網(wǎng)格法設(shè)置10個深度1 m的SCR入口煙氣組分測點,如圖2所示。

      圖2 SCR入口煙道處測點布置Fig.2 Arrangement of measuring points at SCR inlet flue

      2.4 試驗工況

      根據(jù)試驗要求及現(xiàn)場實際情況,重點針對同時投運A、D層富氧低NOx燃燒器前后及低負荷(20%~ 40%額定負荷)下SCR入口煙道NOx濃度與溫度進行測量,每個測點取平均值。試驗工況見表2。

      表2 NOx及煙溫測量工況

      3 試驗結(jié)果與分析

      3.1 不同工況下NOx生成量

      圖3(a)為鍋爐改造前后SCR入口NOx濃度分布,圖3(b)為各工況NOx平均濃度。可以看出,富氧低NOx穩(wěn)燃燃燒器改造后NOx排放量顯著降低。改造前,SCR入口煙道處NOx濃度高達700 mg/Nm3左右。對比工況1、2,改造后未投入富氧低NOx燃燒系統(tǒng)時,NOx排放量降至481 mg /Nm3,其原因主要是富氧低NOx穩(wěn)燃燃燒器有煤粉濃縮環(huán),將來流煤粉經(jīng)濃淡分離形成濃淡2股煤粉流,煤粉濃度均偏離了生成大量NOx的濃度范圍,其原理與濃淡分離燃燒器相似,從而降低了NOx排放量。

      圖3 各工況的NOx生成量Fig.3 NOx concentration of operating conditions

      投運富氧低NOx穩(wěn)燃燃燒系統(tǒng)后(圖3(b)中工況3~5),由于爐內(nèi)NOx的生成量減小,整個SCR入口煙道的NOx濃度分布顯著降低。通過局部富氧氣氛使油強烈燃燒產(chǎn)生高溫火焰,并使粉的著火溫度下降,著火提前。低濃度富氧富煤粉火焰中,由于煤多風(fēng)少,強化了反應(yīng)(1)、(2),燃燒過程中生成較多的CO;高溫促進了煤中揮發(fā)分的揮發(fā),增加了揮發(fā)分中碳氫化合物濃度[20,24]。揮發(fā)分中的NH3和HCN等作為NOx生成的主要前驅(qū)化合物,其生成和破壞機理對NOx的釋放具有重要作用,大量CO和碳氫化合物使還原性氣氛加強,抑制前驅(qū)化合物NH3和HCN中NH自由基和NCO自由基向NOx的轉(zhuǎn)化[25-27],使反應(yīng)(3)~(5)的正向氧化反應(yīng)減弱,降低了燃燒初期的NOx生成量。

      (1)

      (2)

      (3)

      (4)

      (5)

      投入富氧低NOx穩(wěn)燃燃燒器后,燃燒器中心區(qū)域形成局部高濃度富氧,將火焰逐級放大。先點燃高濃度微油火焰,產(chǎn)生極高的煙溫,再用高溫微油火焰點燃中心區(qū)域的富氧富煤粉火焰,產(chǎn)生高溫煤粉火焰,其點燃周邊的普通煤粉氣流,使鍋爐低負荷運行時具有良好的穩(wěn)燃效果[28]。由于解決了點火穩(wěn)燃問題,低負荷時爐內(nèi)配風(fēng)仍可沿用低NOx燃燒原理,因此在總體較高氧濃度的低負荷工況下,生成的NOx仍較少,且爐內(nèi)燃燒穩(wěn)定。

