李 勇
江蘇華電揚(yáng)州發(fā)電有限公司運(yùn)行部
某廠2×330 MW 機(jī)組,汽輪機(jī)是由哈爾濱汽輪機(jī)有限公司生產(chǎn)的C300/N330-16.67/538/538型亞臨界一次中間再熱、單軸、高中壓缸合缸、雙缸雙排汽、抽汽凝汽式汽輪機(jī)。每臺(tái)機(jī)組配置三臺(tái)給水泵,其中兩臺(tái)為汽動(dòng)給水泵,采用NGZ84.6/83.5/06 型小汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng),一臺(tái)為電動(dòng)給水泵,機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)兩臺(tái)汽動(dòng)給水泵運(yùn)行,電動(dòng)給水泵備用。凝汽器型式為單背壓、單殼體、對(duì)分雙流程、表面式凝汽器,額定背壓4.9 kPa。每臺(tái)機(jī)組分別配置兩臺(tái)功率為110 kW 的TC-11E 型水環(huán)式真空泵,單臺(tái)真空泵抽氣量為61 kg/h~90 kg/h[1]。
兩臺(tái)機(jī)組自2005 年投產(chǎn)以來真空嚴(yán)密性一直保持在良好的水平。根據(jù)運(yùn)行規(guī)程規(guī)定,真空嚴(yán)密性合格標(biāo)準(zhǔn)(每分鐘下降值)<0.27 kPa/min。2017 年5 月,#7 機(jī)組在真空嚴(yán)密性試驗(yàn)過程中,發(fā)現(xiàn)真空泵進(jìn)口蝶閥關(guān)閉后,真空下降速度較快,真空嚴(yán)密性試驗(yàn)不合格,試驗(yàn)數(shù)據(jù)結(jié)果遠(yuǎn)超合格值,對(duì)機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性和安全性造成了一定的影響。
1)真空嚴(yán)密性降低,漏入真空系統(tǒng)的空氣較多,水環(huán)式真空泵如果不能及時(shí)將漏入的空氣抽走,機(jī)組的排汽壓力和排汽溫度會(huì)隨之上升,將導(dǎo)致汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組的效率降低,增加供電煤耗,嚴(yán)重時(shí)可能威脅汽輪機(jī)的安全運(yùn)行。由于空氣的存在,汽輪機(jī)排汽與循環(huán)水的換熱系數(shù)降低,導(dǎo)致凝汽器端差增大。
2)漏入真空系統(tǒng)的空氣雖然能夠及時(shí)被真空泵抽出,但是需要增加真空泵的負(fù)荷,增加廠用電率。
3)由于空氣的漏入,將導(dǎo)致凝結(jié)水過冷度增大,熱力系統(tǒng)熱經(jīng)濟(jì)性下降,還會(huì)導(dǎo)致凝結(jié)水溶氧增加,可能造成低壓設(shè)備的氧腐蝕。
真空嚴(yán)密性是凝汽式汽輪機(jī)組的一項(xiàng)重要指標(biāo),它代表機(jī)組負(fù)壓系統(tǒng)的嚴(yán)密程度,用真空下降速度來表示。真空嚴(yán)密性試驗(yàn)時(shí),應(yīng)維持機(jī)組負(fù)荷在額定負(fù)荷的80%穩(wěn)定運(yùn)行,確認(rèn)機(jī)組及各輔機(jī)運(yùn)行正常,關(guān)閉真空泵入口蝶閥,每分鐘記錄一次真空和排汽溫度數(shù)據(jù),連續(xù)記錄8 min,取后5 min 內(nèi)真空下降值,計(jì)算每分鐘真空平均下降值,真空嚴(yán)密性試驗(yàn)合格標(biāo)準(zhǔn)為真空下降速率<0.27 kPa/min。其計(jì)算公式見式(1)。
空氣漏入凝汽器負(fù)壓系統(tǒng)是引起凝汽器真空下降的根本原因,影響凝汽器真空值變化有兩個(gè)方面的原因,凝汽器中蒸汽壓力P1和漏入凝汽器中不凝結(jié)氣體分壓力P2,根據(jù)道爾頓定律,凝汽器中混合氣體的總壓力為凝汽器內(nèi)所有氣體分壓力之和P,公式為式(2)
