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      溫度和pH值對鐵鎳過濾器驗收的影響

      2020-08-31 05:41:24崔柏艷
      機電信息 2020年18期
      關鍵詞:驗收pH值過濾器

      摘要:考察了溫度和pH值對鐵鎳過濾器驗收的影響。分析結(jié)果表明,驗收取樣測量過濾效率時,測量時樣品的溫度對過濾效率有重大影響,該樣品不保溫測試得到的過濾器的過濾效率非常低;進入過濾器母液的pH值對過濾器運行時間有重大影響,pH值在4.2~4.8時能保持正常過濾時間,并對后續(xù)工藝沒有影響。

      關鍵詞:過濾器;驗收;溫度;過濾效率;pH值

      0? ? 引言

      PTA生產(chǎn)工藝都是以高純對二甲苯(PX)為原料,以鈷、錳、溴為三元催化劑,以溴為促進劑,以醋酸為溶劑,在一定的溫度和壓力下用空氣氧化制得對苯二甲酸(TA)漿料,經(jīng)結(jié)晶分離和干燥后得到TA粉料,再經(jīng)加氫精制、結(jié)晶、分離、干燥后得到PTA粉料。

      在裝置運行過程中,有一部分氧化母液需要抽出,排出系統(tǒng),這部分母液經(jīng)由薄膜蒸發(fā)器回收醋酸后,得到氧化殘渣。氧化殘渣包含含苯羧酸、鈷錳催化劑和管線腐蝕產(chǎn)生的鐵鎳。目前使用最多的回收殘渣中催化劑的方法是堿沉法,就是用氫氧化鈉或碳酸鈉溶液,先在pH值6左右沉淀管線腐蝕鐵鎳生成堿后過濾排出系統(tǒng),在pH值8.5~9沉淀鈷錳生成碳酸鹽過濾后打漿回收催化劑(圖1)。

      在原始工藝設計中,鐵鎳沉淀槽中固含量為0.11%(質(zhì)量百分比)。在實際生產(chǎn)中,只有剛開車時,固含量略高,一般不超過0.05%;正常運行后,固含量甚至在0.01%以下。而隨著溫度的降低,懸浮在母液和濾后液中的顆粒逐漸增加,固含量增加顯著。沉淀槽內(nèi)pH值高,則雜質(zhì)鐵鎳沉淀完全,但會引起部分鈷錳的沉淀,混在雜質(zhì)里,造成催化劑的流失。沉淀槽內(nèi)pH值偏低,則大量雜質(zhì)鐵鎳進入催化劑過濾器,會重新回到體系內(nèi)抑制氧化反應,最終造成PTA成品灰分高,影響下游聚酯色度。所以,催化劑回收前必須先除鐵鎳。在目前的工藝中,除鐵鎳和鈷錳都采用內(nèi)部安裝金屬粉末燒結(jié)濾芯的過濾器。一般對于鐵鎳過濾器過濾要求是過濾器連續(xù)運行并且過濾效率高于90%。本文將研究溫度和pH值對過濾器過濾效率和運行的影響。

      1? ? 實驗部分

      1.1? ? 原料

      殘渣,來自于某PTA工廠氧化殘渣;氫氧化鈉,(滬試)國藥,分析純;濃硝酸,(滬試)國藥,分析純。

      1.2? ? 試驗方法

      1.2.1? ? 前處理

      模擬現(xiàn)場過濾情況,將殘渣加入一定比例的熱PX和水萃取,85 ℃保溫過濾,過濾后收集濾后液,并將水相和油相分離,得到的水相部分pH值在3.2左右。

      1.2.2? ? 電子顯微鏡樣品準備

      將1.2.1得到的水相部分加入75 ℃的5% NaOH溶液,pH值調(diào)至4.5,母液取樣。而后使用精度為0.5 μm的金屬粉末燒結(jié)濾芯在100 kPa(1 bar)條件下過濾,濾后液75 ℃左右,濾后液取樣。取樣分兩種情況:一種是理想情況,現(xiàn)場取樣送到實驗室,并保持樣品的溫度和實際生產(chǎn)運行物料相同;另一種是現(xiàn)場取樣送到實驗室,樣品不保溫,業(yè)主實驗室就是這種情況。

