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      引風(fēng)機(jī)與增壓風(fēng)機(jī)合并改造在燃煤機(jī)組中的應(yīng)用

      2020-08-28 17:15:25唐帥
      機(jī)電信息 2020年24期
      關(guān)鍵詞:增壓風(fēng)機(jī)

      摘? 要:針對燃煤電廠脫硫脫硝改造后煙氣系統(tǒng)阻力增加,造成原引風(fēng)機(jī)出力無法滿足運(yùn)行要求的問題,以及為消除單臺(tái)運(yùn)行的增壓風(fēng)機(jī)給系統(tǒng)可靠性帶來的風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)行了技術(shù)改造,采用引風(fēng)機(jī)與增壓風(fēng)機(jī)合并成聯(lián)合風(fēng)機(jī)。經(jīng)過對比選型,聯(lián)合風(fēng)機(jī)選用并列運(yùn)行的兩臺(tái)雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī),并對相關(guān)電氣系統(tǒng)及控制系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化,對煙道系統(tǒng)進(jìn)行了加固改造等。實(shí)際應(yīng)用表明:聯(lián)合風(fēng)機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),調(diào)節(jié)靈活,達(dá)到了安全、節(jié)能、環(huán)保的目的。

      關(guān)鍵詞:引風(fēng)機(jī);增壓風(fēng)機(jī);合并改造;燃煤機(jī)組

      0? ? 引言

      隨著《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13223—2011)、《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3095—2012)等一系列環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)與文件的陸續(xù)頒布與實(shí)施,火電廠相關(guān)主要污染物排放指標(biāo)進(jìn)一步大幅收緊,為此沙角C電廠相繼進(jìn)行了鍋爐煙氣脫硫改造、尾部煙氣加裝脫硝裝置(SCR)及爐內(nèi)低氮燃燒改造、電袋除塵改造以及為提高SCR入口煙溫的熱水再循環(huán)改造等諸多改造工程,旨在提高鍋爐脫硫、脫硝、除塵的效率,減少污染物排放,建設(shè)節(jié)能降耗、綠色環(huán)保的電廠。這些改造會(huì)導(dǎo)致煙氣系統(tǒng)阻力增加,鍋爐原來的引風(fēng)機(jī)出力無法滿足要求,需要對引風(fēng)機(jī)進(jìn)行擴(kuò)容改造[1]。此外,由于原增壓風(fēng)機(jī)的配置為每臺(tái)機(jī)組1臺(tái),增壓風(fēng)機(jī)的可靠性大大影響了機(jī)組的可靠性,因此為提高機(jī)組運(yùn)行的可靠性,需要對脫硫的煙風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。

      1? ? 原引風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行情況

      每臺(tái)鍋爐配置2臺(tái)離心式引風(fēng)機(jī)及1臺(tái)軸流式增壓風(fēng)機(jī),并聯(lián)運(yùn)行,配置高低速電機(jī)切換,進(jìn)/出口擋板為氣動(dòng)門調(diào)節(jié)。增壓風(fēng)機(jī)布置在引風(fēng)機(jī)出口到脫硫煙氣再熱器(GGH)之間。

      1.1? ? 原引風(fēng)機(jī)性能曲線及運(yùn)行工作特點(diǎn)

      原引風(fēng)機(jī)性能曲線如圖1所示,同等負(fù)荷下,A、B引風(fēng)機(jī)的馬達(dá)電流、流量、壓頭及全壓效率的大小關(guān)系與其進(jìn)口擋板開度大小相一致,且A、B引風(fēng)機(jī)運(yùn)行出力較均勻。A、B引風(fēng)機(jī)運(yùn)行工作點(diǎn)位于額定負(fù)荷設(shè)計(jì)工作點(diǎn)的左下方,630 MW負(fù)荷下,A引風(fēng)機(jī)進(jìn)口擋板開度為89.4%,流量為435.1 m3/s;620 MW負(fù)荷下,B引風(fēng)機(jī)進(jìn)口擋板開度為82.6%,流量為429.09 m3/s。由以上實(shí)測數(shù)據(jù)推算到THA工況(660 MW),得出引風(fēng)機(jī)THA工況下的流量為456.3 m3/s,由熱耗率驗(yàn)收THA工況流量推算得出鍋爐最大出力BMCR工況下流量為483.68 m3/s。根據(jù)以上引風(fēng)機(jī)性能試驗(yàn)數(shù)據(jù),630 MW負(fù)荷下,實(shí)測A引風(fēng)機(jī)全壓為3 320.3 Pa;620 MW負(fù)荷下,實(shí)測B引風(fēng)機(jī)全壓為3 112.3 Pa;再根據(jù)鍋爐負(fù)荷與煙氣阻力特性換算到BMCR工況,得出煙風(fēng)系統(tǒng)BMCR工況下的阻力為4 103 Pa。