凝汽器真空系統(tǒng)泄漏將使凝汽器中不能凝結(jié)的氣體分壓力增加,這些不凝結(jié)氣體所占的比例增加,將使凝汽器真空度下降[4]。
影響機(jī)組真空系統(tǒng)嚴(yán)密性的主要原因是負(fù)壓系統(tǒng)進(jìn)入了過量空氣, 而空氣的漏入通過兩條途徑: 一是通過機(jī)組真空系統(tǒng)的漏點(diǎn)漏入, 二是蒸汽中的其它氣體隨同蒸汽一起排入凝汽器。因此,空氣主要是通過機(jī)組負(fù)壓狀態(tài)部件的不嚴(yán)密處漏入。通過分析,得出可能造成負(fù)壓系統(tǒng)漏入空氣的主要原因如下:
1)主機(jī)及小機(jī)軸封系統(tǒng)異常。汽機(jī)軸封系統(tǒng)的主要作用是防止高壓部分蒸汽外漏,低壓部分的空氣漏入系統(tǒng)。運(yùn)行中,由于主機(jī)低壓缸及小機(jī)排汽端處于真空狀態(tài),因此,低壓軸封的工作壓力是否正常,對(duì)整個(gè)真空系統(tǒng)的嚴(yán)密性有著重要的影響,當(dāng)?shù)蛪狠S封工作壓力過低時(shí),外界的空氣將通過低壓軸封漏入真空系統(tǒng),造成真空嚴(yán)密性下降。另外,主機(jī)和小機(jī)低壓軸封間隙的調(diào)整、軸封齒的磨損程度對(duì)真空有著重要影響。軸封間隙過大或軸封齒在運(yùn)行過程中磨損嚴(yán)重,也會(huì)使空氣從低壓軸封處漏入真空系統(tǒng)[5]。
2)真空破壞門內(nèi)漏。真空破壞門作用是機(jī)組在緊急停機(jī)和過臨界轉(zhuǎn)速時(shí)快速停機(jī)防止機(jī)組造成損壞,所謂破壞是打開該閥門讓空氣進(jìn)入凝汽器。如果運(yùn)行中真空破壞門存在內(nèi)漏的現(xiàn)象,將導(dǎo)致凝汽器真空嚴(yán)密性下降。
3)備用真空泵入口閥內(nèi)漏、真空系統(tǒng)管道疏水或者放地溝閥門關(guān)閉不嚴(yán)密或者內(nèi)漏,將造成空氣漏入真空系統(tǒng),導(dǎo)致凝汽器真空嚴(yán)密性下降。
4)汽泵單級(jí)水封破壞。運(yùn)行中汽泵密封水回水通過單級(jí)水封回至凝汽器,如果運(yùn)行中單級(jí)水封被破壞,將導(dǎo)致空氣通過單級(jí)水封漏入凝汽器,影響機(jī)組真空。
5)軸加水位異常。軸加疏水至凝汽器多級(jí)水封破壞,運(yùn)行中如果軸加水位過低,造成軸封加熱器疏水多級(jí)水封破壞,將導(dǎo)致凝汽器真空嚴(yán)密性下降。
6)凝結(jié)水補(bǔ)水箱水位過低。當(dāng)除鹽水箱水位過低,空氣將通過凝汽器補(bǔ)水管道漏入凝汽器,造成真空下降。
7)主機(jī)及小機(jī)防爆門和低壓缸防爆門不嚴(yán)密造成空氣漏入凝汽器。
8)凝泵入口管道、空氣門、濾網(wǎng)、汽側(cè)放水門有泄漏點(diǎn)。
9)凝汽器、低壓缸結(jié)合面、高壓加熱器事故疏水至事故擴(kuò)容器管道、低加疏水系統(tǒng)管道、本體疏水?dāng)U容器及與之連接的相關(guān)管道閥門、小機(jī)排汽管道以及負(fù)壓系統(tǒng)其他管道法蘭、測(cè)點(diǎn)等存在泄漏點(diǎn)。
軸封壓力過低會(huì)導(dǎo)致軸封低壓缸軸端漏入空氣,影響真空嚴(yán)密性,通過檢查發(fā)現(xiàn)軸封母管供汽壓力參數(shù)正常,始終控制在45 kPa~55 kPa 之間,基本正常。就地檢查兩臺(tái)小機(jī)軸封供汽各手動(dòng)閥門開啟位置正確,小機(jī)軸封壓力正常。檢查低壓軸封溫度為149 ℃,小機(jī)軸封溫度為123 ℃,基本正常。運(yùn)行人員將軸封母管壓力適當(dāng)提高至60 kPa,觀察一段時(shí)間后,未見真空變化,排除了軸封壓力低導(dǎo)致汽機(jī)真空嚴(yán)密性不合格的因素。為防止軸封壓力過高造成軸封冒汽引起油中進(jìn)水,運(yùn)行人員將軸封壓力調(diào)回至正常值。