      (1)取樣后保溫。母液、濾后液分別取樣,并將樣品置于同線上溫度的水浴內(nèi)保溫。

      (2)取樣后不保溫。母液、濾后液分別取樣,放置至常溫。

      1.2.3? ? 過濾效率

      將1.2.2得到的母液和濾后液分別使用0.45 μm濾膜過濾,再次對母液和濾后液取樣,過濾后得到固體恒重,計算得到母液和濾后液的固含量,進而得出濾芯的過濾效率。

      1.2.4? ? 不同pH值條件下過濾

      對1.2.1得到的水相部分取樣,而后加入75 ℃的5% NaOH溶液,pH值分別調(diào)至4.5、5.2和6.1,而后分別用精度為0.5 μm的金屬粉末燒結(jié)濾芯在100 kPa(1 bar)條件下過濾,此過程保溫,最后濾后液在75 ℃左右。以Fe和Co作為指標,用AAS分別測量母液和濾后液中的Fe和Co濃度,并用電子顯微鏡測量母液和濾后液的粒徑,最終確認合適的pH值。

      母液和濾后液的AAS分析前處理:用鉑坩堝取25 mL的液體,加入5 mL的濃硝酸,用電熱爐(加石棉網(wǎng))加熱至微沸,輕微晃動鉑坩堝數(shù)次,直到液體蒸干;再加入2 mL的濃硝酸,加熱蒸干;再將鉑坩堝置于馬弗爐,750 ℃加熱2 h;取出坩堝,置于干燥器中冷卻;再將冷卻后的坩堝用水沖洗,配成50 mL的溶液,待測試。

      1.2.5? ? 過濾器調(diào)試

      客戶現(xiàn)場調(diào)試,調(diào)整進入過濾器前的母液pH值分別為4.5、4.7、4.8和5.0,考察過濾操作運行時間。

      2? ? 結(jié)果與分析

      2.1? ? 溫度的影響

      a類樣品,目視母液和濾后液可以看到,濾后液比母液更加清澈透明,無肉眼可見渾濁。用電子顯微鏡觀察到,75 ℃的母液中粒徑大小在0.3~1.5 μm,大于0.5 μm的顆粒比例高;75 ℃濾后液中,顆粒粒徑明顯變?。?.3~0.5 μm),但數(shù)量多,0.5 μm以上的顆粒幾乎沒有(圖2、圖3)。這說明過濾器對0.5 μm以上的顆粒有很好的攔截效率。

      在實驗室中觀察到,b類取樣的母液和濾后液由于降溫導致固體析出,與相應a類母液和濾后液相比,b類樣品更渾濁。

      b類樣品,目視母液和濾后液都渾濁,并且有1個樣品濾后液比母液還渾濁。由電子顯微鏡觀察到,常溫母液中懸浮顆粒粒徑較大,最大的可以達到3~4 μm;濾后液放置到常溫后,其中顆粒的粒徑都變大,最大也可達到3~4 μm(圖4、圖5)。這是因為鐵在低濃度下生成的氫氧化鈉鐵是膠體,膠體顆粒很小,降溫后,膠體顆粒凝聚形成更大的顆粒和溶解的氫氧化鐵析出。所以,當母液或濾后液降到常溫后,顆粒直徑增大,導致母液和濾后液比對應的保溫樣品更渾濁。

      2.2? ? 過濾效率分析

      在過濾器內(nèi)濾芯沒有破損、密封正常的情況下,通過濾后液管線上的視鏡能夠看到,濾后液是清澈透光的。所以,拿從生產(chǎn)線上取得的樣品測量過濾效率時,沒有和線上過濾器進口/出口的溫度保持一致,那么測量過濾效率的結(jié)果將與實際工況不符。表1保溫和不保溫樣品的過濾效率對照實驗結(jié)果也可以驗證此結(jié)論。

      表1數(shù)據(jù)表明,a類保溫樣品,過濾可以除去91%左右粒徑大于0.5 μm的顆粒;b類不保溫樣品,母液和濾后液的固含量遠高于保溫樣品的固含量。實驗數(shù)據(jù)表明,不保溫過濾的樣品過濾效率很低,甚至沒有。但這不是因為過濾器沒有過濾效果,而是樣品處理沒有還原現(xiàn)場實際情況造成的。所以在驗收時,尤其是冬天,現(xiàn)場取樣要用保溫箱保溫,測試過程一定要注意保溫,否則由于降溫后濾后液顆粒凝聚和析出新的小顆粒,將導致濾后液固含量顯著升高,造成過濾器過濾效率低的假象。