      由圖1可以看出,離心式引風(fēng)機(jī)的TB點(diǎn)最高壓頭約4 800 Pa,原設(shè)計(jì)風(fēng)機(jī)壓頭為4 076 Pa,考慮現(xiàn)階段改造增加SCR脫硝裝置后,煙風(fēng)系統(tǒng)阻力增加約1 000 Pa,則引風(fēng)機(jī)所需承擔(dān)的壓頭為5 076 Pa,已經(jīng)接近引風(fēng)機(jī)的TB點(diǎn)壓頭,根據(jù)風(fēng)機(jī)流量計(jì)算值查圖1,該運(yùn)行工作點(diǎn)已經(jīng)偏離性能曲線。且電袋除塵改造后,預(yù)計(jì)煙氣阻力將增加約800 Pa,因此原引風(fēng)機(jī)無法滿足SCR改造后的機(jī)組出力要求,必須擴(kuò)容改造[2-3]。

      1.2? ? 原增壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行情況

      原脫硫增壓風(fēng)機(jī)采用Denmark HOWDEN風(fēng)機(jī)制造廠生產(chǎn)的動(dòng)葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī),設(shè)計(jì)參數(shù)BMCR工況流量3 490 560 m3/h,全壓2 900 Pa;TB工況流量3 933 720 m3/h,全壓3 900 Pa。原來煙氣脫硫系統(tǒng)僅設(shè)置一臺(tái)增壓風(fēng)機(jī),從機(jī)組可靠性角度看,由增壓風(fēng)機(jī)解列引起停爐的概率相比雙列風(fēng)機(jī)高,當(dāng)增壓風(fēng)機(jī)出現(xiàn)事故時(shí),機(jī)組必須進(jìn)行停機(jī)處理。為了提高機(jī)組運(yùn)行可靠性,需對脫硫煙風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。

      2? ? 改造方案及風(fēng)機(jī)選型

      2.1? ? 改造方案選定

      由于煙氣脫硫、脫硝及電袋除塵改造后煙氣系統(tǒng)阻力增加,同時(shí)由于單臺(tái)配置的增壓風(fēng)機(jī)增加了機(jī)組運(yùn)行的不可靠性,設(shè)計(jì)方案充分考慮設(shè)備改造工作量、改造費(fèi)用、耗能情況、運(yùn)行安全性、改造風(fēng)險(xiǎn)等多個(gè)方面,通過對比分析,最終選定引風(fēng)機(jī)及增壓風(fēng)機(jī)合并方案,取消原增壓風(fēng)機(jī),由重新選型的兩臺(tái)并列運(yùn)行雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī)替換原引風(fēng)機(jī)并安裝在原來的引風(fēng)機(jī)位置。

      2.2? ? 聯(lián)合風(fēng)機(jī)選型

      風(fēng)機(jī)合并后的選型參數(shù)如表1所示。

      說明:

      (1)TB(test block)工況點(diǎn)的風(fēng)量、風(fēng)壓為風(fēng)機(jī)能力考核點(diǎn);

      (2)BMCR工況及BECR工況下的風(fēng)機(jī)參數(shù)都作為風(fēng)機(jī)考核點(diǎn);

      (3)風(fēng)機(jī)裕量已考慮空氣預(yù)熱器堵塞及脫硫GGH堵塞的阻力。

      根據(jù)上述選型參數(shù),對風(fēng)機(jī)進(jìn)行了初步選型,風(fēng)機(jī)性能曲線如圖2所示。

      最終選定雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī):