就地檢查軸封加熱器水位在200 mm~300 mm之間,基本正常,軸抽風(fēng)機(jī)運(yùn)行正常。檢查軸加多級(jí)水封后放水閥在關(guān)閉狀態(tài),對(duì)軸封加熱器多級(jí)水封進(jìn)行適當(dāng)?shù)淖⑺匆娬婵兆兓?,因此,排除了因軸封加熱器水位低,軸封多級(jí)水封破壞導(dǎo)致真空嚴(yán)密性不合格的因素。
機(jī)場(chǎng)檢查真空破壞門關(guān)閉嚴(yán)密,未發(fā)現(xiàn)真空破壞門漏真空的異聲,閥體溫度正常,真空破壞門U型水封水位正常,再次將真空破壞門注水至溢流,真空未見變化,排除了真空破壞門內(nèi)漏的可能。
就地檢查主機(jī)及小機(jī)軸封各疏水門、多級(jí)水封后放水門關(guān)閉嚴(yán)密。
檢查備用真空泵入口蝶閥在全關(guān)位置,備用真空泵入口蝶閥后真空表顯示真空數(shù)值為零,閥體溫度正常,說明備用真空泵入口蝶閥嚴(yán)密。
檢查#71、#72 汽泵密封水回水溫度分別為36℃、36.7℃,溫度正常,排除因汽泵密封水回水溫度過高造成單級(jí)水封中水汽化,導(dǎo)致單級(jí)水封破壞漏空氣的現(xiàn)象。為確認(rèn)單級(jí)水封工作正常,運(yùn)行人員將單級(jí)水封注水至溢流,真空未見變化。
檢查系統(tǒng)相關(guān)閥門在關(guān)閉位置,凝結(jié)水泵電流正常指針無晃動(dòng),凝泵密封水壓力正常,密封水回水正常,檢查凝結(jié)水溶氧指標(biāo)正常,說明凝泵入口管道、空氣門、濾網(wǎng)、汽側(cè)放水門泄漏的可能性不大。
凝汽器、低壓缸、低加疏水系統(tǒng)管道、小機(jī)排汽管道以及負(fù)壓系統(tǒng)其他管道法蘭、測(cè)點(diǎn)等可能存在細(xì)微的泄漏點(diǎn)。對(duì)于這些細(xì)微的漏點(diǎn),運(yùn)行中很難發(fā)現(xiàn),需要通過灌水捉漏的方法發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)。為了消除漏點(diǎn),利用機(jī)組小修對(duì)真空系統(tǒng)進(jìn)行了一次灌水捉漏。
灌水捉漏須在汽輪機(jī)處于冷態(tài)下進(jìn)行,確認(rèn)高中壓缸溫度<100 ℃后,在凝汽器汽側(cè)外接臨時(shí)水位計(jì),通過外接臨時(shí)水位計(jì)觀察凝汽器實(shí)際水位,啟動(dòng)凝結(jié)水輸送泵向凝汽器灌水,在補(bǔ)水過程中運(yùn)行人員需加強(qiáng)巡查,密切監(jiān)控凝汽器水位,灌水水位不得超過汽封洼窩,處于低壓軸下100 mm 為佳[6]。防止因水位過高,使水沿軸承油檔進(jìn)入主油箱事故發(fā)生,當(dāng)水位上升至12 m 時(shí),停止上水,維持水位,進(jìn)行全面檢查。
通過灌水捉漏檢查,在#7機(jī)組凝汽器東側(cè)喉部膨脹節(jié)處發(fā)現(xiàn)了漏點(diǎn),膨脹節(jié)裂紋長達(dá)1.5 m。將凝汽器放水后對(duì)漏點(diǎn)進(jìn)行了焊接處理,消除了漏點(diǎn)。機(jī)組啟動(dòng)后,再次進(jìn)行真空嚴(yán)密性試驗(yàn),真空下降速率為0.15 kPa/min,試驗(yàn)合格,真空嚴(yán)密性試驗(yàn)不合格的問題得到了解決。
本文介紹了真空嚴(yán)密性降低的危害,并以某廠330 MW 機(jī)組汽輪機(jī)真空嚴(yán)密性試驗(yàn)不合格為例,對(duì)造成機(jī)組真空嚴(yán)密性不合格的原因進(jìn)行了分析,針對(duì)性地進(jìn)行排查,最終通過灌水捉漏的方法找到并消除了漏點(diǎn),真空嚴(yán)密性得到了保障,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性和安全性得到了提高。