      2.3? ? 沉淀pH值優(yōu)化

      該段工藝設計要求進入下游的鐵離子的質(zhì)量分數(shù)為5.0×10-5。編號1為母液樣品,pH值3.2;編號2~4為pH值4.5、5.2和6.1的濾后液樣品。從圖6可以看出,隨著加堿量的增加,pH值逐漸升高,鐵和鈷離子濃度都逐漸降低。pH值調(diào)至4.5時過濾,已能去除30%鐵雜質(zhì),而鈷(Ⅱ)基本保留在液相中;pH值調(diào)至5.2時過濾,能去除38%鐵雜質(zhì),較pH值4.5時增加不多,但此時已經(jīng)有1.5%的鈷(Ⅱ)沉淀;pH值調(diào)至6.1時過濾,雖能去除76%的鐵雜質(zhì),但損失了8.7%的鈷錳。碳酸鈷的pKsp值為12.84,但由于鈷離子濃度遠大于鐵離子濃度,所以在低pH值時,鈷(Ⅱ)就開始沉淀,導致濾后液中鈷的濃度也逐漸降低。綜合考慮工藝設計鐵離子的濃度,雜質(zhì)鐵離子回到系統(tǒng)會被稀釋,系統(tǒng)不停排出母液以及催化劑的高成本,故選擇pH值在5.2之前過濾合適。

      2.4? ? pH值與過濾時間和壓差的關系

      在一個過濾周期內(nèi),過濾結(jié)束的標準是濾芯內(nèi)外壓差達到設計值或過濾時間達到設計值,以先到為準。該過濾器的設定壓差是0.1 MPa,過濾時間是2 700 s。在現(xiàn)場對過濾器進行16個過濾周期的調(diào)試。從圖7可以看到,控制母液pH值在4.5~4.8,運行2 700 s后濾芯內(nèi)外壓差不超過設計壓差0.1 MPa,過濾器可以按照設計正常運行。當進料母液pH值增加到5時,過濾時壓差上升過快,過濾時間縮短至273 s就達到設計壓差,立即停止過濾,酸泡濾芯再生。

      此時共運行了10個過濾周期,pH值為5的條件下只運行了3個周期,而且第3個周期是失效的。失效原因是,生產(chǎn)過程是連續(xù)過程,過濾器上游母液罐持續(xù)有殘渣進入,堿也持續(xù)進入母液罐,該罐內(nèi)的液體是動態(tài)的調(diào)試過程。當程序設定調(diào)整pH后,pH調(diào)整沒那么快響應,所以過了2個過濾周期后,過濾器才反饋短時間壓差迅速升高。濾芯堵塞后曾取出帶濾餅的濾芯觀察,濾芯外附著的濾餅水亮、黑灰色,厚度1~2 mm,很薄。所以此時壓差升高是由于pH調(diào)高,固體含量變高,粘度高的濾餅堵塞濾芯造成的。

      濾芯再生后,將母液pH值調(diào)回至4.7,過濾器系統(tǒng)又可以正常運行。

      3? ? 結(jié)論

      通過考察溫度和pH值對過濾器過濾效率和運行效果的影響,得出如下結(jié)論:

      (1)驗證過濾效率時,現(xiàn)場取樣至實驗室測量過濾效率時,必須保證測量時樣品溫度與現(xiàn)場過濾器過濾時溫度相同。

      (2)鐵鎳過濾器沉淀進料母液pH值控制在4.2~4.8,才能保證過濾器正常連續(xù)運行。

      [參考文獻]

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      [2] 德芮克化工設備(昆山)有限公司.一種PTA殘渣回收處理系統(tǒng):CN201921112317.9[P].2020-04-07.

      [3] 德芮克化工設備(昆山)有限公司.過濾器:CN201220086437.8[P].2012-10-10.

      [4] 刁磊,尹云華.PTA氧化殘渣的處理操作總結(jié)[J].聚酯工業(yè),2015,28(3):43-44.

      [5] 宋移團.PTA裝置氧化殘渣回收流程[J].聚酯工業(yè),2013,26(1):45-48.

      收稿日期:2020-05-09

      作者簡介:崔柏艷(1980—),女,黑龍江雙鴨山人,工程師,研究方向:化工過濾分離。

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