      風(fēng)機(jī)型號(hào):ANT-3200/1600B;

      輪轂直徑:1 600 mm;

      葉片長度:800 mm;

      負(fù)荷調(diào)節(jié)方式:雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào);

      轉(zhuǎn)速:995 r/min;

      設(shè)計(jì)介質(zhì)溫度:126 ℃;

      電機(jī)功率:7 100 kW。

      聯(lián)合風(fēng)機(jī)選型性能參數(shù)如表2所示。

      3? ? 改造方案實(shí)施

      3.1? ? 煙風(fēng)道改造

      重新制作聯(lián)合風(fēng)機(jī)進(jìn)出口部分煙道,取消的增壓風(fēng)機(jī)煙道前后連接起來,拆除原脫硫系統(tǒng)旁路煙道,加固聯(lián)合風(fēng)機(jī)前后煙道。

      3.2? ? 配套系統(tǒng)改造

      風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)改造:根據(jù)原來引風(fēng)機(jī)的樁圖資料,原項(xiàng)目采用6根?準(zhǔn)500管樁,每根樁的原設(shè)計(jì)荷重為2 300 kN,新風(fēng)機(jī)每臺(tái)重量40 315 kg,原有樁基基本能滿足受力要求,對原風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)進(jìn)行加固處理。

      基于新聯(lián)合風(fēng)機(jī)電機(jī)容量核算各工況下線路負(fù)荷情況,對風(fēng)機(jī)電氣系統(tǒng)、邏輯控制系統(tǒng)進(jìn)行改造,本文不對此展開論述。

      4? ? 結(jié)語

      本項(xiàng)目經(jīng)過前期的可研和多個(gè)方案對比分析,最終選擇雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī)代替原離心式引風(fēng)機(jī)及脫硫增壓風(fēng)機(jī),脫硫系統(tǒng)阻力由新的聯(lián)合風(fēng)機(jī)承擔(dān),新風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)全壓除滿足風(fēng)機(jī)入口鍋爐尾部煙道及SCR反應(yīng)裝置阻力外,同時(shí)考慮風(fēng)機(jī)出口到煙囪的脫硫系統(tǒng)及電袋除塵器阻力,風(fēng)機(jī)出口煙道由原微負(fù)壓運(yùn)行變?yōu)檎龎哼\(yùn)行。因此,在改造風(fēng)機(jī)的同時(shí),對風(fēng)機(jī)進(jìn)出口煙道和電除塵的強(qiáng)度進(jìn)行了加固,同時(shí)對配套電氣系統(tǒng)和控制系統(tǒng)進(jìn)行了改造。

      該項(xiàng)目在機(jī)組實(shí)施以后,風(fēng)機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),風(fēng)量調(diào)節(jié)迅速靈活,節(jié)能效果明顯。機(jī)組運(yùn)行6個(gè)月后,在滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),A、B聯(lián)合風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開度均小于85%,電機(jī)平均電流235 A、246 A,合計(jì)481 A。改造前相同負(fù)荷下,原引風(fēng)機(jī)電流分別為232 A、240 A,增壓風(fēng)機(jī)電流243 A,合計(jì)715 A,節(jié)能效果明顯。結(jié)合優(yōu)化的控制系統(tǒng),改造后的風(fēng)機(jī)達(dá)到了安全、節(jié)能、環(huán)保的目的。

      [參考文獻(xiàn)]

      [1] 惠潤堂,苗永旗,朱立平,等.火電廠鍋爐引風(fēng)機(jī)改造策略研究[J].環(huán)境工程,2015,33(5):85-89.

      [2] 廣東電網(wǎng)公司電力科學(xué)研究院.鍋爐風(fēng)機(jī)性能實(shí)驗(yàn)報(bào)告[R].

      [3] 電站鍋爐風(fēng)機(jī)現(xiàn)場性能試驗(yàn):DL/T 469—2004[S].

      收稿日期:2020-06-05

      作者簡介:唐帥(1982—),男,遼寧錦州人,助理工程師,研究方向:熱能與動(dòng)力工程。

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