      3.2 不同工況下SCR入口溫度

      圖4為各工況SCR入口煙氣溫度。由圖4(a)可知,工況2與改造前SCR入口溫度分布相比變化很小,說明改造對SCR入口煙氣溫度的影響不大,這是因為改造成富氧低NOx燃燒器后,由于燃燒工況穩(wěn)定,即使火焰中心溫度降低(降低NOx生成的需要),但爐內(nèi)燃燒換熱情況與改造前無太大差異,且在同一負荷下鍋爐的給煤量和空氣量幾乎相等,煤粉燃燒釋放的總熱量相近,爐膛出口溫度變化不大,因此SCR入口煙氣溫度也無明顯改變。由圖4(b)可知,隨著負荷的降低,SCR入口煙氣溫度呈降低趨勢。這是因為隨著鍋爐負荷的降低,給煤量和空氣量減少,使?fàn)t內(nèi)放熱量減少,爐膛出口煙溫隨之下降,尾部煙道各級受熱面溫度均下降,排煙溫度降低[29-30]。在整個試驗工況負荷范圍內(nèi),煙氣溫度能夠滿足此電廠1號機組SCR系統(tǒng)260~400 ℃正常投用的溫度需求,且運行中可通過A、D層多點投運調(diào)整SCR入口煙溫。本文在超低負荷時能維持SCR入口處盡可能高煙溫的關(guān)鍵是將爐膛最上層和最下層燃燒器改造為富氧低NOx燃燒。其中,最下層富氧低NOx燃燒器主要起低負荷穩(wěn)燃作用,最上層富氧低NOx燃燒器的主要作用是強化爐膛中上部燃燒,維持爐膛出口煙溫。鍋爐超低負荷運行時,通過提高爐膛出口煙溫,即可使SCR入口具有較高的煙溫。

      圖4 各工況SCR入口煙氣溫度Fig.4 Flue gas temperature at the SCR inlet ofthe operating conditions

      3.3 超低負荷下鍋爐運行特性

      表3為鍋爐在投運富氧低NOx穩(wěn)燃系統(tǒng)時,23.5%負荷(鍋爐不投油槍)下鍋爐蒸汽受熱面璧溫偏差。此時鍋爐發(fā)電負荷為70.4 MW,主汽溫度485.4 ℃,SCR入口NOx濃度分別為287.4、259.4 mg/Nm3,SCR入口平均溫度分別為299、286.7 ℃,脫硝效率達93.7%、98.3%。

      結(jié)合表3可知,說明投運富氧低NOx穩(wěn)燃系統(tǒng)后,鍋爐在20%~25%超低負荷穩(wěn)定運行的同時,不僅能保證SCR入口溫度在較高的脫硝效率范圍內(nèi),還能控制較低的NOx生成量。

      表3 23.5%負荷下鍋爐內(nèi)最大壁溫偏差

      4 經(jīng)濟性分析及工業(yè)應(yīng)用

      根據(jù)實爐試驗及第三方性能測試結(jié)果,富氧低NOx燃燒技術(shù)改造前后的油耗見表4。富氧低NOx燃燒技術(shù)改造前,該鍋爐每年平均點火及穩(wěn)燃耗油260 t左右,改造后僅需91 t,節(jié)油率達65%,其中低負荷穩(wěn)燃節(jié)油率達到80%以上。按目前市場柴油價格0.81萬/t計算,該鍋爐應(yīng)用富氧低NOx燃燒器后,在電網(wǎng)調(diào)峰強度下,每年減少油耗成本137萬元(表4),經(jīng)濟效益可觀。

      表4 富氧低NOx燃燒技術(shù)改造改造前后的油耗

      5 結(jié) 論

      1) 富氧低NOx燃燒技術(shù)可保證鍋爐在23.5%負荷時穩(wěn)定運行,且鍋爐NOx排放可達標(biāo)。

      2)鍋爐實際運行表明,鍋爐在接近20%的低負荷穩(wěn)定運行時,NOx原始排放濃度可控制在300 mg/Nm3以下,SCR入口煙氣溫度在280 ℃以上,滿足該鍋爐SCR入口溫度要求。

      3) 富氧低NOx燃燒器顯著降低了全年點火及低負荷穩(wěn)燃油耗,經(jīng)濟效益可觀。

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